崔修強(qiáng)
(華電國際電力股份有限公司技術(shù)服務(wù)中心,山東 濟(jì)南 250014 )
為實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排,除進(jìn)行設(shè)備改造和運(yùn)行優(yōu)化調(diào)整外,使用燃煤催化劑實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗也是一條行之有效的措施。為此對煤催化燃燒技術(shù)及其推廣應(yīng)用的研究已引起了廣泛關(guān)注。
在電站鍋爐燃煤中加入少量的化學(xué)添加劑降低機(jī)組供電煤耗,拓展了電站鍋爐節(jié)能降耗新思路,為火電機(jī)組深度節(jié)能降耗提供了新的技術(shù)方向。為科學(xué)評價(jià)燃煤添加劑節(jié)煤降耗效果,進(jìn)行了燃煤中添加催化劑的實(shí)驗(yàn)室對比試驗(yàn),并在150MW電站鍋爐上進(jìn)行現(xiàn)場工業(yè)試驗(yàn)。該機(jī)組為超高壓、中間一次再熱、抽汽供熱凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組,鍋爐為上海鍋爐制造有限公司生產(chǎn)的SG-480/13.7-M767型鍋爐,采用單汽包自然循環(huán)、平衡通風(fēng)、水平濃淡燃燒器和四角切向燃燒方式。爐膛斷面呈正方形,燃燒器采用四角切圓一、二次風(fēng)噴嘴間隔布置,排渣方式為定期固態(tài)排渣。鍋爐燃燒煤種為煙煤,年統(tǒng)計(jì)機(jī)組供電煤耗在340克/千瓦時(shí)左右。
在煤中加入少量的化學(xué)添加劑可以改變煤的燃燒性能,這就是煤的化學(xué)干預(yù)煤炭催化燃燒技術(shù)。從煤炭燃燒的本質(zhì)分析,煤炭燃燒是碳?xì)浠衔锉谎趸蒀O2、H2O等產(chǎn)物,并放出熱能的過程。煤炭燃燒的第一步是氧分子離解成氧原子、炭原子被活化的兩個(gè)過程,過程需要吸收大量熱能,煤炭燃燒放出的熱量幾乎有70%被其消耗掉。加入燃煤添加劑后,不改變化學(xué)反應(yīng)的初始反應(yīng)物和生成終產(chǎn)物,其本質(zhì)是給化學(xué)反應(yīng)提供了一條能量較低的反應(yīng)途徑。這樣煤炭燃燒過程中,活化能降低、內(nèi)耗減少、顯熱發(fā)熱量增加。由宏觀上看著火溫度降低、燃燒速度提高、內(nèi)能釋放加速,煤在爐膛里的燃盡時(shí)間縮短、燃燒強(qiáng)度提高和爐膛溫度升高,煤的燃燒性能改善。對于未添加催化劑前煤炭的著火活化能為Q1、其著火點(diǎn)為T1,則添加催化劑后煤炭的著火活化能降為Q2、著火點(diǎn)降為T2,實(shí)際燃燒過程中可以多釋放出的顯熱發(fā)熱量即為二者之差:ΔQ=Q1-Q2。
添加化學(xué)干預(yù)煤炭催化劑后,煤結(jié)構(gòu)中的表面基團(tuán)與催化劑中的離子反應(yīng)形成了新的基團(tuán),但煤中原有的C與C、C與H的化學(xué)鍵并未被破壞,在外加基團(tuán)的影響下,燃燒反應(yīng)過程中所需要的活化能降低,同時(shí)加入的離子在反應(yīng)過程中,變成了氧化物對燃燒進(jìn)行催化,二者結(jié)合降低燃燒內(nèi)耗和反應(yīng)活化能,實(shí)現(xiàn)了提高煤燃燒顯熱的作用。
在實(shí)驗(yàn)室條件下,對0.2mm煤粉添加不同比例的燃煤催化節(jié)煤劑進(jìn)行工業(yè)分析,對比分析添加燃煤催化劑對煤質(zhì)發(fā)熱量及工業(yè)分析數(shù)據(jù)的影響。試驗(yàn)過程如下。
(1)滕州公司制樣班取4號爐入爐煤原煤日常煤樣約5g,煤樣采用四分法縮分、混合破碎后、制成0.2mm的分析樣,再分成5個(gè)重80克的可以進(jìn)行工業(yè)分析的樣品。
