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      掛治水電廠1號(hào)泄洪弧門故障診斷與處理

      2018-05-25 07:04:42葉江寧盧建卿
      水電站機(jī)電技術(shù) 2018年5期
      關(guān)鍵詞:弧門桿腔液控

      李 偉,葉江寧,盧建卿

      (湖南五凌電力工程有限公司,湖南 長(zhǎng)沙410004)

      0 引言

      水電廠泄洪設(shè)備安全、可靠的運(yùn)行,是保障大壩安全度汛的決定性因素,因此電廠每年汛前都會(huì)對(duì)泄洪設(shè)備進(jìn)行定期檢修和維護(hù)。掛治電廠泄洪弧門投產(chǎn)于2007年,隨著弧門設(shè)備元器件的逐步老化,在年度例行檢修和調(diào)試過程中發(fā)生過一系列缺陷,導(dǎo)致弧門不能正常運(yùn)行。

      2012年,檢修人員在泄洪弧門的檢修調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)1號(hào)弧門在停止開啟或停止關(guān)閉的瞬間,門體會(huì)出現(xiàn)向左側(cè)傾斜的現(xiàn)象,導(dǎo)致弧門側(cè)水封擠壓變形嚴(yán)重;2014年發(fā)現(xiàn)1號(hào)弧門左、右油缸啟閉弧門時(shí)不同步,弧門啟閉過程中出現(xiàn)爬行現(xiàn)象,啟閉速度異常緩慢,2015年檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)1號(hào)弧門啟閉機(jī)液壓系統(tǒng)振動(dòng)噪音過大,啟門時(shí)有桿腔壓力下降,弧門不動(dòng)作。由于泄洪系統(tǒng)對(duì)大壩安全至關(guān)重要,因此汛前迫切需要解決影響弧門正常運(yùn)行的一系列故障。

      本文針對(duì)掛治電廠1號(hào)泄洪弧門檢修調(diào)試過程中出現(xiàn)的液壓系統(tǒng)振動(dòng)、噪音過大,門體傾斜,兩側(cè)油缸運(yùn)行偏差大等故障,詳細(xì)介紹了其診斷和處理過程,可為水電廠同類型弧門及液壓系統(tǒng)的故障診斷分析提供參考。

      1 設(shè)備概況

      掛治電廠擋水建筑物洪水標(biāo)準(zhǔn)按50年一遇設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)洪水位323.52 m;500年一遇校核,校核洪水位326.46 m。泄水建筑物為5孔表孔溢流,單孔凈寬18 m,底寬35 m,堰型為WES型實(shí)用堰,每孔設(shè)有18.0 m×17.7 m的弧形工作閘門,弧門為液壓?jiǎn)㈤]機(jī)控制(啟閉機(jī)液壓系統(tǒng)圖見圖1),啟閉機(jī)液壓系統(tǒng)由高壓柱塞泵組、液壓控制閥組、液壓缸、油箱總成和管路系統(tǒng)等組成,啟門工作時(shí),由油泵電動(dòng)機(jī)組提供高壓油,經(jīng)過控制閥組進(jìn)入油缸有桿腔執(zhí)行開門動(dòng)作;閉門工作時(shí),油泵電動(dòng)機(jī)組提供打開缸旁閥塊組液控單向閥(圖1中?)的控制油,閘門靠自重執(zhí)行關(guān)門動(dòng)作。缸旁閥塊組用來保證弧門鎖定在一定位置和防止高壓膠管破裂事故。

      表1 啟閉機(jī)技術(shù)參數(shù)表

      2 發(fā)現(xiàn)的故障及其診斷處理

      2.1 弧門停止啟、閉門瞬間門體左傾故障

      2.1.1 故障現(xiàn)象

      弧門在任意位置停止后左岸側(cè)油缸活塞桿下滑,門體側(cè)水封擠壓嚴(yán)重。

      圖1 1號(hào)泄洪孤門啟閉機(jī)系統(tǒng)液壓原理圖

      2.1.2 分析與處理

      掛治水電廠泄洪弧門閉門力為弧門自身重力,門體能夠在任意位置停止而不下滑,主要依靠缸旁閥塊組上的液控單向閥來實(shí)現(xiàn)。當(dāng)液控單向閥控制油路無壓時(shí),其僅具有單向閥的液壓鎖定作用,主油路不通致使油缸有桿腔被保壓,弧門便停在該位置。

