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    高壓流體疏通煤礦采動區(qū)L型井方法研究

    2018-05-31 03:34:18鴿,李
    山西焦煤科技 2018年2期
    關(guān)鍵詞:采動煤層氣甲烷

    任 鴿,李 超

    (1.煤與煤層氣共采國家重點實驗室,山西 晉城 048012; 2.易安藍焰煤與煤層氣共采技術(shù)有限責(zé)任公司,山西 太原 030000)

    采動區(qū)地面 L 型井抽采是一種結(jié)合高位鉆孔抽采與地面直井抽采兩種技術(shù)特點的新型技術(shù),與傳統(tǒng)地面 L 型水平定向井不同[1],在采煤工作面推至距地面井一定位置時,隨著采煤工作面的推進,在采動卸壓影響下進行煤層氣抽采[2]. 目前該項工藝已在晉城礦區(qū)實踐成功[3],解決高瓦斯礦井在回采過程中工作面及上隅角瓦斯超限問題,保障礦井生產(chǎn)安全[4].

    但煤層氣L型采動井投運一段時間后,隨著煤礦工作面回采,地層會有不同程度的沉降,煤層裂隙會被煤粉或其它雜質(zhì)堵塞,阻礙煤層氣解吸和運移,使煤層氣采動井產(chǎn)能降低。另外,地層水滲透到煤層裂隙中,不能及時排出,也會造成氣井產(chǎn)氣量減低。目前氣井的解堵方法多采用重復(fù)壓裂[5]、水力噴射徑向鉆孔、井下多級強抽泵、爆燃解堵和電爆震解堵等工藝,應(yīng)用效果也不盡相同[6],存在一定局限性。重復(fù)壓裂、水力噴射徑向鉆孔解堵工藝存在成本高、安全隱患大等問題,爆燃解堵和電爆震解堵不適宜煤層氣井,井下多級強抽泵對L型井不適用,因此,需尋找一種簡單實用、安全可靠的方法疏通煤層裂隙,提高煤層氣井產(chǎn)氣量。高壓流體疏通工藝是利用高壓氣體或小規(guī)模水力壓裂,解決煤層裂隙堵塞問題,成本較小,疏通后的煤層氣井產(chǎn)能迅速恢復(fù),具有較高的經(jīng)濟效益。

    1 高壓流體疏通工藝特點

    1.1 高壓流體疏通工藝原理

    該工藝是利用高壓流體疏通堵塞煤層裂隙。目前主要有兩種疏通方法:

    1) 用清水疏通。隨著煤礦的采掘,地層會有不同程度的沉降,煤層裂隙會被煤粉或其它雜質(zhì)堵塞。采用高壓泵車將清水壓入煤層氣井,將堵塞的煤層裂隙重新疏通,使煤層氣采動井恢復(fù)生產(chǎn)能力。

    2) 用空氣疏通。當(dāng)?shù)貙铀疂B透到煤層裂隙中,位置較低的地方很容易積水,積水排不出去,就會堵塞煤層裂隙,工作面逸散的煤層氣不能通過裂隙排出。此時,需要用壓縮機將氮氣或空氣壓縮后,經(jīng)高壓管柱進入井筒,將低洼處的積水吹散,重新疏通煤層裂隙,使煤層氣采動井恢復(fù)生產(chǎn)。高壓流體疏通氣井工藝流程見圖1.

    1—采動區(qū) 2—采空區(qū) 3—套管 4—煤層 5—篩管 6—流體儲存罐 7—壓縮機 8—高壓管柱圖1 高壓流體疏通氣井工藝流程圖

    1.2 工藝特點

    1) 該工藝簡單實用,相比傳統(tǒng)水力壓裂,投資較小。

    2) 利用高壓流體吹掃能重新疏通堵塞的煤層裂隙,使減產(chǎn)的煤層氣井恢復(fù)產(chǎn)能。

    3) 疏通技術(shù)需井上下聯(lián)合實施,通過井下觀測高壓流體前進方向,可初步判斷疏通效果,并可在井下采煤工作面頂板處通過人為制造來壓,達到降低L型井水平段地應(yīng)力的效果,提高疏通成功幾率。

