李學(xué)軍,鄒 濤,劉德雄,尚應(yīng)超
(1.中鐵隧道局集團有限公司,四川 成都 610031;2.西南交通大學(xué)交通隧道工程教育部重點實驗室,四川 成都 610031)
盾構(gòu)法作為一種安全、高效的施工工法,在城市地鐵建設(shè)中發(fā)揮著越來越重要的作用。隨著城市和地鐵建設(shè)的不斷發(fā)展,盾構(gòu)穿越既有建(構(gòu))筑物樁基的情況時有發(fā)生。盾構(gòu)穿越樁基引發(fā)的變形及地層應(yīng)力狀態(tài)改變會引起結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)的不均勻沉降,從而影響既有建(構(gòu))筑物的安全,嚴(yán)重時甚至導(dǎo)致結(jié)構(gòu)的失穩(wěn)破壞[1-3]。因此對盾構(gòu)下穿既有建(構(gòu))筑物而引起的地表沉降規(guī)律及加固控制措施進(jìn)行研究十分必要。
近年來,國內(nèi)學(xué)者結(jié)合工程案例,采用數(shù)值模擬或現(xiàn)場測試進(jìn)行大量研究。楊志勇等[4]以北京地鐵14號線下穿地鐵15號線運營隧道為背景,通過分析沉降規(guī)律,得出橫向沉降范圍與施工參數(shù)基本無關(guān),且左右線穿越有明顯的疊加效應(yīng);郭建寧等[5]采用三維有限元數(shù)值分析法,研究盾構(gòu)斜交下穿既有框架隧道3個階段的規(guī)律,得出施工過程中宜隨著盾構(gòu)的掘進(jìn),及時調(diào)整各項施工參數(shù),有助于盾構(gòu)的順利掘進(jìn);陳秋鑫等[6]通過建立有限元模型優(yōu)化施工參數(shù),減少盾構(gòu)下穿引起的沉降或隆起值。蔣勝光等[7]對雙線盾構(gòu)隧道全過程數(shù)值模擬,并與實測數(shù)據(jù)對比,揭示了不同開挖面壓力對地表沉降的影響。然而,目前針對密實卵石土地層中盾構(gòu)斜交下穿市政隧道樁基的研究較少,且沒有相關(guān)的具體風(fēng)險控制措施。
本文以成都地鐵3號線龍橋站—雙鳳橋站區(qū)間隧道盾構(gòu)斜交下穿市政隧道為背景,采用三維有限差分方法,研究盾構(gòu)下穿時地表的沉降規(guī)律,同時給出相應(yīng)的控制措施并進(jìn)行驗證計算。
成都地鐵3號線二、三期工程龍橋路站—雙鳳橋站區(qū)間隧道在里程 YDK11+706—YDK11+748(右線)范圍穿越臨港路市政下穿隧道,隧道頂與臨港路市政隧道底板最小豎向凈距約4.7 m,最大凈距約5.1 m,部分既有抗浮樁位于盾構(gòu)掘進(jìn)范圍內(nèi)。既有抗浮樁樁直徑180mm,樁心距為5 m。盾構(gòu)隧道與下穿臨港路隧道斜交,兩線路相交角度約17°。盾構(gòu)隧道開挖過程中,右線隧道穿越9根U 7槽樁基,左線穿越10根U 6槽樁基。盾構(gòu)區(qū)間穿越密實卵石土地層。區(qū)間隧道與臨港路市政下穿隧道位置關(guān)系如圖1所示。
圖1 區(qū)間與臨港路下穿隧道平面位置關(guān)系
本文采用FLAC3D有限差分軟件對該隧道施工過程進(jìn)行數(shù)值模擬。由于盾構(gòu)穿越區(qū)段屬于市政道路下穿隧道的入口段,地表下沉量較小,為方便建模,將地表簡化為平面,最終選定三維數(shù)值模型尺寸為:沿隧道縱向長100 m,寬70 m,高36 m。盾構(gòu)隧道外徑6.0 m,管片厚度0.3 m,隧道中心埋深8 m,2條平行隧道中心間距14 m。抗浮樁位于模型的中間區(qū)域,其中市政下穿隧道U 7槽段樁長15 m,U 6槽段樁長10 m,樁距初始開挖面36~74 m。模型側(cè)面和底部為固定邊界,限制水平移動和垂直移動,上部為自由邊界。
