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    中國噴射式浮選機與美國浮選柱在桑德斯選煤廠應(yīng)用效果對比

    2018-05-31 07:16:56張賢賢張羽末吳朝蕩吳大為
    選煤技術(shù) 2018年2期
    關(guān)鍵詞:浮選機桑德斯精煤

    張賢賢,張羽末,吳朝蕩,吳大為

    (北京國華科技集團有限公司,北京 101300)

    桑德斯(Saunders)選煤廠位于美國賓夕法尼亞州,是一座設(shè)計能力為4.20 Mt/a的煉焦煤選煤廠。該廠于2013年9月投入生產(chǎn),生產(chǎn)工藝原則流程為:原料煤分級后,塊原煤由淺槽重介分選機處理,末原煤脫泥后由兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選;脫泥篩篩下水由水力旋流器分級,底流由螺旋分選機處理,溢流進入水力分級旋流器脫除部分細泥后,由一臺CPT型浮選柱分選[1-2]。2017年1月,該廠擴能改造工程投產(chǎn),選煤廠處理能力提高到4.70 Mt/a。在此次浮選系統(tǒng)的擴能改造過程中,該廠采用了一臺具有中國自主知識產(chǎn)權(quán)的FJCA12-3型噴射式浮選機[3-4],與系統(tǒng)原有的CPT型浮選柱平行運行,共同完成煤泥的分選工作。為評價浮選系統(tǒng)的運行效果,該廠委托西弗吉尼亞州貝克利鎮(zhèn)精密測量實驗室有限公司(PRECISION TESTING LABORATORY,INC.)于2017年3月24日對噴射式浮選機和浮選柱同時進行了生產(chǎn)測試。文章根據(jù)檢測單位提交的原始數(shù)據(jù),按我國的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對數(shù)據(jù)進行了處理與分析,采用浮選完善指標(biāo)、浮選精煤數(shù)量指數(shù)、精煤可燃體回收率三個指標(biāo)對兩種設(shè)備的工藝效果進行了評定[5-6]。

    1 浮選工藝原則流程及設(shè)備

    1.1 浮選工藝原則流程

    桑德斯選煤廠浮選系統(tǒng)原則流程(圖1)為:脫泥篩篩下水由水力旋流器分級,攜帶粗粒級原生煤泥的底流用螺旋分選機處理,攜帶細粒級原生煤泥的溢流經(jīng)水力旋流器脫除部分細泥后作為浮選入料,由泵輸送至噴射式浮選機或浮選柱分選。

    圖1 桑德斯選煤廠浮選系統(tǒng)原則流程

    在實際生產(chǎn)中,末原煤脫泥篩未篩凈的原生煤泥隨篩上物進入重介質(zhì)旋流器,分選后隨精煤脫介篩、矸石脫介篩篩下水進入磁選機,磁選機尾礦則自流至原煤分級篩作為篩分前的潤濕沖水,因此磁選尾礦中的一些次生煤泥也可能匯入浮選入料之中,但數(shù)量不多。因此該廠浮選設(shè)備分選的主要還是原生煤泥中的部分細粒級。

    1.2 浮選設(shè)備

    1.2.1 FJCA12-3型噴射式浮選機

    FJCA12-3型噴射式浮選機由3個單室組成,每個單室容積為12 m3,其結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示。該設(shè)備由充氣式攪拌裝置、浮選槽、刮泡機構(gòu)、入料箱、尾礦箱、液面調(diào)整機構(gòu)等組成。在每個浮選室內(nèi),對稱布置有4個充氣攪拌裝置,充氣攪拌裝置由噴射室、噴嘴、喉管及吸氣管組成。浮選機噴嘴內(nèi)鑄有葉片,煤漿經(jīng)葉片導(dǎo)流后,從噴嘴呈螺旋擴大狀高速噴出,可強化抽吸作用;同時空氣經(jīng)吸氣管吸入,經(jīng)煤漿射流卷裹剪切后,被分散為氣泡;含氣煤漿通過短喉管沿360°圓周斜射到假底,然后折向反射,形成“W”形煤漿流動方式[7-8]。