    2 工藝實踐應(yīng)用

    2.1 試驗井概況

    試驗井位于沁水縣胡底鄉(xiāng)蒲池村附近,為解決胡底礦工作面瓦斯突出問題布置一口采動區(qū)L型地面抽采井。

    L型井目的煤層為3#煤層上部20~60 m處,采用三開井身結(jié)構(gòu)[7],一開采用d444.5 mm的鉆頭,鉆穿基巖下10 m,下入d377.7 mm表層套管,固水泥;二開井采用d311.1 mm的鉆頭,鉆至著陸點后下入d244.5 mm的套管,固水泥;三開采用d215.9 mm的鉆頭,鉆進至靶點完井,水平段約500余米(圖2).

    圖2 L型井井身結(jié)構(gòu)圖

    該井于2015年4月開鉆, 2016年5月,安裝水環(huán)真空泵抽放設(shè)備。曾進行多次試運行,無氣量顯示。2016年10月,胡底礦井下工作面已回采45 m,地面L型井抽采仍未見效,為此考慮對該井進行小型壓裂改造,溝通井下采動裂隙,提高抽放效果。

    2016年10月20日進行清水壓裂,共使用清水180 m3,壓裂時套壓始終為0,油壓介于2.8~4.4 MPa,油壓較為穩(wěn)定。但壓裂后進行試抽采,仍不產(chǎn)氣,決定實施高壓流體吹掃作業(yè)方案。

    2.2 試驗方案

    1) 地面設(shè)施、設(shè)備。

    井口安裝250標準井口,安裝過程確保密封。地面壓縮機達到以下性能要求:壓縮介質(zhì)為氮氣或空氣,保證吹掃排量大于30 m3/min.

    2) 改造工藝。

    吹掃完成后,再次安裝抽放設(shè)備進行試抽,如抽放效果仍未達到預(yù)期效果,可考慮對該井實施多次地面吹掃,以達到預(yù)期抽采效果。

    2.3 施工過程及效果分析

    本次試驗采用空氣進行吹掃疏通,共進行3次:

    1) 考慮煤層厚度較大,煤層頂?shù)装鍨槟鄮r,該井水平段較長且在煤層上部,為疏通井筒及煤巖層裂隙,降低負壓抽采過程中的壓裂液水鎖效應(yīng),根據(jù)以往施工經(jīng)驗,在首次吹掃時,采用大于30 m3/min排量注入。2016年10月31日進行空氣吹掃,用時1 h,0~40 min采用風(fēng)量為30 m3/min,40~60 min采用風(fēng)量為35 m3/min,共輸送風(fēng)量1 900 m3,井口壓力在5~15 min時由0.1 MPa升至0.15 MPa后降至0,其后一直維持在0,未出現(xiàn)憋壓現(xiàn)象,吹掃后,試抽,氣井仍不產(chǎn)氣。

    2) 因第一次注入效果不明顯,需進行二次吹掃。為避免煤粉因風(fēng)量過大而產(chǎn)生運移積聚,再次堵塞裂隙,此次采用小風(fēng)量吹掃。2016年12月6日,進行第二次吹掃,用時1.42 h,風(fēng)量為15 m3/min,共輸送風(fēng)量1 275 m3,10~15 min井口壓力由0.1 MPa升至0.17 MPa再降至0,其后一直維持在0,未出現(xiàn)憋壓現(xiàn)象。疏通后試抽,日產(chǎn)氣量最高達12 000 m3,甲烷濃度也逐漸增高,在50%~86%,但產(chǎn)氣量衰減較快, 20天后再次出現(xiàn)不產(chǎn)氣的現(xiàn)象(圖3).

