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      水泥窯脫硝工藝技術(shù)綜合評價

      2018-04-02 07:41:08馬嬌媚陶從喜彭學(xué)平陳昌華
      水泥技術(shù) 2018年2期
      關(guān)鍵詞:風(fēng)管生產(chǎn)線調(diào)試

      馬嬌媚,陶從喜,彭學(xué)平,陳昌華

      1 引言

      水泥生產(chǎn)線NOx的排放量占全國氮氧化物排放量的10%左右,排在火力發(fā)電和汽車尾氣排放之后的第三位。水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 4915-2013規(guī)定,現(xiàn)有與新建水泥廠氮氧化物排放濃度≯400mg/m3(標(biāo)),重點地區(qū)水泥廠氮氧化物排放濃度≯320mg/m3(標(biāo)),現(xiàn)有企業(yè)自2015年7月1日起執(zhí)行,新建企業(yè)從2014年3月1日起執(zhí)行。新標(biāo)準(zhǔn)的出臺使得水泥脫硝技術(shù)成為水泥行業(yè)技術(shù)研究的熱點,筆者近期參與了多條水泥生產(chǎn)線脫硝工藝技術(shù)的開發(fā)、調(diào)試及調(diào)研,對脫硝技術(shù)進(jìn)行了總結(jié),并與最近水泥行業(yè)脫硝領(lǐng)域流行的“無氨脫硝”進(jìn)行了綜合對比。

      2 脫硝工藝及技術(shù)原理

      2.1 NOx生成機(jī)制(圖1)

      盡管NOx在國家排放標(biāo)準(zhǔn)中全部按照NO2計算,但其實際主要成分為NO,占到90%左右,按照產(chǎn)生來源劃分主要分為熱力氮和燃料氮,瞬時氮則可以忽略。窯內(nèi)的高溫環(huán)境是熱力氮產(chǎn)生的主要來源,燃料氮在窯內(nèi)也會形成,但相對于熱力氮不占主導(dǎo);分解爐內(nèi)則主要產(chǎn)生燃料氮[1]。

      圖1 NOx生成機(jī)理圖

      2.2 脫硝工藝

      水泥脫硝工藝技術(shù)即NOx控制技術(shù),如圖2所示,按照處置的部位及是否需要二次投資可以分為兩類:一類是燃燒改善,為一次措施,不需要額外二次投資增加設(shè)備,主要是改變運(yùn)行條件和改進(jìn)燃燒方法。NOx的產(chǎn)生與環(huán)境的氧含量、溫度、燃料的氮元素含量成正比,改變運(yùn)行條件的措施正是基于此,降低過??諝庀禂?shù)、降低燃燒熱負(fù)荷、降低燃料的含氮量的主要目的是進(jìn)行低氧燃燒,控制局部高溫,控制燃料中的氮元素含量,進(jìn)而減少NOx的生成。另一類則是二次措施,通過后續(xù)工藝處置窯爐廢氣,最常見的是SNCR和SCR[2]以及脫硫脫硝除塵一體化等煙氣凈化技術(shù)。為了降低脫硝成本,二次措施必須在一次措施即充分改善燃燒后使用。在一次措施中,倍受關(guān)注的是分級燃燒,分級燃燒可分為分風(fēng)分級燃燒和分燃料分級燃燒。脫硝風(fēng)管屬于分風(fēng)分級燃燒;最近流行的“無氨脫硝”屬于分燃料分級燃燒。分級燃燒改造代價小,配合運(yùn)行條件的改變,可以大幅節(jié)約噴氨量,減少氨逃逸,大幅節(jié)約水泥廠的運(yùn)行成本,是目前行業(yè)研究的熱點之一。

      2.3 分級燃燒

      圖2 NOx控制技術(shù)