      (1)可能的原因

      1)液控單向閥閥芯彈簧永久變形。一般的,液控單向閥閥芯在關(guān)閉位置時(shí)其彈簧處于壓縮狀態(tài),若彈簧材質(zhì)存在缺陷或壓縮量超過彈性極限,經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間壓縮會(huì)發(fā)生永久性變形,使彈簧在自由狀態(tài)下閥芯亦不能關(guān)閉,液壓鎖定性能變差。此時(shí)可對(duì)閥芯彈簧根部進(jìn)行適當(dāng)加墊,以抵消其多余變形量。

      2)液控單向閥閥芯卡死。若油液污染嚴(yán)重,未能濾去的顆粒雜質(zhì)較多,可能導(dǎo)致液控單向閥閥芯卡死在開啟位置,液控單向閥即失去液壓鎖定性能,需將閥體拆解清洗。

      (2)處理過程

      停止閉門操作的同時(shí)手動(dòng)關(guān)閉液控單向閥,控制油路供油高壓球閥以切除液控單向閥控制油源,此故障依然存在,因此1號(hào)弧門停止啟、閉門瞬間門體左傾故障與控制油源無關(guān)。拆除左岸側(cè)油缸液控單向閥并對(duì)其進(jìn)行解體清洗和加墊調(diào)整,裝復(fù)后進(jìn)行調(diào)試,故障并未消除。又將左、右兩缸的液控單向閥進(jìn)行互換,調(diào)試后發(fā)現(xiàn)閘門停止后變?yōu)橄蛴覂A斜,因此可確定為左岸側(cè)油缸液控單向閥液壓鎖錠性能差。遂聯(lián)系廠家設(shè)計(jì)人員到現(xiàn)場(chǎng)共同查看,檢查發(fā)現(xiàn)該閥內(nèi)部閥芯為分體結(jié)構(gòu),動(dòng)作反應(yīng)時(shí)間偏長(zhǎng),長(zhǎng)時(shí)間使用后其普遍存在開啟壓力值偏小的問題,為淘汰產(chǎn)品。廠家設(shè)計(jì)人員建議將單向閥更換為較先進(jìn)的AGRLE-10型液控單向閥,該閥內(nèi)部閥芯為整體結(jié)構(gòu)形式,開啟壓力值對(duì)比原型號(hào)閥組也將增大一倍(增大后開啟值在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)),但因閥體安裝接口尺寸變化,需加工過渡閥塊(過渡板)連接液控單向閥和缸旁閥座。更換新型號(hào)液控單向閥后調(diào)試過程中弧門停門時(shí)未出現(xiàn)左傾現(xiàn)象,1號(hào)弧門停門時(shí)左傾故障消除,故障點(diǎn)確認(rèn)為液控單向閥。

      2.2 啟、閉門時(shí)同步故障

      2.2.1 故障現(xiàn)象

      無論右岸側(cè)油缸調(diào)速閥(圖1中?)處于何種開度值(開度值調(diào)節(jié)范圍0~10 m),其動(dòng)作速度總慢于左岸側(cè)油缸,致使左、右油缸嚴(yán)重不同步,啟門時(shí)弧門右岸側(cè)水封擠壓變形嚴(yán)重,閉門時(shí)弧門左岸側(cè)水封擠壓變形嚴(yán)重,若要保證正常糾偏,必須將左岸側(cè)油缸速度盡量減?。ㄕ{(diào)速閥開度為“1”~“3”),但啟、閉門速度無法達(dá)到設(shè)計(jì)要求(2 min/m),門體出現(xiàn)爬行現(xiàn)象。

      (1)啟門過程(手動(dòng)操作弧門從全關(guān)到檢修位置)

      1)按照現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試實(shí)際情況,將調(diào)速閥開度值調(diào)整為右側(cè)油缸“8”,左側(cè)油缸“1.2”,啟門過程中,弧門開度0~2 m糾偏閥(圖1中?)無動(dòng)作,左右速度正常。

      2)弧門開度為2~5 m時(shí),需將左側(cè)調(diào)速閥開度值調(diào)至“3”(右側(cè)調(diào)速閥開度值“8”)才能正常啟門,左側(cè)速度快,啟門時(shí)間為5 min/m,在弧門開度為5.8~6.8 m時(shí),速度變慢,啟門時(shí)間7 min/m,弧門開度為6.8~8 m時(shí),速度越發(fā)緩慢,時(shí)間超過15 min/m。

