唐忠順, 王海秀, 張燕強(qiáng), 周秋樂
(1. 茂名臻能熱電有限公司, 廣東茂名 525011; 2. 廣東石油化工學(xué)院, 廣東茂名 525000)
《全面實(shí)施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》要求2020年前,全國(guó)所有具備改造條件的燃煤電廠力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超低排放?!稄V東省煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014—2020年)》中要求到2020年[1],全省燃煤機(jī)組大氣污染物排放質(zhì)量濃度基本達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放標(biāo)準(zhǔn)(即在基準(zhǔn)含氧量6%的條件下,煙塵、SO2、NOx的排放質(zhì)量濃度分別不高于10 mg/m3、35 mg/m3、50 mg/m3)。
為了積極響應(yīng)環(huán)保新要求,某電廠7號(hào)機(jī)組(600 MW)于2016年11月進(jìn)行超低排放改造,技術(shù)路線為選擇性催化還原(SCR)脫硝改造+濕法脫硫提效+增設(shè)濕式電除塵器+預(yù)留水煤介管式煙氣換熱器(MGGH)布置位置。SCR脫硝改造方案選用直接增加相同規(guī)格的備用層催化劑,脫硫提效方案是在吸收塔入口煙道頂部距離第一層噴淋層1.9 m處安裝一個(gè)多孔合金托盤。根據(jù)選擇的技術(shù)路線,在最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)工況下,煙氣系統(tǒng)阻力將增大1 600 Pa,原引風(fēng)機(jī)最大設(shè)計(jì)工作壓力不能滿足改造后BMCR工況所需風(fēng)機(jī)壓力,實(shí)際運(yùn)行中僅能滿足機(jī)組正常狀態(tài)下的600 MW工況出力要求,但此時(shí)引風(fēng)機(jī)已無(wú)出力裕量,如果系統(tǒng)設(shè)備堵塞或煤質(zhì)惡化則無(wú)法滿足滿負(fù)荷出力要求,必須對(duì)原引風(fēng)機(jī)進(jìn)行增容改造[2]。通過對(duì)引風(fēng)機(jī)進(jìn)行選型研究,選擇合適的風(fēng)機(jī)型號(hào)以滿足機(jī)組正常運(yùn)行。
該機(jī)組于2014年1月投產(chǎn)運(yùn)行,鍋爐為DG1920/25.4-II2型超臨界變壓直流本生鍋爐,采用一次再熱、單爐膛、尾部雙煙道結(jié)構(gòu)、煙氣擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、平衡通風(fēng)、露天布置、前后墻對(duì)沖燃燒。鍋爐主要技術(shù)參數(shù)見表1(BRL為鍋爐額定負(fù)荷;THA為熱耗率驗(yàn)收)。
表1 鍋爐主要技術(shù)參數(shù)
鍋爐煙氣系統(tǒng)原配有2臺(tái)SAF30-15-2型雙級(jí)動(dòng)葉軸流引風(fēng)機(jī)(筆者所取參數(shù)為2臺(tái)風(fēng)機(jī)參數(shù)的平均值),脫硫系統(tǒng)不另配增壓風(fēng)機(jī)。原引風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)技術(shù)參數(shù)見表2(TB為風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)點(diǎn))。
表2 原引風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)技術(shù)參數(shù)
機(jī)組超低排放改造前,對(duì)600 MW機(jī)組煙氣系統(tǒng)阻力進(jìn)行摸底測(cè)試。測(cè)量結(jié)果表明:脫硝系統(tǒng)A側(cè)阻力為800 Pa、B側(cè)阻力為830 Pa,因脫硝系統(tǒng)安裝的是兩層催化劑,阻力值基本正常;空氣預(yù)熱器A側(cè)阻力為1 995 Pa,B側(cè)阻力為1 830 Pa,大于設(shè)計(jì)阻力1 100 Pa,因空氣預(yù)熱器存在嚴(yán)重的堵塞問題,進(jìn)而影響到煙氣系統(tǒng)阻力;電袋除塵器系統(tǒng)A側(cè)阻力為805 Pa、B側(cè)阻力為825 Pa,目前國(guó)內(nèi)電袋除塵器實(shí)際平均阻力為1 000 Pa,該機(jī)組電袋除塵器阻力處于國(guó)內(nèi)較優(yōu)水平;脫硫吸收塔阻力為1 070 Pa,而設(shè)計(jì)阻力為1 350 Pa,脫硫吸收塔共四層噴淋層,試驗(yàn)時(shí)僅投用了三層,得出脫硫吸收塔阻力屬正常。
