何指揮
(河南心連心化肥有限公司 河南新鄉(xiāng) 453000)
河南心連心化肥有限公司復(fù)合肥分公司現(xiàn)有3條150 kt/a旋轉(zhuǎn)造粒生產(chǎn)線,其生產(chǎn)工藝流程為尿素、磷酸一銨、氯化鉀、添加劑等原料按比例摻混后送入破碎機進行破碎,破碎后的物料送至造粒機中并噴入適量的蒸汽和水使物料黏結(jié)成粒,出造粒機的濕顆粒進入臥式旋轉(zhuǎn)筒干燥機與熱風(fēng)逆向直接接觸換熱。熱風(fēng)熱源由燃煤熱風(fēng)爐提供,所用燃煤為趙固塊煤,含硫質(zhì)量分數(shù)低于0.4%。正常情況下的燃煤熱風(fēng)爐爐膛燃燒溫度在600~700 ℃,出爐膛的高溫?zé)煔膺M入尾部煙室,與吸入的冷風(fēng)摻混后溫度降至200 ℃以下,隨后經(jīng)煙道進入引風(fēng)機;煙道上設(shè)置有冷風(fēng)吸入口,通過調(diào)節(jié)冷風(fēng)吸入量使進入干燥機的熱風(fēng)溫度保持在170 ℃以下,短時生產(chǎn)全固體配方肥料時干燥溫度需達300 ℃;經(jīng)干燥機后攜帶粉塵的熱風(fēng)溫度降至45~70 ℃,通過風(fēng)機抽出后依次經(jīng)旋風(fēng)除塵器、重力沉降室、文丘里洗滌器,最后經(jīng)由50 m高的煙囪排放。
干燥機進口熱風(fēng)溫度170 ℃,當(dāng)生產(chǎn)全固體配方肥料時為300 ℃(根據(jù)銷售訂單確定運行時間),進口熱風(fēng)流量60 000~80 000 m3/h。單條生產(chǎn)線最大產(chǎn)能(只存在于個別配方,并取最好狀態(tài))27 t/h。噸復(fù)合肥耗煤量11 kg,燃煤熱風(fēng)爐平均耗煤量約120 kg/h,最大耗煤量300 kg/h,燃煤發(fā)熱量約28 464 kJ/kg(6 800 kcal/kg)。平均年運行時間為7 560 h,參考歷年耗煤量情況,3臺燃煤熱風(fēng)爐平均年耗煤在2 750 t左右。煤炭價格按照810元/t進行計算,年燃煤成本約為223萬元。
2016年10月,對復(fù)合肥裝置外排尾氣進行了檢測,檢測結(jié)果分別如表1和表2所示。
表1 復(fù)合肥裝置排放尾氣檢測數(shù)據(jù)
項目煙道內(nèi)煙道外煙塵質(zhì)量濃度/(mg·m-3) 煙煤模式2522 褐煤模式1613氮氧化物質(zhì)量濃度/(mg·m-3)<10煙氣溫度/℃31含氧體積分數(shù)/%20.4一氧化碳體積分數(shù)7×10-6
注:1)檢測儀器為德國菲索STM225型檢測儀
表2 復(fù)合肥裝置排放尾氣中固體顆粒和氣態(tài)污染物檢測數(shù)據(jù)
濾筒初始質(zhì)量/g采樣后質(zhì)量/g凈質(zhì)量/mg采樣體積/L煙塵質(zhì)量濃度/(mg·m-3)1#1.07711.092014.9537.227.72#1.08221.126444.2536.882.33#1.09931.147748.4536.890.2
注:1)按照《固定污染源排氣中顆粒物和氣態(tài)污染物采樣方法》(GB/T 16157—1996)采樣;2)檢測儀器為嶗應(yīng)3012H型自動煙塵(氣)測試儀;3)煙氣流量約80 000 m3/h,氮氧化物、二氧化硫未檢出,含氧體積分數(shù)20.9%;4)濾筒內(nèi)部無可見雜質(zhì)成分,增加的質(zhì)量主要來自于干燥過程中攜帶的肥料細微顆粒及尿素揮發(fā)產(chǎn)生的氣溶膠類物質(zhì)
復(fù)合肥生產(chǎn)項目環(huán)評備案時的煙塵排放執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297—1996),煙塵排放限值為120 mg/m3,原始設(shè)計煙囪高度為30 m,實際建成高度為50 m。2015年對環(huán)評進行了修訂,將煙囪高度調(diào)整為50 m。2015年3月24日,新鄉(xiāng)市環(huán)保局對項目組織了環(huán)保驗收,驗收標準為旋轉(zhuǎn)造粒、烘干工段煙塵、二氧化硫、氮氧化物執(zhí)行《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》(GB 9078—1996),煙塵、二氧化硫排放限值分別為200 mg/m3和850 mg/m3,驗收結(jié)論為合格,但并未明確是實測值合格還是折算值合格。根據(jù)GB 9078—1996規(guī)定,過量空氣系數(shù)為1.7,換算成基準氧含量為8.6%(體積分數(shù),下同)。
