黃志峰,王 樂
(中國南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司檢修試驗(yàn)中心,廣東 廣州 511400)
近年來,聯(lián)軸器連接螺栓斷裂的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生[1-5]。據(jù)報(bào)道在轉(zhuǎn)子-軸承系統(tǒng)中60%的故障都與不對中有關(guān),因?yàn)樵谝欢l件下轉(zhuǎn)子處于不對中狀態(tài)運(yùn)行時(shí)會(huì)產(chǎn)生不穩(wěn)定的次諧波響應(yīng)和高次諧波響應(yīng)。高洪濤[1]等建立了膜片聯(lián)軸器耦合轉(zhuǎn)子-軸承系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)模型,研究了不對中膜片聯(lián)軸器耦合的轉(zhuǎn)子-軸承系統(tǒng)固有特性的影響。邵萬珍等[2]對冷卻塔風(fēng)機(jī)機(jī)組的疊層膜片聯(lián)軸器連接螺栓斷裂原因分析發(fā)現(xiàn),螺栓根部的退刀槽因加工質(zhì)量差造成應(yīng)力集中,加上材料內(nèi)部有夾雜物和聯(lián)軸器安裝問題使之發(fā)生疲勞而斷裂。尤磊等[3]對噴淋泵組的聯(lián)軸器螺栓進(jìn)行分析,認(rèn)為是螺栓強(qiáng)度高、硬度高、鋼中存在殘留的氫等因素綜合作用造成斷裂,屬于氫脆斷裂。胡國安[4]對汽輪機(jī)主油泵聯(lián)軸器螺栓斷裂原因分析,認(rèn)為汽輪機(jī)主軸與主油泵轉(zhuǎn)動(dòng)軸的中心不正和汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子存在較大的不平衡量,使機(jī)組在高速運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,聯(lián)軸器的振動(dòng)大,膜片和螺栓受力狀況不斷惡化,長期在疲勞和磨損狀態(tài)下工作,從而導(dǎo)致斷裂失效。崔正強(qiáng)等[5]分析了循環(huán)水泵泵軸聯(lián)軸器螺栓斷裂原因,認(rèn)為螺栓頭部與螺桿的連接部位沒有過渡圓弧以及螺栓未進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理,導(dǎo)致其材料強(qiáng)度和硬度偏低,加之泵軸軸系周期性振動(dòng)的小應(yīng)力造成了疲勞斷裂失效。膜片聯(lián)軸器是國家推廣使用的一種聯(lián)軸器,在大型旋轉(zhuǎn)機(jī)械中應(yīng)用日益廣泛。本文以某抽水蓄能電站膜片聯(lián)軸器連接螺栓斷裂故障為例,對其斷裂原因進(jìn)行了分析和總結(jié),其結(jié)論對以后的檢修工作具有一定的參考意義。
膜片聯(lián)軸器工作原理為幾組膜片 (不銹鋼薄板)用螺栓交錯(cuò)地與兩半聯(lián)軸器聯(lián)接,從而將主、從動(dòng)軸連接起來,形成軸系傳動(dòng)系統(tǒng)[6]。膜片聯(lián)軸器具有剛?cè)岵⒋娴奶匦?,在扭轉(zhuǎn)上是剛性的,以拉力的方式傳遞扭矩,在軸向和角向上又是撓性的,是靠膜片材料的變形來吸收轉(zhuǎn)動(dòng)軸間存在的各種偏移的一種金屬彈性元件撓性聯(lián)軸器[7]。膜片聯(lián)軸器具有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)工作時(shí)不需要潤滑,無需維護(hù);
(2)傳遞扭矩能力強(qiáng),使用壽命長;
(3)不對中補(bǔ)償能力大,方便拆裝;
(4)軸向和角向剛度小,對設(shè)備影響小[8]。
膜片聯(lián)軸器分為連桿式和整體式,整體式和連桿式又可分別組成四邊形、六邊形和八邊形等偶數(shù)邊形狀,如下頁圖1所示。左圖為連桿式的單連桿,可按需拼接成偶數(shù)多邊形,右圖為整體式四邊形結(jié)構(gòu)。在本文電站中技術(shù)供水泵組采用的是整體式六邊形結(jié)構(gòu)的膜片聯(lián)軸器。