由上述分析可以看出:試驗(yàn)測(cè)試數(shù)據(jù)表明脫硝系統(tǒng)、電袋除塵器及脫硫系統(tǒng)的阻力均處于正常范圍,但空氣預(yù)熱器阻力明顯偏大,存在嚴(yán)重的阻力問題。
該機(jī)組超低排放改造有3個(gè)技術(shù)改造路線可供選擇:技術(shù)路線一為SCR脫硝改造+預(yù)留煙氣冷卻器布置位置+濕法脫硫提效(煤中硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)w(S)=1.0%)+增設(shè)濕式電除塵器+預(yù)留煙氣再熱器布置位置+風(fēng)機(jī)改造;技術(shù)路線二為SCR脫硝改造+預(yù)留煙氣冷卻器布置位置+濕法脫硫提效(w(S)=1.2%)+增設(shè)濕式電除塵器+預(yù)留煙氣再熱器布置位置+風(fēng)機(jī)改造;技術(shù)路線三為低氮燃燒器改造+SCR脫硝改造+增設(shè)煙氣冷卻器+濕法脫硫提效(w(S)=1.75%)+增設(shè)濕式電除塵器+增設(shè)MGGH+風(fēng)機(jī)擴(kuò)容。
低氮燃燒器改造不會(huì)對(duì)系統(tǒng)阻力產(chǎn)生影響;脫硝系統(tǒng)催化劑安裝了兩層,新增一層催化劑,設(shè)計(jì)阻力為200 Pa;增設(shè)MGGH將使系統(tǒng)阻力增加1 000 Pa。脫硫提效改造對(duì)系統(tǒng)阻力的影響為:技術(shù)路線一在吸收塔入口煙道頂部距離第一層噴淋層1.9 m處安裝一個(gè)多孔合金托盤,阻力增加700 Pa;技術(shù)路線二新增一層噴淋層并新增一層合金托盤,阻力增加1 000 Pa;技術(shù)路線三將原有吸收塔改為雙循環(huán)吸收塔,在雙循環(huán)吸收塔中間新增一座AFT(Absorber Feed Tank)漿液收集碗裝置,阻力增加900 Pa。改造還將在吸收塔出口安裝濕式除塵器,系統(tǒng)阻力增加700 Pa。由此得出:在BMCR工況下,技術(shù)路線一增加系統(tǒng)阻力1 600 Pa,技術(shù)路線二增加系統(tǒng)阻力1 900 Pa,技術(shù)路線三增加系統(tǒng)阻力2 800 Pa[3]。
對(duì)超低排放改造后引風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)估算,數(shù)據(jù)見表3。
表3 改造后引風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)估算數(shù)據(jù)
超低排放改造三種技術(shù)路線BMCR工況所需引風(fēng)機(jī)壓力均已大于現(xiàn)有引風(fēng)機(jī)8 532 Pa的最大設(shè)計(jì)工作壓力。將改造后的引風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)標(biāo)注在原引風(fēng)機(jī)的性能曲線上,見圖1。
由圖1可以看出:機(jī)組超低排放改造后,在BMCR工況時(shí)原引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉角度約為+10°。如再按相關(guān)技術(shù)規(guī)范[4]考慮一定的體積流量裕量、風(fēng)機(jī)全壓裕量,則改造后TB工況將超出該引風(fēng)機(jī)的工作極限。同時(shí),改造后引風(fēng)機(jī)的高負(fù)荷工作點(diǎn)將向風(fēng)機(jī)失速區(qū)域靠近,例如在技術(shù)路線三的600 MW工況時(shí),風(fēng)機(jī)運(yùn)行點(diǎn)理論失速裕量?jī)H為1.37,略高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的1.3的最小失速裕量要求??紤]到運(yùn)行中參數(shù)的變化,原引風(fēng)機(jī)運(yùn)行存在一定的失速安全風(fēng)險(xiǎn)。因此,原引風(fēng)機(jī)不能滿足機(jī)組BMCR工況的安全穩(wěn)定出力需求。
圖1 超低排放改造后原引風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況
