趙偉奇,冉 浩,王 光
(長城汽車股份有限公司技術(shù)中心,河北省汽車工程技術(shù)研究中心,河北保定 071000)
隨著環(huán)境污染的加劇,國內(nèi)外法規(guī)對汽車排放量的要求越來越嚴(yán)格,汽車的輕量化已成為發(fā)展的必然趨勢,而汽車輕量化最有效的手段就是輕質(zhì)合金材料的應(yīng)用,目前國內(nèi)外已開發(fā)出多種材料混合搭配的輕量化白車身。由于物理性能的差異,導(dǎo)致如鋁合金和鋼這樣熔點相差過多的金屬無法應(yīng)用熔化焊連接。自沖鉚接(Self Piercing Rivet,SPR)工藝作為機(jī)械連接工藝,能夠解決此類問題且大批量應(yīng)用,但隨之帶來的鉚釘防腐問題成為急需解決的問題之一,本研究就SPR鉚釘防腐進(jìn)行了分析研究,為各汽車主機(jī)廠在鉚釘鍍層的選擇方面提供借鑒。
某主機(jī)廠鋁合金機(jī)蓋在采用某SPR供應(yīng)商的A型號鍍層鉚釘連接時出現(xiàn)如下問題:
零部件在電泳后的運(yùn)輸過程中,連接點處鉚釘表面的電泳漆膜出現(xiàn)脫落現(xiàn)象(如圖1所示),增大了鉚釘表面的腐蝕風(fēng)險。
圖1 失效樣品Figure 1 Failure sample
對圖1中漆膜脫落位置表面元素分布與鉚釘原鍍層表面元素分布進(jìn)行對比,結(jié)果見表1。
表1 漆膜脫落位置與鉚釘原鍍層元素分布(質(zhì)量分?jǐn)?shù))對比Table 1 Elements distribution comparison between paint dropping location and original rivet coating(mass fraction)
由表1可知,漆膜脫落位置較鉚釘原鍍層位置Fe元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,Zn元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低,這說明漆膜脫落位置為電泳漆攜帶部分鍍鋅層一起脫落,即鉚釘自身鍍層與基材附著力不足。為此需要開發(fā)新型號的鍍層鉚釘解決這一問題。
經(jīng)行業(yè)調(diào)查后,引入了其他主機(jī)廠大量應(yīng)用的另一種鍍層B鉚釘。首先我們對A、B兩種鍍層鉚釘表面成分進(jìn)行了分析和對比,結(jié)果如表2所示。
表2 兩種鍍層成分對比(質(zhì)量分?jǐn)?shù))Table 2 Composition comparison between A and B coating(mass fraction)
由表2可見,A鍍層主要元素為Zn,B鍍層主要元素為Sn和Zn。由文獻(xiàn)可知,Sn元素能夠促進(jìn)Zn粉在鉚釘基材表面的沉積效應(yīng),增加鍍層與基材的附著力,且鍍層中必須有Sn作為粘接劑,才能形成具有良好結(jié)合力的鍍層。
針對鉚釘表面積小,無法對其表面進(jìn)行劃格,故對主機(jī)廠漆膜附著力測定試驗方法進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,具體方法如下:
步驟1:在100 mm×40 mm試驗樣片上均勻鉚接4個鉚點,試片和鉚釘不允許有沾污、嚴(yán)重破損和變形等缺陷。
步驟2:對試片進(jìn)行前處理和電泳處理,且涂層完全固化。
步驟3:用3M 610型號測試專用膠帶良好地黏附在鉚釘頭部,并用橡皮擦拭膠帶,使膠帶牢牢黏附在鉚釘頭部表面,黏附約1~2 min后,握住膠帶一端,使膠帶與漆膜保持直角,再瞬間撕離膠帶,觀測漆膜的脫落情況。
步驟4:結(jié)果判定,如漆膜存在脫落現(xiàn)象即為失效;無任何變化視為合格。
利用上述方法對A、B兩種鍍層鉚釘進(jìn)行附著力檢測試驗,結(jié)果見圖2。
