李四清
(山西潞安礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 慈林山煤礦,山西 長治 046605)
長期以來,巷道支護技術(shù)作為煤炭開采的一項重要基礎(chǔ)工作得到了快速有效地發(fā)展。其中,錨桿支護技術(shù)因具有可靠性強、支護強度高、成本低、勞動強度小等優(yōu)點,逐漸代替?zhèn)鹘y(tǒng)的砌碹、U型鋼支護,成為我國煤礦巷道支護的熱門選擇[1-3]。由于煤礦生產(chǎn)地質(zhì)條件多變,對于一些頂?shù)装鍒杂睬彝暾暂^好的薄煤層回采巷道,掘進過程中經(jīng)常出現(xiàn)錨桿(索)鉆眼困難、掘進速度慢、工人勞動強度高等問題,若錨桿支護參數(shù)選擇不合理,不僅嚴(yán)重影響工作面正常的接替關(guān)系,并且增加了礦井生產(chǎn)成本,成為制約該類條件下煤礦安全高效生產(chǎn)的主要問題之一[4-7]。
為此,本文采用實驗室實驗、理論分析、數(shù)值模擬與現(xiàn)場工程實踐等綜合研究方法,基于對薄煤層堅硬頂?shù)装寤夭上锏谰蜻M中現(xiàn)存問題的分析,綜合實驗室?guī)r石力學(xué)性能測試結(jié)果與圍巖應(yīng)力演化規(guī)律及變形破壞特征的分析,提出并優(yōu)化該類條件下回采巷道圍巖控制技術(shù)與參數(shù),成功應(yīng)用于現(xiàn)場工程實踐。
慈林山煤礦9103工作面回風(fēng)巷位于井田北翼的一盤區(qū),毗鄰9101工作面采空區(qū),呈東西方向布置。工作面寬度150 m,埋深約為280 m,所采9#煤層賦存結(jié)構(gòu)簡單,厚度1.0~1.6 m,平均厚度1.3 m,煤層傾角2°~3°,屬于近水平煤層。9103工作面回風(fēng)巷總長1550 m,采用留設(shè)30 m寬煤柱護巷方式掘進,巷道布置見圖1。
圖1 工作面采掘平面
工作面頂?shù)装鍘r性如表1所示。
表1 工作面頂?shù)装鍘r性
9103工作面回風(fēng)巷斷面形狀為矩形,巷道寬×高為3600mm×2200mm,采用鉆爆法破底掘進施工。支護形式為錨網(wǎng)索聯(lián)合支護,頂板與寬煤柱幫均采用Φ20mm×L2200mm左旋螺紋鋼高強錨桿,間排距800mm×800mm;頂板采用Φ17.8mm×L6300mm錨索加強支護,排距2400mm,每排1根,位于巷道頂板中央;頂板與寬煤柱幫鋪設(shè)Φ2鐵絲網(wǎng)與Φ12圓鋼焊接的鋼筋梯子梁。實煤體幫側(cè)采用Φ18mm×L2000mm玻璃鋼錨桿支護,間排距800mm×800mm,并鋪設(shè)雙抗塑料網(wǎng)。
9103工作面回風(fēng)巷原支護參數(shù)施工過程中存在主要問題如下:巷道采用鉆爆法破底掘進施工,頂板與兩幫下部均為堅硬巖體,在錨桿(索)支護施工過程中,鉆眼困難,經(jīng)常出現(xiàn)卡鉆、折鉆等現(xiàn)象,尤其是兩幫頂?shù)捉莾A斜錨桿施工時,需穿層鉆眼,施工極為困難,造成巷道掘進速度緩慢。據(jù)統(tǒng)計,巷道掘進每日進尺僅為3~5 m,通常一班放炮,兩班支護,整條巷道掘進完成需1年時間以上,嚴(yán)重影響了工作面正常接續(xù)關(guān)系;由于設(shè)計錨桿(索)支護密度相對較大,不僅導(dǎo)致工人勞動強度高,效率低下,且增加了巷道支護材料用量,經(jīng)濟成本較高。因此,急需對9103工作面回風(fēng)順槽錨桿(索)支護參數(shù)進行優(yōu)化,以解決上述現(xiàn)存問題,在保持巷道圍巖穩(wěn)定的同時,緩解工作面接續(xù)緊張的局面。
基于現(xiàn)場生產(chǎn)地質(zhì)條件的分析得知,對巷道圍巖穩(wěn)定影響較大的為頂板5.5 m粉砂巖與底板3.73 m石灰?guī)r,分別為巷道的基本頂與基本底。作為優(yōu)化巷道支護技術(shù)與參數(shù)的重要指標(biāo),需對二者及煤層力學(xué)性能深入了解。分別對巷道基本頂、基本底與煤層切割取樣,進行實驗室?guī)r石力學(xué)性能測試,測試結(jié)果如表2所示。