實(shí)際運(yùn)行中僅能滿足機(jī)組正常狀態(tài)下600 MW工況出力要求,但此時(shí)風(fēng)機(jī)已無(wú)合理的出力裕量,如果空氣預(yù)熱器堵塞嚴(yán)重或煤質(zhì)變差時(shí),風(fēng)機(jī)就無(wú)法滿足滿負(fù)荷需求[5]。因此,該超低排放改造需要對(duì)原引風(fēng)機(jī)增容改造。
(1) 風(fēng)機(jī)體積流量。
在600 MW工況(給水質(zhì)量流量1 795.0 t/h)引風(fēng)機(jī)平均實(shí)測(cè)體積流量為446 m3/s,根據(jù)蒸發(fā)量換算到BMCR工況后,得出BMCR工況工作風(fēng)機(jī)體積流量為478 m3/s,入口煙氣溫度約135 ℃,密度為0.86 kg/m3。由于超低改造不會(huì)對(duì)引風(fēng)機(jī)入口系統(tǒng)煙氣量產(chǎn)生影響,因此,取上述實(shí)測(cè)風(fēng)機(jī)體積流量推算的BMCR工況風(fēng)機(jī)體積流量作為超低改造后新的選型基本風(fēng)機(jī)體積流量。
考慮今后煤種、煙氣系統(tǒng)漏風(fēng)和排煙溫度變化,以及目前鍋爐煙氣流量較高的現(xiàn)狀,綜合考慮在上述基本風(fēng)機(jī)體積流量基礎(chǔ)上取5%的裕量,即改造后TB工況設(shè)計(jì)風(fēng)機(jī)體積流量為501.9 m3/s,取整后為500 m3/s。
(2) 風(fēng)機(jī)全壓。
在600 MW工況下引風(fēng)機(jī)實(shí)測(cè)全壓為6 013 Pa,根據(jù)實(shí)測(cè)風(fēng)機(jī)體積流量與風(fēng)煙系統(tǒng)阻力的關(guān)系換算到BMCR工況下,得出BMCR工況系統(tǒng)風(fēng)機(jī)全壓為6 788 Pa,以此作為新引風(fēng)機(jī)選型基本壓頭并考慮15%的壓頭裕量,而超低排放改造新增阻力由于已經(jīng)考慮了裕量這里不再取裕量,最終得出不同改造技術(shù)路線下的新引風(fēng)機(jī)TB設(shè)計(jì)壓力(取整后)分別為:技術(shù)路線一9 400 Pa、技術(shù)路線二9 700 Pa、技術(shù)路線三10 600 Pa。
(3) 電動(dòng)機(jī)功率。
風(fēng)機(jī)軸功率計(jì)算公式為[6]:
(1)
式中:N為風(fēng)機(jī)軸功率,kW;kpt為風(fēng)機(jī)壓縮性系數(shù),根據(jù)風(fēng)機(jī)全壓、進(jìn)口絕對(duì)靜壓計(jì)算,約為0.966;Q為風(fēng)機(jī)體積流量,m3/s;p為風(fēng)機(jī)全壓,Pa;η為風(fēng)機(jī)全壓效率,取0.85;
電動(dòng)機(jī)選型功率計(jì)算公式為:
(2)
式中:Pe為電動(dòng)機(jī)功率,kW;K為電動(dòng)機(jī)的容量安全系數(shù),軸流式風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量較小,取1.05;ηs為傳動(dòng)效率,聯(lián)軸器直聯(lián)傳動(dòng),取0.98。
由式(1)和式(2)可得:按技術(shù)路線一TB工況,風(fēng)機(jī)軸功率為5 341 kW,電動(dòng)機(jī)選型功率為5 723 kW;按技術(shù)路線二TB工況,風(fēng)機(jī)軸功率為5 512 kW,電動(dòng)機(jī)選型功率為5 906 kW;按技術(shù)路線三TB工況,風(fēng)機(jī)軸功率為6 023 kW,電動(dòng)機(jī)選型功率為6 454 kW。
根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果,引風(fēng)機(jī)改造后風(fēng)機(jī)體積流量、風(fēng)機(jī)全壓、電動(dòng)機(jī)選型功率的參數(shù)匯總見表4。
表4 引風(fēng)機(jī)改造后主要性能設(shè)計(jì)選型參數(shù)
引風(fēng)機(jī)增容改造最終按技術(shù)路線二所選擇的參數(shù)進(jìn)行實(shí)施,2017年1月該600 MW機(jī)組完成了超低排放改造。
引風(fēng)機(jī)增容改造具體方案如下:電動(dòng)機(jī)更換,因原電動(dòng)機(jī)功率為5 000 kW,不能滿足改造后的風(fēng)機(jī)功率需求;風(fēng)機(jī)進(jìn)出口尺寸不變,輪轂及葉片全部更換;風(fēng)機(jī)集流器改造,需要與新的葉輪匹配;擴(kuò)壓器更換;機(jī)殼更換;主軸承箱與液壓調(diào)節(jié)裝置整體運(yùn)返風(fēng)機(jī)廠家進(jìn)行解體大修后利舊;電動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油站、風(fēng)機(jī)油站、冷卻風(fēng)機(jī)等利舊;風(fēng)機(jī)中心標(biāo)高不變,風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)與電動(dòng)機(jī)基礎(chǔ)利舊。
