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      邯鄲洗選廠浮選系統(tǒng)技術(shù)改造的研究與實踐

      2018-05-31 07:16:57王俊霞
      選煤技術(shù) 2018年2期
      關(guān)鍵詞:浮選機(jī)篩板精煤

      王俊霞

      (冀中能源峰峰集團(tuán) 邯鄲選煤廠,河北 邯鄲 056000)

      峰峰集團(tuán)邯鄲洗選廠是我國自行設(shè)計、建設(shè)的第一座中央型煉焦煤選煤廠,于1959年12月投產(chǎn),原設(shè)計能力為1.50 Mt/a,采用跳汰主再選、煤泥濃縮浮選的聯(lián)合工藝。五十多年來,邯鄲洗選廠實施了多輪工藝升級和技術(shù)改造。1988年完成浮選機(jī)更新改造,以XJX-T12型浮選機(jī)取代原M2.5型浮選機(jī),自制兩臺礦漿準(zhǔn)備器取代四臺攪拌桶,單位體積處理能力提高57.92個百分點,浮選精煤產(chǎn)率提高0.93個百分點;1999年完成跳汰粗精煤重介再選工藝改造,增加了兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器、磁選機(jī)、脫介篩等關(guān)鍵設(shè)備;2011年9月完成了選煤廠分選工藝改革,采用脫泥入選,無壓三產(chǎn)品重介分選、粗煤泥分選、煤泥分級浮選的聯(lián)合工藝[1],同時增加了配套的浮選精煤快開壓濾脫水系統(tǒng),核定生產(chǎn)能力為3.50 Mt/a 。近年來,隨著原煤煤泥含量的增多,導(dǎo)致浮選設(shè)備處理能力不足、分選效果差、精煤產(chǎn)率低,這已經(jīng)成為制約生產(chǎn)的薄弱環(huán)節(jié)[2]。為了解決浮選系統(tǒng)瓶頸問題,2016年10月通過對浮選系統(tǒng)入料煤泥減量化研究和實踐,優(yōu)化了浮選分選效果,實現(xiàn)了煤泥高效分選[3]。

      1 問題分析

      近年來,峰峰集團(tuán)本部煤炭資源逐年減少,煤炭產(chǎn)能逐年壓縮,環(huán)保要求愈加嚴(yán)格,只有降本增效、節(jié)能環(huán)保才能生存,因此提高產(chǎn)率,降低生產(chǎn)成本刻不容緩。為了增強(qiáng)生存能力,邯鄲洗選廠多措并舉,取得了一些成效,但煤泥浮選系統(tǒng)現(xiàn)存的浮選設(shè)備老化、入浮煤泥量大、分選效果差等問題仍給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成很大困擾[4]。邯鄲洗選廠現(xiàn)有的四臺XJX-T12浮選機(jī)先后于1988年左右投產(chǎn)使用,至今已使用30年,浮選機(jī)機(jī)體老化,箱體銹蝕嚴(yán)重,刮料不均勻,浮選效果差,處理能力不足,嚴(yán)重影響了浮選精煤的穩(wěn)定性,造成油耗偏高,生產(chǎn)成本增加,故浮選系統(tǒng)的升級改造亟待解決[5]。

      2 浮選系統(tǒng)升級改造方案

      2.1 浮選工藝現(xiàn)狀

      邯鄲洗選廠浮選系統(tǒng)采用分級浮選工藝(圖1)。浮選入料為煤泥分級旋流器溢流和粗煤泥分選機(jī)溢流經(jīng)振動弧形篩處理后的篩下水,通過泵送至分級旋流器再次分級,溢流(<0.125 mm粒級)經(jīng)浮選柱分選、底流(0.5~0.125 mm粒級)經(jīng)浮選機(jī)分選[6]后,所有浮選精煤自流進(jìn)入一樓精礦箱,然后再泵揚(yáng)至快開壓濾機(jī)脫水得到最終精煤;浮選尾礦自流至濃縮機(jī),經(jīng)壓濾后得到尾煤,濾液返回濃縮機(jī)。

      2.2 工藝改造方案

      本次改造主要在現(xiàn)有位置進(jìn)行設(shè)備安裝,設(shè)備布置結(jié)合場地條件,充分考慮生產(chǎn)需要,盡可能實現(xiàn)系統(tǒng)靈活、區(qū)分明確、布置緊湊、整潔美觀。將現(xiàn)有四臺XJX-T12浮選機(jī)和礦漿準(zhǔn)備器拆除,在原位置安裝新型礦漿預(yù)處理器和三臺XJM-S24浮選機(jī),以期工藝和設(shè)備對粗、細(xì)煤泥實現(xiàn)高精度分選和高效脫水,在煤泥可浮性變化較大時,仍能生產(chǎn)出合格的浮選精煤產(chǎn)品,煤泥分選適應(yīng)性顯著增強(qiáng)[7]。