    1—槽體; 2—吸氣管;3—噴射室;4—噴嘴;5—短喉管;6—分配室;7—中心入料管;8—刮泡器;9—循環(huán)煤漿管;10—假底;11—篦子

    FJCA12-3型噴射式浮選機第一室配置一臺循環(huán)泵,后兩室共用一臺循環(huán)泵。工作時,入浮煤漿由入料箱進入浮選機的第一室,其中一部分煤漿直接經(jīng)充氣攪拌實現(xiàn)有選擇性的礦化,礦化氣泡上升至液面聚集成泡沫層,由刮泡機構(gòu)刮出,成為浮選精煤;另一部分煤漿由假底至循環(huán)煤漿口,經(jīng)循環(huán)泵加壓后,通過中心入料管和分配室,到達裝有噴嘴的噴射室,再次實現(xiàn)充氣攪拌;未礦化的顆粒通過兩室之間的流通孔,到第二室分選,如此進行,直到最后一室,親水性礦物雜質(zhì)從尾礦箱排出,成為浮選尾煤。圖3所示為煤漿在浮選機內(nèi)循環(huán)示意圖。

    1—槽箱;2—循環(huán)泵;3—閥門;4—入料箱;5—尾礦箱

    FJCA12-3型噴射式浮選機充氣攪拌裝置過流部件采用耐磨材質(zhì),假底上鋪有鑄石板,使設(shè)備的整體耐磨性大大提高。此外,假底與槽底之間設(shè)有金屬篦網(wǎng),其網(wǎng)孔尺寸小于噴嘴出口直徑,基本消除了雜物堵塞現(xiàn)象。

    1.2.2 CPT型浮選柱

    CPT型浮選柱為Eriez(義利)公司制造的設(shè)備,浮選柱直徑為4.6 m(15英尺)、高度為7.3 m(24英尺),總?cè)莘e為120 m3。其結(jié)構(gòu)如圖4所示。

    圖4 CPT型浮選柱結(jié)構(gòu)示意圖

    CPT浮選柱屬于逆流式浮選設(shè)備。工作時,經(jīng)浮選劑處理后的煤漿從距柱頂部1~2 m的入料口給入,在浮選柱底部安裝有可從設(shè)備外部拆裝檢修的SlamJet氣體分散系統(tǒng);氣體分散系統(tǒng)共有8個均勻布置的氣體噴射管,它們所產(chǎn)生的氣泡在浮力作用下上升,而煤漿中的顆粒在重力作用下沉降,在捕收區(qū)與氣泡逆向接觸碰撞,從而實現(xiàn)有選擇性地氣泡礦化;礦化氣泡繼續(xù)上升至精選區(qū),并在浮選柱頂部聚集形成泡沫層,泡沫層由清洗水噴淋沖洗,使粘附在氣泡上的高灰細泥脫落,以提高精煤質(zhì)量;最終,泡沫自溢進入泡沫槽,尾煤從柱體底部排出。

    這里需要指出的是,CPT型浮選柱只是依靠氣體分散系統(tǒng)實現(xiàn)純粹的風(fēng)力攪拌,設(shè)備內(nèi)并無煤漿循環(huán)。而中國開發(fā)的多種浮選柱則是借助含氣循環(huán)煤漿實現(xiàn)水力攪拌。

    2 浮選入料分析

    2.1 粒度組成

    美國采用重介分選工藝的煉焦煤選煤廠一般均采用選前脫泥工藝。桑德斯選煤廠的浮選入料主要是原生煤泥的細粒級部分[9-10],其粒度組成見表1。

    表1 桑德斯選煤廠浮選入料粒度組成

    由表1可以看出:

