張峰
(山東地礦集團有限公司,濟南 250013)
江蘇某鐵礦于1995年開工建設,一期礦井2001年9月正式竣工投產,一期工程設計年產能力300 噸/年,采用邊生產邊基建模式;二期工程礦體埋深多數(shù)集中在140~450 m之間,已探明的鐵礦石儲量1300萬噸,占總儲量的40%,平均品位52.66%,伴生銅、鈷、金等貴重金屬,開采價值較大。隨著國內經濟的迅猛發(fā)展,市場對鋼鐵的需求日益增大,鐵礦石的開采量也隨之加大,該鐵礦的開采已逐步向深部邁進,但該礦區(qū)地下水資源豐富,巷道涌水明顯,經監(jiān)測,巷道涌水量最高時達1200 m3/h,對周邊礦區(qū)開采造成困擾。
為保障鐵礦安全開采,該鐵礦委托我單位在礦區(qū)內施工充填鉆孔2個。經了解,另一施工隊伍前期采用常規(guī)鉆進技術,出現(xiàn)了鉆遇采空區(qū)、裂隙帶泥漿液泄露問題,嚴重時,泥漿液有進無出,不但污染地下水,還造成孔壁坍塌,粘、附、卡鉆等井內事故,甚至導致鉆孔報廢而延誤工期,造成巨大經濟損失。我單位施工技術人員反復研究,根據(jù)施工礦區(qū)地層特點,采用下套管護孔換徑,礦區(qū)上部回填段及第四系層段擬采用回轉鉆進工藝,下部井段采用氣動潛孔錘鉆進工藝施工。
氣動潛孔錘鉆探施工,又稱氣動孔底沖擊回轉鉆探。在這種鉆探方法中,壓縮空氣既作為沖洗介質又作為氣動能量。在鉆頭與鉆桿間,連接一個風動潛孔錘,把通過鉆桿輸入的壓縮空氣的能量轉化為機械沖擊能,并用活塞沖擊鉆頭實現(xiàn)孔底沖擊碎巖。氣動潛孔錘特點是沖擊功大、回轉速度低、軸向鉆頭壓力低、碎巖效率高、鉆頭使用壽命長,適合鉆探中硬以上巖層。與常規(guī)泥漿回轉鉆進工藝相比,具有鉆進效率高,施工周期短,無地層污染等優(yōu)點,廣泛適用于基巖水井、頁巖氣、地熱資源勘查、礦山采空區(qū)和建筑基礎施工等領域。
0~3.0 m為混凝土地面,3.0~6.0 m為回填層,6.0~40.0 m為第四系地層,40.0~410.0 m為斜長角閃巖。
設計井型為垂直井型,三級井身結構,套管完井。根據(jù)前期地質資料,設計井深210 m。
(2)二開:孔徑406.4 mm;穿過第四系,入基巖5 m,深約45 m,下入?377 mm×8 mm螺旋鋼管,水泥封固。
(3)三開:氣動潛孔錘施工;孔徑325.0 mm;鉆至目的層位,深約410 m,下入?194 mm充填管。
①所有鉆孔井斜不能超過1%;②全孔下套管,無縫鋼管對接采用焊接,內壁要求光滑;③下套管后要求對孔壁與管壁之間進行水泥充填,孔底不得有漏水現(xiàn)象;④施工完畢后,鉆屑和污水現(xiàn)場清理干凈,場地恢復。
礦區(qū)上部回填段及第四系層段(40 m)擬采用回轉鉆進工藝,采用泥漿護壁牙輪鉆頭鉆進,下入?426 mm×8 mm、?377 mm×8 mm螺旋鋼管護壁,下部井段采用?325 mm氣動潛孔錘鉆進工藝施工。
4.1.1 牙輪鉆進
鉆壓和轉速既決定著鉆頭破碎巖石的效率,又影響到鉆頭牙齒、軸承的磨損。軟地層,鉆頭以剪切作用為主,一般采用高轉速、低鉆壓;中硬地層,鉆頭產生剪切、沖擊、壓碎綜合作用,一般采用中等轉速和中、高鉆壓;硬地層,鉆頭以壓碎、沖擊為主,一般采用較高鉆壓、低轉速。
4.1.2 氣動潛孔錘鉆進
主軸轉速10~20 r/min,鉆壓25~27 kN,送風量60 m3/min。
4.2.1 牙輪鉆進鉆具組合
?133 mm主動鉆桿+?127 mm鉆桿+?203 mm鉆鋌+牙輪鉆頭。
4.2.2 氣動潛孔錘鉆具組合
?133 mm主動鉆桿+?127 mm鉆桿+?203 mm鉆鋌(+?159 mm鉆鋌)+空氣潛孔錘。
治療技術內容:包括關節(jié)活動技術、肌力訓練、關節(jié)松動術、牽伸技術、平衡協(xié)調訓練、神經發(fā)育療法、神經肌肉本體感覺促進療法、運動再學習療法等。
4.3.1 牙輪鉆進
(1)地基要平整牢固,設備安裝就位時保證“三點一線”,確保施工過程中不發(fā)生傾斜、移位等現(xiàn)象。
