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    輕質物料較粗成品的輥壓及干式分選試驗探索

    2018-06-09 07:50:16何毛王小峰石國平
    水泥技術 2018年3期
    關鍵詞:選粉改動電耗

    何毛,王小峰,石國平

    1 引言

    隨著輥壓機裝備技術的不斷進步,其干式粉磨、高效節(jié)能的特點得到普遍認可,尤其是與V型選粉機、動態(tài)選粉機、旋風分離器、收塵器等干式分選與收集設備配套組成的輥壓機終粉磨系統(tǒng),在干式粉磨領域得到越來越多的好評。

    對于一套成熟的粉磨及分選系統(tǒng),在不改變設備規(guī)格的前提下,系統(tǒng)所能達到的成品細度范圍是一定的。2017年9月,本實驗室受委托將一批輕質物料(焦煤類物料)處理到0.15mm篩篩余25%以上,最好能達到30%以上,經過多次探索試驗,得到的成品偏細。之后對V型選粉機進行了優(yōu)化設計,減小了通風面積,增大了分選區(qū)風速,使得更粗的物料得以分選出來。

    2 實驗室輥壓-分選試驗系統(tǒng)簡介

    實驗室輥壓-分選系統(tǒng)為輥壓機終粉磨形式,即經喂料系統(tǒng)計量后的物料,經由斗式提升機進入輥壓機倉,繼而經輥壓機擠壓后提升至V型選粉機進行分選,較細顆粒由系統(tǒng)風帶入動態(tài)選粉機,成品主要由旋風筒收集,部分超細成品由收塵器收集,V型選粉機粗顆粒與動態(tài)選粉機粗粉則返回輥壓機倉,與新喂料匯合進入輥壓機再次輥壓。

    試驗系統(tǒng)流程示意圖見圖1,主要設備規(guī)格見表1。該實驗系統(tǒng)常用于水泥行業(yè)生料原材料或水泥的粉磨基礎理論研究,也為多種外行業(yè)物料的粉磨試驗探索提供了數據參考。

    圖1 實驗室輥壓機-分選系統(tǒng)流程圖

    3 試驗物料及要求

    試驗原料為焦煤,堆積密度0.72t/m3,粒度分析見表2。從表2中可以看出:0.15mm粒級以上占98.4%。根據要求,粉磨需在干式條件下進行,成品中0.15mm以上部分應達到(30±5)%。

    表1 實驗室輥壓-分選系統(tǒng)主要設備

    表2 原料主要粒級質量分數

    4 系統(tǒng)試驗

    4.1 常規(guī)條件試驗

    常規(guī)試驗中,V型選粉機用于輥壓后物料的初步分選,將其中最粗部分物料返回輥壓機倉,其余物料隨系統(tǒng)風進入動態(tài)選粉機,繼而進行第二次粗細粉分離,得到合適細度的成品后由旋風筒及收塵器收集。由于試驗要求成品細度較粗,試驗條件初步確定為:輥壓機壓力3MPa,選粉機轉速5Hz,風機風門開度100%,試驗時間10~15min,即系統(tǒng)完全穩(wěn)定運行一段時間后取樣進行粒度篩析,結果見表3,其中,成品0.15mm篩篩余16.59%,細度較細。

    表3 常規(guī)條件試驗成品粒度分析

    根據收集物料的重量、運行時間及運行期間電機功率記錄,可統(tǒng)計出輥壓機兩輥平均功率之和為5.32kW,成品產量447.4kg/h,主機平均粉磨電耗11.89kWh/t。

    4.2 條件探索試驗

    根據常規(guī)條件試驗結果,由于風機風門已經全部打開,無法繼續(xù)增大系統(tǒng)風量,故初步決定將動態(tài)選粉機轉速降至0Hz,即完全停用第二次分選,僅用V型選粉機進行粗細分離,同時取輥壓機循環(huán)料餅進行粒度篩析,考察輥壓機擠壓后物料中粒級在0.15mm以上顆粒含量,得到的成品粒度見表4,料餅粒度見表5。統(tǒng)計出的兩輥平均功率共4.61kW,成品產量483.3kg/h,主機平均粉磨電耗9.54kWh/t。

