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      氧氮液化設(shè)備氧液化器管道砂眼故障分析與處理

      2018-04-17 01:48:13邵新中
      冶金動(dòng)力 2018年5期
      關(guān)鍵詞:砂眼液氧液氮

      邵新中

      引言

      YPON-5110/7240型氧氮液化設(shè)備由四川空分設(shè)備(集團(tuán))有限責(zé)任公司制造、安裝,2008年建成投運(yùn)。其工作原理主要是利用循環(huán)氮壓機(jī)將氮?dú)庠鰤海蛎洐C(jī)增壓端進(jìn)一步增壓,并冷卻后膨脹制取冷量,使高壓氮?dú)饫鋮s、液化、過(guò)冷。過(guò)冷的液氮一部分節(jié)流后作為產(chǎn)品去貯槽(或者作為冷源去液化中壓氧氣),既能單獨(dú)生產(chǎn)液氧和單獨(dú)生產(chǎn)液氮,也能同時(shí)生產(chǎn)液氧、液氮。液氧、液氮的產(chǎn)量可以根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)節(jié)。

      1 氧氮液化設(shè)備工藝流程簡(jiǎn)介

      1.1 氧氮液化設(shè)備工藝流程簡(jiǎn)圖見圖1

      1.2 原料氣的來(lái)源

      原料氮?dú)庥煽辗痔峁?,循環(huán)氮?dú)庥裳h(huán)氮?dú)鈮嚎s機(jī)提供,原料氮?dú)鈮毫?~10 kPa.G(設(shè)計(jì)壓力5 kPa.G),循環(huán)氮?dú)鈮毫椤?.2 MPa.G。

      原料氧氣由氧氣透平壓縮機(jī)來(lái),氧氣壓力:2.0~3.0 MPa.G(設(shè)計(jì)壓力 2.1 MPa.G)。

      1.3 冷量的制取

      液化設(shè)備的冷量由熱端增壓透平膨脹機(jī)和冷端增壓透平膨脹機(jī)組提供。

      1.4 氮?dú)獾囊夯?/h3>

      由空分來(lái)的原料氮?dú)饨?jīng)循環(huán)氮壓機(jī)壓縮至2.2 MPa.G,進(jìn)入熱端膨脹機(jī)的增壓端增壓至3 MPa.G后進(jìn)入增壓機(jī)后冷卻器冷卻至40℃,然后進(jìn)入冷端膨脹機(jī)驅(qū)動(dòng)的增壓機(jī),消耗掉冷端膨脹機(jī)所輸出的能量,同時(shí)得以增壓至3.8 MPa.G,然后進(jìn)入冷端增壓機(jī)后冷卻器冷卻至40℃。

      從冷端增壓機(jī)后冷卻器出來(lái)的高壓氮?dú)膺M(jìn)入冷箱,其中一部分被液化;其余部分從氮液化器中部引出去熱端膨脹機(jī)膨脹至0.6 MPa.G,隨后進(jìn)冷端膨脹機(jī)膨脹至0.035 MPa.G。低壓膨脹氮?dú)夥盗髦恋夯髋c高壓氮?dú)鈸Q熱至常溫后出冷箱。液化氮?dú)獬龅夯鞴?jié)流后進(jìn)入液氮過(guò)冷器過(guò)冷。過(guò)冷液氮一部分經(jīng)節(jié)流后返回過(guò)冷器,其余部分節(jié)流后送至液氮貯槽。

      1.5 氧氣的液化

      當(dāng)氧液化時(shí),將上述出液氮過(guò)冷器作為產(chǎn)品的液氮分成兩股:一股經(jīng)節(jié)流后作為產(chǎn)品液氮進(jìn)入液氮貯槽;其余經(jīng)節(jié)流后進(jìn)入氧液化器,與氧氣進(jìn)行換熱被復(fù)熱到常溫后出氧換熱器與出氮液化器的低壓氮?dú)鈪R合后并入空分低壓氮?dú)夤芫W(wǎng)。同時(shí)氧氣被液化,經(jīng)節(jié)流后作為產(chǎn)品液氧進(jìn)入液氧貯槽。

      圖1 氧氮液化設(shè)備工藝流程簡(jiǎn)圖

      2 液化器基礎(chǔ)溫度異常下降現(xiàn)象

      2017年6月30日18:07,因生產(chǎn)需要投運(yùn)氧氮液化設(shè)備,同時(shí)生產(chǎn)液氧、液氮。生產(chǎn)液氧期間,冷箱內(nèi)氧液化器底部基礎(chǔ)溫度TI4001從16℃持續(xù)下降,7月1日20:50最低下降至-109℃。停止生產(chǎn)液氧后,基礎(chǔ)溫度逐漸上升,由此判斷液氧管道泄漏是造成基礎(chǔ)溫度下降的主要原因,必須對(duì)氧氮液化設(shè)備冷箱進(jìn)行扒砂,然后檢查、處理。

      3 液化器基礎(chǔ)溫度異常下降分析與處理

      2017年7月7日氧氮液化設(shè)備冷箱扒砂完畢,送壓力空氣對(duì)冷箱內(nèi)設(shè)備管道打壓檢查,發(fā)現(xiàn)液氧出氧液化器最底部彎頭外彎處母材有一個(gè)砂眼并對(duì)其進(jìn)行了補(bǔ)焊處理(圖2)。

