呂新鋒
(華潤電力(賀州)有限公司,廣西 賀州 542700)
石灰石-石膏濕法脫硫技術(shù)是目前世界上應用最廣泛的脫硫技術(shù),該工藝技術(shù)成熟,運行穩(wěn)定可靠,吸收劑利用率高,對煤種的適應性強,脫硫效率可達到98%[1-4]。但在實際應用中易出現(xiàn)系統(tǒng)結(jié)垢、堵塞、腐蝕等問題[5-9]。本文分析了脫硫系統(tǒng)結(jié)垢、堵塞的原因,提出了具體的防腐措施,并就影響脫硫效率的問題因素進行了分析探討。
煙氣中的SO2、HCl、HF等酸性氣體在與液體接觸時,生成相應的酸液,對金屬有很強的腐蝕性,對防腐內(nèi)襯亦有很強的擴散滲透破壞作用。金屬表面與水及電解質(zhì)形成電化學腐蝕,在焊縫處比較明顯。另外,吸收塔溶液中的硫酸鹽和亞硫酸鹽析出并結(jié)晶導致結(jié)晶腐蝕,環(huán)境溫度的急劇變化,導致防腐內(nèi)襯與基體不同步的膨脹,使內(nèi)襯粘接強度下降。漿液中由于含有固態(tài)物,落下時對塔內(nèi)物質(zhì)有一定的沖刷作用。
解決措施:
(1)選擇合理的FGD(脫硫設(shè)備)煙氣入口溫度,并選擇與之相配套的防腐內(nèi)襯。一般設(shè)計FGD系統(tǒng)至少能承受原煙氣長期160℃,短時(20min)180℃左右的高溫煙氣工況。
(2)嚴把防腐內(nèi)襯的施工質(zhì)量,主要包括原材料進場驗收、預處理工序質(zhì)量控制、施工環(huán)境條件控制、施工過程控制要點等。原材料膠板驗收項目包括品種、厚度、硬度、電火花(檢查孔洞)檢測和外觀。防腐施工中的預處理主要是基體補焊打磨、噴砂和襯膠施工中的膠板打磨。襯膠及玻璃鱗片施工現(xiàn)場要求溫度最佳控制范圍為l5~30℃,相對濕度控制在75%以下。施工過程控制要點主要包括配料、工序銜接、襯膠搭接及涂磷的原則與工藝、防腐驗收等過程。
(3)吸收塔制作工藝合理。吸收塔現(xiàn)場制作過程中保證焊口滿焊,焊縫光滑平整無缺陷,內(nèi)支撐件及框架不能用角鋼、槽鋼、工字鋼,應用圓鋼、方鋼為主,外接管不能用焊接,要用法蘭連接。
(4)選擇合理的防腐材料。塔防腐材料國內(nèi)目前一般多選擇內(nèi)襯玻璃鱗片2~4mm或內(nèi)襯丁基橡膠4~8mm;脫硫區(qū)箱體攪拌器采用頂進式攪拌器;低溫煙道或接觸低溫煙氣的設(shè)備一般多做內(nèi)襯玻璃鱗片或內(nèi)襯丁基橡膠防腐及采用FRP管道等。
(5)運行中合理控制漿液的pH值和Cl-的濃度。一般控制吸收塔漿液pH在4~6之間,加強對漿液的定期取樣分析檢測,重點是Cl-的檢測,尤其在pH值降低之后,監(jiān)控Cl-的濃度不要超過運行控制范圍;加強脫硫廢水排放,盡量將酸不溶物通過廢水處理系統(tǒng)排放出脫硫系統(tǒng),防止系統(tǒng)中Cl-的富集,同時應注意塔漿液的密度(或含固量)不得超過設(shè)計要求,以防系統(tǒng)內(nèi)調(diào)節(jié)門、旋流器及漿液循環(huán)泵葉輪等設(shè)備的磨損增大及管道的堵塞等。
