• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      儀表板支架車身搭接結(jié)構(gòu)的平臺化研究與應(yīng)用

      2018-05-16 07:57:07王曉蒙劉杰昌常光寶
      汽車零部件 2018年4期
      關(guān)鍵詞:前門儀表板鉸鏈

      王曉蒙,劉杰昌,常光寶

      (上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西柳州 545007)

      0 引言

      汽車座艙系統(tǒng)是汽車的重要組成部分,CCB(Cross Car Beam)在其中起重要的支撐作用,是儀表板、空調(diào)、轉(zhuǎn)向管柱等搭接的基礎(chǔ),是座艙系統(tǒng)與車身連接的紐帶。CCB與車身的連接狀態(tài),直接影響汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)狀態(tài)[1]。為了使轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有較好的NVH(Noise Vibration Harshness)性能,避免方向盤抖動,一般CCB和車身的連接需具有較好的剛性。轉(zhuǎn)向系統(tǒng)模態(tài)提升一直是國內(nèi)外學(xué)者研究的熱門問題[2-3],提升轉(zhuǎn)向系統(tǒng)NVH性能,多是通過優(yōu)化CCB形狀和厚度以及儀表板橫梁剛度以提升模態(tài)頻率[4],并非從CCB和車身連接的整體結(jié)構(gòu)著手,且不利于輕量化。

      作者以CCB車身搭接的整體結(jié)構(gòu)為研究對象,結(jié)合轉(zhuǎn)向系統(tǒng)模態(tài)和前門鉸鏈垂直剛度仿真分析,找到了傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)中影響這兩項(xiàng)性能的關(guān)鍵因素為連接剛度不足。設(shè)計了不同固定方式下的CCB車身搭接的平臺化結(jié)構(gòu)。以平臺化結(jié)構(gòu)的某車型為例,通過對前門鉸鏈的垂直剛度分析以及轉(zhuǎn)向系統(tǒng)模態(tài)的仿真分析和試驗(yàn)測試,保證了該平臺化結(jié)構(gòu)對性能提升的同時,還有利于整車的輕量化。該結(jié)構(gòu)已經(jīng)在多種車型上應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了該處連接結(jié)構(gòu)的平臺化。

      1 傳統(tǒng)CCB車身搭接結(jié)構(gòu)

      1.1 CCB車身搭接結(jié)構(gòu)分類

      根據(jù)CCB與車身的固定方向,可分為X向固定、Y向固定及混合固定。若CCB與左右前側(cè)板通過在X向打螺栓固定則稱之為X向固定;若通過Y向打螺栓固定則稱之為Y向固定;若一側(cè)為X向固定,另一側(cè)為Y向固定,則稱之為混合固定。CCB與車身的固定方向在研發(fā)前期由總布置決定。

      若按CCB與車身連接數(shù)量,可以分為兩點(diǎn)式、三點(diǎn)式和四點(diǎn)式。兩點(diǎn)式CCB是指CCB與車身僅有兩處連接,即與左右前側(cè)板連接;三點(diǎn)式CCB是指CCB與車身有3處連接,即與左右側(cè)圍和前隔板連接;四點(diǎn)式CCB是指CCB與左右側(cè)圍、前隔板和前地板連接,如圖1所示。

      圖1 四點(diǎn)式CCB結(jié)構(gòu)

      1.2 CCB車身搭接結(jié)構(gòu)分類

      1.2.1X向固定的CCB車身搭接結(jié)構(gòu)

      X向固定的四點(diǎn)式CCB與車身搭接的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)見圖2,CCB與前側(cè)板搭接結(jié)構(gòu)如圖3(a)所示,儀表板橫梁連接支架為開口盒形支架,CCB加強(qiáng)板為一結(jié)構(gòu)簡單的平板,另為了保證前門上鉸鏈的剛度,在該處安裝點(diǎn)布置了一塊尺寸較大的加強(qiáng)板。

      圖2 X向固定CCB與車身搭接結(jié)構(gòu)