表2 巖石力學(xué)性能測試結(jié)果
由表2可知,巷道基本頂平均抗壓強度為52.22 MPa,屬于較堅硬類巖石,基本底平均抗壓強度為85.81 MPa,屬于堅硬類巖石。而煤體強度則相對較弱,測試結(jié)果顯示,煤體平均單軸抗壓強度僅為3.08 MPa,屬于極軟類煤體,因此在設(shè)計巷道支護參數(shù)時應(yīng)特別注意對兩幫松軟煤體的控制。
9103工作面回風(fēng)巷鄰近9101采空區(qū),設(shè)計護巷煤柱為30 m,工作面埋深約280 m,原巖應(yīng)力7 MPa?;诠ぷ髅嫔a(chǎn)地質(zhì)條件,采用數(shù)值模擬方法分析9101采空區(qū)邊緣煤體垂直應(yīng)力分布情況,計算結(jié)果見圖2。
圖2 采空區(qū)邊緣煤體垂直應(yīng)力分布曲線
工作面采空區(qū)邊緣煤體垂直應(yīng)力分為3個區(qū)域:應(yīng)力降低區(qū)、應(yīng)力增高區(qū)與原巖應(yīng)力區(qū)[8]。確定護巷煤柱寬度時,原則上是避開應(yīng)力增高區(qū),將巷道布置在應(yīng)力降低區(qū)(沿空掘巷)或原巖應(yīng)力區(qū)(寬煤柱護巷),避免巷道因處于高應(yīng)力環(huán)境中而增加其自身維護難度。巷道在9101工作面回采結(jié)束前已完成開口,9103工作面回風(fēng)巷采用30 m寬煤柱護巷方式掘進。由圖2可知,應(yīng)力增高區(qū)集中在距離采空區(qū)5~25 m的位置,采用30 m護巷煤柱已使巷道處于原巖應(yīng)力區(qū)中,類似與實煤體巷道掘進,圍巖所處應(yīng)力環(huán)境較為優(yōu)越。
以9101工作面回風(fēng)巷為例,巷道自掘出后,經(jīng)歷短暫變形期后即趨于穩(wěn)定狀態(tài),巷道最大變形量主要發(fā)生在支護強度相對較低的實煤體幫側(cè)。工作面回采期間,即使是在超前支承壓力作用下,巷道圍巖仍保持較好的穩(wěn)定性,兩幫移近量約為100mm,頂?shù)装逡平考s為30~50mm。表明巷道支護阻力完全可以抵抗采動支承壓力的調(diào)整與釋放產(chǎn)生的圍巖變形,也為巷道支護參數(shù)的優(yōu)化提供了現(xiàn)場分析依據(jù)。
采用數(shù)值模擬方法,對不同參數(shù)下巷道錨桿(索)支護技術(shù)進行計算分析,從錨桿(索)支護密度、圍巖應(yīng)力演化與變形規(guī)律方面綜合考慮,最終確定巷道支護技術(shù)與參數(shù)如下:
支護形式為錨網(wǎng)索聯(lián)合支護,頂板和寬煤柱幫均采用Φ20mm×L2200mm左旋螺紋鋼高強錨桿,間排距分別為1000mm×1200mm和800mm×1200mm,實煤體幫采用Φ18mm×L2000mm玻璃鋼錨桿支護,間排距800mm×1200mm,其中,兩幫每排僅布置兩根錨桿,位于煤體內(nèi);頂板與寬煤柱幫鋪設(shè)Φ2鐵絲網(wǎng)與Φ12圓鋼焊接的鋼筋梯子梁,實煤體幫鋪設(shè)雙抗塑料網(wǎng)與Φ12圓鋼焊接的鋼筋梯子梁;頂板采用Φ17.8mm×L5300mm錨索加強支護,排距3600mm,每排1根,位于巷道頂板中央。
新支護方案巷道支護斷面見圖3。
圖3 巷道支護斷面(單位/mm)
(1)巷道圍巖應(yīng)力演化規(guī)律對比
數(shù)值模擬所得新支護參數(shù)與原支護參數(shù)下巷道圍巖垂直應(yīng)力演化見圖4。
圖4 巷道圍巖垂直應(yīng)力演化云圖
由圖4巷道圍巖垂直應(yīng)力演化規(guī)律得知,采用新支護參數(shù)巷道掘進穩(wěn)定后兩幫垂直應(yīng)力峰值區(qū)范圍與原支護參數(shù)下基本相同,垂直應(yīng)力峰值約8 MPa,應(yīng)力集中系數(shù)1.6;新支護參數(shù)下應(yīng)力集中區(qū)相比于原支護參數(shù)略微向巷道兩幫方向轉(zhuǎn)移,距離巷道兩幫約為2.5~3 m。
(2)巷道圍巖塑形區(qū)演化規(guī)律對比
數(shù)值模擬所得新支護參數(shù)與原支護參數(shù)下巷道圍巖塑性區(qū)分布見圖5。