(2)鉆進過程中要精心操縱,平穩(wěn)送鉆,不能加壓啟動轉盤。井下出現(xiàn)起蹩跳鉆現(xiàn)象時及時起鉆檢查牙輪鉆頭。連續(xù)產生憋跳鉆時,若地面設備無問題,應立即起鉆,避免掉牙輪。
(3)鉆進中操作要平穩(wěn),送鉆要均勻,嚴禁猛提猛放、溜鉆和鐓鉆。
(4)如發(fā)現(xiàn)鉆頭無進尺,泵壓明顯升高或降低,機械轉速突然下降,扭矩增大等現(xiàn)象時,若地面設備無問題,應起鉆檢查。
4.3.2 氣動潛孔錘鉆進
(1)鉆具下入孔內啟動空壓機后稱重,把鉆壓儀清零,緩慢轉動鉆具加壓,此時鉆壓儀顯示的數(shù)值即為鉆孔工作鉆壓,鉆壓為鉆鋌重量的30%,潛孔錘正常工作后即為正常鉆進。
(2)開孔用導向及人工扶正鉆進,轉速15~20 r/min,送風量為33 m3/min,加入鉆鋌后用鉆鋌重量的40%以內控制鉆進,即鉆鋌重量20 kN,鉆進壓力不超過8 kN(以鉆壓表稱重為準),以此類推。鉆鋌重量超過70 kN后轉入正常鉆進。
(3)鉆進過程中,隨時關注進尺情況和鉆具聲音,若鉆進中鉆速突然降低或不進尺,且氣壓猛增,盡快將鉆具提離孔底,防止發(fā)生埋鉆和其他事故的發(fā)生。在鉆進過程中隨時觀察排渣口排渣情況是否正常,根據(jù)排出的巖渣和地層柱狀圖了解地層情況,以判斷工作是否正常。
(4)保持鉆具內孔清潔,防止?jié)摽族N活塞卡住而不能工作,防止內缸套和活塞過快磨損。
(5)鉆具接近井底0.5 m時送風,待風返回井口后,再開動鉆機轉動鉆具,掃到井底,潛孔錘工作正常后按正常參數(shù)鉆進。
(6)加鉆桿時把鉆具提離孔底,主動鉆桿出井口后方可停風、加鉆桿。
(7)每回次結束,要及時檢查潛孔錘螺紋連接及鉆頭卡銷等關鍵部位,以防潛孔錘零部件脫落井內。
1號鉆孔0~40 m用泥漿護壁牙輪鉆頭鉆進,40~410 m采用回轉鉆機配合空氣潛孔錘鉆進,鉆進410.56 m,順利通過采空區(qū)空巷和漏失層,最大井斜角<0.8°,孔斜完全達到設計要求,顯示出空氣潛孔錘施工鉆孔垂直度高、孔斜穩(wěn)定的特點。
此次施工總計用時17 d,鉆進用時大約8 d,其他用時9 d,鉆進用時占總用時的47%,純鉆月效率為1539.6 m(下套管、固井、修設備及等料時間排除在外),實際鉆月效率為724.5 m。前期另一施工隊伍采用回轉工藝鉆進,平均每天進尺為12.8 m,鉆進410 m需用32 d,純鉆月效率只有384.3 m。以上數(shù)據(jù)充分顯示出空氣潛孔錘效率高的特點,比常規(guī)鉆進時效提高了3~4倍,是一種效率高、周期短的鉆進方法,屬于在礦山采空區(qū)進行鉆探的一種行之有效的方法。
①該孔施工深度較深,產生巖粉排放較多,為滿足施工要求適時采用三通并聯(lián)兩臺壓風機,滿足氣流上返速度,增加風量,以提高排渣能力。②隨著孔深的增加,為使得鉆孔內巖粉排放干凈,可采用泡沫鉆進,即泡沫鉆進時,先送風,再泵入泡沫溶液劑,能夠有效提高巖粉排放能力。③加鉆桿后,先探明井底內殘渣,如超過0.5 m時,要先送風清渣,然后再正常鉆進。④鉆深超過100 m后,隨時觀察返上來的巖屑數(shù)量,確定巖粉全部返出后,方可進尺,以防井壁儲存過多巖屑,造成埋鉆事故。
①由于潛孔錘的工作原理和錘頭的特殊結構,決定了鉆孔孔壁不是圓整光滑的,當鉆進速度快而轉速又高時,更容易出現(xiàn)這種現(xiàn)象,要合理控制進尺和轉速的關系,根據(jù)情況使用擴孔器。②檢修潛孔錘時,一定要重點檢修止逆閥,要保證配合間隙適中,活動靈活。止逆閥活動不靈活,會造成巖粉倒灌入潛孔錘,使之不能工作。必須保證空壓機在較低風壓中工作,環(huán)空風速得以提高,孔內巖屑才能徹底清理干凈。③本次所用的TSJ-600型鉆機在空氣潛孔錘鉆進施工中輔助時間較長,不能準確控制鉆進參數(shù),工作可靠性較差,今后可與全液壓動力頭鉆機配合使用,可進一步提高鉆進效率,減少孔內事故的發(fā)生。