李金收
(河鋼股份邯鄲鋼鐵集團有限公司線棒材廠, 河北 邯鄲 056015)
河鋼股份邯鄲鋼鐵集團有限公司(以下簡稱邯鋼)線棒材廠棒二棒材連軋生產(chǎn)線始于1996年11月投入生產(chǎn),設(shè)計的年產(chǎn)量30萬t。其后因擴展產(chǎn)能于2008年進行了改造,使該條生產(chǎn)線能夠生產(chǎn)Φ12 mm,Φ14 mm,Φ16 mm,Φ18 mm,Φ20 mm,Φ22 mm,Φ25 mm,Φ28 mm等規(guī)格螺紋鋼品種,并且年生產(chǎn)能力達(dá)到55萬t。
棒二冷床是由床面機構(gòu)、對齊輥道裝置、編組鏈機構(gòu)、平托機構(gòu)組成。床面機構(gòu)是由動靜齒條兩大部分組成,主要目的就是倍尺鋼在臺面上均勻分布冷卻,但是從跳鋼機上下來的各倍尺鋼的頭尾是不在一條直線上的。如果沒有對齊輥道裝置來對齊倍尺鋼的一頭,這些未經(jīng)對齊的倍尺鋼在經(jīng)編組鏈?zhǔn)占推酵袡C構(gòu)托到輸出輥道來到冷剪剪切時,是不能保證和控制定尺鋼的成材率和剪切質(zhì)量的,所以對齊輥道裝置是冷床實現(xiàn)對齊功能不可分割的一部分。對齊輥道裝置是由對齊輥部分,電機底座部分,鏈條三部分組成。對齊輥部分的對齊輥子是直接同倍尺鋼接觸的,將沒有對齊的倍尺鋼在冷床的對齊擋板上對齊,保證冷床編組鏈在收集要剪切的根數(shù)時是對齊的,這樣可以保證剪切的質(zhì)量和成材率。電機底座部分是固定減速電機的裝置,該減速電機是對齊輥道裝置的動力源。鏈條的目的是將減速電機的動能傳遞給對齊輥子,從而將倍尺鋼在對齊擋板對齊。
自2008年改造以來,對齊裝置在使用的過程中,有兩大被歸結(jié)出的問題一直困擾著維修人員。這兩大問題分別是對齊裝置的潤滑和鏈條正常傳遞動力。
對齊輥道裝置需要潤滑的點有3個,分別是對齊輥子兩端的滾動軸承、鏈輪、鏈條。對這3個點的潤滑方式原來設(shè)計是由干油潤滑系統(tǒng)提供,但該系統(tǒng)在使用中總易發(fā)生管路堵塞,各潤滑點出油不暢,導(dǎo)致這個問題的原因是因為冷床在生產(chǎn)過程中的溫度非常高(400~600℃),管路和分配器中的油脂極易自燃,油脂在管路和分配器中結(jié)塊從而堵塞通路,這就導(dǎo)致干油潤滑系統(tǒng)的潤滑意圖不能夠?qū)崿F(xiàn)。也曾經(jīng)試驗過用稀油潤滑的方式,但因為溫度太高的原因,導(dǎo)致油液浪費極大,所以這種方式也就取消了。還曾經(jīng)將滾動軸承改造成滑動軸承,雖然這樣軸承不在會有抱死、保持架壞等滾動軸承問題,但是因為滑動軸承的潤滑跟不上,導(dǎo)致滑動軸承旋轉(zhuǎn)阻力大,使對齊電機經(jīng)常跳閘,設(shè)備不能正常工作,所以更換軸承的方法也是不可行的。
目前只有在交接班的間隙對3個潤滑點采取人工加油的方式進行潤滑,這樣保證了對齊輥道裝置的潤滑技術(shù)要求,增加了設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)時間,但是在交接班的短時間內(nèi)冷床臺面的溫度依然在400℃左右,這對于工人在上面工作是一個巨大的考驗,為此針對對齊加油的問題,特制作了對齊加油小車,由油泵、小車、潤滑管架三部分組成。油泵在小車上固定,小車在冷床南側(cè)安全通道做東西向的運動,管架是由管路和潤滑嘴組成,潤滑嘴分出三組,一次對小車的定位可以在加油時對3套對齊輥道裝置進行加油,這樣就不用工人站到高溫的冷床臺面工作,而且在生產(chǎn)時可以使?jié)櫥≤囘h(yuǎn)離高溫的冷床,避免了潤滑設(shè)備在高溫下發(fā)生故障。
冷床對齊裝置的鏈條經(jīng)常發(fā)生脫鏈、斷鏈、掉鏈輪等問題。而這些問題的發(fā)生直接導(dǎo)致了對齊輥子不能轉(zhuǎn)動,倍尺鋼不能對齊,嚴(yán)重影響著生產(chǎn)的進行。脫鏈的問題一般是上下鏈輪不在一個平面內(nèi)和鏈條調(diào)節(jié)的太松導(dǎo)致的,但在實際維修中,經(jīng)過檢修人員按照標(biāo)準(zhǔn)找正后,經(jīng)過8~16 h的生產(chǎn)過程中就又會發(fā)生掉鏈的故障,而且有的鏈條找正后,在冷床臺面的倍尺鋼向?qū)R輥道遞進時,出現(xiàn)的對齊輥子負(fù)荷和空載周期頻繁,這也會導(dǎo)致鏈條出現(xiàn)脫鏈的故障。而且脫鏈的問題一旦發(fā)生,就會提高其他對齊輥道裝置發(fā)生脫鏈的機率,所以在連續(xù)生產(chǎn)中脫鏈的問題就會越來越多,以致影響生產(chǎn)釀成事故。