模型中抗浮樁采用pile單元模擬,盾構(gòu)襯砌、盾構(gòu)機及注漿層等均采用實體單元模擬。盾構(gòu)機為海瑞克土壓平衡式盾構(gòu)機,其重量近似為385 t[8]。盾構(gòu)掘進(jìn)過程模擬主要分為以下階段:①盾構(gòu)掘進(jìn)過程 將掘進(jìn)長度范圍內(nèi)的土體設(shè)置為空單元,施加頂推力,激活盾構(gòu)機前方單元,并設(shè)置盾尾單元為空單元,激活后方襯砌單元,并施加推進(jìn)反力;②注漿過程 在后方管片周圍的土層上施加注漿壓力(0.3MPa),為模擬漿液凝固過程,采用分級注漿形式,隨著開挖推進(jìn),逐漸增加注漿層屬性。模擬時首先開挖右線隧道,貫通后再開挖左線隧道。土層及各材料物理力學(xué)參數(shù)如表1所示。
表1 土層與材料參數(shù)
圖2為3排不同位置測點的沉降值,L 1表示與初始開挖面相距34.5 m處垂直于盾構(gòu)方向地表沉降的分布情況。L 2表示與初始開挖面相距49.0 m的情況,L 3表示與初始開挖面相距63.5 m的情況。由圖2可知,右線隧道開挖后,地表最大沉降約為23.3mm。2條隧道中心的最大沉降約為5mm。距右線中心11~16 m外有略微隆起(不超過1mm)。左線隧道貫通后,右線中心地表最大沉降變化不大,約23.8mm,左線中心地表最大沉降約22.3mm,略小于右線,2條隧道中心的最大沉降約為10.2mm。
圖2 垂直于隧道方向的地表沉降值
右線隧道開挖后,距右線中心9.2 m外的沉降量在2mm以內(nèi),可認(rèn)為右線盾構(gòu)施工影響地表沉降的擾動區(qū)范圍為18.4 m,約為3 D(D為隧道直徑)。而左線隧道貫通后,2條隧道中間區(qū)域內(nèi)的地表沉降具有明顯的疊加效應(yīng),在非疊加區(qū)域內(nèi),擾動區(qū)范圍擴大為距右線中心10.7 m內(nèi)以及距左線中心10.9 m內(nèi),總體影響范圍約為6 D。
經(jīng)過上述分析,盾構(gòu)開挖對2條隧道中心附近引起的沉降較大,所以選取了右、左線正上方的地表測點進(jìn)行分析,如圖3所示。YX-1表示右線正上方第1排測點(與初始開挖面相距34.5 m),YX-2表示右線正上方第2排測點(與初始開挖面相距49 m),YX-3表示右線正上方第3排測點(與初始開挖面相距63.5 m),左線測點符號與之類似。本次數(shù)值模擬總步數(shù)約31390步,其中前7670步為右線開挖,后23720步為左線開挖。由圖3可知,隨著右線隧道的不斷掘進(jìn),右線地表均是先略微隆起(不超過1mm),掘進(jìn)到測點位置處后開始迅速下沉。
圖3 隧道上方的地表沉降值
掘進(jìn)面遠(yuǎn)離測點后變形趨勢減緩,最終趨于穩(wěn)定。左線地表沉降呈現(xiàn)出類似的規(guī)律。對比左右線地表沉降值可以發(fā)現(xiàn),右線地表沉降值略大于左線,但2條隧道中心線地表的最大沉降值均不超過25mm。
本工程采用的檢測控制基準(zhǔn)及預(yù)(報)警值指標(biāo)為:地表沉降值隆起不超過10mm,下沉不超過20mm。而上述計算結(jié)果表明,2條隧道中心附近區(qū)域內(nèi)的地表最大沉降值在基準(zhǔn)之外,不符合規(guī)范要求。因此本工程需要采用加固措施保證隧道掘進(jìn)的安全進(jìn)行,減少對既有構(gòu)筑物的影響。
根據(jù)上述數(shù)值模擬結(jié)果,若盾構(gòu)機直接掘進(jìn)破除抗浮樁,將造成地表沉降值超限,進(jìn)而影響臨港路的安全運營。為此,針對穿越臨港路市政下穿隧道段施工擬采取以下加固技術(shù)措施。
1)對盾構(gòu)機采取針對性措施,在刀盤面板加焊接撕裂刀,配備8把保勁刀,便于及時切斷既有抗浮樁,減少盾構(gòu)機對隧道土體的擾動,在刀盤面板及切口環(huán)處加焊耐磨層,以適應(yīng)下穿隧道對設(shè)備自身的需求。
2)下穿臨港路隧道前在臨港路兩側(cè)施做新抗浮樁,U 6段新增6根抗浮樁,樁長10 m,U 7段新增8根抗浮樁,樁長12 m。以彌補破除隧道結(jié)構(gòu)既有抗浮樁后結(jié)構(gòu)自身抗浮力的損失。
