巨亞靜
(潞安集團(tuán)阜生煤業(yè)有限公司,山西 左權(quán) 032600)
山西潞安集團(tuán)左權(quán)阜生煤業(yè)有限公司由原山西左權(quán)阜生煤業(yè)有限公司、原山西左權(quán)鑫森煤業(yè)有限公司及部分新增區(qū)塊進(jìn)行兼并重組整合而成。整合后煤礦井田面積5.8135 km2,批準(zhǔn)開采15號煤層,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力1.20 Mt/a,服務(wù)年限13.8年,劃分為2個(gè)采區(qū)。礦井于2016年12月21日通過竣工驗(yàn)收工作。
在建設(shè)中,礦井采區(qū)巷道沿煤層下山掘進(jìn)后,坡度較大,造成排水系統(tǒng)需要配備大功率、大揚(yáng)程的水泵。由于排水高程大、排水線路長,排水泵及排水管路能力沿途損耗大,長時(shí)間損耗造成排水設(shè)備能力不足,進(jìn)而影響整個(gè)采區(qū)排水能力。因此,如何升級、改造礦井一采區(qū)排水系統(tǒng)成為該礦井防治水工作的一個(gè)難題。
阜生煤業(yè)公司礦井水文地質(zhì)類型為中等型,礦井防治水工作難易程度為中等。礦井在建設(shè)過程中,正常涌水量約33.4m3/h,最大涌水量約38.7m3/h。按照比擬法預(yù)測,產(chǎn)量達(dá)到1200 kt/a,預(yù)計(jì)礦井正常涌水量為137.5m3/h,最大涌水量為170.83m3/h。一采區(qū)接近原整合前礦井采空區(qū)。因此,老空積水成為阜生煤業(yè)防治水工作的重中之重。
礦井主水倉設(shè)計(jì)選用三臺(tái)DF280-43×8型煤礦用耐腐蝕離心水泵,額定流量Qe=280m3/h,額定揚(yáng)程He=344 m,允許吸上真空度Hst=4.5 m。配套電動(dòng)機(jī)功率450 kW,吸水管計(jì)算管徑為d2=d1+0.025=0.242 m,選用Φ245mm×7mm型無縫鋼管。兩趟排水管路,沿副井井筒敷設(shè)至地面水處理站調(diào)節(jié)池,管路長800 m。
一采區(qū)水倉設(shè)計(jì)容量為510m3,利用三臺(tái)MD85-45×9型離心水泵,額定流量為85m3/h,額定揚(yáng)程為405 m,配套160 kW隔爆型電動(dòng)機(jī),排水管路選用兩趟鋼管(分別為Φ125mm與Φ100 m鋼管)進(jìn)行排水,每趟管路長度630 m。
根據(jù)礦井采掘銜接安排,1103及1105工作面采掘在即,但一采區(qū)水倉存在排水路線長、排水高度落差大、水倉清挖困難,使一采區(qū)的排水系統(tǒng)抗災(zāi)害能力極大降低。在全國煤炭行業(yè)不景氣的今年,作為山西省首批資源整合礦井,排水設(shè)備維護(hù)費(fèi)用無疑使企業(yè)雪上加霜,并且一旦涉及到設(shè)備更換和工作面涌水量急劇增大的情況下(該礦1103工作面曾發(fā)生水害事故),一采區(qū)水倉排水系統(tǒng)將面臨極大挑戰(zhàn)。
為提高安全系數(shù),減少成本投資,確保采掘銜接工作的順利進(jìn)行,經(jīng)過方案對比,決定利用采區(qū)水倉距主水倉水平距離近、高差大的特點(diǎn),在一采區(qū)水倉至主水倉間施工疏放水鉆孔,全孔下套管,使一采區(qū)涌水全部自流至主水倉,簡化一采區(qū)排水系統(tǒng),降低礦井排水系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用,增強(qiáng)抗災(zāi)能力,要求:
(1)如何確保實(shí)施一個(gè)長達(dá)117 m的鉆孔,保證終孔位置準(zhǔn)確無誤的到達(dá)一采區(qū)水倉指定位置;
(2)一采區(qū)水倉內(nèi)積水如何僅通過疏放水孔流出,又不經(jīng)裂隙滲透到巖層中,對疏放水孔及周邊巖層的穩(wěn)定性不造成影響。
通過實(shí)施一采區(qū)水倉疏放水鉆孔工程,達(dá)到一采區(qū)水直流至主水倉,減少排水管路排水壓力,有效降低一采區(qū)水倉排水設(shè)備維護(hù)費(fèi)、電費(fèi)、人工費(fèi)等,提高一采區(qū)排水能力,增強(qiáng)采區(qū)水倉抗水害能力。
經(jīng)過地質(zhì)勘查,鉆探施工地點(diǎn)位于主水倉通道處,地質(zhì)條件較簡單,開孔為石灰?guī)r,鉆孔依次經(jīng)過石灰?guī)r、砂質(zhì)泥巖及粉砂巖、15#煤層,終孔位于一采區(qū)水倉內(nèi)。施工地點(diǎn)不受其它異常地質(zhì)構(gòu)造影響。