      3)鑒于門體動(dòng)作極其緩慢,將調(diào)速閥開度調(diào)整為右岸側(cè)油缸“8”、左岸側(cè)油缸“5”,弧門開度在8~10.5 m時(shí),啟門速度為7 min/m。

      4)弧門開度為10.5~11.5 m時(shí)左側(cè)油缸速度相對(duì)較快并超出糾偏閥糾偏能力,水封擠壓嚴(yán)重,保持右岸側(cè)油缸調(diào)速閥開度不變,將左岸側(cè)油缸調(diào)速閥開度調(diào)整為“4”,啟門時(shí)間7.5 min/m。

      5)弧門開度為12~13 m時(shí),啟門時(shí)間5.5 min/m;弧門開度為13~14 m時(shí),啟門時(shí)間9.4 min/m。

      6)弧門開度至15 m(全開位置)以后啟門至弧門檢修位置(左:16.676 m,右 16.641 m)。

      (2)閉門過程(弧門從檢修位置到全關(guān))

      1)手動(dòng)閉門至弧門開度15 m以下,之后進(jìn)行自動(dòng)閉門,15~13 m時(shí)左側(cè)油缸速度快,需將左側(cè)油缸調(diào)速閥開度值調(diào)至“1.2”,右岸側(cè)油缸調(diào)速閥開度值仍舊保持在“8”,手動(dòng)調(diào)節(jié)左側(cè)有桿腔進(jìn)油高壓球閥以加強(qiáng)糾偏方可閉門,閉門過程中左側(cè)有桿腔壓力為10.5 MPa,右側(cè)有桿腔為2.5 MPa,閉門壓力為0.4 MPa,系統(tǒng)壓力為7 MPa。

      2)弧門開度13~6 m時(shí)仍需手動(dòng)調(diào)節(jié)左側(cè)有桿腔進(jìn)油高壓球閥來加強(qiáng)糾偏。

      3)弧門在開度6 m以下無需手動(dòng)糾偏輔助,弧門開度6~0 m,左側(cè)有桿腔壓力為10 MPa,右側(cè)有桿腔為2.4 MPa,閉門壓力為0.3 MPa,系統(tǒng)壓力為7 MPa。左側(cè)速度稍快,但可自動(dòng)閉門。

      2.2.2 分析與處理

      雙缸啟、閉門同步功能,主要通過流量調(diào)速閥分別控制兩只油缸的進(jìn)油量,如果兩只油缸在運(yùn)行中產(chǎn)生了偏差,行程檢測(cè)裝置將發(fā)出偏差信號(hào),糾偏閥相應(yīng)的電磁鐵得、失電,把相對(duì)快速的油缸進(jìn)油量泄掉一部分,從而控制動(dòng)作速度,進(jìn)行糾偏。根據(jù)糾偏原理可知,糾偏閥動(dòng)作之后會(huì)對(duì)啟、閉門速度產(chǎn)生一定的影響?;¢T兩側(cè)油缸動(dòng)作不同步,會(huì)使門體傾斜,導(dǎo)致弧門與門槽發(fā)卡,嚴(yán)重時(shí)會(huì)損壞設(shè)備。

      (1)可能的原因

      1)液壓油油溫過高。液壓油油溫長(zhǎng)期過高,會(huì)使油液變質(zhì)產(chǎn)生膠質(zhì)物質(zhì),粘在閥芯表面,引起閥芯移動(dòng)困難甚至卡住不動(dòng);由于系統(tǒng)各電磁閥閥體孔與閥芯間隙很小,油溫升高后,閥芯膨脹卡入閥孔內(nèi),也會(huì)導(dǎo)致卡死。

      2)液壓油存在雜質(zhì)。電磁閥屬于精密部件,其閥芯與閥孔配合間隙很小,液壓油中的顆粒雜質(zhì)極易卡死電磁閥閥芯造成電磁閥失效。

      3)拉線傳感器故障。油缸位移信號(hào)依靠拉線傳感器來產(chǎn)生,而位移信號(hào)是糾偏閥動(dòng)作的重要依據(jù),若拉線傳感器不能反映活塞桿實(shí)際位移,勢(shì)必導(dǎo)致弧門非正常糾偏,左、右油缸不能同步。

      4)糾偏閥故障。糾偏閥在調(diào)整弧門左、右油缸同步運(yùn)行過程中處于主導(dǎo)地位,由于其存在故障會(huì)直接導(dǎo)致啟、閉門時(shí)同步故障。