圖2 鍍層附著力檢測結(jié)果Figure 2 Adhesion test result of coating
由圖2可見:B鍍層鉚釘附著力試驗無鍍層脫落現(xiàn)象,A鍍層鉚釘附著力試驗后出現(xiàn)鍍層脫落現(xiàn)象,即A鍍層附著力較B鍍層附著力差。
為規(guī)避整車行駛過程中,由于鍍層附著力不良導(dǎo)致脫落的現(xiàn)象,設(shè)計如下循環(huán)腐蝕試驗,模擬鉚釘鍍層隨整車運(yùn)行5 a的狀態(tài)。
首先,為保證試驗條件與實際車輛行駛狀態(tài)更為接近,對發(fā)動機(jī)蓋內(nèi)板表面溫度變化進(jìn)行檢測,試驗環(huán)境條件如下:
溫度35℃,相對濕度50%,日照強(qiáng)度1 050 W/m2;試驗工況:坡度10%,恒速60 km/h,行駛后怠速20 min,試驗結(jié)果如表3所示。
表3 發(fā)動機(jī)蓋內(nèi)板表面溫度Figure 3 Inner plate surface temperature of engine cover
由表3可知,汽車發(fā)動機(jī)蓋內(nèi)板表面最高溫度為71.2℃,行駛時最高溫度為48.9℃。
根據(jù)車輛發(fā)動機(jī)蓋內(nèi)板表面實際工況,將GB/T 20854—2007《金屬和合金的腐蝕 循環(huán)暴露在鹽霧“干”和“濕”條件下的加速試驗》中“干”條件由原標(biāo)準(zhǔn)的(60±2)℃,修改為(70±2)℃,修改后試驗條件如表4所示。
表4 循環(huán)腐蝕試驗條件Table 4 Cyclic corrosion test conditions
按表4中試驗條件進(jìn)行90個循環(huán)的循環(huán)腐蝕試驗,兩種鍍層的試片的試驗結(jié)果如圖3所示。
圖3 循環(huán)腐蝕試驗結(jié)果Figure 3 Cyclic corrosion test results
由圖3可見,B鍍層鉚釘漆膜表面無任何變化,A鍍層鉚釘漆膜表面發(fā)生起泡現(xiàn)象,即A鍍層的耐腐蝕性較B鍍層差。
為驗證此判定結(jié)果的準(zhǔn)確性,分別用兩種鉚釘鉚接試驗零部件,并進(jìn)行主機(jī)廠50個循環(huán)整車強(qiáng)化腐蝕試驗,試驗條件(表5)參照QC/T 732—2005《乘用車強(qiáng)化腐蝕試驗方法》,試驗結(jié)果如圖4所示。
表5 整車強(qiáng)化腐蝕試驗條件Figure 5 Accelerated corrosion testing conditions for vehicle
圖4 整車強(qiáng)化腐蝕試驗結(jié)果Figure 4 Accelerated corrosion test results of vehicle
由圖4可知,在整車強(qiáng)化腐蝕試驗50個循環(huán)后,鍍層B表面無任何變化,鍍層A表面出現(xiàn)了起泡現(xiàn)象,由此可知,整車強(qiáng)化腐蝕試驗結(jié)果與循環(huán)腐蝕試驗結(jié)果一致,且鍍層B滿足主機(jī)廠耐蝕性的要求。
綜上所述,A、B鍍層試驗結(jié)果對比見表6。
表6 A、B鍍層試驗結(jié)果對比Table 6 Results comparison between coating A and coating B
(1) 通過以上3種試驗的對比分析可知,B鍍層的附著力和耐蝕性均要優(yōu)于A鍍層,通過批量生產(chǎn)驗證,解決了鉚釘漆膜起泡和附著力不足的問題;
(2) 主機(jī)廠進(jìn)行鉚釘鍍層選型時,可以通過鍍層成分微觀分析、附著力測試、循環(huán)腐蝕及強(qiáng)化腐蝕試驗等幾個方面進(jìn)行驗證,以達(dá)到最滿意的效果。