2017年1月,巡檢人員發(fā)現(xiàn)3號機(jī)組2號技術(shù)供水泵運(yùn)行中振動(dòng)較大且伴有異響,現(xiàn)場仔細(xì)查看后發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器金屬罩下面有斷裂螺栓,停機(jī)檢查后確認(rèn)該斷裂螺栓為技術(shù)供水泵組聯(lián)軸器的連接螺栓。
技術(shù)供水泵為臥式單級離心泵,廠家為凱士比(KSB),型號 SPN300-610C,額定流量 1 530 m3/h,揚(yáng)程45 m,轉(zhuǎn)速為993 r/min,軸功率為224 kW,與之搭配的為上海上電電機(jī)有限公司制造的電動(dòng)機(jī),型號為Y355L1-6,額定功率250 kW。
技術(shù)供水泵與電機(jī)軸上都裝有半聯(lián)軸器,半聯(lián)軸器采用熱套法與兩軸裝配。兩半聯(lián)軸器之間放置有疊片膜片組,而膜片與半聯(lián)軸器用6條銷釘螺栓相連,每側(cè)3條,螺栓強(qiáng)度等級為12.9,屬高強(qiáng)度螺栓,其中面向水泵側(cè)的半聯(lián)軸器如圖2所示。1、3、5號孔較小,為螺栓穿入孔,2、4、6號孔較大作為襯套放入孔和膜片組件的卡孔,電機(jī)側(cè)的半聯(lián)軸器孔則剛好相反,小孔對應(yīng)大孔,使膜片能交錯(cuò)的與兩個(gè)半聯(lián)軸器相連,從而傳遞扭矩。水泵側(cè)半聯(lián)軸器的1號和3號螺栓從根部(退刀槽)位置沿螺栓橫截面斷裂,螺栓頭掉落至地面,銷釘螺桿仍卡在孔內(nèi),5號螺栓螺母松脫掉落,襯套和螺栓也都掉落,如圖3所示,而且電機(jī)側(cè)半聯(lián)軸器的2號和4號螺栓也已經(jīng)松動(dòng)。
圖2 水泵側(cè)半聯(lián)軸器示意圖
圖3 螺栓斷口情況
聯(lián)軸器螺栓斷裂與松動(dòng)后,對泵組進(jìn)行了軸線檢查,發(fā)現(xiàn)軸線同心度和平行度均不合格,且與規(guī)定值偏差較大,數(shù)據(jù)如表1所示。檢查泵和電機(jī)的地腳螺栓均未發(fā)現(xiàn)松動(dòng)現(xiàn)象。隨后對泵和電機(jī)側(cè)半聯(lián)軸器進(jìn)行盤車檢查其擺度情況,也未發(fā)現(xiàn)異常。為此拆下全部螺栓后,重新?lián)Q上一套新的連接螺栓并重新緊固,電機(jī)和泵的螺栓保持不動(dòng),重新測量軸線后發(fā)現(xiàn)其平行度和同心度均符合要求,如表1所示。
表1 螺栓斷裂后軸線數(shù)據(jù)
筆者隨即向廠家咨詢泵和電機(jī)軸的安裝過程,廠家答復(fù)如下:
(1)預(yù)先安裝好水泵地腳螺栓,吊裝電機(jī)至電機(jī)平臺,安裝好兩半聯(lián)軸器,調(diào)整好其間距,然后使用鋼板尺或者刀口尺對兩半聯(lián)軸器進(jìn)行粗略對中;
(2)放入膜片,裝上連接螺栓并打緊,使用百分表測量對其同心度和平行度精細(xì)調(diào)整,分別控制在0.10 mm和0.10 mm/100 mm以內(nèi);
(3)對電機(jī)基座進(jìn)行開孔,放入地腳螺栓,緊固電機(jī)地腳螺栓,復(fù)測其同心度和平行度,確保在上述范圍內(nèi),至此完成安裝。
與傳統(tǒng)鼓齒型聯(lián)軸器不同[6],膜片聯(lián)軸器安裝前應(yīng)該先把兩軸完全對中,然后再放入膜片并打緊螺栓,因?yàn)槟て?lián)軸器屬于剛?cè)岵⒋骖愋偷穆?lián)軸器,半聯(lián)軸器的連接螺栓對兩軸會(huì)有拉扯作用,如果預(yù)先打緊螺栓再測量對中數(shù)據(jù),則可能會(huì)與實(shí)際值有很大偏差。正如表1中所示,本次聯(lián)軸器連接螺栓松動(dòng)和斷裂后,螺栓的拉扯力不再存在,軸線回到未受力的真正狀態(tài),此時(shí)測量得到的同心度和平行度偏差與廠家要求值均相差較大。此外,本次檢修中發(fā)現(xiàn)如果要想在未預(yù)緊連接螺栓前把軸線調(diào)至合格狀態(tài),就必須完全拔出電機(jī)地腳螺栓,也就是說電機(jī)地腳螺栓孔和電機(jī)座孔存在錯(cuò)位現(xiàn)象,需要對電機(jī)座的地腳螺栓孔擴(kuò)孔才能重新放入地腳螺栓,此現(xiàn)象進(jìn)一步證實(shí)了廠家確實(shí)是先連接膜片并打緊螺栓后再進(jìn)行軸線調(diào)整的。