      5)調(diào)速閥調(diào)整機(jī)構(gòu)脫扣。調(diào)速閥的截流作用是影響油缸動(dòng)作速度的關(guān)鍵因素,調(diào)速閥調(diào)整機(jī)構(gòu)脫扣,會(huì)使其截流量無法調(diào)節(jié),實(shí)際開度與表盤顯示刻度不符,若此時(shí)該閥實(shí)際開度處于較小位置,則該閥對(duì)應(yīng)油缸動(dòng)作始終緩慢,單個(gè)油缸無法滿足弧門設(shè)計(jì)速度的要求,若正常啟閉門,必須強(qiáng)制拖緩另一側(cè)油缸運(yùn)行速度(如將調(diào)速閥開度調(diào)?。?,以適應(yīng)糾偏閥的糾偏能力。此時(shí)需對(duì)調(diào)速閥進(jìn)行處理或更換調(diào)速閥。

      6)油管存在漏點(diǎn)或油路不暢。油管有漏點(diǎn)會(huì)使油壓明顯降低,油路不通暢也會(huì)產(chǎn)生截流作用,使對(duì)應(yīng)油缸運(yùn)行速度緩慢且無法調(diào)節(jié),拖慢另一側(cè)油缸并產(chǎn)生同步故障。造成油路不暢的原因有管路異物堵塞、油管變形、閥門未全開等,需逐一排查。

      (2)處理過程

      1號(hào)弧門液壓?jiǎn)㈤]機(jī)使用46號(hào)抗磨液壓油,按要求實(shí)行每半年過濾一次(過濾精度≤25 μm),每2~3年更換一次。對(duì)回油箱內(nèi)抗磨液壓油進(jìn)行抽樣化驗(yàn),油質(zhì)合格。

      調(diào)試過程中監(jiān)視油溫變化,弧門從全關(guān)到全開油溫最高升至52℃(油溫過高報(bào)警為60℃),則油溫未出現(xiàn)異常過高現(xiàn)象。

      操作自動(dòng)啟門,當(dāng)左、右側(cè)油缸不同步時(shí)觀察控制柜內(nèi)左側(cè)油缸糾偏信號(hào)燈點(diǎn)亮(左快右慢),糾偏信號(hào)偵測(cè)正常。關(guān)閉左、右油缸有桿腔供油管高壓球閥及液控單向閥控制油路高壓球閥,手動(dòng)啟泵后操作啟門,觀察系統(tǒng)油壓壓力表讀數(shù)與左、右油缸油壓讀數(shù)(啟閉機(jī)控制柜顯示屏上)相同,手動(dòng)操作糾偏閥左糾偏,觀察發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)壓力、左/右側(cè)油缸壓力讀數(shù)略有降低(3 MPa左右),同時(shí)左油缸壓力低于右油缸,確認(rèn)糾偏閥左糾偏已動(dòng)作,手動(dòng)右糾偏與之相反。以上過程可判斷糾偏閥工作正常。

      分析調(diào)試結(jié)論可知,弧門動(dòng)作時(shí)直觀的現(xiàn)象為左岸側(cè)油缸速度過快,為檢驗(yàn)調(diào)速閥性能,將左、右調(diào)速閥互換位置,調(diào)試結(jié)果顯示故障情況無改善,將兩塊調(diào)速閥整流板(圖1中?)互換后再次調(diào)試,結(jié)果亦然,因此排除調(diào)速閥處故障。

      經(jīng)分析右岸側(cè)油缸動(dòng)作緩慢根本原因?yàn)楣┯土髁窟^小。檢修人員在機(jī)房?jī)?nèi)觀察到閉門時(shí)右油缸有桿腔壓力僅為2.5 MPa(左油缸有桿腔為10 MPa左右),懷疑是油路有異物堵塞或油管存在漏點(diǎn),導(dǎo)致壓力損失,致使機(jī)房?jī)?nèi)壓力測(cè)點(diǎn)處壓力過低。