根據(jù)改造方案及選型參數(shù)要求,并結(jié)合該機(jī)組改造實(shí)際情況,引風(fēng)機(jī)生產(chǎn)廠家選取了SAF31-18-2型雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī),提供的增容改造后的引風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù)見表5。
表5 增容改造后引風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù)
600 MW機(jī)組超低排放改造后,于2017年2月20日至24日對(duì)引風(fēng)機(jī)進(jìn)行性能試驗(yàn)。在機(jī)組600 MW、430 MW、300 MW三個(gè)工況下測(cè)量了引風(fēng)機(jī)參數(shù)。性能試驗(yàn)結(jié)果見表6,實(shí)際運(yùn)行性能曲線見圖2。
表6 引風(fēng)機(jī)改造后性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)
圖2 實(shí)際運(yùn)行工況點(diǎn)在性能曲線中的表示
風(fēng)機(jī)全壓、風(fēng)機(jī)體積流量取A、B兩側(cè)的平均。由表6得出:在600 MW滿負(fù)荷工況實(shí)際運(yùn)行下,風(fēng)機(jī)全壓為6 455 Pa,風(fēng)機(jī)體積流量為406 m3/s,軸功率為3 218.9 kW。因設(shè)計(jì)技術(shù)參數(shù)沒有提供430 MW與300 MW兩個(gè)工況下的參數(shù),故不進(jìn)行比較分析。
將600 MW工況下實(shí)際運(yùn)行參數(shù)與表5中風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)技術(shù)參數(shù)比較:全壓裕量為17.13%,風(fēng)機(jī)體積流量裕量為8.97%。
由此可以得出:風(fēng)機(jī)全壓偏差相對(duì)較大,全壓偏高約1 300 Pa,相對(duì)偏高17%,體積流量相對(duì)偏大約9%。這主要是因?yàn)樵囼?yàn)時(shí)煙氣系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備處于較清潔狀態(tài),從另一個(gè)角度來看,較高的全壓裕量可以保證將來煙氣系統(tǒng)相對(duì)惡劣運(yùn)行工況時(shí)引風(fēng)機(jī)仍能滿足需要。經(jīng)計(jì)算本次各試驗(yàn)工況點(diǎn)的失速裕量均較大(大于30%),為引風(fēng)機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行提供較好的保障。綜上所述,該引風(fēng)機(jī)增容改造的優(yōu)化選型工作較為成功。
針對(duì)某600 MW機(jī)組超低排放改造,對(duì)引風(fēng)機(jī)增容改造優(yōu)化選型進(jìn)行了綜合分析計(jì)算,提供了技術(shù)思路與方法,可供電站風(fēng)機(jī)選型改造提供一定參考。
通過綜合對(duì)比,該引風(fēng)機(jī)改造最終選用了SAF31-18-2型雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)。根據(jù)風(fēng)機(jī)選型設(shè)計(jì)參數(shù)與改造后風(fēng)機(jī)實(shí)際運(yùn)行時(shí)的試驗(yàn)結(jié)果比較、分析,選型參數(shù)合理,風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)安全裕量充分,能夠滿足鍋爐正常運(yùn)行下的各工況需求,即使將來再增加MGGH相關(guān)換熱器,在煙氣系統(tǒng)阻力水平正常情況下,該引風(fēng)機(jī)及其電動(dòng)機(jī)也能滿足要求。
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