      圖2 砂眼及補(bǔ)焊示意

      此彎頭規(guī)格為?95×7.5,材質(zhì)為鋁合金(型號(hào)5052),考慮彎頭壁厚較厚且工況介質(zhì)為-183℃左右的液氧,判定母材有砂眼肯定有深層次的原因。經(jīng)過(guò)反復(fù)研究并結(jié)合6月28日檢查發(fā)現(xiàn)液化設(shè)備冷箱外,液氧去儲(chǔ)槽截止閥及止回閥處有游離水存在的現(xiàn)象,判定為砂眼形成的原因?yàn)楹新入x子的游離水沉積在該彎頭(此彎頭為冷箱內(nèi)氧液化器液氧管道最底部),氯離子造成該鋁制彎頭腐蝕并形成砂眼。

      (1)游離水存在的原因

      液化設(shè)備自2013年6月22日停運(yùn)后至2017年6月30日前再未運(yùn)行過(guò),期間液氧通道利用原料氧氣進(jìn)行保壓,保壓至0.1 MPa.G。原料氧氣管道從5#氧氣透平壓縮機(jī)出口中壓氧氣總管底部接入,且為最低點(diǎn)接入。2017年1月8日發(fā)現(xiàn)5#氧氣透平壓縮機(jī)各級(jí)冷卻器都有不同程度的泄漏現(xiàn)象(2017年1月9日全部處理完畢),自2013年6月22日液化裝置停運(yùn)至2017年1月8日發(fā)現(xiàn)5#氧氣透平壓縮機(jī)各級(jí)冷卻器泄漏期間,各級(jí)冷卻器一直存在泄漏但是未被發(fā)現(xiàn),5#氧氣透平壓縮機(jī)在此期間進(jìn)行過(guò)多次啟停,啟動(dòng)瞬間將漏入各級(jí)冷卻器氣側(cè)的游離水壓出,沉積在出口中壓氧氣總管底部靠近液化設(shè)備原料氧氣最低點(diǎn)接入處,在液化設(shè)備未運(yùn)行且在原料氧氣閥門打開送入氧氣保壓過(guò)程,將游離水帶入液化設(shè)備液氧通道,并最終沉積在冷箱內(nèi)液氧管道最底部事故彎頭處。

      (2)腐蝕機(jī)理

      5#氧氣透平壓縮機(jī)各級(jí)冷卻器冷卻水為循環(huán)水,水質(zhì)分析結(jié)果顯示氯離子濃度約為150 mg/L,結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn)[1]試驗(yàn)結(jié)果(見圖3),能夠斷定沉積在彎頭處含有大量氯離子的游離水對(duì)鋁合金彎頭具有較強(qiáng)的腐蝕作用。

      圖3 氯離子濃度對(duì)鋁的腐蝕作用試驗(yàn)結(jié)果

      (3)檢查處理

      2017年8月21日,施工條件具備后,將該彎頭切割拆除,發(fā)現(xiàn)彎頭內(nèi)部有鈣垢和水漬,水漬痕跡流向與原料氧氣氣流方向一致,說(shuō)明游離水是從原料氧氣帶入,并且彎頭最低點(diǎn)積水處有許多腐蝕點(diǎn)并呈蜂窩狀(見圖4),經(jīng)過(guò)測(cè)量,有3個(gè)腐蝕點(diǎn)的點(diǎn)坑深度距彎頭外壁接近1 mm,已無(wú)法滿足設(shè)計(jì)使用要求,若此次只對(duì)泄漏的一個(gè)砂眼進(jìn)行補(bǔ)焊,不對(duì)彎頭進(jìn)行更換,必將會(huì)造成液化設(shè)備生產(chǎn)液氧時(shí),2.1 MPa左右的液氧再次泄漏,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成冷箱爆砂事故發(fā)生,從而造成設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞甚至導(dǎo)致人員傷亡。最終將此彎頭進(jìn)行更換,經(jīng)過(guò)打壓、無(wú)損檢測(cè)、吹掃、裸冷檢查,確認(rèn)正常后恢復(fù)使用。

      圖4 彎頭切割檢查結(jié)果

      4 結(jié)語(yǔ)

      (1)液化設(shè)備原料氧氣、氮?dú)庵兴趾吭龈?,不僅會(huì)造成設(shè)備內(nèi)鋁合金管道腐蝕,還會(huì)造成管道、換熱設(shè)備凍堵?lián)p壞,甚至造成超壓事故發(fā)生,應(yīng)在原料氧氣、氮?dú)膺M(jìn)入液化設(shè)備冷箱前設(shè)置在線露點(diǎn)分析報(bào)警儀并密切監(jiān)視。

      (2)日常加強(qiáng)對(duì)氧氣透平壓縮機(jī)冷卻器、氮?dú)馔钙綁嚎s機(jī)冷卻器和增壓透平膨脹機(jī)增壓側(cè)冷卻器的泄漏檢查,防止啟停過(guò)程將泄漏至氣側(cè)的游離水帶入液化設(shè)備冷箱內(nèi)的管道和換熱器中。

      (3)對(duì)異常的分析不能拘泥于表面現(xiàn)象,應(yīng)追根溯源才能杜絕事故的發(fā)生。

      [參考文獻(xiàn)]

      [1]許維鈞,李文清,盧大容. 純水中微量銅、氯離子對(duì)鋁的腐蝕的影響[J]. 原子能科學(xué)技術(shù),1965(6):508-513.

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