為了解決這個問題,在采取安全措施的情況下,在冷床底部區(qū)域觀察生產(chǎn)進行時的對齊輥道裝置運行的狀況,通過多次現(xiàn)場實際勘察,發(fā)現(xiàn)了兩個現(xiàn)象,分別是在冷床往復(fù)遞送倍尺鋼時,對齊輥道鏈條的擺動特別大;因為對齊輥道裝置設(shè)有間歇停機節(jié)電的要求,在對齊輥道啟動旋轉(zhuǎn)時,鏈條的擺動也很大。這2個現(xiàn)象是冷床設(shè)備的功能,不能夠消除,繼而就從對齊輥道裝置上找問題的所在。經(jīng)過分析,鏈條擺動大和鏈條的長短有很大的關(guān)系,而鏈條的長短關(guān)系到電機和對齊輥子的距離,電機距離對齊輥子越近,就意味著電機和冷床臺面就越近,這樣電機就要時時被600℃的熱鋼給烘烤著,不利于電機的運行。所以要想縮短鏈條長度就必須要解決電機的運行環(huán)境。經(jīng)過多次論證分析決定采取在電機和熱鋼之間安裝隔熱罩,這樣就避免了熱鋼直接烘烤電機的情況發(fā)生,而且在冷床下部合理放置軸流風(fēng)機對冷床底部的加強空氣流通,來整體降低冷床底部的溫度。在解決電機工作環(huán)境問題后,對對齊輥道底座做了全面的剖析,發(fā)現(xiàn)如下問題。
1)底座距離地面太近,導(dǎo)致鏈條太長,致使鏈條擺動大等缺陷。
2)底座調(diào)節(jié)鏈條的的開合板機構(gòu),因其轉(zhuǎn)軸是在兩個板子之間固定,導(dǎo)致開合的行程太短,不能恰當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié)鏈條的張進度。
3)底座裝置固定電機后,電機鏈輪不能同輥子鏈輪找正,導(dǎo)致主動鏈輪和從動鏈輪不在一個平面內(nèi),這也是鏈條容易脫落的原因之一。
針對以上問題,設(shè)計了一種上下調(diào)節(jié)電機的行程是原來的3倍,南北調(diào)節(jié)的電機鏈輪可以和輥子鏈輪進行準(zhǔn)確找正底座裝置,上下行程的加大可以避免鏈條拉長導(dǎo)致的不能調(diào)節(jié)張進度的狀況發(fā)生。改進的方法就是開合板之間轉(zhuǎn)動的銷軸安裝在上板的一邊,這樣在上板開合時就不會受下板干涉,就保證了上板可以在任何情況下張合180°,設(shè)計出的底座簡圖如圖1。
圖1 底座簡圖
在將下板焊接在架子上時使下板與水平面有個30°的夾角,從而增大上板開合高度的行程,來增加電機的升降行程。轉(zhuǎn)軸處的設(shè)計如圖2。
圖2 轉(zhuǎn)軸處的設(shè)計
通過圖2可以看出上板和下板之間是由一根通軸來連接的,為上下板尾部的套筒設(shè)計提供了足夠行程,使電機鏈輪和對齊輥子鏈輪找正。
將新設(shè)計的底座裝置在下板處安裝基腿焊接在原來基座上,基腿的設(shè)計高度為1000 mm,經(jīng)過安裝找正確定好底座安裝的位置,對整個底座的加固按照設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)進行施工。這樣改進后整個裝置的傳動鏈條縮短為原來長度的2/3,經(jīng)過試運行發(fā)現(xiàn)鏈條擺動現(xiàn)象消失了,鏈條的脫鏈故障徹底解決。因為改進后的鏈條傳動平穩(wěn),鏈條的斷鏈故障也比原來減少了2/3。新的電機固定裝置的上下調(diào)節(jié)范圍在0~200 mm之內(nèi),彌補鏈條在使用中拉長量,而且增加各鏈條之間的互換性,并且維修人員也可以進行準(zhǔn)備鏈條的備件在現(xiàn)場,有斷鏈條情況隨時更換。
在日常裝配維修備件上也有很多流程需要優(yōu)化,例如在更換輥子軸端的軸承時,發(fā)現(xiàn)工人在取下鏈輪的方法是使用大錘直接敲擊鏈輪,這導(dǎo)致了安裝鏈輪的軸徑容易彎曲,鏈輪和輥子出現(xiàn)不正,所以我們只做了拔輪器,使鏈輪在均勻受力的情況下被拆除。對組裝好的備件,將軸承用塑料袋包嚴(yán)實,防止灰塵進入等一系列工作。
經(jīng)過對底座全方位的改進,對對齊輥道的維護時間明顯減少,比原來減少了3/5,在人工上由原來2個人,目前僅需1個人就可以將該設(shè)備很好地維護。隨著邯鋼產(chǎn)量的提高以及老齡化工人大量退休而沒有年輕人的加入,致使單人工作量提高,這樣對設(shè)備的改進優(yōu)化就可節(jié)省人力,節(jié)省工時,獲得全方的認(rèn)可。
[1]孫志超.煤礦機械的潤滑[M].北京:煤炭工業(yè)出版社出版,1976.
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