王加勇,楊 茉,卞振江,邱淑霞
(1.上海理工大學(xué)能源與動力工程學(xué)院,上海 200093;2.蘇州熱工研究有限公司,江蘇 蘇州 215004)
近年來,我國對能源的需求越來越大。與此同時,我國各地的環(huán)境污染也越來越嚴(yán)重,我國北方地區(qū)大面積霧霾侵襲更是引起世界關(guān)注。我國富煤缺油少氣的能源特點決定了我國以煤為主的能源結(jié)構(gòu)在未來幾十年內(nèi)不會發(fā)生根本變化,而煤炭利用主要存在著效率低、污染物排放量高、利用方式單一等缺點[1-2]。
煙氣脫硫系統(tǒng)是為了減少燃煤發(fā)電廠SO2排放而建設(shè)的環(huán)境保護設(shè)施,具有良好的環(huán)境效益和社會效益,隨著國家對環(huán)保重視地不斷提高,電站鍋爐出口煙氣SO2排放標(biāo)準(zhǔn)越來越高,要求排放越來越低[3-4]。2014 年6月,國家發(fā)展和改革委員會下發(fā)《關(guān)于下達2014 年煤電機組環(huán)保改造示范項目的通知》對燃煤機組污染物排放進行了明確要求。為實現(xiàn)機組污染物“近零排放”的目標(biāo),電站對脫硫系統(tǒng)擴容升級改造后,改造后的性能測試結(jié)果表明,煙塵、SO2、NOx排放質(zhì)量濃度達到燃氣機組排放標(biāo)準(zhǔn)[5-7]。
目前對脫硫系統(tǒng)改造的總體評判指標(biāo)來看,主要集中在脫硫系統(tǒng)的污染物排放是否滿足要求,對經(jīng)濟性指標(biāo)、脫硫系統(tǒng)產(chǎn)生二次污染物評價較少[8-11]。本文從工程應(yīng)用實際角度,結(jié)合現(xiàn)場試驗,對改造后脫硫系統(tǒng)性能評價不僅考慮脫硫效率、煙塵濃度去除率、HCl和HF濃度及去除率、除霧器后霧滴含量等環(huán)保指標(biāo),也考慮脫硫系統(tǒng)鈣硫摩爾比、脫硫系統(tǒng)壓力損失、石灰石消耗量、水消耗量、電耗等經(jīng)濟指標(biāo),并關(guān)注脫硫產(chǎn)物石膏品質(zhì)、廢水排放品質(zhì)等因素,以綜合指標(biāo)對脫硫系統(tǒng)性能進行評價。
本文所述1050MW燃煤機組鍋爐為3012t/h超超臨界參數(shù)變壓運行螺旋圈直流爐,單爐膛塔式布置、四角切向燃燒、擺動噴嘴調(diào)溫、平衡通風(fēng)、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)、露天布置、采用固態(tài)排渣的鍋爐。原脫硫系統(tǒng)采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,一爐一塔配置。改造后脫硫系統(tǒng)為:在原有四層噴淋層基礎(chǔ)上新增一層噴淋層;原有漿液循環(huán)泵參數(shù)及對應(yīng)噴淋層核查調(diào)整;原有最下兩層噴淋層翻升至第四層噴淋層上方;新增一層合金托盤;原有噴淋層增加4套提效環(huán);拆除原有2層除霧器,新增一套三層高效除霧器;煙氣進出吸收塔方式改為側(cè)進頂出;氧化風(fēng)改為管網(wǎng)式;新增一臺側(cè)進式攪拌器。超低排放脫硫系統(tǒng)布置圖見圖1。
圖1 超低排放脫硫系統(tǒng)布置示意
根據(jù)試驗期間測量和分析的脫硫系統(tǒng)原煙氣、凈煙氣SO2濃度計算脫硫效率:
式中:CSO2-rawgas為折算到標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)、6% O2下的原煙氣中SO2濃度;CSO2-cleamgas為折算到標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)、6% O2下的凈煙氣SO2濃度。
除霧器出口霧滴含量計算公式為:
(2)
式中:T為煙氣中液滴含量,mg/m3;M1為冷凝水中Mg2+含量,mg/mL;M2為吸收塔漿液中Mg2+含量,mg/mL;V采氣的煙氣量,m3;K冷凝水質(zhì)量,mg。
脫硫系統(tǒng)石灰石耗量直接統(tǒng)計不準(zhǔn)確,通過取樣分析計算得到:
式中:mCaCO3為石灰石耗量,kg/h;VRG為煙氣體積流量(標(biāo)干狀態(tài),6%O2),m3/h;CSO2為煙氣中SO2濃度(標(biāo)干狀態(tài),6%O2),mg/m3;MCaCO3、MSO2為CaCO3、SO2摩爾質(zhì)量,100.09kg/kmol、64.06kg/kmol;FR為石灰石純度;St為Ca/S摩爾比。
