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      外螺紋和莫氏錐孔同軸的長(zhǎng)軸加工實(shí)踐

      2018-04-28 00:34:32江鈴車橋廠江西南昌330004
      金屬加工(冷加工) 2018年4期
      關(guān)鍵詞:錐孔心軸外圓

      ■ 江鈴車橋廠 (江西南昌 330004) 華 斌

      我廠一臺(tái)多軸鉆孔專機(jī),加工效率很高,安裝10支鉆頭,一次走刀加工10個(gè)孔。該設(shè)備使用的是錐柄高速鋼鉆頭,鉆頭與多軸變速箱連接使用可調(diào)長(zhǎng)度的接桿,當(dāng)?shù)毒吣p修磨后總長(zhǎng)度不一致時(shí),用梯形螺紋調(diào)整長(zhǎng)度尺寸,用螺母擰緊后,即可加工零件。

      1. 加工問題出現(xiàn)

      在使用多年后,有一支刀桿安裝錯(cuò)誤,撞擊后接桿彎曲變形,錐孔變形,不能達(dá)到正常的安裝精度要求,刀具安裝跳動(dòng)大(目測(cè)晃動(dòng)較大,約有0.5mm以上),刀具壽命急劇下降,單件成本隨著加工時(shí)間的推移,呈幾何狀態(tài)增長(zhǎng)。該接桿(見圖1)看似簡(jiǎn)單,卻在不大的多軸箱內(nèi)有10個(gè)分布,空間很少,梯形螺紋是不能作為定位元件的,為更好地定位保證接桿安裝刀具后,用精加工過的外圓與設(shè)備本體定位,跳動(dòng)值可靠穩(wěn)定。

      工件材料40Cr,熱處理35~45HRC。莫氏圓錐對(duì)基準(zhǔn)面A的跳動(dòng)在150mm長(zhǎng)的檢驗(yàn)棒上檢查,距離莫氏錐孔口150mm處不大于0.05mm;螺紋和基準(zhǔn)面A同時(shí)磨出。

      因?yàn)闆]有螺紋磨床,所以加工工藝為車加工螺紋和螺紋外圓。分為兩種工藝,一種是車外圓后車錐孔,然后反面,裝夾錐孔的外圓車梯形螺紋:第一次是按這個(gè)簡(jiǎn)便的方式加工,但加工的質(zhì)量并不合格,按圖樣要求方式檢測(cè)結(jié)果為0.65~0.90mm,不合格;另一種工藝,磨好零件的莫氏一號(hào)錐孔后,在車床卡盤上裝一根棒料,車制一根莫氏一號(hào)的無扁尾錐度心軸,將工件套在心軸上加工出中心孔,頂住后,加工梯形螺紋端的外圓和螺紋。理論上是有可能達(dá)到要求,但實(shí)際車制的錐度心軸精度是用莫氏錐度檢具采用著色法檢驗(yàn),本身就不好控制。為此多次測(cè)試,提高錐孔和莫氏心軸的精度后加工梯形螺紋和外圓。加工完成后按圖樣要求,在V形塊上放置接桿,裝上心棒檢測(cè),發(fā)現(xiàn)跳動(dòng)達(dá)到了驚人的1.2mm,稍好的也有0.5mm跳動(dòng),無法安裝使用。

      生產(chǎn)線的接桿已經(jīng)不能正常使用,需要降低刀具的損耗、減少刀具成本以及縮短刀具損壞后的更換調(diào)整時(shí)間,急需新的合格的接桿。

      圖1 接桿零件示意圖

      2. 分析與解決方案

      車床加工這個(gè)零件單獨(dú)的部位,都不會(huì)有任何問題,單項(xiàng)檢測(cè)也確實(shí)沒有大的偏差,那問題會(huì)是哪里?經(jīng)過分析,問題有三。

      (1)莫氏一號(hào)的大端孔直徑12mm,零件總長(zhǎng)度是183mm,錐形部位的配合精度即使只有一點(diǎn)偏差,驗(yàn)棒的150mm長(zhǎng)度會(huì)將誤差放大很多倍。

      (2)中間的φ16 mm的退刀槽,處于零件的中間位置,且是最細(xì)的地方,是接桿彎曲、跳動(dòng)超差的重要關(guān)鍵點(diǎn)。

      (3)車梯形螺紋的應(yīng)力,也是桿部彎曲、造成跳動(dòng)超差的重要原因(隱藏的信息是:螺紋在尾座端,那是長(zhǎng)軸件加工系統(tǒng)剛性最差的地方,而梯形螺紋的徑向力和軸向力是相對(duì)外圓加工比較大的),這也是錐度心軸法偏差更大的原因。

      為此,我們可以了解的信息有:①?zèng)]有磨螺紋的磨床。②反面二次裝夾錐孔外圓不能保證精度。③錐度心軸方式?jīng)]有好的效果。④φ16mm的退刀槽是問題點(diǎn),但要車螺紋,就不能缺少這個(gè)退刀槽。⑤螺紋應(yīng)力大,需要消除。⑥錐孔精度一定要高,包括錐形和粗糙度。⑦熱處理后的殘余應(yīng)力釋放造成的彎曲。

      各種分析的指向點(diǎn):①只能車出來。②不要二次裝夾車錐孔和螺紋。③不能使用錐度心軸。④不能沒有退刀槽。⑤分粗、精加工。⑥錐孔半精車后用鉸刀加工修正一下。⑦熱處理后振動(dòng)時(shí)效處理。

      問題依然存在:不用二次裝夾車錐孔和螺紋,與不用心軸似乎是沖突的。如何改善?從第一次車加工的失敗后,一直想解決。采用一次裝夾一次加工出來:①錐孔和螺紋一次完成,同軸度可靠性好。②螺紋在卡盤側(cè),剛性很好。問題是,這樣加工時(shí),除了外圓可控,齒厚可檢測(cè),其他就要經(jīng)驗(yàn)控制尺寸,否則就要配制螺母,也是加工工藝的大忌;之前剛好我們車加工了一批其他零件,上面也有Tr20×2mm的螺紋,總共20支的加工量,刀具磨損少,尺寸穩(wěn)定,每次加工的中拖板數(shù)據(jù)變化穩(wěn)定可控,所以才決定做這個(gè)工藝。圖2為使用工藝柄的加工工藝示意圖。

      圖2 一次裝夾車出接桿工藝方案

      該工藝其實(shí)也算簡(jiǎn)單,粗車錐孔、退刀槽、梯形螺紋后,將莫氏柄的退鉆槽也銑出來;吊裝接桿進(jìn)行熱處理后,夾持工藝柄精車錐孔、精鉸錐孔,并車60°孔口倒角,用于安裝頂尖;然后按照以往加工Tr20×2mm的經(jīng)驗(yàn)車螺紋外圓、精車梯形螺紋,完成后切斷工藝柄。加工后按圖樣要求檢測(cè),有一支超差,為0.12mm跳動(dòng),其余9支均在0.05mm內(nèi),產(chǎn)品合格。

      [1] 王先逵. 機(jī)械制造工藝學(xué)[M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2003.

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