      在弧門開啟過程中,對(duì)右岸側(cè)油缸各管路及油缸旁閥塊組進(jìn)行檢查,確認(rèn)無泄漏點(diǎn)存在??紤]到缸旁閥座與液控單向閥之間的連接過渡板為后期加工部件,其內(nèi)部控制油孔加工較深且孔徑小,如若加工不到位容易出現(xiàn)油路故障,遂拆除該過渡板,對(duì)其內(nèi)部進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)由于加工原因(圖2中Q點(diǎn)位置)導(dǎo)致其內(nèi)部油路不暢??刂朴筒荒苁褂野秱?cè)液控單向閥完全打開從而阻礙右側(cè)有桿腔正常供油。更換過渡板后進(jìn)行調(diào)試將左、右油缸調(diào)速閥開度分別為“4”、“7”,記錄啟門速度為2 min/m 且弧門動(dòng)作全行程可實(shí)現(xiàn)無發(fā)卡;通過調(diào)節(jié)插裝閥(圖1中?、?)開度調(diào)節(jié)螺栓將閉門速度調(diào)至2 min/m,閉門時(shí)左岸側(cè)油缸有桿腔壓力為10 MPa,右岸側(cè)油缸有桿腔壓力為9.8 MPa,閉門動(dòng)作正常,1號(hào)弧門同步故障消除。

      圖2 液控單向閥過渡板加工

      綜上所述,1號(hào)弧門啟、閉時(shí),左、右油缸動(dòng)作不同步的原因?yàn)橛野秱?cè)油缸缸旁閥塊組過渡板加工缺陷使液控單向閥控制油路阻塞,右岸側(cè)液控單向閥未完全打開導(dǎo)致主油路過流量減小、油缸動(dòng)作緩慢,左、右油缸速度偏差較大且超出糾偏閥糾偏能力,并引起弧門整體動(dòng)作緩慢、爬行等現(xiàn)象。

      2.3 液壓系統(tǒng)振動(dòng)噪音過大

      2.3.1 故障現(xiàn)象

      油泵加載后系統(tǒng)振動(dòng)劇烈,油泵噪音過大。

      2.3.2 分析與處理

      (1)可能的原因

      1)油泵未延時(shí)加載、延時(shí)關(guān)閉。油泵啟動(dòng)時(shí)在沒有充分潤(rùn)滑、沒有形成油膜的情況下便立即加載,會(huì)造成油泵配油盤、柱塞滑履、斜盤磨損嚴(yán)重,伴隨的現(xiàn)象便是油泵振動(dòng)和噪音過大。應(yīng)按照液壓?jiǎn)㈤]機(jī)安裝、使用和維護(hù)說明書中的要求,修改油泵啟動(dòng)PLC程序。

      2)回油濾芯堵塞。油壓升高后,回油油路堵塞會(huì)引起油管共振,系統(tǒng)振動(dòng)加劇并引起噪音過大。清洗濾芯或更換備品可解決此問題。

      3)卸荷啟動(dòng)電磁閥卡死。根據(jù)系統(tǒng)液壓原理圖(圖1),若卸荷啟動(dòng)電磁閥(圖1中33.3)在油泵加載后閥芯未完全復(fù)歸,壓力油會(huì)經(jīng)過卸荷電磁閥中的微小間隙流入回油箱并引起強(qiáng)烈共振。針對(duì)此情況,需將卸荷啟動(dòng)電磁閥拆解清洗或更換新閥以排除故障。

      (2)處理過程

      1號(hào)弧門自動(dòng)啟、閉門時(shí)發(fā)現(xiàn)油泵卸荷啟動(dòng)與加載的時(shí)間間隔太短(5 s),設(shè)計(jì)值為8 s,弧門停止動(dòng)作時(shí)油泵也一并失電無延時(shí)致使油泵頻繁受到?jīng)_擊。修改PLC程序,使卸荷啟動(dòng)與油泵加載的時(shí)間間隔延長(zhǎng)至8 s,停止啟、閉門后油泵延時(shí)8 s關(guān)閉,液壓系統(tǒng)振動(dòng)及異響有明顯改善。將回油過濾器濾芯拆除后,自動(dòng)啟、閉弧門,液壓系統(tǒng)異常的震動(dòng)及噪音消失,更換新的回油過濾器濾芯,自動(dòng)啟、閉弧門液壓系統(tǒng)恢復(fù)正常。

      由此可知,液壓系統(tǒng)震動(dòng)噪音過大的主要原因?yàn)榛赜瓦^濾器濾芯堵塞。

      2.4 弧門無法動(dòng)作

      2.4.1 故障現(xiàn)象

      操作啟門按鈕后弧門無法動(dòng)作。

      2.4.2 分析與處理

      開啟弧門需依靠液壓站提供壓力油源;弧門關(guān)閉則借助液壓站壓力油將左、右側(cè)油缸液控單向閥打開,有桿腔接通無桿腔,弧門靠自重實(shí)現(xiàn)關(guān)閉。

