張高科
OK54-6水泥輥磨是丹麥?zhǔn)访芩构窘陙碓O(shè)計(jì)供貨的最大型號六輥水泥輥磨,2016年9月開始用于伊拉克南部NAJAF省KAR項(xiàng)目6 000t/d熟料生產(chǎn)線。
水泥配料站設(shè)置熟料倉(300m3)、石膏倉(120 m3)、石灰石倉(120m3)、倉下設(shè)置熟料皮帶秤(0~432t/h)、石膏皮帶秤(0~35t/h)、石灰石皮帶秤(0~35t/h)。物料經(jīng)皮帶輸送到入磨皮帶,入磨皮帶上的除鐵器分離入磨物料中所夾帶的金屬,物料經(jīng)過分料三通閥和入磨分隔輪進(jìn)入輥磨。磨機(jī)設(shè)六個(gè)磨輥,物料經(jīng)過磨輥碾壓,顆粒粉被風(fēng)帶起進(jìn)入選粉機(jī),選粉后的粗粉回磨繼續(xù)粉磨,成品顆粒被風(fēng)帶出選粉機(jī)后經(jīng)旋風(fēng)筒收塵,再經(jīng)回轉(zhuǎn)下料器進(jìn)入輸送斜槽。磨內(nèi)沒有被充分研磨的物料作為吐渣被排出,再循環(huán)回磨內(nèi)粉磨,廢氣則經(jīng)過袋收塵器從煙囪排出,其中的回灰作為成品進(jìn)水泥庫。
表1 OK 54-6磨機(jī)系統(tǒng)主機(jī)配置
初始開磨由史密斯操作員操作,喂料量180t/h,加載壓力8.8MPa,由于喂料量低,無法形成穩(wěn)定的料層,落輥之后因振動大跳停,之后重新開磨。由于磨機(jī)內(nèi)有料,料層形成快,落輥之后較之前穩(wěn)定而開磨成功。調(diào)試初期喂料量為200t/h,料層不穩(wěn)定,磨機(jī)振動極大,如果入磨熟料細(xì)小顆粒多,就會引起大振動而跳停。
表2 磨機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)指標(biāo)
圖1 磨機(jī)系統(tǒng)中控操作畫面
中方操作員操作時(shí),吸取了此前的教訓(xùn),從開磨到運(yùn)行均較為正常,具體調(diào)整如下:
(1)調(diào)整喂料量。喂料量初始值設(shè)置為260~280t/h。喂料量增大使物料可在磨盤上更快形成穩(wěn)定料層,落輥之后磨機(jī)振動減少。
(2)調(diào)整加載壓力。初始值調(diào)整為9.5MPa,由于喂料量增加,壓力也適當(dāng)增加。
(3)調(diào)整落輥時(shí)間。以前喂料后2分10秒時(shí)準(zhǔn)時(shí)落輥,經(jīng)觀察磨機(jī)功率和磨內(nèi)壓差,并且結(jié)合物料到磨內(nèi)時(shí)間,將落輥時(shí)間調(diào)整在2分15秒到25秒之間,再根據(jù)主電機(jī)功率和壓差以及料層厚度調(diào)整循環(huán)風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度、選粉機(jī)轉(zhuǎn)速、加載壓力等來穩(wěn)定磨機(jī)運(yùn)行,然后提產(chǎn)。
開機(jī)順序:啟動成品入庫輸送組,啟動選粉機(jī),啟動排風(fēng)機(jī)(水泥磨為獨(dú)立的用風(fēng)系統(tǒng),配置有升溫用的熱風(fēng)爐和獨(dú)立的排風(fēng)機(jī)),啟動循環(huán)風(fēng)機(jī),開啟熱風(fēng)爐進(jìn)行升溫,開啟吐渣循環(huán)組,開啟磨輥油站、液壓站、減速機(jī)油站,溫度達(dá)到之后啟動主電機(jī),啟動喂料,落輥,落輥的同時(shí)開啟磨內(nèi)噴水,逐步調(diào)整增加產(chǎn)量。
(1)史密斯操作系統(tǒng)有完善的連鎖保護(hù)程序,如循環(huán)風(fēng)機(jī)擋板不關(guān)閉則無法開啟循環(huán)風(fēng)機(jī),下級設(shè)備不開啟則上級設(shè)備無法啟動,所以不用擔(dān)心開啟順序錯(cuò)誤而導(dǎo)致事故發(fā)生,設(shè)置倉位保護(hù)避免了進(jìn)錯(cuò)料或者進(jìn)料冒倉等問題,操作時(shí)只需要按照順序操作,看準(zhǔn)時(shí)機(jī)調(diào)整參數(shù)。
(2)此磨機(jī)對溫度比較敏感,溫度在100~110℃之間磨機(jī)最穩(wěn)定,如果出磨溫度>110℃,磨機(jī)料層就會不穩(wěn)定,壓差與主電機(jī)功率增大,振動也隨之增大;出磨溫度<100℃時(shí)料層變厚,磨機(jī)運(yùn)行雖然比較穩(wěn)定,但粉磨效果變差。
