馬 川, 田朋軍, 沈鐵成, 劉春平
(陜西冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司, 陜西 西安 710032)
目前鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)過程中,在鋼材的鍛造和熱軋加工時(shí),由于鋼鐵和空氣中氧的反應(yīng),常會(huì)形成大量氧化鐵皮造成堆積,浪費(fèi)資源;在轉(zhuǎn)爐濕法除塵的過程中會(huì)產(chǎn)生大量OG泥;在煉鐵生產(chǎn)中高爐煤氣的除塵系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生大量的高爐重力灰;這些固體廢棄物的充分再利用,既可以降低生產(chǎn)成本,同時(shí)可以起到環(huán)保節(jié)能作用,加強(qiáng)企業(yè)的節(jié)能減排效果[1]。
本次試驗(yàn)的目的,就是為了鋼鐵企業(yè)的固廢利用創(chuàng)造新的技術(shù)方案及路線。
試驗(yàn)原料為:碳鋼系統(tǒng)氧化鐵皮、OG泥、高爐重力灰、水和黏結(jié)劑?;A(chǔ)料的成分見表1。黏結(jié)劑為:有機(jī)黏結(jié)劑和白黏土,有機(jī)黏結(jié)劑成分未知,白黏土成分見表2。
表1 含鐵基礎(chǔ)物料基本成分 %
表2 白黏土理化指標(biāo)
根據(jù)物料堆密度檢測結(jié)果,基礎(chǔ)物料氧化鐵皮、OG泥和重力灰按照相同體積混合泵夠保證5∶3∶2的質(zhì)量比。試驗(yàn)前先通知壓球單位提前按氧化鐵皮、OG泥和重力灰各7鏟斗的量將基礎(chǔ)料混合好備用;基礎(chǔ)料混合好后經(jīng)濟(jì)所人員用電爐+鐵盤加熱法檢測水分含量,為過程配水和黏結(jié)劑的加入量提供依據(jù)。混合料水分檢測結(jié)果,科利爾球水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)為7%,新建榮球水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%[2]。
表3 氧化鐵皮壓球指標(biāo)檢測方法和指標(biāo)要求
時(shí)間為2017年11月17日在科利爾加工廠試驗(yàn),11月18日在新建榮加工廠試驗(yàn)。共試驗(yàn)壓球80 t,科利爾壓球 60 t,新建榮壓球 20 t。
表4 試驗(yàn)物料配比指導(dǎo)表
1)事先準(zhǔn)備方形規(guī)則容器一個(gè),用2 kg量程電子秤分別稱取氧化鐵皮、OG泥粉料和重力灰,混好料500 g倒入容器中鋪平?;旌衔锏馁|(zhì)量為M。
2)測量容器的長、寬以及料面到達(dá)高度,計(jì)算出物料體積V。按照ρ=M/V的公式計(jì)算出混合料的密度為1850 kg/m3。
3)測量棱臺(tái)體上料斗的三維尺寸(高度以一般上料線處的高度為準(zhǔn)),計(jì)算其體積V0,按照M0=ρV0即可計(jì)算出上料量。據(jù)計(jì)算科利爾每斗料1620 kg,干基重量1620×93%=1507 kg,應(yīng)配有機(jī)黏結(jié)劑1507×2%=30.14 kg,試驗(yàn)時(shí)按照 30(±1)kg 控制;應(yīng)配黏土1507×1.5%=22.6 kg,試驗(yàn)時(shí)按照22(±1)kg控制。根據(jù)計(jì)算新建榮每斗料1080 kg,干基重量1080×90%=972 kg,應(yīng)配有機(jī)黏結(jié)劑972×2%=19.44 kg,試驗(yàn)時(shí)按照19(±1)kg控制;應(yīng)配黏土972×1.5%=14.58kg,試驗(yàn)時(shí)按照 15(±1)kg控制[3-4]。
4)其他工藝參數(shù)控制:水的添加量根據(jù)出球強(qiáng)度和粉碎情況調(diào)節(jié),攪拌時(shí)間要求大于5 min,要求成品場地的通風(fēng)和排水條件良好。
在自然晾曬3日后分別在科利爾和新建榮加工廠取樣,每個(gè)料堆分5點(diǎn)取樣10 kg以上,于取樣10日后分別送檢化學(xué)成分以及物理指標(biāo)。
3.1.1 強(qiáng)度檢測數(shù)據(jù)(見表5、表6、表7)
表5 壓球落下強(qiáng)度對比表
表6 壓球抗碎裂性(摔打5次后8 mm顆粒占比)
表7 壓球的抗壓強(qiáng)度 N
3.1.2 理化指標(biāo)匯總(見下頁表8)
3.2.1 一次成球率和粉末率
科利爾一次成球率90%,比新建榮高出20%以上。科利爾新型球的一次成球率與正常球基本相當(dāng),而新建榮一次成球率比科利爾正常成球率低20%。從剛出來的濕球情況來看,新建榮的粉末率顯著高于科利爾。
3.2.2 落下強(qiáng)度和抗碎裂性
