馬永芳, 王保國
(首鋼長治鋼鐵公司, 山西 長治 046031)
首鋼長治鋼鐵公司(全文簡稱長鋼)9號高爐有效容積1080m3,20個風口,2個鐵口,于2009年6月開產(chǎn),至2016年11月噴補時已安全生產(chǎn)7年零3個月。本次噴補是繼2014年9月份由于無冷區(qū)爐皮溫度高進行噴涂造襯后的二次噴補,與第一次噴補已經(jīng)相隔兩年,噴補料已經(jīng)磨損脫落,出現(xiàn)爐皮溫度再次升高,爐頂煤氣流分布不穩(wěn)定,煤氣利用率低,高爐指標變差等現(xiàn)象,若無冷區(qū)進一步侵蝕,高爐安全穩(wěn)定生產(chǎn)將會受到威脅。2016年11月1日,采用空料線打水的方法降料面到指定位置,準備充分,操作合理,整個降料面過程耗時約5 h,共耗用70 t噴涂料對爐身上部爐墻進行噴補造襯。于4日開風,6日爐況恢復(fù)至正常,歷時60 h,實現(xiàn)了安全快速降料面、順利開爐、快速達產(chǎn)的目標。
爐頂備50個1 m的鐵皮卷圓筒;J1皮帶側(cè)備水渣20 t,鏟車1臺;風口平臺四角各備打水軟管1根(長度約15 m);爐喉平臺備45袋水渣、35袋焦炭、約1 t廢鋼。
1)提前一天逐步調(diào)配比為95%(機燒)+5%(球團)+5%(生礦)+150 kg(螢石);負荷退至 3.90 kg/t;物理熱不小于1480℃,w[Si]=0.5%~0.7%,爐渣堿度R2=1.05~1.13。
2)提前8 h改全焦冶煉,根據(jù)噴補位置,計劃空料線空間約為370 m3,為確保休風后凈焦到達爐腹部位,制定如下休風料單如表1所示,采取單環(huán)布料,布料角度25°。
表1 休風料裝入表
本次降料面,前期采用逐步減風控制頂溫的方法,盡量減少向爐內(nèi)打水量[1];后期通過控制風量、風溫及打水量控制的頂溫,共歷時5 h,雷達探尺顯示料線10.76 m。停風后實際觀察,料面剛好露出第十段冷卻壁的凸臺上沿,降到了指定的位置;降料面過程壓、量關(guān)系適宜,未出現(xiàn)明顯爆震,未出現(xiàn)管道行程。
綜合考慮料線、風量、打水量、爐頂設(shè)備承受能力等來控制頂溫,在350℃左右。降料面期間頂溫ABCD四個監(jiān)測點溫度變化如圖下頁圖1所示。
風量、風壓的控制要兼顧多個方面,既要防止因風量過大造成管道行程,又要不影響降料面進程。降料面過程以穩(wěn)定煤氣流為前提,主動控制風量水平,避免出現(xiàn)頂壓冒尖現(xiàn)象[2]。本次降料面過程發(fā)生頂壓冒尖現(xiàn)象2次,00:00頂壓突起至85 kPa,減風200 m3/min控制,00:58頂壓突起至65 kPa,再次減風200 m3/min控制。降料面期間風量和風壓變化情況如圖2所示。
圖1 降料面期間頂溫變化
圖2 降料面期間風量和風壓變化情況
每半小時分析一次爐頂煤氣成分。降料面過程中,爐頂煤氣中H2(體積分數(shù))控制在5%以內(nèi),O2含量(體積分數(shù))控制在0.4%以內(nèi)。煤氣成分如表2。
表2 停爐過程中煤氣成分隨料線變化情況
本次噴補由北京聯(lián)合榮大公司負責實施,采用濕法噴涂工藝。噴補前爐頂布水渣約10 t,控制頂溫在170℃左右;向爐內(nèi)扔20個鐵皮桶,防止噴涂反彈料結(jié)殼;用N2對爐襯附著物進行清洗;在侵蝕嚴重的十三段倒扣冷板下沿東南方向約800~1000 mm的位置,開孔焊接兩根冷卻棒和7根400 mm的螺紋鋼,用以增加噴涂料的附著點,改善噴涂效果。噴補用時約7 h,共用噴涂料70 t,無冷區(qū)噴涂厚度約為300~500 mm,反彈料約有5~6 t,反彈率約為7%~8%左右。
由于休風時間耗時54.8 h以及噴涂反彈料給本次爐況恢復(fù)帶來很大困難,通過各崗位人員的共同努力,歷經(jīng)60多個小時后爐況恢復(fù)正常。
裝料采用不帶風裝料,裝料體積約350 m3,裝料至雷達料線3.9 m,布料角度為18°。裝爐料料單如表3。
表3 裝爐料料單