      (1)可能的原因

      1)卸荷啟動(dòng)電磁閥卡死。油泵采用卸荷啟動(dòng)方式,啟動(dòng)時(shí)卸荷電磁閥打開,將油泵出口接通回油,油泵工況滿足工作條件后卸荷電磁閥復(fù)歸實(shí)現(xiàn)加載。若卸荷電磁閥卡死后不能復(fù)歸,會(huì)使油泵持續(xù)泄壓,系統(tǒng)壓力不滿足啟、閉門條件,弧門無法動(dòng)作。需對(duì)閥體進(jìn)行拆解清洗,必要時(shí)更換新閥。

      2)電磁換向閥未動(dòng)作。根據(jù)系統(tǒng)液壓原理圖(圖1),弧門開啟時(shí),電磁換向閥?YV6得電使插裝閥?上腔控制油路接通回油后主閥打開,同時(shí)電磁閥YV1得電,使油泵開始對(duì)油缸有桿腔進(jìn)行打油系統(tǒng)建壓;弧門關(guān)閉時(shí),電磁換向閥?YV5得電使插裝閥?上腔控制油路接通回油后主閥打開,同時(shí)電磁閥YV2得電使控制油路建壓,打開液控單向閥,閘門自重作用下,有桿腔油回到無桿腔。電磁換向閥不動(dòng)作會(huì)直接引起弧門無法啟、閉。

      3)溢流閥卡死。為避免系統(tǒng)油壓過高對(duì)設(shè)備造成的損害,啟、閉門油路中都設(shè)置有溢流閥,當(dāng)油壓超過其整定值時(shí)溢流閥打開,壓力油經(jīng)溢流閥泄入回油箱。若因門體卡頓使系統(tǒng)短時(shí)超壓,則溢流閥動(dòng)作泄壓,系統(tǒng)壓力被迅速降低,而溢流閥卡死后不能復(fù)歸會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)壓力持續(xù)不足,使弧門動(dòng)作過慢甚至無法動(dòng)作。

      (2)處理過程

      操作自動(dòng)啟門,油泵加載后觀察弧門啟閉機(jī)控制柜內(nèi)YV6、YV1動(dòng)作指示燈均已點(diǎn)亮,實(shí)際檢查電磁換向閥均已動(dòng)作,排除電磁換向閥故障的可能。通過壓力表觀察系統(tǒng)啟門壓力僅為4.3 MPa(設(shè)計(jì)值為18 MPa),此現(xiàn)象與溢流閥開啟泄壓時(shí)一致,遂拆卸系統(tǒng)啟門溢流閥,解體清洗并裝復(fù),調(diào)試后發(fā)現(xiàn)故障已消除。

      由此可知,操作啟門按鈕后弧門無法動(dòng)作故障系啟門過程中門體卡阻導(dǎo)致系統(tǒng)超壓,溢流閥動(dòng)作后卡死不能復(fù)歸,系統(tǒng)油壓過低造成。

      3 結(jié)語(yǔ)

      本文總結(jié)了掛治電廠1號(hào)弧門歷次故障診斷處理的過程,通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試結(jié)果來分析和驗(yàn)證,成功解決了弧門停止動(dòng)作時(shí)左缸下沉致門體左傾、油缸運(yùn)行不同步、系統(tǒng)振動(dòng)及噪音過大、弧門無法動(dòng)作等一系列故障,通過原理分析列舉了多種可能引起故障的原因,逐層排查,將非故障點(diǎn)一一排除以達(dá)到縮小診斷范圍的目的。泄洪弧門液壓?jiǎn)㈤]機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,引起弧門無法正常運(yùn)行的原因也難以排查,正確掌握弧門故障診斷的思路和方法可有效提高消缺效率,避免汛期因弧門無法正常運(yùn)行而對(duì)大壩或廠房安全造成威脅。

      參考文獻(xiàn):

      [1] 常州液壓成套設(shè)備廠有限公司. 掛治電廠溢洪道弧門液壓?jiǎn)㈤]機(jī)安裝、使用和維護(hù)說明書[Z], 2005.

      [2] 掛治水力發(fā)電廠. 掛治電廠泄洪弧門液壓?jiǎn)㈤]機(jī)檢修規(guī)程[Z], 2013.

      [3] 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局. GB/T3766-2001液壓系統(tǒng)通用技術(shù)條件[S], 2001.

      [4] 國(guó)家能源局. NB/SH/T 0599-2013 L-HM液壓油換油指標(biāo)[S], 2013.

      [5] 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì).GB/T14627-2011液壓式啟閉機(jī)[S], 2011.

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