從落下強(qiáng)度(主要考核指標(biāo))來看,不論是科利爾還是新建榮,其生產(chǎn)的新型球直到碎裂時(shí)的平均次數(shù)都接近3次,顯著高于科利爾的正常球,證明落下強(qiáng)度方面新型球有優(yōu)勢。新建榮和科利爾的落下強(qiáng)度指標(biāo)基本持平。從抗碎裂性指標(biāo)(參考指標(biāo))來看,新建榮和科利爾生產(chǎn)的新型球分別達(dá)到77%和64%,顯著高于科利爾正常球的56%,證明抗碎裂性方面新型球比正常球有優(yōu)勢。由于新建榮的球較小,落地受到?jīng)_擊較小,雖然表面上其抗碎裂性指標(biāo)較科利爾優(yōu)異,但尚不能說明其抗碎裂性就優(yōu)于科利爾,需做等體積要求試驗(yàn)方可確定。對于落下強(qiáng)度和抗碎裂性,兩種球都達(dá)到了指標(biāo)壓球,總體上新建榮新型球的落下強(qiáng)度更好些[5]。
表8 新型壓球和正常壓球的理化指標(biāo)匯總對比表
3.2.3 抗壓強(qiáng)度
不論是新建榮還是科利爾的新型壓球,其抗壓強(qiáng)度指標(biāo)均優(yōu)于科利爾正常球,而科利爾新型球的抗壓強(qiáng)度高于新建榮??傮w上,兩種球的抗壓強(qiáng)度都達(dá)到了強(qiáng)度指標(biāo)要求。與上次強(qiáng)度檢測結(jié)果來看,球的強(qiáng)度略有降低。
特別說明:正常球能夠滿足轉(zhuǎn)爐對強(qiáng)度的要求,此次新型球的強(qiáng)度是高于正常球的,保證轉(zhuǎn)爐需求應(yīng)不成問題。而且,目前生產(chǎn)和供貨模式是提前生產(chǎn)并供給堆存1月以上的球,在晾曬周期延長的情況下,球的強(qiáng)度還會(huì)增加,因此季節(jié)因素造成的強(qiáng)度波動(dòng)不會(huì)影響轉(zhuǎn)爐使用。此外,轉(zhuǎn)爐用料的特點(diǎn)是入爐即化,不要求較高的抗壓強(qiáng)度,但需經(jīng)歷多次倒運(yùn)和上下料環(huán)節(jié),要求較好的落下強(qiáng)度,這一點(diǎn)與高爐“高抗壓、高落下強(qiáng)度”的要求有所不同。綜合分析以上因素,盡管季節(jié)變化造成球的強(qiáng)度變化,但能滿足轉(zhuǎn)爐需求[6]。
3.2.4 濕球的抗轉(zhuǎn)場能力
從現(xiàn)場觀察來看,不論是新建榮還是科利爾,轉(zhuǎn)場至大堆后的新型球的粉末率均高于正常球。新型球的抗轉(zhuǎn)場能力不如正常球??评麪柕姆勰┞市∮谛陆s,抗轉(zhuǎn)場能力相對較強(qiáng)。
3.2.5 化學(xué)成分
正常氧化鐵皮的成分是隨機(jī)取樣結(jié)果,從化學(xué)成分來看,試驗(yàn)批次的新型球的鐵品位略高于正常壓球。查閱以往的儲(chǔ)運(yùn)抽檢記錄,正常球的氧化鐵皮鐵品位大致在50%~60%之間波動(dòng),故可以認(rèn)為新球的鐵品位與正常球大體持平,首先達(dá)到了鐵品位不降低的要求。SiO2和Al2O3等酸性物質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)顯著低于正常球,以科利爾壓球?yàn)槔?,分別從11.89%和2.68%降低至4.62%和1.14%,綜合從14%以上降低至6%以內(nèi),球內(nèi)二元堿度從0.5增加到1.3。以上指標(biāo)都達(dá)到了化學(xué)成分的要求。查閱儲(chǔ)運(yùn)以往的抽檢結(jié)果,正常球的酸性物質(zhì)含量與表中隨機(jī)取樣結(jié)果接近,其含量也是顯著高于試驗(yàn)的新型球。因此成分的優(yōu)化為轉(zhuǎn)爐輔材的降低和渣量的減少創(chuàng)造了條件。
從化學(xué)成分來看,兩家壓球單位的球壓成分有一定的差異,尤其以鐵品位的差異為最大。原因分析:新建榮和科利爾料場的物料屬于不同批次,其氧化鐵皮、OG泥和重力灰的成分都不同;另外,由于壓球單位均沒有稱量設(shè)備,靠鏟運(yùn)機(jī)混堆配料,雖然配料之前規(guī)定了不同物料的鏟數(shù),但每鏟的裝滿程度都不同,因此不可能完全精準(zhǔn)地實(shí)現(xiàn)5∶3∶2的質(zhì)量配比,誤差在所難免。即便如此,這種問題也不會(huì)影響壓球生產(chǎn),后續(xù)隨著計(jì)量設(shè)施的安裝使用,以上成分差異會(huì)縮小[7]。
3.2.6 混合料的水分配比和大致合理配水范圍確定
1)從濕球的表觀狀況、雙球?qū)汉褪指衼砜?,科利爾的球在其特有的工藝條件下配水適中。按照上述同樣的方式判斷,新建榮的球配水偏高。
2)大致合理配水范圍的確定:氧化鐵皮、OG泥中含有生產(chǎn)過程的油污,采用烘干法檢測水分含量時(shí),水分檢測結(jié)果受油品揮發(fā)的影響,其值會(huì)偏大。油品含量的測定尚無合適方法,混合料的含水量暫不能取得精確值。但從科利爾試驗(yàn)得到的濕球情況、轉(zhuǎn)場情況和強(qiáng)度檢測來看,初步確定合理的綜合水含量區(qū)間應(yīng)在5%~10%。至于最合適的含水量還需后續(xù)批量壓球生產(chǎn)時(shí)通過摸索確定。
[1]朱賀民.馬鋼轉(zhuǎn)爐OG泥綜合利用技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用[J].中國冶金,2006(6):50-53.
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