徐書德,雷石宜,陳 彪
(1.浙江浙能電力股份有限公司,杭州 310007;2.浙江浙能技術(shù)研究院有限公司,杭州 311121)
石灰石-石膏濕法脫硫以其技術(shù)成熟、煤種負荷適應(yīng)性強、兼具深度脫硫潛力等特質(zhì),被廣泛應(yīng)用于燃煤電廠爐后煙氣凈化處置。目前強制氧化脫硫工藝路線中,脫硫氧化風(fēng)將吸收塔內(nèi)吸收SO2后生成的CaSO3氧化成性質(zhì)穩(wěn)定的CaSO4,最終結(jié)晶生成易于脫水的石膏晶體。脫硫副產(chǎn)物石膏具備一定的經(jīng)濟效益,因此石灰石-石膏濕法脫硫強制氧化工藝兼具環(huán)保效益和經(jīng)濟效益[1]。
發(fā)電廠實際運行的氧化風(fēng)系統(tǒng)存在噪聲大、減溫效果差和現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境差等問題。另外原脫硫設(shè)計中為保證充分控制余量,對氧化風(fēng)量并未做精確調(diào)控。故需對原有氧化風(fēng)系統(tǒng)進行改造。
圖1所示為某發(fā)電廠氧化風(fēng)系統(tǒng)流程。氧化風(fēng)母管上依次布置有壓力測點、U型管、疏放管路、減溫水管路和溫度測點。氧化風(fēng)經(jīng)霧化噴水增濕減溫后去吸收塔,母管U型布置可防止減溫水倒灌氧化風(fēng)機,其底部疏放閥用來疏放管道內(nèi)殘余的減溫水。
圖1 某發(fā)電廠氧化風(fēng)系統(tǒng)流程
運行中脫硫氧化風(fēng)系統(tǒng)頻頻出現(xiàn)風(fēng)機電流偏高、出口母管壓力偏大、出口溫度偏高的異?,F(xiàn)象。原脫硫氧化風(fēng)機采用羅茨風(fēng)機,其特點是流量恒定,遇到風(fēng)道堵塞時,風(fēng)機電流將立刻增大,電動機功率變大而流量恒定則會導(dǎo)致出口風(fēng)溫升高。經(jīng)U形管積水疏通后,參數(shù)恢復(fù)正常,判斷故障直接原因為減溫水堵塞U形管所致。觀察堵塞物多為腐蝕鐵銹,在高溫高濕情況下氧化風(fēng)母管內(nèi)部出現(xiàn)腐蝕,氧化皮呈片狀脫落堵塞疏水管,需對氧化風(fēng)母管增濕區(qū)域進行材料防腐。
氧化風(fēng)機為大型容積式羅茨風(fēng)機,特點是運行穩(wěn)定但噪聲影響較大。盡管風(fēng)機本體做了厚重的隔音罩,但仍須設(shè)置專門的風(fēng)機房并緊閉風(fēng)機房門窗,以保證廠界噪聲不超標、廠內(nèi)噪聲滿足職業(yè)健康管理標準。然而在夏季高溫天氣,關(guān)閉門窗和風(fēng)機隔音罩易導(dǎo)致風(fēng)機、電機溫度過高,皮帶燒損等情況,風(fēng)機噪聲污染難以通過現(xiàn)場技術(shù)手段消除,必須對風(fēng)機進行重新選型。
由于U形管底部疏水容易堵塞,影響風(fēng)機運行,大多數(shù)時候自動疏水無法正常投用。底部積水通過底部疏水口疏放,現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境比較難以管控。需對整個增濕水管路及溫度測點進行調(diào)整移位,使殘余增濕水流入吸收塔而不是堵住氧化風(fēng)母管。
為探求氧化風(fēng)機的經(jīng)濟投運方式,需根據(jù)不同燃燒工況得出合適的氧化風(fēng)機投運數(shù),即:先預(yù)判塔內(nèi)反應(yīng)理論耗氧量,再考慮適量裕度,進行現(xiàn)場試驗,若系統(tǒng)運行無異常且不影響脫硫效率,則可得出其經(jīng)濟運行方式。
氧化風(fēng)需要量取決于煙氣量、煙氣中SO2濃度、脫硫效率等因素。根據(jù)氧化反應(yīng)原理,得到氧化空氣流量計算公式:
式中:MSO2為每小時煙氣中SO2的摩爾數(shù);a為自然氧化率,結(jié)合發(fā)電廠煙氣含氧量情況,一般取0.2~0.25;β為強制氧化率,一般取30%~40%;η為脫硫效率,取98%。
