桂雪松
摘 要:隨著行業(yè)的不斷發(fā)展,日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)給卷煙企業(yè)的生產(chǎn)提出了更高標(biāo)準(zhǔn)的要求,不僅要關(guān)注卷煙的成品質(zhì)量,更要求生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過程管控中要著重關(guān)注生產(chǎn)安排的效率、設(shè)備的運(yùn)行保障等問題,課題組成員針對(duì)近期三絲摻配工序出現(xiàn)的由梗絲摻配量不足引起的停機(jī)等料現(xiàn)象,查看了梗線設(shè)備運(yùn)行情況,力圖以提升設(shè)備運(yùn)行保障做為突破口,提高我車間制絲的綜合生產(chǎn)效率。
關(guān)鍵詞:SH83型閃蒸式梗絲膨化裝置;熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)故障;停機(jī)時(shí)間;對(duì)策
引言
作為生產(chǎn)加工企業(yè),不斷追求設(shè)備生產(chǎn)效率的提升是我們永恒的追求。而隨著企業(yè)的不斷發(fā)展,設(shè)備效率逐漸成為一項(xiàng)綜合性課題,不再只是單一的設(shè)備運(yùn)行效率,更包含對(duì)設(shè)備故障停機(jī)率、產(chǎn)品合格率等等因素的管控,本次課題主要針對(duì)減少設(shè)備故障停機(jī)率,以促進(jìn)車間生產(chǎn)效率的提升。
一、現(xiàn)狀調(diào)查
為了準(zhǔn)確掌握閃蒸流化床工序故障時(shí)間高居不下的原因,課題小組成員將SH83型閃蒸式梗絲膨化裝置2012年的故障情況進(jìn)行了一個(gè)統(tǒng)計(jì),結(jié)果如下:
2012年閃蒸流化床分類故障時(shí)間對(duì)比柱形圖
2012年閃蒸流化床分類故障平均時(shí)間餅圖
通過圖表對(duì)比,課題小組人員發(fā)現(xiàn),流化床熱風(fēng)溫度達(dá)不到工藝標(biāo)準(zhǔn)造成的設(shè)備停機(jī)次數(shù)為9次,總計(jì)故障時(shí)間高達(dá)1565分鐘,占該工序總故障時(shí)間的70%,是造成閃蒸流化床設(shè)備停機(jī)的主要故障。
二、原因分析
1、要因確認(rèn)
三、對(duì)策實(shí)施
1.2疏水閥后排水管口徑的確定:
根據(jù)疏水閥前的壓力約0.7Mpa,因疏水閥后冷凝水是通過總管后排到地溝,壓力可以忽略不計(jì)劃,因此將閥后壓力認(rèn)定為0 bar g,不會(huì)影響整計(jì)算結(jié)果。
根據(jù)表一我們可以查到:每公斤冷凝水的二次蒸汽量為0.13kg,在換熱器最大負(fù)荷450kg時(shí)通過疏水閥后產(chǎn)生的二次蒸汽量為:450*0.13=58.5kg,我們就應(yīng)按照58公斤的蒸汽量來選擇管道口徑,根據(jù)下面的蒸汽管道口徑選型表(表2):在0.4barg時(shí),流速按15~20m/s,40mm管道可以滿足要求。
同理,根據(jù)計(jì)算冷凝水總管口徑應(yīng)選為DN65管道。
2 排放系統(tǒng)設(shè)計(jì)
針對(duì)此問題,我們重新設(shè)計(jì)流化床一、二、三區(qū)換熱器及閃蒸設(shè)備冷凝排放系統(tǒng),三個(gè)區(qū)和閃蒸設(shè)備分別分開排放。如下圖。
2013年12月,在相關(guān)部門的配合下,按上圖對(duì)我廠閃蒸流化床設(shè)備一、二、三區(qū)換熱器冷凝水排放系統(tǒng)實(shí)施了改造。
參考文獻(xiàn) :
[1]《蒸汽和冷凝水系統(tǒng)手冊(cè)》—斯派莎克工程(中國(guó))有限公司編—上??茖W(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出牌社.2007.1.