朱永峰
(大唐臨清熱電有限公司,山東 臨清 252600)
隨著電力工業(yè)的發(fā)展,電力設(shè)備制造水平得到不斷提升,設(shè)備在機組各種工況下的可靠性和安全性也得到大幅度的提高。為達到節(jié)約生產(chǎn)成本和減少能源浪費的目的,單輔機配置的機組在國內(nèi)外已逐步出現(xiàn)。目前配置一臺引風機、一臺送風機、一臺空預(yù)器的機組在單輔機應(yīng)用中占絕大多數(shù),但配置兩臺引風機、一臺送風機、一臺空預(yù)器的機組俗稱“兩引一送”單輔機配置的較為少見。某電廠兩臺350 MW機組采用此種機型,目前已投產(chǎn)運行,各項性能指標均達到設(shè)計值[1]。
RB功能是指當運行中的機組主要輔機故障跳閘后,機組實際出力大于任一主要輔機的允許出力時,自動將機組當前負荷快速減到運行輔機所能承受的目標負荷,并且保證機組各參數(shù)在允許的范圍內(nèi)變化。針對“兩引一送”這一機型的特點,設(shè)計了磨煤機RB和引風機RB。
RB控制策略的合理設(shè)計和良好的控制性能可最大限度地保障機組安全,避免在不同工況下重要單輔機出現(xiàn)故障致使機組設(shè)備損壞,并且避免機組出現(xiàn)非停事故。由于“兩引一送”機型的特殊性,機組RB功能只設(shè)計了磨煤機RB和引風機RB[2]。
機組在進行RB試驗前應(yīng)具備如下條件:CCS的自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)包括協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)、一次風壓控制系統(tǒng)、除氧器水位控制系統(tǒng)、爐膛負壓控制系統(tǒng)、送風控制系統(tǒng)、主燃料控制系統(tǒng)、給水控制系統(tǒng)、過熱器溫度控制系統(tǒng)、再熱器溫度控制系統(tǒng)、熱井水位控制系統(tǒng),已經(jīng)運行12 h以上。DEH在協(xié)調(diào)控制方式下運行正常。且FSSS聯(lián)鎖試驗,ETS聯(lián)鎖試驗,機組負荷變動試驗,機、爐、電大聯(lián)鎖試驗均已成功。保證機組主要保護投入,鍋爐聯(lián)鎖和制粉系統(tǒng)聯(lián)鎖以及風機和其擋板的聯(lián)鎖動作正常,主、輔機設(shè)備均無重大缺陷[3]。
當負荷大于272.5 MW時且RB動作請求發(fā)出(磨煤機4跳1),則目標負荷為75%(262.5 MW)。負荷大于185MW時,RB動作請求發(fā)出(磨煤機3跳1),則目標負荷為50%(175 MW)。負荷大于97.5 MW時,RB動作請求發(fā)出(磨煤機2跳1),則目標負荷為25%(87.5 MW)。磨煤機 RB 邏輯關(guān)系如圖 1所示[4]。
圖1 磨煤機RB控制策略邏輯關(guān)系
以D磨煤機故障跳閘為例,D磨煤機運行信號消失后延時3 s,D磨煤機停止信號,D磨煤機因故障緊急停止信號,D給煤機給煤量大于10 t/h信號消失延時5 s,4個條件相與后發(fā)出磨煤機RB請求,且RB請求信號30 s后磨煤機RB復(fù)位。邏輯關(guān)系如圖2所示。
磨煤機RB動作過程為CCS將控制方式由協(xié)調(diào)方式自動轉(zhuǎn)入TF方式,切到滑壓方式,中止AGC方式。汽機主控在自動,燃料主控在自動。BID輸出負荷指令至磨煤機RB目標負荷,并以此作為送風、給水、燃料率指令。根據(jù)瞬時跳閘磨煤機臺數(shù)關(guān)小一次風機動葉到一定開度[5-6]。
圖2 D磨煤機故障跳閘后RB邏輯關(guān)系
該電廠1#機組于2016年12月12日進行了磨煤機RB試驗,試驗前所有輔機運行正常,鍋爐聯(lián)鎖和制粉系統(tǒng)聯(lián)鎖以及風機擋板聯(lián)鎖均已投入。12月12日23∶43,熱工人員強制D磨煤機跳閘條件,磨煤機RB信號發(fā)出,動作正常。
在此過程中,機組各個主要參數(shù)變化趨勢如圖3所示。
圖3 磨煤機RB機組主要參數(shù)變化趨勢
由圖3曲線可得到機組主要參數(shù)在磨煤機RB前后變化情況如表1所示。