由此初步可得:以單臺氧化風(fēng)機的額定風(fēng)量90.8 m3/min(1 atm,0℃)為試驗對象,1臺氧化風(fēng)機可滿足的入口SO2質(zhì)量流量范圍為2 500~3 200 kg/h;運行2臺風(fēng)機的入口SO2質(zhì)量流量范圍為3 200~6 500 kg/h;如果入口SO2質(zhì)量流量大于6 500 kg/h,則需要運行3臺氧化風(fēng)機。
通過吸收塔實際試驗情況來檢驗氧化風(fēng)量,試驗選擇1號FGD(煙氣脫硫系統(tǒng)),入口煙氣SO2濃度平均值為2 850 mg/m3(標況下,以下同);吸收塔控制pH值在5.3左右;漿液循環(huán)泵3臺運行。試驗分別在350 MW和400 MW負荷下進行,氧化風(fēng)機C備用,試驗結(jié)果見表1。
表1 1號FGD氧化風(fēng)機調(diào)整試驗結(jié)果
在SO2質(zhì)量流量為3 458 kg/h時,1臺氧化風(fēng)機的風(fēng)量足夠氧化反應(yīng)的進行,脫硫效率基本不受影響。在SO2質(zhì)量流量為4 206 kg/h時,1臺氧化風(fēng)機的風(fēng)量不足,漿液中CaSO3含量有所增加,脫硫效率從95.1%降至90.06%。由此可看出氧化風(fēng)量理論計算值有重要的參考價值,且仍留有一定裕度。
從調(diào)整試驗情況可以看出,綜合考慮脫硫性能和節(jié)電需求后,可制定氧化風(fēng)機的經(jīng)濟投運原則是:入口SO2質(zhì)量流量小于3 200 kg/h時,運行1臺氧化風(fēng)機;入口SO2質(zhì)量流量在3 200~6 400 kg/h時,運行2臺氧化風(fēng)機;入口SO2質(zhì)量流量大于6 400 kg/h時,運行3臺氧化風(fēng)機。
2015年12月,在超低排放改造期間對某機組原氧化風(fēng)系統(tǒng)進行了升級改造。原氧化風(fēng)系統(tǒng)由2臺羅茨鼓風(fēng)機及其附屬設(shè)備組成,為了節(jié)能降噪并提高設(shè)備運行的可靠性,引進空氣懸浮永磁變頻離心風(fēng)機。拆除1臺羅茨風(fēng)機,安裝1臺空氣懸浮永磁變頻離心風(fēng)機,改造后離心風(fēng)機將長期運行,另1臺羅茨風(fēng)機做備用[3]。
(1)風(fēng)機功耗、噪聲測試結(jié)果。
新型氧化風(fēng)機試運行過程中根據(jù)風(fēng)機對應(yīng)機組負荷來確定其風(fēng)量設(shè)定值。新型氧化風(fēng)機的功率可直接得出,摘取2016年5月25—26日24 h內(nèi)3個典型機組負荷值下的功率,如表2所示。
表2 新型氧化風(fēng)機性能數(shù)據(jù)測試數(shù)據(jù)
(2)風(fēng)機改造前后的性能數(shù)據(jù)比對。
本次比對中,對原羅茨風(fēng)機相關(guān)數(shù)據(jù)也進行了測試,風(fēng)機運行功耗由實測的風(fēng)機電流值計算得出,形成改造前后的結(jié)果比對,如表3所示。
由此得出,在滿足脫硫所需氧化風(fēng)量的情況下,采用永磁變頻離心風(fēng)機降噪及節(jié)能效果明顯,相比于改造前,改造后風(fēng)機節(jié)能率為20.69%。變頻風(fēng)機出口風(fēng)量可根據(jù)煙氣入口SO2質(zhì)量流量和運行實際工況自動調(diào)整,在原需2臺風(fēng)機運行的臨界工況附近只需通過變頻增加風(fēng)量即可達到合適的氧化效果,節(jié)能效果明顯。另外,由于離心風(fēng)機出口風(fēng)壓相對穩(wěn)定,增濕水效果得到保證,可減少增濕水耗用量。
原氧化風(fēng)系統(tǒng)存在的諸多問題,在經(jīng)過相關(guān)改造后得到解決。為達到節(jié)能降耗的目標,技術(shù)人員經(jīng)過長期的試驗調(diào)整,摸索出適合自身的氧化風(fēng)機的經(jīng)濟投運方式,并對長期運行效果進行了跟蹤,石膏品質(zhì)及塔內(nèi)結(jié)垢現(xiàn)象未出現(xiàn)異常[4]。引進的新型氧化風(fēng)機運轉(zhuǎn)穩(wěn)定,節(jié)能、降耗、降噪效果明顯,可考慮進一步推廣。
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