李恒江,楊亞軍,呂會(huì)民
(河南豫光鋅業(yè)有限公司,河南 濟(jì)源 454650)
銦作為一種稀貴金屬在很多高新領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用,隨著銦的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,人類對(duì)銦的需求量日益增加,有效富集回收銦的技術(shù)也越來(lái)越受到重視。
回收處理銦冶煉渣是提高銦回收率的主要途徑之一。國(guó)內(nèi)銦生產(chǎn)工藝主要為:富銦渣→浸出→凈化除鐵→萃取→反萃液凈化→置換壓團(tuán)→粗煉→電解精煉→再次精煉、鑄錠。銦冶煉過(guò)程產(chǎn)生的冶煉渣主要有浸出渣、凈化除鐵渣、反萃液凈化渣、粗煉堿渣、洗陽(yáng)極泥廢水渣等,尤其是反萃液凈化渣、粗煉堿渣、洗陽(yáng)極泥廢水渣這三類渣含銦較高。
某企業(yè)銦冶煉生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的中和渣含銦量高達(dá)到10%左右,每月僅此渣中銦金屬占有量150kg左右,因氯離子等雜質(zhì)含量高未回系統(tǒng),對(duì)月直收率影響較大。
表1 中和渣主要元素平均含量%
銦冶煉過(guò)程產(chǎn)生的反萃液中和凈化渣,電解陽(yáng)極洗滌廢水中和渣,陽(yáng)極熔鑄堿渣等,本文均稱中和渣。中和渣中鉍、錫、鎘、鉈、鉛及氯離子等雜質(zhì)含量較高,如果直接投入銦浸出工序會(huì)造成設(shè)備腐蝕加重,電鋅系統(tǒng)含氯升高,同時(shí)會(huì)造成萃取工序生產(chǎn)惡化,頻繁停產(chǎn),得不償失。
圖1 中和渣綜合回收工藝流程圖
(1)中性水洗:根據(jù)不同離子水解ph值不同,控制溶液的酸度,使易水解的銦及其它離子進(jìn)入渣中,不水解的雜質(zhì)及氯離子進(jìn)入溶液中,再進(jìn)行液固分離,除去有害雜質(zhì)離子。
表2 廢水中和渣主要雜質(zhì)水解ph值
表3 水洗除雜上清數(shù)據(jù)(g/L)
表4 水洗除雜后中和渣成分%
中性水洗過(guò)程考慮到銦離子在ph5.0時(shí)幾乎全部水解,中性水洗主要目的是除氯離子,因此中性水洗的最佳ph值控制在5.0;因渣中含有大量的水解鐵及硅膠體,液固分離難度大,壓濾時(shí)礦漿溫度不低于60℃;液固比在3~4∶1時(shí),水洗效果就很明顯。
(2)低酸浸出。水洗除氯渣的成分基本上是氫氧化物或氧化物,極易溶解進(jìn)稀硫酸溶液中生成硫酸鹽溶液,銦離子全部進(jìn)入硫酸溶液中。
低酸浸終酸控制在65g/L~75g/L,溫度60℃~75℃,液固比5~7∶1,反應(yīng)最快;反應(yīng)時(shí)間1~2小時(shí)最徹底,在硫酸體系中將銦溶解進(jìn)水相中,同時(shí)鉍錫銻等雜質(zhì)也進(jìn)入水相。
表5 凈化渣低酸浸出液化驗(yàn)數(shù)據(jù)(g/L)
圖2 鐵粉凈化過(guò)程主要雜質(zhì)隨時(shí)間的變化情況
(3)鐵粉凈化。低酸浸出溶液中,銻、鉍、鉈等雜質(zhì)含量較高,如果直接置換,置換出的海綿銦含雜較高,壓不成團(tuán),造成銦損失。因此,浸出液必須凈化除雜。