磨煤機RB試驗中,對機組安全運行影響最大的參數(shù):爐膛壓力、主汽溫度、主汽壓力、給水流量和負荷的變化速度。試驗過程中為防止鍋爐缺水,應(yīng)做好負荷協(xié)調(diào)和主汽壓力變化的關(guān)系,保障給水泵的上水能力。本試驗中,爐膛壓力變化,遠低于機組安全保護定值。由于機組一次風機為軸流式風機,要防止在磨煤機跳閘后,一次風壓過高導(dǎo)致風機失速[7]。試驗中主要控制系統(tǒng)工作正常,其他主要參數(shù)也都在安全范圍內(nèi)??梢?,在磨煤機跳閘時,本機組的RB功能能夠保證機組安全運行[8]。
機組負荷大于202.5 MW時,且引風機A、引風機B運行,單臺引風機因故障跳閘則發(fā)生引風機RB請求信號,目標負荷為192.5 MW。引風機RB邏輯關(guān)系如圖4所示。
圖4 引風機RB邏輯關(guān)系
當引風機RB請求發(fā)生時,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)自動切換到汽機跟隨方式,由汽輪機控制主汽壓力。汽機主控自動,鍋爐子系統(tǒng)控制站自動。鍋爐主控輸出減負荷到192.5 MW,并以此作為送風量、給水和燃燒率信號。FSSS按預(yù)定邏輯完成切磨、投等離子工作。保留3臺磨煤機運行,切磨順序為:先切E磨,延時12 s切D磨;自動投入A、B層等離子,A層按照1-3-2-4的順序,間隔時間為10 s,B層按照2-4-1-3的順序,間隔時間為10 s。前提是A、B層等離子對應(yīng)角的磨煤機分離器出口快關(guān)門處于打開狀態(tài)[9]。
另外,引風機RB信號發(fā)生時直接給送風機動葉增加相應(yīng)的前饋量,保證送風機的出力和引風機的出力更合理的匹配[10-11]。
該電廠1#機組于2017年06月11日進行了RB試驗,試驗前所有輔機運行正常,鍋爐聯(lián)鎖和制粉系統(tǒng)聯(lián)鎖以及風機擋板聯(lián)鎖均已投入。
引風機RB試驗前機組工況如下:機組負荷為315.0 MW,控制方式為協(xié)調(diào)控制方式,制粉系統(tǒng)投入B層、C層、D層、E層,機前壓力為22.02 MPa。
06月11日23∶47,運行人員就地按事故按鈕跳閘B引風機,引風機RB信號發(fā)出,動作正常。在此過程中,機組各個主要參數(shù)變化值見試驗數(shù)據(jù)記錄,機組各主要參數(shù)的變化趨勢如圖5所示。
圖5 引風機RB機組主要參數(shù)變化趨勢
由圖5曲線可得到機組主要參數(shù)在磨煤機RB前后變化情況如表2所示。
表2 引風機RB前后機組主要參數(shù)變化
引風機RB試驗中,對機組安全運行影響最大的參數(shù)是爐膛壓力,其次是主汽溫度、主汽壓力、給水流量和負荷的變化速度。由于該電廠1#機組采用的是一臺送風機兩臺引風機,所以當兩臺運行的引風機中的一臺出現(xiàn)跳閘時一定要匹配好運行引風機動葉和送風機動葉在不同負荷的關(guān)系,在高低負荷時引風機的余量不同從而引起在高低負荷時引風機RB動作過程中對爐膛負壓的影響不同。
在本次315 MW引風機RB試驗中,引風機RB動作后爐膛出現(xiàn)812 Pa的正壓,但很快隨著鍋爐負荷的降低,爐膛壓力也隨之恢復(fù)至正常值。在整個過程中機組處于安全運行,爐膛負壓值也遠低于鍋爐跳閘值。另外在試驗中,要設(shè)計好主汽壓力的變化速度,做到主汽壓力和負荷協(xié)調(diào)變化,防止主汽壓力變化太慢,而負荷變化太快,影響給水泵的上水能力,進而導(dǎo)致鍋爐缺水。由于機組一次風機為軸流式風機,要防止在磨煤機跳閘后,一次風壓過高導(dǎo)致風機失速。試驗中主要控制系統(tǒng)工作正常,其他主要參數(shù)也都在安全范圍內(nèi)??梢?,在一臺引風機跳閘時,本機組的RB功能能夠保證機組安全運行。
通過磨煤機RB和引風機RB動態(tài)試驗證明,該電廠1#機組RB系統(tǒng)邏輯設(shè)計合理、功能完善、動作正確,符合機組實際。機組自動控制系統(tǒng)邏輯正確,參數(shù)合理,能夠經(jīng)受住工況劇烈變化的考驗,爐膛壓力控制和一次風壓力控制都較成功。該機組RB功能能夠保證機組在磨煤機跳閘和單臺引風機跳閘下安全運行。
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