      圖1 浮選原則流程圖

      2.2.1 浮選機(jī)改造

      邯鄲洗選廠原XJX-T12浮選機(jī)屬于機(jī)械攪拌自吸式浮選機(jī),礦漿由中心管入料,由于使用年限已久,機(jī)箱調(diào)整機(jī)構(gòu)和葉輪轉(zhuǎn)子假底穩(wěn)流板均已銹蝕嚴(yán)重,導(dǎo)致煤泥分選效果差,維修成本大,油耗居高不下,且處理量偏小,更換浮選機(jī)迫在眉睫。邯鄲洗選廠結(jié)合現(xiàn)有廠房條件,決定采用天地(唐山)礦業(yè)科技有限公司研制的XJM-S24新型浮選機(jī),該型號浮選機(jī)屬于“假底底吸,周邊溢流,自吸空氣”機(jī)械攪拌式浮選機(jī),集直流式入料和自吸式入料優(yōu)點于一體,既消除了直流式入料礦漿易發(fā)生“短路”的問題,又克服了自吸式入料礦漿通過量小的缺點,單室容積達(dá)到24 m3,對高密度和微細(xì)粒度煤泥分選效果理想,并且在同類產(chǎn)品中具有能耗低、充氣量大、充氣均勻度高、浮選選擇性高、運行可靠性高等優(yōu)點,已廣泛應(yīng)用于全國各地選煤廠,并可實現(xiàn)浮選參數(shù)自動控制[8]。

      2.2.2 加油箱創(chuàng)新性研制

      由于浮選藥劑中的雜質(zhì)經(jīng)常堵塞油泵,導(dǎo)致藥劑添加量不穩(wěn),在此次改造中創(chuàng)新性地研制了新油箱,結(jié)構(gòu)如圖2所示。該油箱結(jié)構(gòu)為三級臺階狀,臺階中間采用0.5、0.25 mm濾網(wǎng)作為隔斷過濾油中雜質(zhì),有效解決了油泵堵塞和加藥量不穩(wěn)現(xiàn)象,利于浮選操作且指標(biāo)更加穩(wěn)定。經(jīng)過現(xiàn)場使用,效果良好,油管不再堵塞,且藥劑添加量穩(wěn)定[9]。

      2.3 浮選入料減量化研究與實踐

      隨著原煤煤泥含量增多,為了減少浮選系統(tǒng)入浮煤泥量,邯鄲洗選廠結(jié)合自身工藝特點,對相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行了試驗研究和改造。

      圖2 油箱結(jié)構(gòu)簡圖

      2.3.1 加強(qiáng)振動弧形篩管理,選擇合適篩縫篩板

      邯鄲洗選廠振動弧形篩最初使用篩縫為0.6 mm的普通篩板,篩下水中>0.5 mm粒級含量在10%左右。為了減少浮選系統(tǒng)煤泥量,加強(qiáng)振動弧形篩管理,規(guī)定每周一、周五技術(shù)人員采樣,對篩下水取樣進(jìn)行篩分試驗。當(dāng)>0.5 mm粒級含量>8%時,須及時更換篩板,避免粗煤泥進(jìn)入浮選系統(tǒng)影響分選效率[10]。

      經(jīng)過多種細(xì)縫弧形篩板的試驗對比,最終選擇篩縫為0.5 mm的高效細(xì)縫弧形篩板。此篩板篩條較細(xì),篩縫角度設(shè)計合理[11],利于脫水且使用壽命長。實踐表明:篩下水中>0.5 mm粒級含量降到3%以下,有效減少了浮選系統(tǒng)入浮量,提高了分選效果,降低了油耗。

      2.3.2 適當(dāng)增大煤泥旋流器的底流口

      自2011年全重介工藝改造后,一直選用兩臺FX-750GT旋流器進(jìn)行煤泥分級處理,旋流器底流口直徑為140 mm,入料壓力為0.126 MPa。為了減少浮選系統(tǒng)入浮量,適當(dāng)增大旋流器底流口直徑來減輕浮選壓力。在入料壓力不變的情況下,分別對底流口直徑為140、160、180 mm的煤泥分級旋流器底流進(jìn)行小篩分試驗(表1)。