脫硫系統(tǒng)結(jié)垢、堵塞原因主要包括石膏包裹垢、CaSO3包裹垢、粉塵垢及氟化鋁絡(luò)合物包裹垢和CaSO4、CaSO3及CaCO3垢等。石膏終產(chǎn)物濃度超過了漿液的吸收極限,石膏就會以晶體的形式開始沉積,當相對飽和濃度達到一定值時,石膏晶體將在懸浮液中已有的石膏晶體表面進行生長,當飽和度達到更高值時,就會形成晶核,同時,晶體也會在其它各種物體表面上(包括石灰石表面上)生長,導致吸收塔內(nèi)壁結(jié)垢,同時使石灰石利用率下降。如果吸收塔入口粉塵濃度超標,不僅使塔入口產(chǎn)生粉塵堆積,而且粉塵中的AL3+會與F-反應,生成氟化鋁絡(luò)合物,該絡(luò)合物對石灰石有包裹作用,使石灰石溶解度下降,并在塔內(nèi)沉降。運行中吸收塔漿液pH值劇烈變化,低pH值時,亞硫酸鹽溶解度急劇上升,硫酸鹽溶解度略有下降,會有石膏在很短時間內(nèi)大量產(chǎn)生并析出,產(chǎn)生CaSO4硬垢。pH值較高時,亞硫酸鹽溶解度降低,會產(chǎn)生CaSO3軟垢。在堿性條件下運行還會產(chǎn)生CaCO3硬垢。故在運行中手動調(diào)節(jié)時,一定要緩慢調(diào)節(jié)石灰石漿液的增減。
解決措施:
(1)采用強制氧化工藝,使氧化反應趨于完全,控制亞硫酸鈣的氧化率在95%以上,保持漿液中有足夠密度的石膏晶種。一般多采用羅次風機向吸收塔連續(xù)鼓入足夠的空氣進行氧化。
(2)嚴格除塵,提高電除塵效率,嚴防噴嘴堵塞及塔入口粉塵堆積。一般要求FGD入口粉塵濃度小于200mg/m3,塔噴淋母管上多用螺旋空心SiC耐磨防堵噴嘴。在塔入口煙道周圍安裝合金噴嘴,定時對塔入口進行沖洗。試驗證明:若煙氣中粉塵含量(干)持續(xù)超過400mg/m3,則脫硫效率下降1%~2%,并且石膏中的 CaSO4·2H2O含量降低,白度減少,影響品質(zhì),更重要的是粉塵會造成脫硫塔內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生嚴重堵塞與結(jié)垢。
(3)控制吸收液中水份蒸發(fā)速度和蒸發(fā)量,運行中控制溶液中石膏過飽和度最大不超過130%。及時將吸收塔內(nèi)密度高的塔漿液排向石膏脫水系統(tǒng)。塔內(nèi)漿液密度一般控制在1110-1180kg/m3范圍,具體數(shù)值由塔內(nèi)漿液池體積及脫硫工藝決定。
(4)控制塔溶液的pH值,尤其避免運行中pH值的急劇變化。在脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定后,石灰石漿液加入量、除霧器的沖洗時間調(diào)節(jié)投入自動運行。一般通過監(jiān)視塔漿液的pH值、液位、濃度等,及時自動調(diào)整除霧器的沖洗時間、塔液位、加入新鮮石灰石漿液量、塔漿液排出量等手段,可維持塔溶液的pH值在合適范圍(pH=5.2~5.6)并長期保持穩(wěn)定。
(5)啟動前向吸收塔中加入新鮮的的二水硫酸鈣或亞硫酸鈣晶種使塔內(nèi)濃度達4%~5%,通煙后加石灰石粉運行使塔漿液的含固量在12%以上即可開始排出石膏。長期停用后,再次啟動前要向吸收塔內(nèi)加入新鮮足夠的晶種。
(6)適當?shù)脑龃笠簹獗纫彩欠乐瓜到y(tǒng)結(jié)垢、堵塞的重要措施。缺點是系統(tǒng)電耗增加。
(7)確保吸收塔攪拌器的正常穩(wěn)定運行。確保所選機械密封良好并能實現(xiàn)在線更換,同時合理設(shè)計塔攪拌器的數(shù)量、大小、轉(zhuǎn)速及攪拌器軸與水平面及垂直面的安裝角度合理,使吸收塔內(nèi)攪拌動力足夠、塔內(nèi)漿液攪拌均勻、在運行中形成漿液由塔中心向外的旋轉(zhuǎn)狀態(tài),確保塔中心及塔壁基本無結(jié)垢、堆積現(xiàn)象。目前攪拌器軸與水平面的安裝角度一般為7~10°,與垂直面的安裝角度一般為3~6°為宜。吸收塔攪拌器葉片下方塔壁處多加裝攪拌器啟動沖洗系統(tǒng)等。