    (1)桑德斯選煤廠浮選入料中>0.25 mm粒級產(chǎn)率為3.80%,表明該廠在浮選入料粒度上限控制方面做得不好。并且該粒級灰分為5.87%,高于0.25~0.15 mm粒級的灰分,這是美國的煤泥性質(zhì)造成的。

    (2)對于<0.25 mm的三個粒級,隨粒徑變小,灰分增高的趨勢非常明顯,其中:0.25~0.15、0.15~0.045 mm兩個粒級增灰幅度相對平緩;然而<0.045 mm粒級細泥的灰分驟然增至63.49%,這說明細泥中富集了大量高灰礦物雜質(zhì)。

    (3)累計產(chǎn)率為61.57%的>0.045 mm粒級累計灰分為4.92%,已是比較純凈的質(zhì)量合格的“精煤”,對于這一部分,浮選的目的應(yīng)是回收;而對于產(chǎn)率為38.43%的<0.045 mm粒級細泥,浮選的目的則是有效分選,以避免高灰礦物帶來的負面影響。

    (4)該廠的浮選入料以0.045 mm為分界點,>0.045 mm粒級是“精煤”,而<0.045 mm粒級從灰分上看已屬浮選尾煤范疇,可見該廠浮選入料兩極分化嚴重,這種情況在中國幾乎沒有。從這點來看,該廠應(yīng)預(yù)先脫泥浮選。

    2.2 實驗室浮選試驗

    實驗室浮選試驗的目的有多種,其中一類是通過浮選將煤泥分離成不同灰分的多個組分,以此來分析、評定煤泥的可浮性及預(yù)測在工業(yè)生產(chǎn)時的指標(biāo)。

    2.2.1 釋放評價試驗

    釋放評價試驗是對粗選精煤在精選的過程中采用調(diào)整浮選劑添加量和充氣量的方法,將煤泥分離成不同的組分。按照GB/T 30046.3—2013《煤粉(泥)浮選試驗第3部分:釋放評價試驗方法》[11](我國已頒布實施該標(biāo)準(zhǔn),但未見其應(yīng)用情況的公開報道),對桑德斯選煤廠浮選入料進行釋放評價試驗,結(jié)果見表2。根據(jù)表2數(shù)據(jù),繪制出精煤產(chǎn)率與灰分的關(guān)系曲線,如圖5所示。

    表2 桑德斯選煤廠釋放評價試驗結(jié)果

    圖5 精煤產(chǎn)率與灰分的關(guān)系曲線

    由表2、圖5可知:

    (1)灰分為27.61%的入浮煤泥經(jīng)過粗選,可以得到灰分高達90.43%的尾煤和灰分低至4.23%的精煤。綜合考慮浮選入料粒度組成,可以進一步推測,這部分高灰尾煤絕大部分是<0.045 mm的細泥,而灰分為4.23%的粗選精煤則主要集中在>0.045 mm粒級。

    (2)經(jīng)過精選,產(chǎn)率為72.88%的粗選精煤首先獲得了產(chǎn)率為51.78%、灰分僅為2.60%的浮選精煤,這表明這些“純凈”精煤,因其灰分低、疏水性極好,故僅需很小的充氣量和起泡劑即可浮起。

    (3)尾煤2是精選的尾煤,其產(chǎn)率僅為0.38%,但灰分高達72.88%。在粗選時,這部分高灰細泥易無選擇性地混入粗選精煤中,使精煤灰分增高了0.36個百分點,這表明高灰細泥的負面影響比較顯著。

    2.2.2 浮選速度試驗

    浮選速度試驗是根據(jù)煤?;曳衷降?、疏水性越好、浮選速度越快的原理,將煤泥分選成若干組分。桑德斯選煤廠浮選入料浮選速度試驗結(jié)果見表3。

    表3 桑德斯選煤廠浮選速度試驗結(jié)果

    中美兩國的實驗室浮選速度試驗的方法和步驟相似,但是具體操作條件存在差異。按照GB/T 4757—2013《煤粉(泥)實驗室單元浮選試驗方法》的規(guī)定,浮選速度試驗的總時間為5 min。在很多情況下,應(yīng)該浮起的煤泥在前3 min基本上都已成為泡沫產(chǎn)物,而美國的浮選速度試驗的總時間竟達8 min。從表3中可以看出,浮選前2 min精煤產(chǎn)率不到60%,而灰分已達4.43%,這比釋放評價試驗的結(jié)果要差。