      圖3 X向固定CCB與車身搭接結(jié)構(gòu)

      CCB與前地板搭接結(jié)構(gòu)如圖3(b)所示,儀表板中間連接支架尺寸較大,儀表板橫梁下部安裝支架為整體式,中間通過兩個螺栓與地板相連。CCB加強(qiáng)板和前門上鉸鏈加強(qiáng)板為獨(dú)立的兩塊板,只能局部加強(qiáng)各自的連接剛度,且后者尺寸較大,不利于整車輕量化。同樣儀表板中間連接支架也不利于輕量化;由于儀表板橫梁下部安裝支架承受的力主要來自上部的拉力,螺栓布置在中間造成力臂長,不利于提升轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的模態(tài)。

      1.2.2Y向固定的CCB車身搭接結(jié)構(gòu)

      Y向固定的CCB僅前側(cè)板處的搭接結(jié)構(gòu)與X向固定的CCB不同,因此僅說明該處搭接結(jié)構(gòu),其余不再贅述。CCB與前側(cè)板搭接結(jié)構(gòu)如圖4所示,儀表板橫梁連接支架在安裝點(diǎn)處起小凸臺,CCB加強(qiáng)板和前門上鉸鏈加強(qiáng)板為分開的兩塊,此類結(jié)構(gòu)缺點(diǎn)同上。

      圖4 Y向固定CCB與車身搭接結(jié)構(gòu)

      2 平臺化后的CCB車身搭接結(jié)構(gòu)

      綜上分析,針對CCB車身搭接處的剛度不足以及加強(qiáng)板尺寸大的問題,設(shè)計了不同固定方式的CCB車身搭接的共性結(jié)構(gòu),使之可以應(yīng)用于不同車型上,以提高設(shè)計效率。

      2.1 X向固定的平臺化結(jié)構(gòu)

      X向固定的平臺化結(jié)構(gòu)如圖5所示,其中儀表板橫梁連接支架設(shè)計為凸臺形式,可以利用空腔提升該處的連接剛度;CCB加強(qiáng)板和前門上鉸鏈加強(qiáng)板合二為一,平臺化結(jié)構(gòu)為一塊“U”形板,底部與前門上鉸鏈連接,左右兩側(cè)與儀表板橫梁連接支架和前側(cè)板連接,截面圖如圖6所示。

      圖5 X向固定CCB車身搭接平臺化結(jié)構(gòu)

      圖6 CCB加強(qiáng)板與前側(cè)圍內(nèi)板、A柱下加強(qiáng)板間的截面(X向固定)

      2.2 Y向固定的平臺化結(jié)構(gòu)

      Y向固定的CCB僅前側(cè)板處的搭接結(jié)構(gòu)與X向固定的CCB不同,因此這里僅說明該處搭接結(jié)構(gòu),其余不再贅述。如圖7所示,其中儀表板橫梁連接支架在安裝點(diǎn)周圍起小凸臺增加連接剛度;CCB加強(qiáng)板和前門上鉸鏈加強(qiáng)板同樣合二為一,平臺化結(jié)構(gòu)為一塊“Z”形板,底部與前門上鉸鏈連接,上部儀表板橫梁連接支架和前側(cè)板連接,截面圖如圖8所示。

      圖7 Y向固定CCB車身搭接平臺化結(jié)構(gòu)

      圖8 CCB加強(qiáng)板與前側(cè)圍內(nèi)板、A柱

      3 仿真分析和試驗(yàn)對比

      以X向固定的四點(diǎn)式CCB結(jié)構(gòu)為例,進(jìn)行仿真與試驗(yàn)的對比分析。

      3.1 模態(tài)分析理論

      發(fā)動機(jī)的振動通過傳動系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)、懸置系統(tǒng)傳遞于轉(zhuǎn)向系統(tǒng)[5]。怠速時,主要激勵是二階往復(fù)慣性力[6],與轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的一階模態(tài)頻率接近,易激發(fā)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)共振,激勵頻率為:

      (1)