圖5 巷道圍巖塑性區(qū)分布
由圖5巷道圍巖塑性區(qū)分布規(guī)律得知,采用新支護參數(shù)巷道掘進穩(wěn)定后圍巖塑性區(qū)分布范圍與原支護參數(shù)下基本相同,頂?shù)装逅苄詤^(qū)擴展范圍約為2 m,寬煤柱幫與實煤體幫塑性區(qū)擴展范圍分別約為4~7 m、2~4 m;但兩種支護參數(shù)下巷道塑性區(qū)內(nèi)圍巖破壞方式相差較大,新支護參數(shù)下巷道頂板與頂角的剪切破壞范圍較原支護參數(shù)下有所增加,增幅約1 m,底角拉伸破壞范圍較原支護參數(shù)下減小1 m左右。
(3)巷道圍巖變形量對比
數(shù)值模擬所得新支護參數(shù)與原支護參數(shù)下巷道圍巖變形情況見圖6。
圖6 巷道圍巖位移演化云圖
兩種支護參數(shù)下巷道圍巖變形量匯總?cè)绫?所示。
表3 優(yōu)化前后巷道圍巖變形量匯總
綜合分析圖6和表3可知,新支護參數(shù)下的巷道表面位移與圍巖破壞變形范圍相較于原支護參數(shù)均有所增加,但增加幅度不明顯,頂板下沉量由110.6mm增加到126.8mm,增大約14.6%,底鼓量由92.4mm增加到109.6mm,增大約18.6%,寬煤柱幫與實煤體幫分別增大約11.3%和8.1%,考慮到原支護參數(shù)下實測巷道表面位移量,變形量依然處于安全可控范圍內(nèi)。
9103工作面回風(fēng)巷采用新支護參數(shù)后,通過對巷道掘進后10d的礦壓數(shù)據(jù)實測與分析,得到巷道圍巖表面位移監(jiān)測曲線見圖7。
圖7 巷道圍巖位移監(jiān)測曲線
由圖7可知,采用新支護參數(shù)后,巷道圍巖觀測期內(nèi)頂?shù)装迮c兩幫移近量分別約為22mm和28mm,圍巖變形主要發(fā)生在巷道掘出后前5~6 d內(nèi),主要為掘進擾動產(chǎn)生的變形;之后巷道圍巖變形逐漸趨于穩(wěn)定。因此得到,巷道采用新支護參數(shù)可有效保持頂?shù)装寮皟蓭蛧鷰r的整體性與穩(wěn)定性。
9103工作面回風(fēng)順槽采用新支護參數(shù)后,以每百米巷道錨桿數(shù)量、鉆孔總長度,錨索數(shù)量、鉆孔總長度、材料消耗等幾個方面與原支護方式進行對比(如表4所示),用以評價新支護參數(shù)下的經(jīng)濟效益與社會效益。
由表4可見,相比于原支護參數(shù),巷道采用新支護后的百米錨桿(索)數(shù)量及鉆孔長度都有約50%的減小,支護材料消耗基本上也減少50%以上;因此,采用新支護參數(shù)后不僅降低約50%的巷道掘進成本,提高礦井經(jīng)濟效益,同時可大幅度降低工人的勞動強度,提高巷道掘進速度,緩解采掘接替緊張關(guān)系,具有顯著的社會效益。
1)基于實驗室?guī)r石力學(xué)性能測試結(jié)果與圍巖應(yīng)力演化規(guī)律及變形破壞特征的分析,總結(jié)得到試驗巷道錨網(wǎng)索支護優(yōu)化依據(jù):① 頂?shù)装鍘r層巖性為強度較大的灰?guī)r和細(xì)砂巖;② 護巷煤柱較寬促使巷道圍巖所處應(yīng)力環(huán)境相對優(yōu)越;③ 巷道掘采兩階段內(nèi)圍巖變形量較小。
2)針對薄煤層堅硬頂?shù)装逑锏捞岢鰠?shù)優(yōu)化方案,并對巷道圍巖新支護參數(shù)下圍巖控制效果進行數(shù)值模擬分析,分析結(jié)果顯示,巷道采用新支護參數(shù)圍巖變形破壞方式與變形量雖有小幅增加,但依然可有效控制巷道圍巖變形。基于優(yōu)化后新支護參數(shù)下巷道圍巖礦壓顯現(xiàn)規(guī)律分析,巷道掘進穩(wěn)定后圍巖頂?shù)装迮c兩幫變形量分別約為22mm和28mm。并通過優(yōu)化前后的經(jīng)濟社會效益對比,采用新支護參數(shù)后除巷道掘進成本降低約50%,同時大幅度降低工人的勞動強度,提高巷道掘進速度,緩解采掘接替緊張關(guān)系,經(jīng)濟社會效益顯著。
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