2015年,河南省頒布了地方標準《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》(DB41/ 1066—2015),規(guī)定在用爐窯自2017年1月1日起,煙塵、二氧化硫以及氮氧化物的排放限值分別執(zhí)行30,200和400 mg/m3,按照基準氧含量9%分別計算折算值。但因此次檢測煙氣中氧含量接近大氣中氧含量,折算系數(shù)高達120,即使實測濃度降至超低排放標準也無法保證煙塵、二氧化硫和氮氧化物的折算值達標。
針對復(fù)合肥裝置存在的問題,其原因分析如下。
(1) 復(fù)合肥裝置采用旋轉(zhuǎn)造粒生產(chǎn)工藝,決定了系統(tǒng)處于常壓下運行,干燥機采用開口進料、負壓工作,不可避免要吸入大量的空氣,從而造成氧含量升高。
(2) 熱風(fēng)爐耗煤量較少,產(chǎn)生的高溫?zé)煔馀c大量的冷空氣摻混,大大稀釋了燃煤產(chǎn)生的煙塵、二氧化硫和氮氧化物,再經(jīng)干燥、旋風(fēng)除塵、重力除塵、文丘里洗滌除塵等工序后,排放尾氣中的污染物濃度已經(jīng)很低,重量法檢測的粉塵主要來源于干燥過程。
(3) 工業(yè)爐窯是指直接用高溫?zé)煔饧訜峁べ|(zhì)、與粉狀物料間接接觸、不用空氣稀釋,從嚴格意義上講,旋轉(zhuǎn)造粒工藝不應(yīng)執(zhí)行《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》,執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標準》更為合適。
根據(jù)河南心連心化肥有限公司復(fù)合肥分公司的生產(chǎn)現(xiàn)狀,制定了2種改造方案并分析了各自的優(yōu)缺點。
此方案是將燃料由燃煤改為燃氣,即采用氮肥生產(chǎn)系統(tǒng)的弛放氣作為燃料。燃煤改燃氣通常采用燃燒機,具有自動化程度高、安全可靠的優(yōu)點。結(jié)合湖南岳陽創(chuàng)新爐窯燃燒設(shè)備制造廠生產(chǎn)的設(shè)備,制定了燃煤改燃氣方案。
3.1.1 主要參數(shù)
1 m3(標態(tài))弛放氣低位發(fā)熱值15 069 kJ(3 600 kcal),燃氣燃燒器平均燃氣消耗量為914 m3/h(標態(tài)),動態(tài)燃氣壓力5~8 kPa,供熱能力12 557 555 kJ/h(3 000 000 kcal/h),燃氣溫度為常溫,安裝燃燒器1只,燃燒效率≥95%,單臺燃燒器價格約7萬元,供貨周期20 d。
3.1.2 燃氣成本
3臺熱風(fēng)爐消耗弛放氣2 752 m3/h,弛放氣價格0.27元/m3,燃氣成本約為743元/h,年燃氣成本約562萬元。
3.1.3 優(yōu)缺點對比
優(yōu)點:燃燒弛放氣熱效率較高,產(chǎn)生的煙塵、二氧化硫和氮氧化物濃度較低,利于環(huán)保達標。
缺點:改造難度較大,需對熱風(fēng)爐本體進行改造,鋪設(shè)的管線較長,改造投資較大;弛放氣屬于危險氣體,使用不當(dāng)容易發(fā)生爆炸事故;燃氣熱風(fēng)爐仍需按照GB 9078—1996執(zhí)行,而旋轉(zhuǎn)造粒工藝不可避免地要吸入大量空氣,氧含量與大氣基本相同,折算系數(shù)非常高,無法達到標準要求;受氮肥生產(chǎn)系統(tǒng)波動的影響大,一旦氮肥裝置停車,弛放氣停止供應(yīng),熱風(fēng)爐無法運行。
3.2.1 改造流程及投資
使用壓力為1.3 MPa、溫度為190 ℃的飽和蒸汽通過翅片式換熱器加熱空氣,將空氣由常溫(冬季最低-10 ℃)加熱至170 ℃,50 000 m3/h(標態(tài))的冷空氣需消耗蒸汽6 t/h,需換熱面積2 200 m2,換熱后蒸汽變?yōu)?90 ℃的飽和水,換熱器尺寸為2 800 mm×2 000 mm×1 700 mm,空氣側(cè)阻力為450 Pa,3臺翅片式換熱器的價格約為40萬元。
目前,河南心連心化肥有限公司復(fù)合肥分公司二分廠造粒使用壓力為1.3 MPa、溫度為220 ℃的過熱蒸汽,3條生產(chǎn)線最大用汽量為8~9 t/h,改用同樣壓力的飽和水即可滿足造粒要求,由此測算新增蒸汽耗量約9 t。蒸汽價格按照80元/t計,用汽成本約720元/h,換熱后的飽和水返回除氧器,可抵消部分成本。