    在進行浮選速度試驗時,高灰細泥混雜在泡沫中的主要原因有兩個:一是細泥比表面積大,吸附能力強,無選擇性地粘附在氣泡上;二是細泥均勻分散在水體中,隨之混入泡沫[12-13]。需要注意的是,由于煤泥疏水性極好,這兩個試驗室試驗均不添加捕收劑,工業(yè)生產(chǎn)也不添加捕收劑。

    3 噴射式浮選機和浮選柱的指標(biāo)對比

    對同一時間、相等入料量條件下平行運行的噴射式浮選機和浮選柱分選指標(biāo)進行測試,結(jié)果見表4。根據(jù)此基礎(chǔ)數(shù)據(jù),按中國MT 180—1988《選煤廠浮選工藝效果評定方法》[14]作一一換算和分析,并將結(jié)果列于表4之中。

    表4 噴射式浮選機和浮選柱的指標(biāo)對比 Table 4 Comparison of performances of jet flotation cell and flotation column %

    3.1 生產(chǎn)指標(biāo)

    在符合產(chǎn)品質(zhì)量要求的前提下,該廠噴射式浮選機精煤產(chǎn)率比浮選柱要高7.87個百分點,噴射式浮選機的尾煤灰分達81.33%,比后者高16.75個百分點。泡沫濃度決定了后續(xù)作業(yè)的功耗,噴射式浮選機泡沫濃度為31.72%,即1 t精煤(以干煤計)帶水量2.2 t;浮選柱泡沫濃度為11.27%,即1 t精煤帶水量7.8 t。

    3.2 工藝效果

    我國的評定指標(biāo)有以下兩項:

    3.2.1 浮選完善指標(biāo)

    該指標(biāo)的含義是,在浮選作業(yè)中所獲得的精煤可燃體越多越好的同時,精煤中非可燃體的混雜率越少越好。精煤可燃體回收率Ej計算式為:

    (1)

    式中:γj為浮選精煤產(chǎn)率,%;Aj為浮選精煤灰分,%;Ar為浮選入料灰分,%。

    精煤非可燃體混雜率EW計算式為:

    (2)

    那么,根據(jù)浮選完善指標(biāo)ηwf計算式

    ηwf=Ej-EW,

    (3)

    即可計算出浮選柱的浮選完善指標(biāo)ηwf=為74.03%。如此高的數(shù)值在中國的選煤廠尚未出現(xiàn),這是因為像桑德斯選煤廠煤泥那樣單體解離程度完美、低灰分煤粒疏水性極強的浮選入料在中國尚未發(fā)現(xiàn)。而中國的噴射式浮選機的浮選完善指標(biāo)比美國的浮選柱還要高3.03個百分點。

    3.2.2 浮選精煤數(shù)量指數(shù)ηif

    該指標(biāo)的含義是,實際生產(chǎn)的浮選精煤產(chǎn)率與相同精煤灰分的標(biāo)準(zhǔn)精煤產(chǎn)率的百分比值。其中標(biāo)準(zhǔn)精煤產(chǎn)率是在實驗室分步釋放浮選試驗繪制的精煤灰分與產(chǎn)率關(guān)系曲線上取得的。承擔(dān)此次檢測的公司進行的是釋放評價試驗,故暫且用其來代替分步釋放試驗,以便于兩種浮選設(shè)備的對比。浮選精煤數(shù)量指數(shù)ηif計算式為:

