王景良,朱巖,張巖,孫啟虎,陳雷
(1.中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司塑料廠,黑龍江 大慶 163714;2.中國石油天然氣股份有限公司大慶化工研究中心,黑龍江 大慶 163714)
鉻系催化劑作為乙烯聚合催化劑的重要品種,有活性高、助劑原料簡單等特點,多年來受到廣泛研究,鉻系催化劑按照形態(tài)分為均相型和非均相型兩大類。目前鉻系催化劑在氣相聚乙烯生產(chǎn)工藝中使用比較廣泛,包括UCAT-B、UCAT-G等均屬于Ziegler-Natta催化劑體系。通過鉻系催化劑生產(chǎn)的產(chǎn)品可用于生產(chǎn)薄膜,大、小中空容器,PE80級管材及板材等[1]。
大慶石化公司塑料廠全密度一裝置采用美國UNIVATION公司的UNIPOLTM低壓氣相法聚乙烯生產(chǎn)專利技術(shù),以乙烯為主要原料,以UCAT-G為主要催化劑,生產(chǎn)的產(chǎn)品中膜料占70%左右,如DGDB-6097、DGDB-2480等,但在小中空容器樹脂的生產(chǎn)中應(yīng)用較少。
近年來,隨著塑料工業(yè)的快速發(fā)展,我國高密度聚乙烯樹脂用于小中空容器的生產(chǎn),需求量越來越大,有資料表明,目前中空包裝聚乙烯專用樹脂的需求量為每年100萬t以上,并且每年以8%~10%的速度增長。并且隨著市場競爭的加劇,降低生產(chǎn)成本、滿足用戶要求是企業(yè)生存的關(guān)鍵[2]。
為提高企業(yè)效益,改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增加產(chǎn)品品種,我們根據(jù)市場需求,剖析國內(nèi)同類高密度聚乙烯小中空產(chǎn)品(大慶石化中空樹脂HDPE5500B、獨山子石化中空樹脂HDPE5502),在全密度一裝置,利用現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢,采用新型催化劑、國內(nèi)首次采用1-丁烯為共聚單體,重新制訂并優(yōu)化生產(chǎn)工藝,克服國內(nèi)外沒有同類操作工藝的難點,開發(fā)生產(chǎn)小中空容器專用樹脂DMDA 6200產(chǎn)品,該產(chǎn)品在娃哈哈雙城分公司、大慶匯仁塑料制品廠進(jìn)行應(yīng)用,產(chǎn)品加工性好、能夠一次成型,可以代替現(xiàn)有低壓小中空樹脂HDPE5500B和HDPE5502的混配料。
含鉻:0.15%~0.8%;
含鈦:3.4%~4.8%;
脫水溫度:780~860℃。
外觀:不流動黃色至綠色粉末;
物理狀態(tài):細(xì)粉狀;
氣味:無;
產(chǎn)品危害:危險!對眼睛及皮膚具有刺激性。操作和使用時可能產(chǎn)生靜電打火的危害;
熔融點:>1400℃;
表觀密度 :0.20~0.34 g/cm3。
操作時避免眼睛及皮膚接觸到催化劑,在輸送和使用時所有容器、設(shè)備應(yīng)進(jìn)行靜電接地。保持容器的密封,在打開容器前,接入干燥無氧的鈍性氣體。由于催化劑流動性較差,輸送時應(yīng)適當(dāng)提高吹掃氮氣壓力及時間,確保容器內(nèi)催化劑完全送空[3]。
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司(簡稱大慶石化公司)的全密度聚乙烯一套裝置采用Unipol氣相流化床工藝,于2012年8月投產(chǎn)。以鉻系催化劑為主,乙烯和共聚單體為原料在流化床反應(yīng)器中發(fā)生聚合反應(yīng),生成粉末狀聚乙烯樹脂,粉末狀樹脂經(jīng)脫氣后擠壓造粒。工藝簡單、流程短、投資少、生產(chǎn)成本低,產(chǎn)品密度為0.890~0.965 g/cm3,因而具有較強的市場競爭力[4]。
以乙烯為主要原料,主要采用鉻系催化劑,1-丁烯或1-己烯為共聚單體,氫氣為分子量調(diào)節(jié)劑,異戊烷為誘導(dǎo)冷凝劑。