3.2.2 優(yōu)缺點對比
優(yōu)點:改造簡單,改造工期較短;省去熱風(fēng)爐,污染物排放不必執(zhí)行《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》,可按照現(xiàn)行的《大氣污染物綜合排放標準》執(zhí)行,目前排放濃度符合標準要求;可以取消熱風(fēng)爐操作崗位,降低操作人員的勞動強度,改善作業(yè)環(huán)境;受氮肥生產(chǎn)系統(tǒng)的波動影響較??;資源可以回收利用,符合清潔生產(chǎn)要求。
缺點:受蒸汽溫度限制,無法滿足更高的熱風(fēng)溫度要求,需增設(shè)電加熱裝置,生產(chǎn)全固體配方肥料時將熱風(fēng)溫度由170 ℃提高至300 ℃,消耗電能1 511 kW。
方案二不僅使工業(yè)園區(qū)內(nèi)的資源得到了合理利用,而且是清潔能源,蒸汽產(chǎn)生的冷凝液可循環(huán)利用。因此,利用2016年11月生產(chǎn)淡季停車檢修機會,采用方案二進行了改造。
自2016年11月29日河南心連心化肥有限公司復(fù)合肥分公司一車間和二車間生產(chǎn)裝置開車后,蒸汽換熱器相繼投入使用,各溫度數(shù)據(jù)統(tǒng)計如表3所示。
表3 蒸汽換熱器投運后溫度數(shù)據(jù)統(tǒng)計
車間肥料類型生產(chǎn)配方測溫點溫度/℃一車間尿基配方30?5?5蒸汽換熱器進口160~16528?5?5干燥機進口130~13626?10?12干燥機出口43~57全固體配方17?17?17S蒸汽換熱器進口165~168干燥機進口136~142干燥機出口50~57二車間尿基配方28?10?1218?15?13蒸汽換熱器進口160~165干燥機進口130~136干燥機出口43~57
由表3可知,6個配方的復(fù)合肥分為尿基和硫基2種類型,除了全固體配方肥料17- 17- 17S外,其余均為尿基配方肥料。
生產(chǎn)尿基配方肥料時,蒸汽換熱器的蒸汽進口閥開度約為2絲,平均臺時產(chǎn)量在13 t左右,干燥機進口空氣溫度可達130 ℃以上,產(chǎn)品中水分質(zhì)量分數(shù)可控制在0.38%~0.96%,平均控制在0.56%左右,產(chǎn)品顆粒強度在22.01~30.31 N/顆,達到指標要求。當(dāng)水分質(zhì)量分數(shù)低于1%時,繼續(xù)降低水分含量的難度大大增加,即生產(chǎn)尿基配方肥料時,干燥機進口空氣溫度無需過高,控制在115~125 ℃即可,既可保證產(chǎn)品水分含量及強度滿足要求,又可降低蒸汽消耗,從而降低生產(chǎn)成本。另外,在生產(chǎn)18- 15- 13尿基配方肥料時,臺時產(chǎn)量可達16 t,產(chǎn)品中水分質(zhì)量分數(shù)在0.7%~1.0%,產(chǎn)品顆粒強度在22~25 N/顆,各項工藝指標均能達到指標要求。因此生產(chǎn)尿基配方肥料時可盡量多使用尿液,既可提高物料溫度和成球效果,同時產(chǎn)品外觀有光澤、色澤較為均勻,而且含氮質(zhì)量分數(shù)18%~20%、低磷配方肥料可采用全尿液生產(chǎn)。
生產(chǎn)全固體配方肥料時,干燥機進口空氣溫度控制在136~142 ℃,臺時產(chǎn)量可維持在12 t,產(chǎn)品含水質(zhì)量分數(shù)可控制在0.54%~1.08%,平均控制在0.8%左右,平均顆粒強度在24 N/顆左右。因本次生產(chǎn)的17- 17- 17S全固體配方肥料以硫酸鉀為原料,未添加氯化銨,且磷酸一銨和硫酸鉀的黏性較強,造粒效果較好,無法代表所有全固體配方肥料的生產(chǎn)狀況,需要通過生產(chǎn)添加氯化銨的全固體配方肥料作進一步的觀察。根據(jù)產(chǎn)品水分測定結(jié)果,采用普通粉狀尿素,蒸汽量控制在660~990 kg/h,臺時產(chǎn)量可提高1~2 t,預(yù)計水分質(zhì)量分數(shù)可保持在1.1%左右,顆粒強度可達到20 N/顆以上。
采用蒸汽換熱器替代燃煤熱風(fēng)爐,不但實現(xiàn)了復(fù)合肥生產(chǎn)裝置尾氣中污染物的超低排放,而且通過清潔能源的合理利用,實現(xiàn)了使用前資源的共享、使用后資源的可持續(xù)循環(huán)利用,杜絕了燃氣與燃煤產(chǎn)生的二次污染,具有顯著的環(huán)保價值,值得推廣。