    ηif=γj/γj′×100,

    式中:γj為實際生產(chǎn)的浮選精煤產(chǎn)率,%;γj′為精煤灰分相同條件下的標(biāo)準(zhǔn)精煤產(chǎn)率,%。

    由圖5、表4可查得:噴射式浮選機的精煤灰分為5.89%,實際生產(chǎn)精煤產(chǎn)率γj=72.12%,標(biāo)準(zhǔn)精煤產(chǎn)率γj′=75.00%,得ηif=96.16%;浮選柱的精煤灰分為4.70%,實際生產(chǎn)精煤產(chǎn)率γj=64.25%,標(biāo)準(zhǔn)精煤產(chǎn)率γj′=73.50%,得ηif=87.42%。兩設(shè)備浮選精煤數(shù)量指數(shù)之差為8.74個百分點,差距顯著。

    3.3 各粒級的分選效果

    兩種浮選設(shè)備的分選產(chǎn)物、計算入料的粒度組成分別見表5、表6,據(jù)此可計算出各粒級的工藝指標(biāo)。

    表5 噴射式浮選機分選產(chǎn)物和計算入料的粒度組成

    表6 浮選柱分選產(chǎn)物和計算入料的粒度組成

    由表5、表6可知:

    (1)精煤粒度組成與計算入料組成對比可從下述兩個方面進行分析:①為達到回收低灰分的>0.045 mm粒級的目的,精煤中這些粒級的產(chǎn)率(占本級)是否大于計算入料中對應(yīng)粒級的產(chǎn)率。實際上,噴射式浮選機的確如此,而浮選柱精煤中>0.25 mm粒級產(chǎn)率卻減少了,這表明在浮選柱中>0.25 mm精煤有較大的損失;②為實現(xiàn)脫除高灰細泥的目的,兩種浮選設(shè)備精煤中<0.045 mm粒級產(chǎn)率和灰分較計算入料均大幅降低。

    (2)尾煤粒度組成與計算入料粒度組成對比也可從兩個方面進行分析:①浮選柱的尾煤中>0.25 mm粒級產(chǎn)率(占本級)大于計算入料中相應(yīng)的產(chǎn)率,同樣表明了這些低灰粗粒的損失;②兩種設(shè)備的尾煤中,<0.045 mm粒級產(chǎn)率(占本級)較計算入料的產(chǎn)率和灰分都有顯著增加,表明在入料中灰分高達60%以上的<0.045 mm細泥均得到了有效分選,但噴射式浮選機尾煤中的細泥灰分比浮選柱高了7.94個百分點。

    (3)精煤中各粒級的可燃體回收率對比如圖6所示。對于>0.25 mm粗粒,噴射式浮選機可燃體回收率為90.11%,這與國內(nèi)操作正常的浮選機的指標(biāo)相一致;而浮選柱可燃體回收率僅為61.07%,這意味著有近40%的粗粒損失,這也與國內(nèi)同類設(shè)備情況相吻合。對于0.25~0.15 mm粒級和0.15~0.045 mm粒級,兩種分選設(shè)備均獲得了很高的精煤可燃體回收率,尤其是噴射式浮選機,超過了99.5%,其微量損失分別以尾煤灰分58.67%和78.26%的形式表現(xiàn)出來。

    圖6 精煤中各粒級可燃體回收率對比圖

    (4)對于灰分高達60%以上的<0.045 mm粒級細泥,兩種浮選設(shè)備均能對之進行有效地分選,尤其是噴射式浮選機,浮選完善指標(biāo)高達54.68%。但需要指出的是,為進一步提高浮選精煤質(zhì)量,這樣的高灰細泥應(yīng)該盡可能避免混入浮選作業(yè)。

    4 結(jié)果分析

    在桑德斯選煤廠,兩種浮選設(shè)備對比試驗中不排除兩項不可比因素:一是浮選柱是已有設(shè)備,可能有設(shè)備老化的影響;二是噴射式浮選機剛投入使用,存在著新設(shè)備操作經(jīng)驗尚未熟練的影響。然而,對于桑德斯選煤廠,浮選柱的各項指標(biāo)均不如噴射式浮選機,且差距較大,分析原因有以下幾方面。

