摘 要:本文對某燃煤發(fā)電廠凝汽器清潔保持節(jié)能系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及運用情況進行了詳細闡述,對改造后效果進行評價分析,為濕冷機組發(fā)現(xiàn)冷端系統(tǒng)存在問題供了較好的改造案例,為冷端技術(shù)改造提供有效的思路。
關(guān)鍵詞:凝汽器;清潔保持節(jié)能系統(tǒng);真空度;收球率
火力發(fā)電廠凝汽器設(shè)備是汽輪機組的一個重要組成部分,它的工作性能直接影響整個汽輪機組的安全性、可靠性、穩(wěn)定性和工作效率,而凝汽器的真空度高低對汽輪發(fā)電機組的經(jīng)濟性有著直接影響,本文以某電廠機組機組凝汽器清潔保持節(jié)能系統(tǒng)設(shè)備改造及應(yīng)用情況進行統(tǒng)計分析,得出濕冷機組凝汽器清潔保持節(jié)能系統(tǒng)設(shè)備改造及應(yīng)用價值。
1 機組介紹
汽輪機由中國長江動力集團武漢汽輪機廠制造生產(chǎn),機組為高壓、沖動、雙缸、單軸、兩排汽型凝汽式汽輪機,機組型號為C81/N100-8.83/535。汽輪機凝汽器冷卻面積:6815m2,循環(huán)水量:15460t/h,冷卻管束數(shù)量:10336根。
凝汽器膠球裝置主要由膠球泵及電動機、收球率網(wǎng)、發(fā)球系統(tǒng)及相關(guān)附屬設(shè)備組成,一次工作循環(huán)約60分鐘,系統(tǒng)每天進行三次人工投運,投球數(shù)量為200個。機組運行6年來,膠球收球率因系統(tǒng)老化,系統(tǒng)運行不穩(wěn)定,收球率僅為60%左右,機組運行一段時間后凝汽器端差快速上升,維護人員每年都需進行人工高壓水對凝汽器進行清洗。
2 清潔保持節(jié)能系統(tǒng)介紹
2.1 循環(huán)水預(yù)處理系統(tǒng)
該部分是在循環(huán)冷卻水的入口安裝循環(huán)水預(yù)處理器,系統(tǒng)由主機和信號線圈組成,主機可以產(chǎn)生一種頻率調(diào)制信號,通過信號線圈,產(chǎn)生不同頻率的電磁脈沖與水分子及溶于水中的鈣、鎂離子和碳酸根離子發(fā)生諧振,從而改變鈣、鎂離子、碳酸根離子和水分子的電特性與物理特性。促使水中的部分鈣、鎂離子和碳酸根離子迅速析出,結(jié)晶成特定結(jié)構(gòu)的微小晶體。由于這一過程是在瞬間完成,而處理后的水在溫度、壓力改變時,水中未結(jié)晶的鈣、鎂碳酸鹽會優(yōu)先在這些微小晶體周圍結(jié)晶,使水垢以松軟絮狀析出,懸浮在水中,不再吸附在管道上,很容易被水流沖走,從而達到“阻垢”的目的。除垢原理示意圖如下:
2.2 系統(tǒng)主體
該部分主要的功能是:存儲膠球(4000個),放置動力源,驅(qū)動系統(tǒng)工作、將膠球按照智能程序要求瞬間一次性發(fā)射入凝汽器入口、對冷卻管進行清洗等。
2.3 膠球回收裝置
將清潔冷卻管后的膠球在循環(huán)水的作用下通過收球動力裝置回收到系統(tǒng)主體內(nèi)部的儲球罐,在收球的同時自動清除聚集在回收裝置的雜質(zhì),使回收裝置的水流阻力保持最小?;厥昭b置的特點:
(1)采用固定錐形濾網(wǎng),徹底解決膠球跑、漏、卡、丟失等問題,確保收球率長期保持95%。(2)濾網(wǎng)的網(wǎng)眼采用銑切割技術(shù),半圓條縫型網(wǎng)眼環(huán)形分布,有利于使冷卻水的流態(tài)形成層流。(3)變徑技術(shù)處理,將原有的管徑擴大,過流面積達到循環(huán)冷卻管截面積的2.0倍以上,水流阻力很?。ㄐ∮?00mm水柱)。
2.4 動力裝置
該部分是系統(tǒng)的動力裝置,是系統(tǒng)工作的動力源。
3 系統(tǒng)技術(shù)特點及優(yōu)勢
3.1 技術(shù)特點
(1)運行方式—自動間歇運行清洗方式。(2)系統(tǒng)驅(qū)動—采用高壓氣、水混合為動力。(3)裝球數(shù)—1:1(即裝球數(shù)與循環(huán)水進水冷卻管數(shù)之比)。(4)回收裝置—具有清污功能的錐形濾網(wǎng)。
3.2 技術(shù)優(yōu)勢
(1)前置循環(huán)水預(yù)處理器。該部分是在循環(huán)冷卻水的入口分別安裝一套循環(huán)水預(yù)處理器,對進入凝汽器的冷卻水進行適時處理,使水中的鈣鎂離子盡快析出,為膠球適時清潔清洗創(chuàng)造最有利的條件。(2)系統(tǒng)裝球數(shù)多。裝球數(shù)1:1,是傳統(tǒng)裝球數(shù)的六倍多。同時安裝有發(fā)球動力裝置,從而不會增加循環(huán)水水阻,確保循環(huán)水流量。(3)收球率長期保持在95%以上。采用錐形濾網(wǎng),系統(tǒng)能有效地解決傳統(tǒng)的收球網(wǎng)存在的漏球、跑球、卡球等問題。(4)系統(tǒng)運行維護費用低。系統(tǒng)在保持凝汽器最佳的清潔狀況的同時,能耗只有傳統(tǒng)膠球清洗裝置的1/10~1/5。
4 改造后技術(shù)指標情況分析
汽器清潔保持節(jié)能系統(tǒng)設(shè)備在機組試運較為成功,該設(shè)備可投入膠球量約為2000個,膠球清洗效果明顯,降低了人力投球、收球的操作,降低了人工工作成本。系統(tǒng)改造投運后,凝汽器端差較同期降低1.4℃;排汽溫度較同期降低2.3℃;凝結(jié)水過冷度升高0.4℃;機組真空度較同期升高1.15KPa。
5 改造后設(shè)備實際運行情況
改造后設(shè)備連續(xù)運行,系統(tǒng)設(shè)備各項性能參數(shù)均滿足規(guī)范及設(shè)計要求,整套系統(tǒng)設(shè)備運行穩(wěn)定,投運兩年來收球率仍保持在95%以上。
6 結(jié)語
凝汽器清潔保持節(jié)能系統(tǒng)已在全國范圍60MW、100MW、150MW、300MW、600MW機組類型上得到成功應(yīng)用,設(shè)備安裝簡便,系統(tǒng)運行可靠,在應(yīng)用過程中取得了良好的經(jīng)濟下效益,為新機組安裝及技術(shù)改造提供了良好的借鑒。
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作者簡介:馬元起(1966-),內(nèi)蒙古通遼人,本科,工程師,熱能與動力工程專業(yè)。