(3)磨內(nèi)需持續(xù)噴水,在初始開磨時(shí)開啟噴水,噴水量需在4t/h左右,料層易穩(wěn)定,落輥后振感小。隨之慢慢減少噴水,平時(shí)運(yùn)行噴水在2.5~3t/h之間,盡量減少噴水,保證出磨水泥水分<0.5%。我們也嘗試過不噴水,但結(jié)果都是以磨機(jī)振動大跳停而結(jié)束。
(4)磨內(nèi)六輥,可“三三式”單獨(dú)操作,即落輥時(shí)1、3、5先下落,另外三個(gè)輥后下落,或者只1、3、5下落進(jìn)行粉磨,或者只2、4、6下落進(jìn)行粉磨。
(5)獨(dú)立的用風(fēng)系統(tǒng),升溫時(shí)開啟尾排風(fēng)機(jī)、循環(huán)風(fēng)機(jī),開啟熱風(fēng)爐進(jìn)行升溫(由于是伊拉克項(xiàng)目,燃料均為重油),正常喂料運(yùn)行之后保持熱風(fēng)爐運(yùn)行,可用油量調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)油量(70~1 200kg/h),熟料自身熱量足夠則保持70kg/h,閥門最低開度下幾乎不往磨內(nèi)輸送熱量,正常情況下油耗在0.5t/d左右。由于排風(fēng)系統(tǒng)獨(dú)立、熱風(fēng)系統(tǒng)自己配置,整個(gè)系統(tǒng)的壓力非常穩(wěn)定,磨機(jī)易操作,可以設(shè)置PID自動調(diào)節(jié)出磨溫度(系統(tǒng)會根據(jù)設(shè)定溫度和實(shí)際出磨溫度的偏差自動調(diào)節(jié)熱風(fēng)爐用油量),在磨機(jī)循環(huán)風(fēng)管道上設(shè)有冷風(fēng)閥,如果熟料溫度過高,可以開大排風(fēng)機(jī)閥門,排出熱風(fēng),然后通過冷風(fēng)閥調(diào)節(jié)溫度,也可以通過調(diào)節(jié)磨內(nèi)噴水量控制溫度。大多數(shù)情況下,如果熟料溫度過高,可通過及時(shí)轉(zhuǎn)換熟料庫底下料口更換熟料以控制入磨熟料的溫度,因?yàn)闊岬氖炝弦啄バ暂^差,提高產(chǎn)量較難。圖2為喂料量不變時(shí)磨機(jī)系統(tǒng)主要參數(shù)趨勢線,由此可以看出磨機(jī)的穩(wěn)定性與溫度的關(guān)系。
圖2 磨機(jī)系統(tǒng)主要參數(shù)趨勢線
(6)磨機(jī)設(shè)計(jì)產(chǎn)量為350t/h,但在實(shí)際運(yùn)行中,產(chǎn)量基本在330~350t/h之間,電耗在30~31kWh/t之間。期間史密斯公司提供了一批助磨劑,試用后產(chǎn)量可以達(dá)到370t/h,電耗也降低到27.5kWh/t左右(表3)。此類型助磨劑的主要作用為消除粉體之間的靜電作用。
表3 助磨劑的作用*
如果磨機(jī)停磨時(shí)間長,重新開磨落輥時(shí)磨輥下落速度過快,直接落到磨盤上,會造成振動大而跳停(正常情況下磨輥從高點(diǎn)下落到接觸料層需要50~60s左右,長時(shí)間停磨后落輥僅需15s即完全下落)。
解決辦法:長時(shí)間處于保壓狀態(tài),落輥時(shí)液壓站需先卸壓,再加載壓力,卸壓時(shí)沒有設(shè)計(jì)液壓油流量調(diào)節(jié)裝置,會導(dǎo)致卸壓過快直接加載壓力,造成磨輥下落速度過快。所以在開磨前半個(gè)小時(shí)左右,在液壓站的操作控制面板上手動控制卸壓落輥,然后再抬起磨輥,這樣喂料開磨時(shí)就不會出現(xiàn)磨輥下落速度過快的問題了。
(1)情況一:由于出廠水泥強(qiáng)度比以前略低,要求比表面積控制在3 300cm2/g以上,所以將選粉機(jī)轉(zhuǎn)速由以前的88%提高到92%,但磨機(jī)功率出現(xiàn)周期性的波動增大,造成磨機(jī)振動大,嚴(yán)重時(shí)直接跳停。將選粉機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)整回88%后磨機(jī)未再出現(xiàn)振動跳停的情況。分析認(rèn)為,選粉機(jī)轉(zhuǎn)速控制過高,一些回灰的細(xì)粉在磨機(jī)內(nèi)積聚過多就會掉落下來,造成突發(fā)性的振動跳停。