      式中:n為發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速;g為汽缸數(shù);c為沖程數(shù)。

      若搭載四缸四沖程發(fā)動機(jī)、怠速轉(zhuǎn)速為750~800 r/min的車型,則根據(jù)式(1)得其怠速頻率為25~26.7 Hz,為了盡可能地避免共振,要求轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的一階模態(tài)頻率不得低于35 Hz。

      3.2 傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)仿真分析與試驗(yàn)

      3.2.1 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)模態(tài)分析

      某車型傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)下轉(zhuǎn)向系統(tǒng)約束模態(tài)分析[7]模型如圖9所示,節(jié)點(diǎn)330 458個,單元397 081個。螺栓連接和縫焊連接均用RBE2模擬;在儀表板總成和駕駛員側(cè)安裝氣囊質(zhì)心處建立質(zhì)量點(diǎn),用RBE3連接到對應(yīng)的安裝點(diǎn)處。模型中所涉及的方向盤、轉(zhuǎn)向管柱等實(shí)心部件均用四面體單元模擬;儀表板橫梁等板殼件用以四邊形為主的混合單元模擬;約束截取車身斷面處節(jié)點(diǎn)的6個自由度。

      圖9 某車型轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限元模型

      圖10為該車型轉(zhuǎn)向系統(tǒng)模態(tài),發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)一階模態(tài)頻率為32.0 Hz,低于設(shè)計目標(biāo)值35 Hz,且一階模態(tài)振型為垂向擺動占優(yōu)。圖10(c)為一階模態(tài)的應(yīng)變能云圖,可知:CCB與車身搭接處的應(yīng)變能累積嚴(yán)重,是轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的薄弱區(qū)域,直接導(dǎo)致轉(zhuǎn)向系統(tǒng)一階模態(tài)偏低。

      3.2.2 前門上鉸鏈剛度分析

      前門上鉸鏈剛度分析模型如圖11所示。仿真分析顯示該處加載變形為3.38 mm,卸載變形為0.34 mm,不滿足加載變形低于3.0 mm、卸載變形低于0.5 mm的目標(biāo)要求,說明該結(jié)構(gòu)下的鉸鏈剛度不足。

      圖11 前門上鉸鏈有限元模型與結(jié)果

      3.2.3 傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)模態(tài)測試

      利用錘擊法測試方向盤模態(tài)[8],結(jié)果如圖12所示。

      圖12 傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)下方向盤模態(tài)測試結(jié)果

      3.3 平臺化結(jié)構(gòu)仿真分析與試驗(yàn)對比

      應(yīng)用相同的仿真分析與試驗(yàn)測試方法,對平臺化結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析。結(jié)果表明前門鉸鏈加載變形2.89 mm、卸載變形0.30 mm,滿足目標(biāo)要求。平臺化后轉(zhuǎn)向系統(tǒng)模態(tài)頻率仿真值和測試值如表1所示。

      表1 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)模態(tài)仿真與測試結(jié)果

      傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)和平臺化結(jié)構(gòu)仿真分析和試驗(yàn)結(jié)果對比如表2所示,可知:

      (1)平臺化結(jié)構(gòu)下的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)模態(tài)和前門鉸鏈剛度仿真分析結(jié)果明顯提升,滿足目標(biāo)要求,證明平臺化結(jié)構(gòu)的有效性;

      (2)模態(tài)試驗(yàn)結(jié)果與仿真結(jié)果相對誤差均在5%內(nèi),對應(yīng)的振型也均相同,證明了仿真分析的精度。

      4 結(jié)束語

      (1)CCB車身搭接結(jié)構(gòu)剛度不足,是影響轉(zhuǎn)向系統(tǒng)模態(tài)和前門鉸鏈垂直剛度的關(guān)鍵因素。

      (2)通過仿真對比分析和試驗(yàn)測試,結(jié)果表明平臺化結(jié)構(gòu)較傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)能有效提升轉(zhuǎn)向系統(tǒng)模態(tài)和前門鉸鏈剛度,進(jìn)一步說明文中仿真分析與測試方法的正確性。