復(fù)風料礦批12 t,負荷2.2,配比:85%機燒+15%球團+450 kg硅石+100 kg螢石,布料方式為單環(huán)23°(8),根據(jù)邊緣氣流變化,擴大布料角度,隨爐況好轉(zhuǎn)逐漸恢復(fù)礦批、負荷、布料矩陣。
實際渣堿度與預(yù)期相差甚小,恢復(fù)過程主要通過調(diào)整硅石量控制渣堿度。各階段實際渣堿度如表4。
表4 實際渣堿度
采取集中開北鐵口上方兩側(cè)1號、2號、3號、4號、17號、18號、19號、20號共 8個風口送風,進風面積為0.0868 m2;,恢復(fù)初期一直使用北鐵口出鐵,綜合考慮風量、風壓、爐溫和出鐵情況以及風口的水溫差,逐步開風口加風量,控制標準風速不大于200 m/s;開風口順序順著南鐵口方向依次開,加快南鐵口附近的爐缸活躍度。開風口進度如下頁表5。
開風前預(yù)先用搗打料將北場貯鐵式大壕變?yōu)楦墒酱蠛荆醚鯕夤軐⒈辫F口燒透,前端約500 mm用有水炮泥堵口,后端用低強度炮泥堵好,以便于復(fù)風后能夠及時打開鐵口。
開風后盡力增加開鐵口次數(shù),活躍鐵口部位爐缸,待南鐵口上方的風口捅開后,南場鐵口投入使用,出鐵前期渣鐵分離差,不過撇渣器,改走紅渣場,第5次出鐵渣鐵分離較好,過撇渣器。
表5 開風口加風進程
4日9∶08開風,雷達料線3.9 m,初始風量920 m3/min,風壓70 kPa,標準風速177 m/s,實際風速322 m/s,壓量關(guān)系適宜;反彈料下達后,渣中 w(Al2O3)為21.19%,壓量關(guān)系偏緊,風量萎縮,間歇性發(fā)生4次塌料,最深塌至雷達料線5.58 m;反彈料排出后,壓量關(guān)系好轉(zhuǎn),頂溫逐漸升高;集中開風口開風,南北料線偏尺最大達2 m,煤氣分布不均,四點頂溫相差較大,雷達料線周期性滑尺,至23∶00左右南北料線基本一致,煤氣分布改善,利用率提高,爐況基本恢復(fù)正常。
此次噴補無冷區(qū)圓周方向噴涂厚度約為300~500 mm左右,厚度均勻,表面基本平滑。高爐復(fù)風后測量無冷區(qū)爐殼溫度,基本維持在40~50℃,較噴補前120~150℃,爐殼溫度下降明顯,取消爐殼外部打水。噴補前后的對比圖如圖3所示。
圖3 高爐噴補前后效果對比
噴涂后,高爐焦比、燃料比明顯下降,噴涂前后指標對比如表6所示。
高爐噴涂后,上部爐型近似于新開爐爐型,煤氣三次分布趨于合理,高爐邊緣氣流容易控制,中心氣流穩(wěn)定。
表6 噴涂前后指標對比情況
本次降料面過程用時約5 h,料線成功降到了目標值10.76 m;噴補采用濕法噴涂工藝,作業(yè)效果良好,用時約7 h,反彈率約為7%~8%,噴補后爐型基本規(guī)整平滑?;謴?fù)爐況歷時60 h,復(fù)風雖然時間較長,但復(fù)風過程中沒有出現(xiàn)爐況的反復(fù),風口化損減少,主要經(jīng)驗總結(jié)如下:
1)在2014年9月11日的噴補開風經(jīng)驗基礎(chǔ)上,改變了開風口方式,采取集中開北鐵口上方8個風口,形成小冶煉區(qū),單鐵口出鐵,較上次風口損壞減少7個。與上次噴補對比如表7。
表7 兩次噴補對比情況
2)復(fù)風前期,充分考慮到反彈料和水渣的影響,渣堿度R2=1.07~1.09,確保反彈料順利排出,渣鐵流動性較好,利于盡早加風,同時有利于減輕爐前勞動強度,及時排凈渣鐵。
3)休風時間長,復(fù)風有意識放慢開風口加風速度,充分考慮爐溫、爐前出鐵、爐內(nèi)壓量關(guān)系以及風口水溫差和周圍工作狀況,控制風速不大于200 m/s,避免了爐況的反復(fù)波動和風口化損。
空料線降料面噴涂造襯是第二次在長鋼1000 m3級高爐的應(yīng)用,目前國內(nèi)多數(shù)操作都將料面降到風口水平,長鋼9號高爐將料面降至爐身中下部,噴涂后爐型趨于圓滑規(guī)整,爐況順行,經(jīng)濟技術(shù)指標明顯改善,效益顯著。
[1]張賀順.首鋼2號高爐空料線降料面實踐[J].煉鐵,2007,26(3):16-18.
[2]黃澤文,王加山.韶鋼7號高爐2200 m3降料面操作實踐[J].煉鐵,2009,28(4):16-18.