(2)對5個(gè)0.2mm的分析煤樣,其中1個(gè)樣品不添加燃煤催化劑,其它4個(gè)樣品分別按照不同比例添加燃煤催化劑,煤樣添加的催化劑為鍋爐工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)的試劑,直接從現(xiàn)場用錐形瓶取回,試驗(yàn)場所在水化驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室,所用水為化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)純水。
(3)加劑后的入燃煤分析樣加入了部分水分,對加劑后的5個(gè)燃煤分析樣進(jìn)行烘干處理,然后進(jìn)行煤質(zhì)工業(yè)分析,得到煤樣工業(yè)全分析數(shù)據(jù)。
(4)試劑與煤樣混合均勻后,從制樣、編碼及檢測環(huán)節(jié)采用盲檢方法,進(jìn)行二次編碼后,交給化驗(yàn)人員進(jìn)行煤質(zhì)化驗(yàn),最大限度體現(xiàn)了測試的公平、公正、公開原則。
(1)試驗(yàn)鍋爐選擇。節(jié)煤效果評價(jià)的準(zhǔn)確程度將首先取決于鍋爐負(fù)荷和入爐煤質(zhì)穩(wěn)定等條件。根據(jù)生產(chǎn)條件及現(xiàn)場情況,選擇一臺(tái)工況相對穩(wěn)定的鍋爐,開展燃煤添加應(yīng)用比對試驗(yàn)。試驗(yàn)期間,試驗(yàn)機(jī)組采用單爐上煤運(yùn)行方式。
(2)計(jì)量儀表校正。在試驗(yàn)開始前,檢查和校正皮帶秤、電功率表等計(jì)量儀表的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性,以確保試驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
(3)催化劑添加方案選擇。在電站鍋爐工業(yè)應(yīng)用中,影響催化劑節(jié)煤效果的關(guān)鍵因素主要有催化劑原材料選擇、催化劑的配方、催化劑的添加方式與添加量等。合理的配方除了要確定催化劑的材料成分,還要確定各種成分的用量比例。在工業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐中應(yīng)重視由于鍋爐燃燒用煤種經(jīng)常變化,不同煤種的燃燒特性以及煤種灰分的變化,都會(huì)導(dǎo)致催化劑最佳添加量發(fā)生變化。催化劑的添加量直接影響著催化劑的作用效果,添加量偏離最佳用量會(huì)導(dǎo)致催化效果減弱。因此試驗(yàn)中應(yīng)精確調(diào)整燃煤添加劑的用量比例,避免因催化劑添加量不合理造成節(jié)煤效果降低。不同添加方式對催化劑分散程度改善效果不同,采用最佳添加方式,可以提高催化劑在煤中的分散程度,從而實(shí)現(xiàn)最好的催化效果。同時(shí)應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場條件,選擇最佳加劑地點(diǎn),做到加劑操作相對簡單。
為確保燃煤添加劑最佳作用效果,在工業(yè)試驗(yàn)中采用自動(dòng)化燃煤催化劑添加系統(tǒng),系統(tǒng)布置在現(xiàn)場自動(dòng)煤樣采集系統(tǒng)之后,以便試驗(yàn)過程中自動(dòng)取樣機(jī)取得的煤樣均為未添加催化節(jié)煤劑的原煤。自動(dòng)添加設(shè)備采用可編程邏輯控制器(PLC)、變頻器、信號分離器和機(jī)械隔膜計(jì)量泵等組成,其控制信號為皮帶秤重量傳感器輸出的4~20mA信號,不同重量的煤炭從皮帶上經(jīng)過后,皮帶稱輸出的信號大小不同,利用PLC和變頻器的調(diào)節(jié),使得計(jì)量泵的流量隨煤炭流量的變化而變化,保證添加比例的準(zhǔn)確性。
(4)燃煤添加劑設(shè)備的安裝調(diào)試。確定計(jì)量泵及控制柜的安裝位置,進(jìn)行催化劑管道的鋪設(shè);安裝后進(jìn)行空轉(zhuǎn)調(diào)試運(yùn)行,確保添加設(shè)備穩(wěn)定、跟蹤煤量變化迅速、計(jì)量泵出力滿足煤添加需求等。