      (3)平臺化結(jié)構(gòu)既能提升連接剛度且有助于整車輕量化;已應(yīng)用于多種車型上,均未出現(xiàn)因轉(zhuǎn)向系統(tǒng)模態(tài)低引起的方向盤抖動問題,驗(yàn)證了該平臺化結(jié)構(gòu)的有效性。

      參考文獻(xiàn):

      [1]田佳平,遲秀穎.儀表板橫梁結(jié)構(gòu)靈敏度與橫梁的振動特性分析[C]//中國汽車工程學(xué)會年會論文集,2013.

      [2]KIM K W,PARK J B,LEE S J.Tire Mass Imbalance, Rolling Phase Difference,Non-uniformity Induced Force Difference,and Inflation Pressure Change Effects on Steering Wheel Vibration[C]//SAE 2005 Noise and Vibration Conference and Exhibition,2005.

      [3]YU J,NUTWELL B,BRICKNER B.Analysis of Vehicle Chassis Transmissibility of Steering Shimmy and Brake Judder:System Modeling and Validation[C]//SAE Noise & Vibration Conference & Exhibition,2007:835-836.

      [4]張宏亮,于仙,林華山.儀表板橫梁剛度對方向盤振動影響的研究[J].機(jī)械設(shè)計與制造,2013(1):155-157.

      ZHANG H L,YU X,LIN H S.The Study on the Influence of Motormeter Beam Stiffness on Steering Wheel Vibration[J].Machinery Design & Manufacture,2013(1):155-157.

      [5]龐劍,諶剛,何華.汽車噪聲與振動-理論與應(yīng)用[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,2006.

      [6]盧耀祖,周中堅.機(jī)械與汽車結(jié)構(gòu)的有限元分析[M].上海:同濟(jì)大學(xué)出版,1997.

      [7]DOVSTAM K.Real Modes of Vibration and Hybrid Modal Analysis[J].Computational Mechanics,1998,21(6):493-511.

      [8]沃德·海倫,斯蒂芬·拉門茲,波爾·薩斯.模態(tài)分析與試驗(yàn)[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,2007.

      猜你喜歡
      前門儀表板鉸鏈
      汽車儀表板分析與設(shè)計
      未來課堂
      基于虛擬鉸鏈打開機(jī)構(gòu)的艙門提升機(jī)構(gòu)研究
      球鉸鏈防塵罩抱緊力優(yōu)化
      北京汽車(2019年6期)2019-02-12 05:19:50
      汽車連接器帶鉸鏈護(hù)殼產(chǎn)品的塑料模具設(shè)計改進(jìn)
      汽車電器(2018年10期)2018-11-01 01:17:26
      汽車儀表板減振性能評估
      汽車文摘(2017年2期)2017-12-04 16:12:57
      仿真軟件在IP與前門內(nèi)飾板DTS設(shè)計驗(yàn)證中的應(yīng)用
      北京汽車(2017年3期)2017-10-14 02:15:57
      起亞嘉華車左前門無法正常解鎖
      餐前門冬胰島素聯(lián)合睡前甘精胰島素治療2型糖尿病臨床效果
      儀表板管梁設(shè)計要點(diǎn)淺析
      汽車零部件(2014年5期)2014-11-11 12:24:28
      淮安市| 南京市| 栾城县| 昌都县| 保定市| 宜兴市| 贵港市| 庆阳市| 寿光市| 太谷县| 湖南省| 屯昌县| 五华县| 比如县| 嘉禾县| 宜昌市| 肇庆市| 获嘉县| 鹰潭市| 孙吴县| 鄂托克前旗| 丰县| 邢台县| 玛多县| 昆明市| 惠安县| 抚顺县| 博乐市| 蕉岭县| 阜平县| 普格县| 济阳县| 肃宁县| 铜川市| 蒙山县| 游戏| 布拖县| 松江区| 眉山市| 阜康市| 双江|