    4.1 浮選設(shè)備深寬比

    業(yè)界人士有一種觀點,認為淺槽的浮選設(shè)備可節(jié)省充氣攪拌功耗,縮短泡沫升浮距離,對提高設(shè)備的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)有利。因此,可浮性好或較好的煤泥推薦使用淺槽浮選設(shè)備,可浮性差或極差的煤泥可以采用適度的深槽設(shè)備。FJCA12-3型噴射式浮選機槽深1.5 m,刮泡側(cè)槽寬3.6 m,深寬比為0.42,屬于淺槽型,因而更適用于像桑德斯選煤廠可浮性極好的煤泥的分選。而浮選柱的深寬比(指柱高7.32 m與柱斷面直徑4.57 m的比值)為1.60,過大的深寬比不利于低灰粗粒煤分選,原因在于:

    (1)因浮選設(shè)備內(nèi)煤漿擾動,使升浮距離大的粗煤粒從氣泡上脫落的概率增大。

    (2)氣泡上升的過程是靜水壓力減少的過程,隨著靜水壓力的減小,氣泡內(nèi)部氣體隨之膨脹。對于FJCA12-3型噴射式浮選機,氣泡體積膨脹不超過13%;而對于浮選柱,氣泡體積膨脹至少在65%以上。因此浮選柱泡沫層中氣泡體積要比浮選機大得多。粗粒上浮是借助于氣絮團形式的泡沫,即小氣泡、煤粒、浮選劑組成的較為穩(wěn)定的集合體,而氣泡的過度膨脹、兼并,會嚴重影響氣絮團的穩(wěn)定性,可使部分氣泡在上浮過程中自行破裂。

    4.2 浮選流程

    在該廠使用的FJCA12-3型噴射式浮選機第一室獨自采用一臺循環(huán)泵,第二、三室共用一臺循環(huán)泵,即為二段浮選。從浮選流程來看(圖3),第一段為粗選,第二段是將粗選不合格的尾煤再行分選,為掃選(圖7)。我國選煤廠使用的機械攪拌式浮選機,每個浮選室為一段,即一室視為粗選,余后各室可認為是多段掃選,因此只要浮選機容積與處理量相匹配,在一般條件下,生產(chǎn)中是能夠同時保證精煤、尾煤兩項質(zhì)量指標(biāo)的。而單獨一臺浮選柱為單段浮選,即一次粗選,因此對于我國難浮的煤泥或極難浮煤泥而言,僅靠單段浮選既要保證精煤質(zhì)量,又要減少資源損失(提高尾煤灰分)是不可能的,這也已在實踐中得到了證明。因此,為提高浮選精煤產(chǎn)率,要求桑德斯選煤廠的浮選柱將尾煤灰分提高到80%以上是不可行的。

    4.3 單位容積充氣量

    泡沫浮選是依靠氣泡作為載體將精煤分選出來的。因此,浮選設(shè)備的充氣量大小對處理能力而言是至關(guān)重要的。我國浮選設(shè)備充氣量大小常用單位面積充氣量來衡量,即在每平方米充氣面積上,每分鐘能有多少立方米的氣體通過,其單位是m3/(m2·min)。一些業(yè)內(nèi)人士認為,充氣量達到0.5 m3/(m2·min)就夠了,并非越大越好,如果突破了某個臨界點,氣泡將兼并為氣流,整個浮選設(shè)備液面會處于“沸騰”狀態(tài),嚴重破壞浮選生產(chǎn)過程。