為獲得科學(xué)準(zhǔn)確的燃煤添加劑節(jié)煤試驗(yàn)數(shù)據(jù),試驗(yàn)期間機(jī)組耗煤量數(shù)據(jù)應(yīng)規(guī)范進(jìn)行。
(1)入爐煤質(zhì)。為了確保試驗(yàn)期間節(jié)能降耗指標(biāo)具有可比性,入爐煤盡量采購統(tǒng)一礦區(qū)原煤,并優(yōu)化配煤方案,做到試驗(yàn)期間入爐煤揮發(fā)分、灰分、低位發(fā)熱量的參數(shù)相對穩(wěn)定。試驗(yàn)前需儲(chǔ)備足量的煤炭,保證試驗(yàn)階段的用煤。
(2)入爐煤計(jì)量。試驗(yàn)開始前,校正入爐煤皮帶秤、給煤機(jī)皮帶秤,以確保試驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)期內(nèi)耗用燃料總量,并折算至標(biāo)準(zhǔn)煤。
(3)入爐煤采樣。入爐煤化驗(yàn)采用自動(dòng)采樣,采樣頻率小于5min/次,每個(gè)班次進(jìn)行一次入爐煤工業(yè)分析。
(4)試驗(yàn)系統(tǒng)隔離。機(jī)組采取單元制運(yùn)行方式。檢查機(jī)組熱力系統(tǒng)無異常泄漏,對于可以長期隔離的系統(tǒng)進(jìn)行隔離,滿足試驗(yàn)規(guī)定的熱力系統(tǒng)要求。系統(tǒng)不明漏量不應(yīng)超過試驗(yàn)主蒸汽流量的0.5%。按機(jī)爐閥門檢查卡對正常運(yùn)行中應(yīng)關(guān)閉的所有閥門進(jìn)行檢查,由電廠運(yùn)行人員進(jìn)行徹底關(guān)閉,以確保試驗(yàn)時(shí)系統(tǒng)嚴(yán)密。
(5)試驗(yàn)期間參數(shù)波動(dòng)。試驗(yàn)期間確保燃燒工況穩(wěn)定,排煙溫度、飛灰含碳量等主要參數(shù)維持在正常工況。
(6)試驗(yàn)期間負(fù)荷波動(dòng)。機(jī)組在空白試驗(yàn)期及加劑試驗(yàn)期對應(yīng)時(shí)間段的負(fù)荷波動(dòng)在一定范圍以內(nèi)。
為科學(xué)評價(jià)添加燃煤催化劑后試驗(yàn)效果,整個(gè)試驗(yàn)分兩個(gè)階段進(jìn)行,分別進(jìn)行不加燃煤催化劑的空白試驗(yàn)階段與加劑試驗(yàn)階段。
(1)空白試驗(yàn)階段:鍋爐啟動(dòng)并穩(wěn)定工作一段時(shí)間后開始進(jìn)行空白試驗(yàn),空白試驗(yàn)期間分別統(tǒng)計(jì)進(jìn)行記錄各項(xiàng)數(shù)據(jù),主要包括入爐煤熱值、入爐煤量、發(fā)電煤耗、飛灰含碳量、尾氣排放(SO2、NOx)等,作為評價(jià)此次試驗(yàn)效果的標(biāo)準(zhǔn)對比指標(biāo)數(shù)據(jù)。按照試驗(yàn)計(jì)劃,空白試驗(yàn)進(jìn)行7天,空白試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)日期為10月14日~20日。
(2)加劑試驗(yàn)階段:在空白試驗(yàn)完成之后,進(jìn)行加入燃煤添加劑試驗(yàn),使用與空白實(shí)驗(yàn)同一煤種,煤倉加煤并記錄上煤量。10月29日10:00開始加劑,加劑比例0.25‰,10月30日14:00將加劑比例調(diào)整為0.3‰,調(diào)整階段進(jìn)行了2天;10月31日13:00將加劑比例調(diào)整為正式試驗(yàn)需要的0.36‰,試驗(yàn)進(jìn)行6天,加劑試驗(yàn)結(jié)束。由于加劑試驗(yàn)期間進(jìn)行了加劑比例調(diào)整,經(jīng)三方協(xié)商,加劑調(diào)整適應(yīng)階段2天(10月29日至10月30日)不作為統(tǒng)計(jì)比較數(shù)據(jù)。