全密度一裝置主要以鉻系干粉催化劑為主,近些年利用進(jìn)口G催化劑主要生產(chǎn)DGDB-6097、DGD B-2480等膜料產(chǎn)品,此次使用B型催化劑生產(chǎn)小中空容器產(chǎn)品DMDA-6200彌補了國內(nèi)市場空缺,通過與大慶石化研究院共同配合,達(dá)到市場使用標(biāo)準(zhǔn)。
DMDA-6200為乙烯(C2H4)與1-丁烯共聚樹脂,以C2H4、H2、1-丁烯為原料,O2為相對分子質(zhì)量調(diào)節(jié)劑,異戊烷為誘導(dǎo)冷卻劑,使用鉻系B型催化劑生產(chǎn)。其中,對原料乙烯的要求見表1。
表1 乙烯的質(zhì)量指標(biāo)
到目前為止,全密度一裝置用鉻系催化劑生產(chǎn)的聚乙烯產(chǎn)品有九個牌號。HDPE DMDA-6200牌號使用B型催化劑,從高密度聚乙烯膜專用HDPE DGDB-6097切換到小中空容器專用HDPE DMDA-6200。
(1)由于DGDB-6097和DMDA-6200所使用的催化劑不是同一種催化劑,而且反應(yīng)溫度偏差大,使得先進(jìn)控制APC在自動切換時不穩(wěn)定,需要切至手動,由操作人員根據(jù)實際反應(yīng)狀態(tài)控制整個切換過程,增加操作難度。
(2)B催化劑活性高,若在排料罐內(nèi)停留時間長,容易在排料罐內(nèi)結(jié)塊。生產(chǎn)過程中,減少排料系統(tǒng)排料時間,減少催化劑在排料罐內(nèi)的停留時間。降低熔罐風(fēng)險。
(3)生產(chǎn)DMDA-6200,使用的共聚單體為1-丁烯,在切換過程中根據(jù)粉料P1的實際密度,進(jìn)行調(diào)節(jié)[5]。
(1)將要停止的加料器V-4036上部預(yù)收罐內(nèi)的催化劑落空。停止一個加料器V-4036,將V-4037的轉(zhuǎn)速提高,來維持產(chǎn)率。將停止的加料器V-4036篩網(wǎng)上下的催化劑返回至空催化劑鋼瓶中。
(2)投用B催化劑加料器兩個攜帶段。一旦產(chǎn)率開始上升,停止G催化劑進(jìn)料。然后更換加料器V-4037中的催化劑。
(3)在APC中完成“產(chǎn)品切換”到DFX-5337H的選擇,處方從DSX-4809B切換到DFX-5337H。將APC的C6/C2控制更改為C4/C2控制,并且為FRC模式,并輸入新的流量比設(shè)定值0.008(根據(jù)實際密度進(jìn)行調(diào)節(jié),目標(biāo)值0.955 g/cm3)。
(4)APC的切換處方會以2~6℃/h的速度提高反應(yīng)溫度到104℃左右。APC切換處方會提高氫氣累計流量達(dá)30~60 kg,來提高氫氣/乙烯到0.12。APC在提高反應(yīng)溫度的同時會逐漸提高氧氣體積分?jǐn)?shù)150 ppb(v/v)。保持異戊烷在GCC控制模式,并維持異戊烷設(shè)定值3.5%。
(5)當(dāng)切換開始時,化驗頻率為FI每小時一次,密度每2 h一次。由于切換過程速度快,所以化驗數(shù)據(jù)要確保及時準(zhǔn)確的錄入到APC中。
(6)注意監(jiān)控瞬時的FI和密度,調(diào)整RO和共聚單體來維持fi38、密度0.955。
(7)當(dāng)B催化劑反應(yīng)時,床重將會下降。維持料位在13~18 m,通過4001L49來保證正確的料位10%~25%。隨著堆積密度的變化調(diào)整PDS時間,保證排料效率在50%~80%(根據(jù)實際產(chǎn)率調(diào)整),保證床層料位控制排料的時間均勻。
(8)監(jiān)護造粒系統(tǒng),隨著指數(shù)的上升,熔融溫度會降低。適當(dāng)調(diào)整閘口開度,不要使熔融溫度低于160℃。根據(jù)顆粒形狀和質(zhì)量,及時調(diào)節(jié)切刀轉(zhuǎn)速及刀壓(適當(dāng)調(diào)高轉(zhuǎn)速,降低刀壓)。
(9)風(fēng)送系統(tǒng)根據(jù)產(chǎn)品指標(biāo)所在范圍,及時切換助劑并切倉。
生產(chǎn)工藝參數(shù)見表2。
表2 工藝參數(shù)