      分級燃燒主要目的是產(chǎn)生還原區(qū),制造一個氧氣不足的燃燒環(huán)境,將NOx還原為N2。至于還原作用的機(jī)理,不同學(xué)者給出了不同的模型。圖3所示為以HCN主要介質(zhì)的NOx生成和還原機(jī)理圖[3],HCN既可以和O2反應(yīng),使氮元素氧化形成NO,又可以和NO反應(yīng),使氮元素還原形成N2,這取決于反應(yīng)環(huán)境中氧的充足與否。

      圖3 以HCN為主要介質(zhì)的NOx反應(yīng)機(jī)理圖

      還有學(xué)者認(rèn)為焦炭和CO也可以作為還原介質(zhì)起到脫硝作用,生料分解生成的CaO對NO還原有催化作用,反應(yīng)方程式如下:

      其反應(yīng)速率如式(2)所示[4]:

      式中YNO、YCO分別指氣體中NO、CO組分的質(zhì)量分?jǐn)?shù),Tg為反應(yīng)溫度。由以上公式可以看出,還原區(qū)中的還原介質(zhì)CO濃度、反應(yīng)溫度Tg對于脫硝反應(yīng)起到關(guān)鍵作用,而CO相對于HCN又便于測量,因此CO分布濃度、溫度梯度的熱工測試對于本文脫硝工藝的調(diào)試起到了重要作用。

      3 脫硝工藝的技術(shù)對比

      3.1 脫硝風(fēng)管和低氮分解爐

      天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司低氮型分解爐(TDF)是公司在二十多年脫硝技術(shù)研究的基礎(chǔ)上不斷改進(jìn)推出的爐型,是公司主推的一種采用空氣分級燃燒原理的技術(shù)路線[5]。如圖4所示,通過入爐物料的分料閥門A,控制分解爐燃燒區(qū)間的溫度梯度,創(chuàng)造出高溫區(qū),形成脫硝反應(yīng)的最佳溫度;通過脫硝風(fēng)管閥門D,將三次風(fēng)主管的風(fēng)引出一股向上進(jìn)入中柱體,分級加入燃燒空氣,在主燃區(qū)缺氧的環(huán)境形成富含CO還原介質(zhì)的燃燒區(qū),還原已經(jīng)形成的氮氧化物,抑制燃料中的氮元素向氮氧化物轉(zhuǎn)化,達(dá)到脫硝的目的。脫硝風(fēng)管開啟時要同步降低三次風(fēng)主管的閥門(圖4中B、C)開度,在監(jiān)測分解爐和塔內(nèi)三次風(fēng)管不結(jié)皮的前提下,通過入爐料管的分料提高分解爐主燃燒區(qū)的溫度至1 050~1 200℃范圍內(nèi)。燒成氣氛上,在分解爐內(nèi)燃料完全燃燒的基礎(chǔ)上,控制分解爐出口的氧含量<2%,預(yù)熱器出口的氧含量<3%。以下是典型調(diào)試案例。

      圖4 TDF型分解爐脫硝風(fēng)管簡圖

      3.1.1運(yùn)行案例一

      河南孟電水泥生產(chǎn)線水泥燒成系統(tǒng)為天津院有限公司設(shè)計并供貨,采用煙煤和無煙煤作為燃料,通過脫硝風(fēng)管進(jìn)行三次風(fēng)的分級加入,即脫硝風(fēng)管抽走一部分三次風(fēng),一部分三次風(fēng)先和燃料接觸發(fā)生燃燒反應(yīng),產(chǎn)生還原氣體如CO等,CO與NOX進(jìn)行脫硝反應(yīng),進(jìn)入脫硝風(fēng)管的另一部分三次風(fēng)與未完全燃燒的燃料再次匯合,最終實現(xiàn)燃料的完全燃燒。同時分解爐出口管道預(yù)留SNCR噴氨位置,氮氧化物排放實際控制值為260±30mg/m3(標(biāo))。