    表4 3MPa壓力-0Hz選粉試驗成品粒度分析

    表5 3MPa擠壓循環(huán)料粒度分析

    根據3MPa壓力-0Hz選粉試驗結果,停用動態(tài)選粉機后成品細度雖然變粗,但仍未達到所需的要求,因此考慮改變輥壓機壓力,減弱擠壓效果,增大循環(huán)料的粒度,從而提高分選成品的粒度。將壓力降低至1.5MPa后,試驗并收集成品進行粒度篩析,結果見表6。期間兩輥平均功率共4.19kW,成品產量515.8kg/h,主機平均粉磨電耗8.12kWh/t。

    表6 1.5MPa壓力-0Hz選粉試驗成品粒度分析

    一般而言,輥壓機粉磨-分選系統(tǒng)主要的可調節(jié)條件為粉磨條件和分選條件,上述幾組試驗中對兩種條件都進行了最大限度調節(jié),故在不改變系統(tǒng)設備的條件下,0.15mm篩篩余(30±5)%的細度要求難以達到。

    4.3 設備改動后試驗

    在系統(tǒng)分選過程中,主要依靠引風機提供流體作為物料分離的載體,系統(tǒng)風管內流體速度的改動會影響其帶料能力,增大局部風速則能拉動相對更粗的顆粒,從而使成品細度更粗。據此考慮將V型選粉機出風口面積縮小,增大分選區(qū)域風速。通過考察實驗設備具體尺寸,將現有出風口導流板的30%進行遮擋,繼而進行試驗并取樣篩析,結果見表7。期間兩輥平均功率共4.38kW,成品產量403.6kg/h,輥壓機主機平均粉磨電耗10.85kWh/t。

    表7 V型選粉機改動后3MPa壓力-0Hz選粉試驗成品粒度分析

    從輥壓機操作壓力同樣為3MPa的表7與表4對比可以看到,V型選粉機改動后,成品粒度明顯變粗,在此基礎上參考表4與表6,將輥壓機壓力降至1.5MPa,繼續(xù)試驗得到成品粒度見表8。同時,統(tǒng)計的兩輥平均功率共4.19kW,成品產量429.5kg/h,主機平均粉磨電耗9.76kWh/t。

    表8 V型選粉機改動后1.5MPa壓力-0Hz選粉試驗成品粒度分析

    從表7和表8可以看出,兩組的成品細度均滿足要求,同時,調整輥壓機操作壓力后成品細度并未大幅度改變,但主機的單位電耗由10.85kWh/t降低至9.76kWh/t,因此將1.5MPa試驗結果作為此物料粉磨的最佳操作條件。

    5 試驗結果匯總

    在上述試驗過程中,各組成品細度(0.15mm篩篩余)變化趨勢見圖2,相應的成品產量及主機單位電耗見圖3,從圖中可以直觀地看出,在不同的操作條件下,試驗結果呈現一定的規(guī)律性。

    圖2 各組操作壓力-選粉機頻率下成品細度變化趨勢

    圖3 各組操作條件下成品產量及主機單位電耗變化趨勢

    從試驗過程來看,在系統(tǒng)風量無法改變的情況下,降低輥壓機壓力、降低動態(tài)選粉機轉數均可使成品細度變粗,同時,減小V型選粉機分選區(qū)域面積,增大局部風速也能在一定范圍內使成品篩余變大。

    從各組試驗中成品產量來看,成品0.15mm篩篩余增大后,相應產量也有所增大,同時,V型選粉機改動后系統(tǒng)阻力增大,選粉區(qū)域面積減小,選粉效率降低,產量相對減少。

    從各組試驗中的輥壓機電機功率來看,輥壓機在3MPa操作壓力下的單位功率消耗均比操作壓力為1.5MPa時高,而V型選粉機改動后成品產量降低,系統(tǒng)內循環(huán)的細粉增多,輥壓機功率也有所下降。

    從各組試驗主機電耗來看,隨著成品0.15mm篩篩余增大,電耗逐步降低,雖然對V型選粉機做的改動使篩余有所增大,但選粉區(qū)域減小,系統(tǒng)阻力加大,選粉效率降低,成品率降低,粉磨效率下降,電耗增大,在常規(guī)系統(tǒng)內應盡量避免這種操作?!?/p>

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