(1)調(diào)整生產(chǎn)工藝參數(shù),保證產(chǎn)品指標(biāo)達(dá)到要求指標(biāo),提高產(chǎn)品的加工性能。將反應(yīng)溫度由108℃降至106℃,注氧量由180 ppb(v/v)降至150 ppb(v/v),降低目標(biāo)產(chǎn)品的熔體流動指數(shù),由35~45 g/10 min降低為 26~40 g/10 min。
(2)篩選出1-丁烯為共聚單體,改變分子鏈支化度,保證產(chǎn)品性能,降低生產(chǎn)成本。
將反應(yīng)器內(nèi)的共聚單體摩爾比CX/C2,由1-己烯共聚時濃度0.0015,提高為1-丁烯共聚時濃度0.006。保證產(chǎn)品目標(biāo)密度在0.955 g/cm3。
(3)調(diào)整排料時間,排料線進(jìn)行了加固,減小排料管線震動,保證排料系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
(4)添加劑下料稱在下料過程中,添加劑溶化后粘附在下料螺桿和下料筒上,無法維持正常生產(chǎn),經(jīng)過反復(fù)的試驗研究,對螺桿和下料筒的進(jìn)行改進(jìn),經(jīng)過試驗,使用效果良好,徹底解決了添加劑螺桿稱的粘料問題。
(5)實際生產(chǎn)中,根據(jù)裝置實際情況,摸索反應(yīng)器床層料位的適合高度在10%~25%,避免膨脹段結(jié)片,致使排料系統(tǒng),排料不暢,影響裝置正常平穩(wěn)運行。避免循環(huán)氣冷卻器、反應(yīng)器分布板堵塞,保證裝置長周期運行。
(1)瓶壁內(nèi)外表面光滑,好于現(xiàn)有摻混生產(chǎn)產(chǎn)品。
(2)型坯流動均勻、穩(wěn)定性、成型性很好。
(3)高溫加熱時,感覺氣味低于現(xiàn)有摻混料制品。
(4)剖開口內(nèi)角強度、飽滿度滿足要求,滿口容積滿足要求。
(5)DMDA 6200樹脂通過了食品包裝用聚乙烯樹脂衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),符合當(dāng)今綠色包裝的潮流。在娃哈哈乳品公司、大慶匯仁塑料制品廠吹制小中空樹脂瓶的專用樹脂,取得較好的效果[6]。
DMDA-6200的質(zhì)量指標(biāo)見表3。
2014年5月,DMDA-6200產(chǎn)品在娃哈哈乳品有限公司黑龍江雙城分公司、大慶匯仁塑料制品廠加工使用,具體情況如下:
在DMDA 6200中直接摻混白色色母料(加入量1%),加入到料斗中,取本次試驗料6200生產(chǎn)的“200 mL爽歪歪”與現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行對比:
(1)可見瓶壁內(nèi)外表面光滑,好于現(xiàn)有摻混生產(chǎn)產(chǎn)品;
表3 DMDA-6200的質(zhì)量指標(biāo)
(2)型坯流動均勻、穩(wěn)定性、成型性很好;
(3)高溫加熱時,感覺氣味低于現(xiàn)有摻混料制品;
(4)剖開口內(nèi)角強度、飽滿度滿足要求,滿口容積滿足要求。
(1)大慶石化公司通過使用B型催化劑成功開發(fā)了小中空容器專用料HDPE DMDA-6200。
(2)由于DGDB-6097和DMDA-6200所使用的催化劑不是同一種催化劑,而且反應(yīng)溫度偏差大,使得先進(jìn)控制APC在自動切換時不穩(wěn)定,需要切至手動,由操作人員根據(jù)實際反應(yīng)狀態(tài)控制整個切換過程,增加操作難度[7]。
(3)B催化劑活性高,若在排料罐內(nèi)停留時間長,容易在排料罐內(nèi)結(jié)塊。生產(chǎn)過程中,應(yīng)減少排料系統(tǒng)排料時間,減少催化劑在排料罐內(nèi)的停留時間,降低熔罐風(fēng)險。
(4)用DMDA-6200吹塑的飲料瓶各項性能均滿足生產(chǎn)廠家的要求。
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