      該生產(chǎn)線點火投料后噴氨量一直為2m3/h,2016年7月18日脫硝風(fēng)管投運(yùn)后噴氨量下降到1.5m3/h以下,脫硝效果~30%。之后,煙室和分解爐出口的氣體分析儀出現(xiàn)故障,不利于中控以此判斷脫硝效果和拉風(fēng)情況。八月初廠家進(jìn)行修理后,以這兩處的氣體成分作為判斷依據(jù)進(jìn)一步加大脫硝風(fēng)管的開度,爐出口的NOx可以穩(wěn)定在~500ppm,噴氨量持續(xù)穩(wěn)定在0.5m3/h。投料以來NOx測試結(jié)果如表1所示。

      表1 脫硝風(fēng)管投運(yùn)前后的噴氨量對比

      表2 SNCR系統(tǒng)氨水用量統(tǒng)計

      經(jīng)過反復(fù)調(diào)試,脫硝風(fēng)管運(yùn)行穩(wěn)定,投產(chǎn)一段時間后進(jìn)行了氨水用量統(tǒng)計(如表2所示),噴氨量連續(xù)穩(wěn)定在0.5m3/h以下,其中煙室的NOx在700~1 500ppm之間。脫硝風(fēng)管投運(yùn)后,系統(tǒng)的投料量始終在400t/h以上,產(chǎn)質(zhì)量合格。分解爐出口在噴氨前NOx濃度約為500ppm以下,折算成10%氧含量為600mg/m3(標(biāo)),噴氨量可以控制在0.5m3/h以下。采用三次風(fēng)分風(fēng)的方式可實現(xiàn)脫硝效率70%以上,每噸熟料節(jié)約運(yùn)行成本3元,一條生產(chǎn)線投產(chǎn)后預(yù)計每年通過脫硝風(fēng)管可實現(xiàn)NOx減排~2 300t。

      3.1.2運(yùn)行案例二

      土耳其SIVAS項目是公司4 500t/d規(guī)??偘嗌a(chǎn)線,燃料采用含硫石油焦,脫硝技術(shù)路線采用脫硝風(fēng)管進(jìn)行分風(fēng)分級燃燒,分解爐為公司最新TDF型分解爐。一般燒石油焦時,因含硫拉風(fēng)大,石油焦燃燒溫度較高,NOx生成較多。這個項目在設(shè)計時,業(yè)主想進(jìn)行分燃料分級燃燒,經(jīng)過論證認(rèn)為,分燃料分級燃燒存在結(jié)焦的風(fēng)險,我們說服了業(yè)主堅持走分風(fēng)分級燃燒路線,點火投產(chǎn)后NOx一度超標(biāo),脫硝風(fēng)管開啟后,NOx大幅下降,脫硝效率達(dá)到50%以上,投料量穩(wěn)步增長。調(diào)試結(jié)果見表3。

      表3 土耳其SIVAS項目NOx排放調(diào)試進(jìn)度說明

      3.2 無氨脫硝調(diào)研和調(diào)試

      近來“無氨脫硝”的概念被一些專門解決脫硝問題的公司爭相宣傳,引起了大家的極大興趣。劉宏杰等報道的蒸汽低氨燃燒技術(shù)[6]脫硝效率可達(dá)70%以上。我們進(jìn)行了多方資料查詢,并進(jìn)行了實地調(diào)研測試。

      我們對天山生產(chǎn)線實施無氨脫硝技改的生產(chǎn)線進(jìn)行了調(diào)研,其原理為在分解爐錐部創(chuàng)造出能夠還原NOx的氣氛,其措施為上移三次風(fēng)管主管,在分解爐錐部增加兩個燃燒器,同時增加兩個蒸汽噴槍。至于還原介質(zhì),以往報道說是因為加入了蒸汽變?yōu)橛|媒,激發(fā)了還原介質(zhì)CO、CH4、H2、HCN大量產(chǎn)生,進(jìn)而還原NOx。為此我們在現(xiàn)場進(jìn)行了氣體成分測試,并對不同蒸氣量進(jìn)行了實驗?,F(xiàn)場測試數(shù)據(jù)見表4。

      表4 天山現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)(SNCR停)