      表1 煤泥分級旋流器底流小篩分試驗結(jié)果

      由表1可看出:旋流器底流口直徑增大,旋流器底流中>0.5 mm粒級和<0.045 mm粒級含量增多,相應(yīng)改善了旋流器溢流粒度組成,減少了入浮煤泥中粗顆粒和極細(xì)顆粒的含量,有利于提高浮選系統(tǒng)分選效果[12],經(jīng)試驗對比最終采用底流口直徑為180 mm的煤泥分級旋流器。

      2.3.3 嚴(yán)格執(zhí)行粗煤泥離心機(jī)篩籃更換標(biāo)準(zhǔn)

      邯鄲洗選廠粗煤泥離心機(jī)離心液返回煤泥桶中,再通過泵揚(yáng)至煤泥分級旋流器,溢流進(jìn)入浮選系統(tǒng)。因此,加強(qiáng)粗煤泥離心機(jī)篩籃更換標(biāo)準(zhǔn),是浮選煤泥減量入浮的有效途徑。邯鄲洗選廠規(guī)定每周對離心液進(jìn)行兩次粒度分析,當(dāng)離心液中>0.5 mm粒級含量超過25%時,必須更換篩籃,同時將更換頻率由3個月一次改為2個月一次,有效減少了浮選系統(tǒng)入浮煤泥量和粗顆粒含量,提高了分選效果[13]。

      3 改造效果

      3.1 浮選入料

      通過以上三方面的改進(jìn),浮選入料濃度由改造前的20.00%降至改造后的14.04%,降低了5.96個百分點,明顯改善了浮選入料濃度[14]。對改造前后浮選入料分別進(jìn)行小篩分試驗,結(jié)果見表2。

      表2 浮選入料小篩分試驗結(jié)果對比

      由表2可看出:改造后浮選入料粒度組成明顯改善,>0.5 mm粒級含量減少1個百分點,<0.045 mm粒級含量減少3.95個百分點,有利于提高浮選分選效果[15]。

      3.2 技術(shù)指標(biāo)

      邯鄲洗選廠浮選系統(tǒng)通過設(shè)備升級改造和煤泥減量入浮研究,浮選分選效果顯著提高,分別對改造前(2016年)、改造后(2017年)采樣試驗對比,主要技術(shù)指標(biāo)見表3、表4。

      通過對比表3和表4中的技術(shù)指標(biāo)發(fā)現(xiàn),在浮選系統(tǒng)升級改造后,浮選尾煤的灰分從60.97%提高到71.10%;與此同時,浮選精煤的產(chǎn)率從88.90%提高到89.27%,提高了0.37個百分點;此外,原煤油耗由0.196 kg/t降到0.170 kg/t,油耗降低了0.026 kg/t。

      表3 2016年浮選主要技術(shù)指標(biāo)

      表4 2017年浮選主要技術(shù)指標(biāo)

      3.3 經(jīng)濟(jì)效益

      邯鄲洗選廠浮選系統(tǒng)升級改造后,通過綜合數(shù)據(jù)分析,經(jīng)濟(jì)效益計算如下:

      (1)浮選產(chǎn)率提高0.37個百分點,浮選精煤產(chǎn)量按照占總精煤25%計算,總精煤產(chǎn)率提高了0.092 5個百分點。每年處理原煤按2.60 Mt計算,則每年能增加精煤產(chǎn)量2 405 t,每噸精煤1 200元,年銷售收入增加288.6萬元。

      (2)噸煤油耗降低0.026 kg,按年處理原煤2.60 Mt、每噸藥劑8 000元計算,則每年節(jié)約用油67.60 t,年可節(jié)約費用54.08萬元。

      (3)浮選機(jī)更換后每小時減少用電80.5 kW,按每月開車時間320 h計算,全年節(jié)約用電80.5×320×12=309 120 kWh,電費單價按0.6元/kWh計算,則全年節(jié)約電費18.55萬元。

      綜上,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益為361.23萬元,提高了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性,降低了油、電等物耗成本,顯著提升了企業(yè)競爭力和信譽(yù)。

      4 結(jié)語

      邯鄲洗選廠通過煤泥減量化入浮研究,對浮選系統(tǒng)進(jìn)行了升級改造,包括振動弧形篩更換高效細(xì)縫弧形篩板、增大煤泥分級旋流器底流口、嚴(yán)格執(zhí)行粗煤泥離心機(jī)篩籃更換標(biāo)準(zhǔn)。此次改造明顯提高了浮選分選效果,優(yōu)化了產(chǎn)品各項技術(shù)指標(biāo),降低了選煤物耗成本;同時減少了浮選尾煤量,緩解了日趨增加的環(huán)保壓力,具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

      參考文獻(xiàn):

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