晏 桃
在鋼產(chǎn)能力為350萬(wàn)t/年的鋼企,配套一套焦?fàn)t煤氣加壓系統(tǒng)(焦?fàn)t煤氣站)和三套轉(zhuǎn)爐煤氣加壓系統(tǒng)(2#、3#加壓站)。煤氣加壓系統(tǒng)和鋼鐵產(chǎn)量是配套的。近幾年鋼鐵企業(yè)受市場(chǎng)環(huán)境影響,產(chǎn)能不均衡,尋求節(jié)能降耗方能使鋼企在走出困境的路上事半功倍,目前煤氣用戶對(duì)壓力需求不均,煤氣系統(tǒng)安全能耗增加,造成能源浪費(fèi)。因此節(jié)能降耗就成為我們研究的重點(diǎn)。
根據(jù)煤氣系統(tǒng)目前的布局和近幾年的運(yùn)行我們提出了:
(1)對(duì)分散的加壓站實(shí)現(xiàn)集中值守,通過(guò)安全系統(tǒng)升級(jí)、增加視頻監(jiān)控、提高自動(dòng)化程度,實(shí)現(xiàn)加壓站集中值守,降低人為安全隱患,減少人力資源成本。
(2)燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組所使用焦?fàn)t煤氣在煤氣回收線上實(shí)行冷鼓風(fēng)機(jī)直供,優(yōu)化二次加壓成本。
(1)煤氣加壓站較為分散,人員難以管控,存在的安全風(fēng)險(xiǎn)較大。
(2)目前焦?fàn)t煤氣加壓系統(tǒng)負(fù)荷較大,受負(fù)荷影響,加壓機(jī)進(jìn)口管道壓力較低,影響整個(gè)系統(tǒng)的安全運(yùn)行。同時(shí)受此影響,發(fā)電消峰調(diào)谷也不可實(shí)施,極大影響經(jīng)濟(jì)效益。目前焦?fàn)t煤氣二次加壓機(jī)出口壓力為12~15 kPa,燃?xì)忮仩t使用焦?fàn)t煤氣壓力要求為不低于4 kPa,鍋爐煤氣的使用為調(diào)閥減壓后使用,存在壓縮功浪費(fèi)現(xiàn)象,焦化冷鼓風(fēng)機(jī)出口壓力為4~5 kPa,正好滿足發(fā)電鍋爐壓力使用條件。
(1)編制INTOUCH畫面,經(jīng)雙冗余工業(yè)網(wǎng),將2#加壓站監(jiān)控信息傳輸至3#加壓站,實(shí)現(xiàn)2#加壓站設(shè)備數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控。
(2)設(shè)計(jì)安裝火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。在易燃易爆區(qū)域(配電室、加壓機(jī)房、進(jìn)出口閥門區(qū)域)安裝煙感探頭、溫感探頭,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置緊急報(bào)警按鈕,主機(jī)安裝至主控室,可實(shí)時(shí)監(jiān)控火災(zāi)等事故情況。
(3)設(shè)計(jì)安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)2#加壓站全方位監(jiān)控。在配電室、加壓機(jī)房、氣柜、閥門組等重要位置安裝高清攝像頭,配套照明等設(shè)備,視頻信號(hào)引至2#加壓站主控室、3#加壓站主控室,實(shí)現(xiàn)2#加壓站區(qū)域全方位監(jiān)控。
(4)根據(jù)設(shè)備情況,變更部分聯(lián)鎖設(shè)置,編制Step 7程序,更改INTOUCH畫面,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)安全運(yùn)行。加壓機(jī)全停時(shí),加壓機(jī)進(jìn)口閥門處于自動(dòng)狀態(tài),則閥門自動(dòng)關(guān)閉,實(shí)現(xiàn)煤氣可靠切斷,保障安全;閥門關(guān)閉時(shí),加壓機(jī)自動(dòng)停止運(yùn)行,保障設(shè)備安全使用。
(5)更改進(jìn)線電源柜為雙冗余自動(dòng)備投柜,當(dāng)主電源故障時(shí),備用電源可自動(dòng)切換,保障低壓電源可靠。