根據(jù)井下導(dǎo)線復(fù)核,提出《一采區(qū)水倉疏放水鉆孔設(shè)計(jì)》方案,礦井主水倉車場繞道開孔點(diǎn)標(biāo)高963.020 m,一采區(qū)水倉終孔點(diǎn)標(biāo)高 997.895 m,設(shè)計(jì)疏放水鉆孔長度117 m,鉆孔孔徑Φ146mm,終孔排水方式為自流,設(shè)計(jì)鉆孔排水量130m3/h。
(1)鉆孔布置
a、設(shè)計(jì)鉆孔數(shù)量1個(gè),開孔及終孔孔徑為Φ159mm,全孔下Φ146mm套管,孔口變徑安裝6寸閥門。
b、考慮到施工過程中鉆孔中間位置會(huì)有彎度,下不進(jìn)鋼管部分用塑料管材替代,但應(yīng)盡量減少塑料管材長度。
c、根據(jù)測量資料,鉆孔設(shè)計(jì)傾角為+18°,實(shí)際施工角度+19°11′38″,設(shè)計(jì)孔深117 m。
d、根據(jù)涌水量預(yù)測,鉆孔施工過程中預(yù)測單孔涌水量最大為5m3/h。
(2)施工技術(shù)要求
a、鉆孔開孔前,由測量技術(shù)人員利用測量儀器現(xiàn)場標(biāo)定鉆孔開孔方位、傾角。
b、鉆孔開孔位置位于主水倉通道與車場繞道連接處。
鉆孔設(shè)計(jì)見圖1,參數(shù)如表1所示。
圖1 主水倉疏水鉆孔設(shè)計(jì)
表1 鉆孔施工技術(shù)參數(shù)
c、為確保鉆孔成型及減小鉆孔軌跡偏移,鉆探過程中,每鉆進(jìn)2 m取芯一次,直至鉆孔施工完畢;由施工方根據(jù)鉆進(jìn)情況,及時(shí)測量鉆孔偏斜,調(diào)整鉆孔鉆進(jìn)方向,確保鉆孔終孔位置打到一采區(qū)水倉指定位置。
d、鉆進(jìn)時(shí)給壓均勻,壓力不得忽大忽小,速度、壓力根據(jù)巖性合理選定。
焦作市安誠水文地質(zhì)工程有限公司于2017年1月5日,開始在主水倉實(shí)施鉆孔施工任務(wù),使用ZDY-3200液壓鉆機(jī)的鉆機(jī),取芯鉆頭,每鉆進(jìn)2~3 m取芯一次,通過取芯鉆頭的再次鉆進(jìn)調(diào)整方位角,降低誤差,確保終孔位置的準(zhǔn)確性。全孔安裝特制鋼套管(防止使用過程中出現(xiàn)塌孔堵水),并用水泥砂漿對套管進(jìn)行封孔固管,利用高差通過疏放水鉆孔排水孔位置處的漏斗裝置進(jìn)行過濾和排水。
施工地點(diǎn):主水倉通道;疏水鉆孔施工長度:117 m;孔徑:146mm;排水方式:自流;排水量:130m3/h,實(shí)際鉆孔仰角+19°11′38″。
截至2017年1月25日,完成主水倉通道至一采區(qū)水倉的鉆孔工作,該項(xiàng)排水系統(tǒng)改造工程基本達(dá)到預(yù)期結(jié)果,1月27日完成孔內(nèi)套管安裝及孔口裝置安裝工作,并測壓成功。經(jīng)實(shí)際排水試驗(yàn),排水效果良好。
通過實(shí)施一采區(qū)水倉疏放水孔,使原一采區(qū)水倉僅作為涌水沉淀池使用,原使用的多臺(tái)水泵、供電線路、排水管路、開關(guān)等設(shè)施作備用。采區(qū)排水工由原每班兩名專職改為每班巡視檢查一次。自使用一采區(qū)水倉疏放水鉆孔后,截至2017年3月,阜生煤業(yè)僅一采區(qū)排水系統(tǒng)節(jié)省電費(fèi)約2.7萬元、人工費(fèi)約2.1萬元、設(shè)備維護(hù)費(fèi)用約0.5萬元及安全成本約4.7萬元。
此排水系統(tǒng)改造方案的實(shí)施,不僅解決了一采區(qū)水倉存在排水路線長、排水高度落差大、水倉清挖困難、排水設(shè)施不健全及人工排水帶來的安全問題,同時(shí)解放了勞動(dòng)力,極大降低了人工耗費(fèi)及設(shè)備維護(hù),并且提高了1103工作面和1105工作面的抗水災(zāi)能力,為該礦一采區(qū)防治水的安全工作提供了可靠保障。
與傳統(tǒng)泵排水相比,通過施工疏放水鉆孔可解決礦井排水系統(tǒng)中排水高度落差大、排水線長的問題,極大提高了礦井排水能力及效率,大大減少了人力、物力及設(shè)備損耗投資,
該項(xiàng)工程屬集團(tuán)公司內(nèi)部領(lǐng)先水平,該技術(shù)具有投入少見效快、采區(qū)排水穩(wěn)定安全、減化采區(qū)排水系統(tǒng)等特點(diǎn)。對礦井采區(qū)位于井底水平大巷標(biāo)高以上、距離近,坡度大的類似情況的礦井,可比照實(shí)施采區(qū)疏水鉆水。