試驗在1000MW、750MW、500MW三個負(fù)荷下進行,各工況下脫硫入口煙氣量為2825403.1、2419294.2、1953340.2m3/h。
1000MW、750MW、500MW工況下脫硫出口SO2濃度分別為10.25、11.00、14.36mg/m3;脫硫效率分別為為99.19%、99.16%、99.79%。脫硫效率計算見表1。
表1 脫硫效率計算
項 目1000MW750MW500MW入口SO2濃度/mg·m-31271.481313.061185.80出口SO2濃度/mg·m-310.2511.0014.36脫硫效率/%99.1999.1698.79
在1000MW工況下脫硫系統(tǒng)出口粉塵濃度為17.4mg/m3,除塵效率為61.9%; 750MW工況下脫硫出口粉塵濃度18.6mg/m3,除塵效率為60.1%;500MW工況下脫硫出口粉塵濃度18.0mg/m3,除塵效率為61.2%。除塵效率計算見表2。
表2 除塵效率計算
項 目1000MW750MW500MW入口粉塵濃度/mg·m-345.546.546.3出口粉塵濃度/mg·m-317.418.618.0除塵效率/%61.999.1660.1
1000MW、750MW、500MW工況下SO3脫除率分別為99.73、99.46%、94.39%。詳細計算見表3。
表3 SO3脫除率計算
項 目1000MW750MW500MW入口SO3濃度/mg·m-38.869.477.21出口SO3濃度/mg·m-30.020.050.04SO3脫除率/%99.7399.4694.39
1000MW、750MW、500MW工況下HCl脫除率分別為為95.66%、97.80%、97.92%。HCl去除率計算見表4。
表4 HCl去除率計算
項 目1000MW750MW500MW入口HCl濃度/mg·m-33.705.663.68出口HCl濃度/mg·m-30.160.120.08HCl脫除率/%95.6697.8097.92
1000MW、750MW、500MW工況下HF脫除率分別為92.34%、97.90、97.73%。1000MW、750MW、500MW工況下脫硫出口霧滴含量分別為19.4mg/m3、19.2mg/m3、19.3mg/m3。HF去除率詳細計算見表5。
表5 HF去除率計算
項 目1000MW750MW500MW入口HF濃度/mg·m-31.841.141.52出口HF濃度/mg·m-30.140.020.03HF脫除率/%92.3497.9097.73平均霧滴含量/mg·m-319.419.219.3
1000MW、750MW、500MW工況下脫硫系統(tǒng)的壓損分別為2042.2Pa、1171.5Pa、887.9Pa。1000MW、750MW、500MW工況下脫硫系統(tǒng)石灰石耗量分別為9.37t/h、6.97t/h、6.01t/h。脫硫系統(tǒng)本體阻力詳細計算見表6。
表6 脫硫系統(tǒng)本體阻力
項 目1000MW750MW500MW進口壓力/Pa2225.61228.8921.3出口壓力/Pa183.457.233.3總壓降/Pa2042.21171.5887.9石灰石耗量/t·h-19.376.976.01
根據(jù)瞬時流量計平均值統(tǒng)計,1000MW、750MW、500MW工況下脫硫系統(tǒng)工藝水耗量分別為94t/h、90t/h、87t/h。機組在1000MW、750MW、500MW工況下脫硫系統(tǒng)電耗分別為5410.8、4922、4600(kW·h)/h。
改造后脫硫系統(tǒng)經(jīng)濟性能指標(biāo)滿足要求。石膏品質(zhì)滿足工業(yè)使用要求、廢水排放品質(zhì)滿足國家工業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)。脫硫產(chǎn)物滿足設(shè)計要求,不會產(chǎn)生二次污染。
(1)針對目前文獻對脫硫性能評價指標(biāo)的局限性,建立了考慮更多因素對脫硫系統(tǒng)性能評價標(biāo)準(zhǔn),環(huán)保指標(biāo)必須達到、能耗指標(biāo)兼顧、脫硫產(chǎn)物滿足工業(yè)要求。
(2)1000MW機組脫硫系統(tǒng)改造后,污染物排放滿足環(huán)保要求,水耗、電耗滿足經(jīng)濟指標(biāo)要求,脫硫產(chǎn)物滿足工業(yè)需要,廢水達到排放標(biāo)準(zhǔn)。
(3)通過對1000MW機組進行脫硫系統(tǒng)改造后試驗,從三個方面綜合評價脫硫系統(tǒng)性能,評價更科學(xué)、合理,建議同行交流采納。
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