3)盾構(gòu)下穿臨港路隧道破除既有抗浮樁會產(chǎn)生大量鋼筋,鋼筋數(shù)量及形態(tài)不明,為避免鋼筋影響后續(xù)盾構(gòu)施工,在通過下穿隧道后開倉對刀盤及土倉內(nèi)的鋼筋進(jìn)行清理。為確保地層穩(wěn)定,在盾構(gòu)通過下穿段前后施做降水井,降水井深度27.5 m。施做降水井對下穿臨港路段實施區(qū)域性降水,以達(dá)到可隨時進(jìn)倉處理抗浮樁鋼筋的條件。
4)對隧道范圍上方U形槽兩側(cè)土體進(jìn)行預(yù)加固,以減少盾構(gòu)掘進(jìn)過程中對隧道上方土體的擾動。加固范圍為U形槽沿線路方向4.5 m,盾構(gòu)隧道外邊緣外擴4 m,地面預(yù)加固注漿孔布設(shè)于隧道范圍內(nèi)U形槽結(jié)構(gòu)兩側(cè),U形槽外側(cè)注漿孔間距2 m,注漿孔位置如遇抗浮樁則取消布設(shè)。加固完成后清洗注漿管,盾構(gòu)通過時及通過后由地面注漿管進(jìn)行補漿。
5)盾構(gòu)機掘進(jìn)直接破除臨港路隧道既有抗浮樁時,嚴(yán)格控制掘進(jìn)參數(shù):總推力為 12000~14000 k N,掘進(jìn)速度為 20~30mm/min,刀盤轉(zhuǎn)速1.5 r/min,刀盤扭矩 6000 k N·m以內(nèi),土壓力 0.6~0.9 bar(1號),泡沫劑 100~150 L,同步注漿量不低于6 m3,同步注漿壓力不小于2 bar,膨潤土6~8 m3,出渣量 56 m3。
6)通過隧道內(nèi)二次注漿及地面跟蹤注漿對地層進(jìn)行補充,注漿壓力控制在 0.2~0.3MPa。
主要施工工序如圖4所示,注漿與加固措施如圖5所示。
圖4 施工流程
圖5 注漿與加固措施
采取上述擬定加固方案后,數(shù)值模擬計算得到的地表沉降結(jié)果如圖6,7所示。由圖6可知,右線隧道開挖后,地表最大沉降約為9.8mm,距右線中心6.6 m外的沉降量在2mm以內(nèi),說明右線盾構(gòu)施工影響地表沉降的范圍為13.2m,約為2.2 D。左線隧道貫通后,右線地表沉降略微減少,左線隧道中心處地表出現(xiàn)較大沉降,但均不超過10mm,最終盾構(gòu)開挖的擾動區(qū)域在4.5 D以內(nèi)。2條隧道中心地表處的最大沉降約為2.4mm。
圖6 垂直于隧道方向的地表沉降值
圖7 隧道上方的地表沉降值
本次數(shù)值模擬總步數(shù)約86630步,其中前37200步為右線開挖,后49430步為左線開挖。由圖7可知,隨著右線隧道不斷掘進(jìn),右線地表均是先略微隆起(不超過0.5mm),掘進(jìn)到測點位置處后開始迅速下沉,掘進(jìn)面遠(yuǎn)離測點后變形趨勢減緩,最終趨于穩(wěn)定,但都控制在10mm之內(nèi)。左線地表沉降呈現(xiàn)出類似的規(guī)律。
對比加固前后地表沉降值可發(fā)現(xiàn),在采用加固措施后,地表沉降規(guī)律與加固前基本一致,但最大沉降值由原來的23.8mm減少到9.8mm,完全在控制基準(zhǔn)范圍內(nèi)。
1)無論是否采用加固措施,隨著隧道不斷掘進(jìn),隧道地表均是先略微隆起,掘進(jìn)到測點位置處后開始迅速下沉,掘進(jìn)面遠(yuǎn)離測點后變形趨勢減緩,最終趨于穩(wěn)定,且地表沉降最大值出現(xiàn)在左右線隧道中心處。
2)工程擬定的加固措施對地表沉降有明顯的控制作用。如果直接盾構(gòu)掘進(jìn),引起的最大地表沉降值23.8mm,超過控制基準(zhǔn)20mm。采用加固方案后,計算得到的地表最大沉降值9.8mm,在基準(zhǔn)范圍之內(nèi)。盾構(gòu)開挖的影響范圍也從加固前的6 D減少到 4.5 D。
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