王磊濟,程曉輝,李玉洋
(江蘇科行環(huán)保股份有限公司,江蘇 鹽城 224051)
二氧化硫和氮氧化物嚴重污染環(huán)境,不僅會形成酸雨、破壞臭氧層,而且還是形成PM2.5的主要氣態(tài)物質(zhì)。此外,氮氧化物還容易產(chǎn)生光化學(xué)煙霧,這些都會嚴重危害人體的健康[1]。
目前,我國的焦炭產(chǎn)能居世界首位,達6.8億噸,占全球產(chǎn)能的70%以上。而焦化行業(yè)屬于典型的重污染行業(yè),為了改善焦化行業(yè)的污染問題,國家出臺了《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標準》(GB16171-2012)[2]規(guī)定:排放的氮氧化物濃度≤500mg/Nm3,二氧化硫濃度≤50mg/Nm3,顆粒物濃度≤30mg/Nm3,對于特別地區(qū),排放的氮氧化物濃度≤150mg/Nm3,二氧化硫濃度≤30mg/Nm3,顆粒物濃度≤15mg/Nm3。就當(dāng)前焦爐煙氣排放濃度而言,難以達到這一排放標準,盡快探尋適合焦化行業(yè)脫硫脫硝除塵工藝顯得尤為重要。
焦爐煙氣溫度偏低。一般在220℃~270℃,采用SCR脫硝技術(shù),脫除效率低、成本高,難以達到排放要求。
焦爐煙氣組成波動較大。焦化工藝、焦爐操作、焦爐原料煤以及焦爐串漏等都會影響煙氣組成[3]。焦爐煙氣中SO2的含量為50~800mg/m3,NOx的含量為500~1200mg/m3。煙氣的組成對于設(shè)計方案、一次投資成本和運行成本等有重要的影響。
目前,我國電力行業(yè)大氣污染物控制技術(shù)已相當(dāng)成熟,先進的脫硫脫硝除塵技術(shù)已得到廣泛應(yīng)用,且已實現(xiàn)超低排放要求。但是,焦化行業(yè)的煙氣特點決定了不能簡單地沿用電力行業(yè)脫硫脫硝除塵技術(shù),為了應(yīng)對這一問題,焦化行業(yè)已形成了多套工藝路線,如加熱+SCR脫硝+余熱鍋爐+氨法脫硫、SDA半干法脫硫+除塵+SCR脫硝和活性炭法脫硫脫硝技術(shù)等。
3.1.1 工藝流程
如圖1所示,焦爐煙氣經(jīng)加熱后進入SCR脫硝反應(yīng)器,加入脫硝還原劑,發(fā)生還原反應(yīng),脫除氮氧化物,然后進入余熱鍋爐回收熱量,再經(jīng)氨法脫硫脫除二氧化硫,通入氧化空氣將亞硫酸銨氧化為硫酸銨,最后經(jīng)濕式電除塵器脫除顆粒物,煙氣由煙囪排放。
3.1.2 工藝特點
圖1 SCR脫硝氨法脫硫工藝流程
加熱升溫后的焦爐煙氣可采用中溫SCR脫硝技術(shù),該技術(shù)成熟可靠,脫硝性能穩(wěn)定,在不利的運行條件下仍有較好的脫硝效果。采用氨法脫硫可充分利用焦化廠自產(chǎn)稀氨水的特點,解決脫硫劑原料來源問題,同時脫硫產(chǎn)品硫酸銨可作氮肥售出,增加收入[4]。但加熱焦爐煙氣將增大該工藝的運行成本。氨法脫硫?qū)υO(shè)備具有一定的腐蝕性,同時存在氨逃逸及氣溶膠等問題,這也是制約氨法脫硫推廣的主要因素。
3.2.1 工藝流程
如圖2所示,焦爐煙氣進入旋轉(zhuǎn)噴霧脫硫塔,與旋轉(zhuǎn)噴霧器霧化的氫氧化鈣霧滴充分接觸,快速反應(yīng)生成亞硫酸鈣,隨煙氣進入除塵器,未反應(yīng)的脫硫劑循環(huán)使用,然后進行低溫SCR脫硝,加入脫硝還原劑,發(fā)生還原反應(yīng),凈化后的煙氣經(jīng)煙囪排放。
圖2 半干法脫硫SCR脫硝工藝流程
3.2.2 工藝特點
3.3.1 工藝流程
活性炭法是利用活性炭的吸附和催化性能[6]。工藝流程如圖3所示,焦爐煙氣先進入預(yù)熱鍋爐回收熱量,再冷卻降溫,然后進入活性炭吸附裝置。吸附塔分為兩級,第一級先脫硫,煙氣中二氧化硫被吸附到活性炭表面,在煙氣中氧氣、水蒸汽的作用下,發(fā)生催化氧化反應(yīng)。第二級噴氨進行脫硝處理,氮氧化物被吸附到活性炭表面,與氨氣發(fā)生反應(yīng)生成氮氣和水,再生后的活性炭可循環(huán)利用,凈化后的煙氣外排。
圖3 活性炭法工藝流程
3.3.2 技術(shù)特點
根據(jù)焦爐煙氣的特點和當(dāng)前脫硫脫硝工藝,提出一種半干法脫硫+除塵+活性碳纖維脫硝工藝。
焦爐煙氣脫硫脫硝工藝流程如圖4所示。