    圖7 FJCA12-3型噴射式浮選機浮選流程示意圖

    實際上,浮選過程是在設(shè)備容積空間中實現(xiàn)的,而不在液面進行,因此用單位容積充氣量大小表征浮選設(shè)備的處理能力大小更為貼近實際。

    該廠使用的FJCA12-3型噴射式浮選機充氣液面面積為3×(2.6×3.6)=28.1 m2。按單位面積充氣量0.5 m3/(m2·min)計算,設(shè)備總充氣量為14.1 m3/min,浮選機總?cè)莘e為36 m3,則單位容積充氣量為0.39 m3/(m3·min)。

    而容積為120 m3、直徑為4.57 m的浮選柱也按相同的單位面積充氣量計算,單位容積充氣量為0.07 m3/(m3·min),僅是前者的17.9%。因此該廠浮選柱精煤產(chǎn)率比噴射式浮選機低7.87個百分點的原因之一可能是單位容積充氣量過小,致使實際處理能力不足,浮選時間不夠。

    4.4 泡沫分離方式

    對于大多數(shù)浮選機,集聚在液面的泡沫層是用刮泡器強行刮出的,而浮選柱是采用泡沫自溢方式,因此必須提高泡沫層的流動性,為達到此目的,最常用的方式是多加起泡劑。桑德斯選煤廠生產(chǎn)時不添加捕收劑,只添加起泡劑,浮選柱的起泡劑添加量為10.2 L/h,是噴射式浮選機的2.5倍。添加起泡劑后,不但使泡沫粘性增大,且不易消泡,給后續(xù)作業(yè)加大了難度,并且起泡劑的雜極性分子定向吸附在氣液界面,其極性基朝向水,對水分子有較強的吸附力,因此添加過多的起泡劑必然使泡沫的含水量增大。

    浮選柱泡沫濃度低的另兩個原因是:①在過高的浮選柱內(nèi),氣泡上升時,減壓幅度大,眾多氣泡膨脹后,演變成大而虛的泡沫層,這類泡沫層比浮選機致密的泡沫層含水量大;②對于聚集在液面上的泡沫層,如果用清水噴淋,也勢必降低其濃度。值得注意的是,浮選柱這類設(shè)備是由柱形機體底部的充氣器將空氣吸入,與煤漿實現(xiàn)充氣攪拌的,而機體底部是尾煤聚集區(qū),因此氣泡一經(jīng)產(chǎn)生,其表面就很可能會被高灰細泥無選擇性地粘附,這些被污染的氣泡上升,再與入浮煤漿中新鮮的煤粒逆向?qū)崿F(xiàn)礦化,其分選的精度必然會受到影響。

    另外需要提及的是,國內(nèi)開發(fā)的多數(shù)浮選柱采用的是充氣循環(huán)煤漿作為水力攪拌,而該廠使用的CPT浮選柱僅是風(fēng)力攪拌,因此充氣攪拌能力較弱,從而使煤泥無法得到再次循環(huán)進行分選的機會。

    5 結(jié)語

    具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的FJCA型噴射式浮選機作為中國首批出口到美國的浮選設(shè)備,在桑德斯選煤廠與美制的浮選柱同時進行平行生產(chǎn)測試,其檢測結(jié)果必然引起業(yè)內(nèi)人士的廣泛關(guān)注。在浮選精煤質(zhì)量合格的條件下,噴射式浮選機精煤產(chǎn)率為72.12%,尾煤灰分為81.33%,分別比浮選柱高7.77個百分點和17.12個百分點。按中國的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)評定,噴射式浮選機浮選完善指標(biāo)為77.09%,浮選數(shù)量指數(shù)為96.16%,分別比浮選柱高3.06個百分點和8.74個百分點。對于>0.045 mm低灰粒級的精煤可燃體回收率和<0.045 mm高灰細泥的浮選完善指標(biāo),噴射式浮選機比浮選柱分別提高了4.16個百分點和11.72個百分點。這表明噴射式浮選機不但適用于國內(nèi)可浮性極難的煤泥分選,也適用于單體解離極好、疏水性極強的煤泥分選,各項指標(biāo)均優(yōu)于美國本土的CPT浮選柱。

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