(8)脫硫系統(tǒng)漿液管道及有關(guān)設(shè)備在停運后要及時進行排空并反沖洗,一般都應做在DCS邏輯中,有關(guān)設(shè)備停后自動反沖洗。吸收塔開塔后及時檢查并清理塔入口、塔底部、塔壁及各部位的輕微堆積物與結(jié)垢。
煙氣中SO2與吸收塔漿液接觸后發(fā)生一些化學反應,高pH值的漿液環(huán)境有利于SO2的吸收,而低pH值則有助于Ca2+的析出,二者互相對立。pH值=6時,SO2吸收效果最佳,但此時易發(fā)生結(jié)垢,堵塞現(xiàn)象。而低的pH值有利于亞硫酸鈣的氧化,石灰石溶解度增加,卻使SO2的吸收受到抑制,脫硫效率大大降低,當pH=4時,SO2的吸收幾乎無法進行,且吸收液呈酸性,對設(shè)備也有腐蝕。具體pH值應在調(diào)試后得出,但一般pH在5.2~5.6之間。
液氣比增大,代表氣液接觸機率增加,脫硫效率增大。但SO2與吸收液有一個氣液平衡,液氣比超過16后,脫硫效率將不在增加。新鮮的石灰石漿液噴淋下來后與煙氣接觸后,SO2等氣體與石灰石的反應并不完全,需要不斷地循環(huán)反應,增加漿液的循環(huán)量,也就加大了CaCO3與SO2的接觸反應機會,從而提高了SO2的去除率。
煙氣自氣-氣加熱器進入吸收塔后,自下而上流動,與噴淋而下的石灰石漿液霧滴接觸反應,接觸時間越長,反應進行得越完全。因此長期投運對應高位噴淋盤的循環(huán)泵,有利于煙氣和脫硫劑充分反應,相應的脫硫率也高。
石灰石顆粒越細,其表面積越大,反應越充分,吸收速率越快,石灰石的利用率越高。一般要求為:90%通過325目篩或250目篩,石灰石純度一般要求為大于90%。
O2參與煙氣脫硫的化學過程,使HSO3-氧化為SO42-,隨著煙氣中O2含量的增加,CaSO4·2H2O的形成加快,脫硫率也呈上升趨勢。增加氧化風量可提高脫硫效率。
Cl-在系統(tǒng)中主要以CaCl2形式存在,去除困難,影響脫硫效率,后續(xù)處理工藝復雜,在運行中應嚴格控制系統(tǒng)中Cl-含量在15000μL/L以內(nèi)。
進入吸收塔煙氣溫度越低,越利于SO2氣體溶于漿液,形成HSO3-。通常,將煙氣冷卻到60℃左右再進行吸收操作最為適宜,較高的吸收操作溫度,會使SO2的吸收效率降低。脫硫系統(tǒng)一般設(shè)計將塔入口煙溫控制在90~115℃,煙氣進入塔后進一步冷卻到50℃左右。
原煙氣中的飛灰在一定程度上阻礙了SO2與脫硫劑的接觸,降低了石灰石中Ca2+的溶解速率,同時飛灰中不斷溶出的一些重金屬會抑制Ca2+與HSO3-的反應。煙氣中粉塵含量持續(xù)超過設(shè)計允許量,粉塵中的Al3+離子會與液相中的F+離子發(fā)生復雜的反應,生成氟化鋁絡(luò)合物,該絡(luò)合物對石灰石有包裹作用,使石灰石溶解度下降,塔內(nèi)漿液反應活性下降、脫硫率大大降低,噴頭及管道堵塞、后續(xù)工藝石膏脫水困難等一系列問題,一般要求FGD入口粉塵含量小于200mg/m3為宜。
石灰石-石膏濕法脫硫(WFGD)是國內(nèi)應用最多的脫硫工藝,在實際應用中如果不能正確處理結(jié)垢、堵塞、腐蝕等問題,將達不到預期的脫硫效果,嚴重影響環(huán)境保護設(shè)施的運行及環(huán)保排放。提出的方法可基本解決濕法煙氣脫硫系統(tǒng)運行中的技術(shù)問題,使其脫硫效率達到設(shè)計及環(huán)保的各項要求。
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