根據(jù)較負(fù)電位金屬置換較正電位金屬的原理,利用優(yōu)質(zhì)鐵粉(電位-0.44)置換除去液體中的砷(電位0.244)、鉈(電位0.72)、鉍(電位0.215)、錫(電位-0.136)、銅(電位0.345)、鉛(電位-0.126)等雜質(zhì),而銦不被置換(Fe-Fe2+電位為-0.44,In-In3+電位為-0.33,電位接近,置換反應(yīng)很困難,同時(shí)有高電位的其它雜質(zhì)對(duì)銦的置換有擬制作用,在反應(yīng)過(guò)程中鐵粉不能置換液體中的銦離子)實(shí)驗(yàn)效果明顯。鐵粉凈化的最佳工藝控制在硫酸60g/L~70g/L ,溫度50℃~65℃,反應(yīng)時(shí)間24小時(shí)。
表6 各元素化學(xué)電位
表7 鐵粉凈化后化驗(yàn)數(shù)據(jù)g/L
4 13.22 0.0089 0.0085 0.0053 14.86 5 15.47 0.0075 0.0087 0.0098 14.59 6 16.31 0.0086 0.0096 0.0042 15.42
(4)富銦、除鐵。凈化后的濾液富含銦離子及大量二價(jià)鐵離子。銦離子含量在15g/L左右,含銦太低,直接置換成本高,回收率低,操作困難,同時(shí)置換后液含大量鋁離子,后期鋁鐵分離困難。
根據(jù)二價(jià)鐵與銦離子水解ph值不同,通過(guò)控制濾液的ph值,可以使銦鐵分離。當(dāng)ph值在4.5時(shí),銦離子幾乎全部進(jìn)入銦精渣中,而二價(jià)鐵離子不水解,經(jīng)過(guò)壓濾機(jī),實(shí)現(xiàn)液固分離。
(5)富銦精渣浸出、置換。富銦精渣全水解產(chǎn)物或氧化物,與酸極易溶解。富銦精渣中加入稀硫酸,反應(yīng)溶液ph值控制在2.0左右,溫度40℃~60℃,液固比3~5∶1,反應(yīng)時(shí)0.5~1小時(shí),渣全溶,溶液清亮。溶液含銦達(dá)35g/L,含銦提高,可直接置換。
表8 銦精渣浸出后主要數(shù)據(jù)g/L
置換時(shí),用較負(fù)電位的活潑金屬鋁或鋅置換出液相中的銦,置換最佳溫度40℃~65℃,時(shí)間24小時(shí),置換出的海綿銦金屬光澤好,含銦達(dá)95%以上,壓團(tuán)后熔鑄精煉。
中性水洗的最佳ph值控制在5.0,溫度不低于60℃;液固比在3~4∶1;低酸浸終酸控制在65g/L~75g/L,溫度60℃~75℃,液固比5~7∶1,反應(yīng)時(shí)間1~2小時(shí);鐵粉凈化的最佳工藝控制在硫酸60g/L~70g/L ,溫度60℃~75℃,反應(yīng)時(shí)間24小時(shí);富銦除鐵時(shí),控制ph4.5液固分離,濾液經(jīng)過(guò)鼓入空氣并加入適量雙氧水,并液固分離回收鐵;富銦精渣浸出反應(yīng)溶液ph值控制在2.0左右,溫度40℃~60℃,液固比3~5∶1,反應(yīng)時(shí),0.5~1小時(shí);置換最佳溫度40℃~65℃,時(shí)間24小時(shí),置換后液ph調(diào)整至5.5,回收置換后液中的鋁。
中和渣直接浸出凈化后置換效果較好,工藝全過(guò)程銦損途徑為洗滌濾液(含銦小于0.005g/L)和除鐵上清液(含銦小于0.005g/L),中間只產(chǎn)生凈化渣,總渣量10%~15%(干渣),銦總回收率達(dá)99%。同時(shí),所用輔料鐵鋁分步回收,生產(chǎn)過(guò)程不產(chǎn)生廢棄渣,生產(chǎn)工藝有很大推廣價(jià)值。
[1]李洪桂等編.濕法冶金學(xué)[M].長(zhǎng)沙:中南大學(xué)出版社,2005.
[2]邱竹賢.有色金屬冶金學(xué).冶金工業(yè)出版社,2008.