圖4 活性碳纖維法工藝流程簡圖
焦爐煙氣進入旋轉(zhuǎn)噴霧吸收塔,消石灰作為脫硫劑,加水后制成消石灰漿液,用漿液泵打入吸收塔,經(jīng)旋轉(zhuǎn)噴霧器霧化成粒徑50μm的霧滴,霧滴與煙氣充分接觸,并與煙氣中的二氧化硫反應(yīng)生成亞硫酸鈣,同時,由于煙氣溫度較高,液滴被干燥,而煙氣溫度略有降低,反應(yīng)產(chǎn)物以固態(tài)形式排出,與煙氣共同進入除塵器。脫硫產(chǎn)物及未反應(yīng)的消石灰被脫除后收集,其中未反應(yīng)的消石灰可循環(huán)利用。
除塵后的煙氣進入多官能團活性碳纖維吸附罐,吸附氮氧化物,并將其氧化為二氧化氮,在煙氣中的水蒸汽作用下,生成HNO3。同時,活性碳纖維可吸附二英和重金屬等污染物,凈化后的煙氣由煙囪排放。當(dāng)吸附趨于飽和時,煙氣切換到再生罐,飽和的吸附罐通蒸氣再生,吸附和再生交替進行。再生后的氣液混合物進入到氣液分離器,分離出的氣體與通入的臭氧共同進入氧化分解塔,在催化劑的作用下,將氮氧化物氧化為二氧化氮,再將氣體通入到第二級吸附罐,吸收產(chǎn)生的二氧化氮,凈化后的氣體由煙囪排出,第二級吸附罐吸附飽和后,煙氣切換到再生罐,飽和的吸附罐則進行再生,再生后的氣液混合物同樣進入到氣液分離器。
氣液分離器分離出的液體經(jīng)冷卻,進入酸液罐,稀酸溶液可綜合利用。
4.2.1 脫硫原理
將Ca(OH)2粉末與工藝水混合,攪拌制成Ca(OH)2漿液,通過霧化作用形成霧滴,增大煙氣與脫硫劑的接觸面積,提高反應(yīng)速率,脫除SO2等酸性氣體?;瘜W(xué)反應(yīng)如下:
4.2.2 脫硝原理
活性碳纖維具有極大的比表面積和發(fā)達的微孔結(jié)構(gòu),有利于提高其吸附性能。同時,活性碳纖維表面具有豐富的有機官能團(含氧官能團、含氮官能團),對吸附氧化反應(yīng)有顯著的促進作用[7、8]。首先,NO吸附到多官能團活性碳纖維表面,同時,煙氣中的O2也吸附到活性碳纖維表面,發(fā)生氧化反應(yīng),生成NO2,再與煙氣中的水蒸汽反應(yīng),生成HNO3,化學(xué)反應(yīng)如下:
活性碳纖維在纖維絲表面開口,排列規(guī)整,且微孔孔道較短,擴散阻力小,有利于吸附質(zhì)的脫附,提高脫附效率。首先,通過蒸氣再生,再生后的氣液混合物進入氣液分離器,含微量NOx的氣體與O3共同進入氧化分解塔,生成HNO3。氣體再進入第二級吸附罐,以確保實現(xiàn)超低排放?;瘜W(xué)反應(yīng)如下:
(1)該工藝采用旋轉(zhuǎn)噴霧半干法脫硫,工藝流程簡單,反應(yīng)速度快,脫硫效率高??晌諢煔庵械亩⒑椭亟饘俚任廴疚?,還能脫除焦爐串漏所攜帶的有機焦、有機硫等組分,解決焦爐煙氣組分復(fù)雜的問題。旋轉(zhuǎn)噴霧器霧化的液滴約為50μm,增大了霧滴與煙氣的接觸面積,大大提高了脫硫反應(yīng)效率。且系統(tǒng)在干況下運行,不存在設(shè)備腐蝕的問題。
(2)采用先脫硫后脫硝的工藝,可以為脫硝提供低硫低塵的反應(yīng)環(huán)境,提高脫除效率,且溫降約為20℃,脫硝溫度有保障。
(3)采用活性碳纖維吸附氧化+臭氧氧化脫硝技術(shù)可以充分利用活性碳纖維的吸附氧化性能,將絕大部分的NOx脫除,剩余極少量的NOx再進入強氧化塔,與臭氧反應(yīng)。最后再經(jīng)一級活性炭吸附,進一步降低煙氣中NOx的含量,實現(xiàn)超低排放。該技術(shù)解決了焦爐煙氣溫度較低不利于脫硝的問題,同時,活性碳纖維的使用可以明顯減少臭氧消耗量,降低運行成本。
(4)由于活性碳纖維的孔道結(jié)構(gòu)特點,使得其脫附效率高,只需通熱蒸氣即可實現(xiàn)活性碳纖維的原位再生。
(5)活性碳纖維對SO2也有一定的脫除能力,這提高了整套工藝脫硫處理能力和操作彈性。
隨著環(huán)境問題的日趨嚴峻,環(huán)保越來越受到國家重視,焦化行業(yè)的污染物治理已勢在必行。結(jié)合焦爐煙氣溫度低、組分波動大的特點,對現(xiàn)有工藝進行了分析,提出一種半干法脫硫+除塵+活性碳纖維脫硝的新工藝,具有一定的應(yīng)用前景。
參考文獻:
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