    圖3 第二次疏通后產(chǎn)氣量與甲烷濃度變化曲線圖

    3) 在負壓抽采一定時間后,煤粉再次堵塞瓦斯運移通道,需采用大風(fēng)量注入進行疏通。2017年1月11日,進行第三次吹掃, 風(fēng)量為30 m3/min,用時1.5 h,共輸送風(fēng)量2 700 m3, 45~50 min井口壓力由0.05 MPa升至0.12 MPa再降至0.02 MPa,其后一直維持在0.02 MPa. 作業(yè)后試抽,日產(chǎn)氣量穩(wěn)定在12 000 m3/d左右,最大可達15 000 m3/d,穩(wěn)產(chǎn)53天,甲烷濃度逐漸降低,這可能是由于隨著工作面的推進,回采工作逐漸接近尾聲,L型井抽采氣體來源由煤層逐步轉(zhuǎn)向采空區(qū)所致(見圖4).

    圖4 第三次疏通后產(chǎn)氣量與甲烷濃度變化曲線圖

    采動區(qū)L型井地面抽采技術(shù),降低了工作面特別是上隅角瓦斯?jié)舛龋U狭嗣旱V安全生產(chǎn)。采動區(qū)L型井穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn),對解決礦井采煤過程中瓦斯突出問題具有重要意義,L型井甲烷濃度與上隅角甲烷濃度最大值成負相關(guān)關(guān)系見圖5,隨著L型井甲烷濃度的增加,礦井上隅角甲烷濃度最大值逐漸降低。經(jīng)過三次高壓空氣吹掃疏通,胡底礦L型井產(chǎn)氣量恢復(fù)到12 000 m3/d,為井下采煤工作提供了安全保障。

    圖5 疏通后礦井上隅角與L型井甲烷濃度變化曲線圖

    3 結(jié) 論

    1) 煤礦采動區(qū)L型井隨著井下工作面推進,裂隙會被煤粉或其它雜質(zhì)堵塞,影響地面抽采效果。高壓空氣吹掃疏通氣井是一種簡單實用的新方法。胡底礦L型井經(jīng)過3次疏通取得了良好效果,產(chǎn)氣量恢復(fù)到12 000 m3/d,穩(wěn)產(chǎn)時間為53天。

    2) L型井甲烷濃度與上隅角甲烷濃度最大值成負相關(guān)關(guān)系,隨著L型井甲烷濃度的增加,礦井上隅角甲烷濃度最大值逐漸降低。采動區(qū)L型井地面抽采技術(shù),降低了工作面特別是上隅角瓦斯?jié)舛?,保障了煤礦安全生產(chǎn)。

    3) 高壓流體疏通L型井成本低、規(guī)模較小,單次疏通可能達不到預(yù)期效果,需要多次作業(yè), 且疏通后氣井穩(wěn)產(chǎn)時間較短,技術(shù)工藝還需進一步實踐改進。

    參 考 文 獻

    [1] 李日富. 煤礦采動區(qū)地面 L 型頂板水平定向井抽采技術(shù)及試驗[J]. 礦業(yè)安全與環(huán)保,2017,44(2):12-20.

    [2] 付軍輝,林府進,孫海濤,等. 采動區(qū)地面煤層氣開發(fā)懸掛生產(chǎn)套管的研究及實踐[J].礦業(yè)安全與環(huán)保,2014,41(3):82-84.

    [3] 柯昌友,溫俊三,李海貴. L 型井采空區(qū)瓦斯抽采技術(shù)的應(yīng)用[J]. 礦業(yè)安全與環(huán)保,2016,43(3):64-66.

    [4] 趙小山,李國富,孫海濤,等. 寺河礦區(qū)地面采動區(qū)L型煤層氣井抽采技術(shù)研究 能源技術(shù)與管理[J].2016,41(3):6-9.

    [5] 連小華,郭軍峰,毛生發(fā),等. 解堵性二次壓裂在樊莊煤層氣井的應(yīng)用[J].中國煤層氣,2014,11(2):20-22.

    [6] 姚 錦. 阜新地區(qū)煤層氣井解堵工藝研究[J].中國煤層氣,2015,12(2):31-33.

    [7] 齊治虎.晉煤胡底煤礦 L 型井復(fù)雜施工技術(shù)探討[J].中州煤炭,2016,2:69-70.

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