(2)情況二:收塵器回灰引起。收塵器下料管道堵塞引起收塵器壓差報(bào)警,現(xiàn)場人員處理時(shí)敲打下料管,收塵器的大量回灰落入皮帶隨后進(jìn)磨,細(xì)粉物料突然進(jìn)磨,造成磨機(jī)振動跳停。
總之,大量細(xì)粉物料進(jìn)磨,磨盤上細(xì)粉顆粒多,碾磨時(shí)易出現(xiàn)瞬間的滑動,引起振動大甚至跳停。從正常運(yùn)行時(shí)的曲線上可以看到:所有曲線都很穩(wěn)定,料層瞬間下降,壓差和主電機(jī)功率上升,振動直線上升。出現(xiàn)這種情況是沒有時(shí)間去做調(diào)整的,只能及時(shí)檢查設(shè)備來避免。
本廠設(shè)1號和2號兩個(gè)水泥庫,成品水泥經(jīng)斜槽輸送至入庫提升機(jī),再經(jīng)過庫頂斜槽進(jìn)入水泥庫。由于輥磨碾磨的水泥顆?;旧蠟槠瑺?,比球磨機(jī)磨出來的顆粒沖刷效果更明顯,庫頂斜槽輸送機(jī)的帆布易被沖刷破,造成斜槽堵塞引起提升機(jī)跳停。重新更換帆布,調(diào)整接料板后提升機(jī)運(yùn)行正常。
開始時(shí)認(rèn)為產(chǎn)生結(jié)塊的原因是出磨水泥水分大,采取了控制磨內(nèi)噴水的措施,減少出磨水泥水分。但結(jié)塊情況不見好轉(zhuǎn),并且化驗(yàn)室數(shù)據(jù)顯示:出磨水泥水分均<0.5%,出庫水泥水分在0.2%~0.4%之間。經(jīng)分析,同樣兩個(gè)庫,1號庫沒有結(jié)塊而2號庫有結(jié)塊,說明不是水泥水分引起的。后檢查設(shè)備發(fā)現(xiàn)2號水泥庫庫頂?shù)氖諌m風(fēng)機(jī)風(fēng)量小且濾袋有破損,庫頂內(nèi)壁上有結(jié)露現(xiàn)象。處理好濾袋后,增大風(fēng)機(jī)風(fēng)門,排風(fēng)量增大,情況好轉(zhuǎn)。
具體原因:水泥中的水氣進(jìn)入庫后上浮到庫頂,后經(jīng)過收塵風(fēng)機(jī)將濕氣排出,但收塵器風(fēng)量不夠,水氣不能及時(shí)排出,就會遇冷液化,在庫頂內(nèi)壁形成結(jié)露,遇到水泥細(xì)粉后形成板結(jié)。天冷時(shí),空氣中水氣大,庫滿停機(jī)后,最好將收塵器也關(guān)停,若收塵器持續(xù)運(yùn)行,反而會將濕度大的冷空氣抽進(jìn)庫內(nèi),造成冷凝,形成結(jié)塊。
合適高度的擋料環(huán)對磨機(jī)的產(chǎn)量、電耗有決定性作用,史密斯OK54-6輥磨初始安裝時(shí)擋料環(huán)高度為180mm,磨機(jī)在調(diào)試初期開磨時(shí)和運(yùn)行中,頻繁出現(xiàn)料層不穩(wěn)跳停的情況,并且產(chǎn)量難以達(dá)到設(shè)計(jì)的350t/h,電耗同樣超過設(shè)計(jì)的29.5kWh/t。起初認(rèn)為是擋料環(huán)過高,造成粉磨后的物料不能及時(shí)被甩出,從而影響了產(chǎn)量。但將擋料環(huán)高度調(diào)整至150mm后磨機(jī)振動更大。后將擋料環(huán)高度恢復(fù)至180mm,運(yùn)行一段時(shí)間后,又將擋料環(huán)加至300mm,其結(jié)果是磨機(jī)主電機(jī)功率增加,產(chǎn)量降低,料層比以前穩(wěn)定。表4為史密斯加減擋料環(huán)高度的數(shù)據(jù)對比。
經(jīng)多次測試,最終將擋料環(huán)高度恢復(fù)到初始時(shí)的180mm后,磨機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,產(chǎn)量及電耗等也較為正常。
在運(yùn)行3個(gè)多月,產(chǎn)量達(dá)到440 000t時(shí)測量輥皮的磨損度,其結(jié)果是磨盤磨損在1~2mm之間,磨輥磨損在2~3mm之間,磨損度很小。
表4 擋料環(huán)高度的影響
本生產(chǎn)線中所使用的史密斯大型水泥輥磨基本能滿足生產(chǎn)銷售需求,操作較為簡單,運(yùn)行穩(wěn)定,其不足是備品備件的價(jià)格略貴。相信大型水泥輥磨的技術(shù)會越來越成熟,大型水泥輥磨會成為未來先進(jìn)水泥生產(chǎn)線的首選。■