      從以上測試得到的結(jié)論如下:(1)水蒸氣噴入量對脫硝效果的影響很小,幾乎不起作用。(2)SNCR停時,爐出口NOx為220ppm左右,折算至國標(biāo)單位約250mg/m3(標(biāo))(NO2@10%O2),基本滿足國家排放標(biāo)準(zhǔn)。(3)系統(tǒng)拉風(fēng)較小,爐出口O2含量為1.0%左右,分解爐出口存在大量的CO,遠(yuǎn)高于公司常規(guī)生產(chǎn)線的控制值500ppm,此兩點有利于降低NOx排放。(4)煙室NOx含量較少,窯系統(tǒng)本底的NOx產(chǎn)生較少,遠(yuǎn)低于案例一及案例二中的NOx含量,為無氨脫硝的實現(xiàn)創(chuàng)造了條件。

      4 結(jié)語

      本文總結(jié)了水泥窯的脫硝技術(shù)路線及相應(yīng)原理,結(jié)合多年來的研究重點介紹了兩種脫硝路線,一種是脫硝風(fēng)管,一種是無氨脫硝(蒸氣燃燒),得出如下結(jié)論:

      (1)最新投產(chǎn)的脫硝風(fēng)管,在前期開發(fā)中考慮了三次風(fēng)三股風(fēng)的匹配關(guān)系,制造了分解爐主燃區(qū)的還原氣氛,可以在不影響產(chǎn)質(zhì)量的情況下還原NOx,在國內(nèi)外水泥生產(chǎn)線上均有較好的脫硝效果,脫硝效率可以達(dá)到70%以上。

      (2)無氨脫硝的技術(shù)路線效果有局限性,比如對煤質(zhì)的要求高,對爐容要求高,有大量的還原氣體,燃燒不充分,在煙室上部、分解爐錐部噴入燃料容易結(jié)焦造成系統(tǒng)不穩(wěn)定,其技術(shù)還有待進(jìn)一步研究論證。

      (3)所有脫硝技術(shù)路線原理都是相通的,均需要制造還原氣氛,無論是分級燃燒還是無氨脫硝,均是讓燃料在燃燒不充分的條件下先反應(yīng)生成CO等還原介質(zhì),從而還原NOx,進(jìn)而降低噴氨量,實現(xiàn)“低氨”脫硝至“無氨”脫硝。

      (4)所有脫硝技術(shù)路線均需要配合水平較高的操作調(diào)試,盡可能降低拉風(fēng),減少系統(tǒng)的氧化氣氛,盡可能降低窯內(nèi)的煅燒溫度,減少系統(tǒng)本底產(chǎn)生的NOx。

      (5)完全實現(xiàn)無氨脫硝有一定的實施條件,比如對煤質(zhì)、對系統(tǒng)操作甚至對生料的易燒性等要求高。水泥窯的脫硝必須建立在對窯爐熱工機(jī)制的把握上,還有很長的研發(fā)路程要走。

      參考文獻(xiàn):

      [1]張千程,考宏濤,郭濤,等.水泥窯爐NOx減排技術(shù)探討[J].硅酸鹽通報,2014,33(9):2 258-2 263.

      [2]D.Edelkott.Operating experience with the high-dust SCR technology[J].Cement International,2015,(4):46-50.

      [3]Barbara Borges Fernandes.Reburning.Howto reduce NOx emissions in different types of inline calciners[J].Z.K.G.,2016,(11):36-39.

      [4]楊國華,呂剛,陳艷艷,趙強(qiáng).空氣分級對分解爐燃燒過程影響的模擬研究[J].節(jié)能技術(shù),2014,(4):312-317.

      [5]馬嬌媚,陶從喜.5 500t/d生產(chǎn)線脫硝風(fēng)管的調(diào)試分析[J].水泥,2017,(9):56-59.

      [6]劉宏杰,劉勇,朱乾,段宜凱.用蒸汽燃燒技術(shù)提升SNCR系統(tǒng)的脫硝效率[J].水泥,2017,(10):52-53.■

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