(6)2#加壓站院內(nèi)及外管網(wǎng)CO檢測(cè)信號(hào)傳輸至PLC系統(tǒng),信號(hào)傳輸至3#加壓站,實(shí)現(xiàn)2#加壓站及3#加壓站數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控,確保煤氣泄漏可及時(shí)發(fā)現(xiàn),保障設(shè)備、管網(wǎng)安全運(yùn)行。
首先對(duì)直供形式進(jìn)行驗(yàn)證,在充分的試驗(yàn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上確保改造后的可行性。在改造前利用整個(gè)輸送系統(tǒng)檢修機(jī)會(huì)對(duì)直供進(jìn)行試驗(yàn),前后3次試驗(yàn)結(jié)果表明,在氣柜配合進(jìn)氣量調(diào)整及控制回收壓力波動(dòng)的情況下,冷鼓后焦?fàn)t煤氣壓力完全可以保證發(fā)電鍋爐的安全使用。
考慮到直供時(shí)用戶的安全性,在直供管道配套氧氣分析儀,參與氧氣超標(biāo)的連鎖,同時(shí)還可以與氣柜、焦化氧氣分析儀形成參考、比較,對(duì)安全運(yùn)行更有利,而且更具有運(yùn)行的可操控性。
在直供管道加設(shè)可靠切斷閥組,從焦?fàn)t煤氣回收線直引管道至鍋爐供氣總管,改造時(shí)利用先進(jìn)成熟的帶壓開(kāi)孔技術(shù),做到對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)零影響。
在運(yùn)行期間將氣柜進(jìn)口調(diào)閥壓力設(shè)定為4.2 kPa,放散以調(diào)節(jié)放散為主,水封放散為輔,設(shè)定調(diào)閥放散壓力為5.5 kPa以緩解焦化換方時(shí)壓力波動(dòng),水封放散調(diào)整放散壓力為6.5 kPa。
該項(xiàng)目通過(guò)煤氣加壓站集中值守以及焦?fàn)t煤氣冷鼓直供發(fā)電鍋爐在滿足了用戶使用煤氣的前提下,壓縮能耗降低從而實(shí)現(xiàn)了煤氣系統(tǒng)安全運(yùn)行成本降低,從根本上達(dá)到了煤氣系統(tǒng)安全運(yùn)行中的節(jié)能降耗效果。提供了煤氣系統(tǒng)安全節(jié)能降耗新思路。
加壓站集中值守提高了煤氣系統(tǒng)的自動(dòng)化程度,提高了煤氣場(chǎng)所安全性,保證了設(shè)備、運(yùn)行的雙重穩(wěn)定,同時(shí)也實(shí)現(xiàn)人力資源優(yōu)化降本。
焦?fàn)t煤氣冷鼓直供發(fā)電輸送實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗,為煤氣系統(tǒng)節(jié)能降耗潛能提供了新的思路和空間,對(duì)同類挖潛增效、降低成本具有借鑒意義。相同焦?fàn)t煤氣產(chǎn)量的情況下,焦?fàn)t煤氣冷鼓直供發(fā)電鍋爐減少二次加壓成本,節(jié)能降耗方面的優(yōu)越性效果明顯,同時(shí)也給后續(xù)系統(tǒng)帶來(lái)延伸的經(jīng)濟(jì)效益,降低成本具有借鑒意義,為后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)可以一次性節(jié)約加壓設(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)備、人力資源投入。
在以安全為天的煤氣系統(tǒng)運(yùn)行中,打破了煤氣系統(tǒng)傳統(tǒng)值守和供應(yīng)模式,通過(guò)細(xì)致的理論研究,在實(shí)踐中把握住操作關(guān)鍵點(diǎn),使煤氣系統(tǒng)正常運(yùn)行,同時(shí)在節(jié)能方面,還做到了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,降本增效。