(3)試驗(yàn)要求。由空白試驗(yàn)開始,每班對入爐煤進(jìn)行一次工業(yè)分析,進(jìn)行入爐煤工業(yè)分析,測試低位發(fā)熱量。試驗(yàn)機(jī)組采取單爐采樣,同時(shí)縮短自動(dòng)取樣機(jī)的取樣時(shí)間(控制采樣頻率在3min/次),確保數(shù)據(jù)的取樣代表性。試驗(yàn)開始后,調(diào)整并保證鍋爐負(fù)荷至最佳運(yùn)行工作狀況,在鍋爐燃燒工況穩(wěn)定的情況下,每隔1h記錄運(yùn)行參數(shù)。
為了客觀評價(jià)催化劑節(jié)煤效果,確保試驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)、科學(xué)反應(yīng)燃煤催化節(jié)煤劑效果,專門成立了催化劑節(jié)煤效果試驗(yàn)領(lǐng)導(dǎo)小組與工作小組,確保了催化劑節(jié)煤試驗(yàn)工作全過程按照“安全、公平、公正”的原則順利開展。試驗(yàn)數(shù)據(jù)及分析如下。
表1 燃煤添加劑實(shí)驗(yàn)室對比試驗(yàn)數(shù)據(jù)表
表2 加劑試驗(yàn)節(jié)煤量數(shù)據(jù)表
由燃煤添加劑實(shí)驗(yàn)室對比試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,燃煤催化劑添加量在 0.2‰、0.4‰、0.6‰、0.8‰、1.0‰、1.5‰條件下,煤樣收到基低位發(fā)熱量分別提高3.98%、4.78%、4.78%、2.12%、1.11%、0.8%。燃煤按不 同 比例加入添加劑后,燃煤工業(yè)分析結(jié)果呈現(xiàn)明顯有規(guī)律變化,催化劑添加量在 0.4%~0.6‰時(shí)發(fā)熱量提升 4.7% 左右,其規(guī)律與理論分析相符。燃煤添加劑實(shí)驗(yàn)室對比試驗(yàn)工業(yè)分析結(jié)果見表1。
根據(jù)試驗(yàn)期間入爐煤、發(fā)電量及運(yùn)行參數(shù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果,與空白試驗(yàn)階段相比,按照0.036%的比例在入爐煤中添加燃煤催化劑后,試驗(yàn)階段節(jié)煤效果明顯。由試驗(yàn)期間統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表2所示,與空白試驗(yàn)階段相比,加劑試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)煤耗降低10.78g/kW·h;煤倉、粉倉料位修正后發(fā)電煤耗降低8.62g/kW·h;熱耗修正后發(fā)電煤耗降低7.44g/kW·h,正平衡統(tǒng)計(jì)供電煤耗降低 8.54g/kW·h。
試驗(yàn)中同時(shí)采取了鍋爐正平衡效率、單位發(fā)電量給粉機(jī)轉(zhuǎn)速、輔機(jī)廠用電等不同方法測算其節(jié)煤效果,不同的統(tǒng)計(jì)口徑結(jié)果表明,添加燃煤催化劑后,機(jī)組節(jié)煤效果在8.5g/kW·h左右,鍋爐SO2排放濃度降低了 76.9 mg/Nm3,NOX排 放 濃 度 降低了 19.5mg/Nm3。
燃煤添加劑實(shí)驗(yàn)室對比試驗(yàn)和工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)均表明,將燃煤添加劑催化燃燒技術(shù)應(yīng)用于電站鍋爐中,其節(jié)煤降耗效果在2%~3%范圍內(nèi),可以降低機(jī)組供電煤耗7~10克/千瓦時(shí),具有較好的工業(yè)應(yīng)用價(jià)值。隨著對燃煤添加劑的原材料的選擇、配方、添加量與添加方式的深入研究,燃煤催化劑的種類會(huì)逐漸多樣化,其催化機(jī)理亦會(huì)逐漸豐富完善。
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