如果塑性較好的材料受到較大的應(yīng)力時(shí),會(huì)有一個(gè)明顯的屈服和塑性變形階段[5],聯(lián)軸器的連接螺栓通常具有較好的塑性,而從圖3中可以看出,斷裂螺栓斷口較為平整,未見明顯的塑性變形,呈現(xiàn)脆性斷裂的特征,正是不對中的軸線系統(tǒng)造成的周期性應(yīng)力產(chǎn)生的疲勞斷裂。
此電廠共有8臺技術(shù)供水泵,均由同一廠家供貨與安裝,因此對整個(gè)電站的安全穩(wěn)定運(yùn)行存在較大隱患,以后必須陸續(xù)對各臺電機(jī)座重新擴(kuò)孔和機(jī)組軸線重新調(diào)整。
該技術(shù)供水泵組中,水泵和電機(jī)都用地腳螺栓固定在底座上,而底座平放于鋼筋混凝土座上,金屬底座并未整體澆筑混凝土,而且整個(gè)金屬底座只用6根螺栓固定在地面且只有固定點(diǎn)才和地面接觸,如圖4所示,也就是說大部分框架底面離地面均有一定的距離,由于各邊較長,所以存在彎曲振動(dòng)可能。為防止金屬底座各邊振動(dòng)導(dǎo)致泵組振動(dòng),在各邊下面均打有楔子板。此次螺栓斷裂后發(fā)現(xiàn)金屬底座的固定螺栓有松動(dòng)現(xiàn)象,金屬底座地腳螺栓均能使用錘擊扳手轉(zhuǎn)動(dòng)半圈以上,而且楔子板也有外移現(xiàn)象,因此推測泵組金屬底座的振動(dòng)對此次螺栓斷裂也有一定影響。參考該技術(shù)供水泵的設(shè)計(jì)說明書可知,整個(gè)金屬底座必須進(jìn)行二次混泥土澆筑,以此防止底板的橫向移動(dòng),如圖5所示,而實(shí)際該電廠施工時(shí)并未實(shí)施,因此也從側(cè)面反映了金屬底座松動(dòng)的可能。
圖4 技術(shù)供水泵組布置圖
圖5 底座的灌漿設(shè)計(jì)圖
對兩顆斷裂螺栓做光譜成分測量,其稀有元素成分如表2所示,可知斷裂螺栓的材質(zhì)與42CrMo相近。對兩顆斷裂螺栓的螺桿橫截面做硬度測試,其結(jié)果如表3所示,根據(jù)《緊固件機(jī)械性能螺栓、螺釘和螺柱》中規(guī)定,強(qiáng)度等級為12.9級的螺栓其洛氏硬度應(yīng)在39和44之間,可見其硬度也在規(guī)定范圍內(nèi)。
表2 螺栓材質(zhì)分析 單位:%
表3 洛氏硬度測量結(jié)果(HRC)
對兩個(gè)斷裂螺栓螺柱橫截面做金相檢測,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部組織較均勻,主要為回火索氏體結(jié)構(gòu),未觀察到明顯缺陷,螺栓邊緣均未見脫碳層組織。對兩個(gè)斷裂螺栓的螺柱和螺帽做電鏡掃描,發(fā)現(xiàn)螺栓呈穿晶斷裂,能觀測到韌窩組織,但斷面較平齊,斷口區(qū)域能觀測到許多二次裂紋,表面材料具備一定的塑性。
總的來說從成分、表面硬度、金相和電鏡檢查都未發(fā)現(xiàn)螺栓明顯異常,但通過觀察其他未斷裂螺栓,明顯可見螺栓根部(退刀槽)位置存在加工粗糙、精度不一的現(xiàn)象。由于螺栓根部的退刀槽機(jī)加工質(zhì)量差,使其尖槽處產(chǎn)生高的應(yīng)力集中,誘發(fā)螺栓發(fā)生疲勞斷裂的問題已有發(fā)生[9]。
對某蓄能電站技術(shù)供水泵聯(lián)軸器螺栓斷裂的原因進(jìn)行了分析,認(rèn)為:
(1)由于廠家安裝時(shí)未使用正確的安裝和對中步驟,致使技術(shù)供水泵組的軸線同心度和平行度不滿足要求,使螺栓產(chǎn)生周期性的應(yīng)力而產(chǎn)生疲勞斷裂,是此次的螺栓斷裂的主要原因;
(2)該電廠進(jìn)行技術(shù)供水泵組底座安裝時(shí)未完全按照使用說明書的要求對底座進(jìn)行二次澆注,進(jìn)而使底座固定螺栓產(chǎn)生松動(dòng),加劇了泵組的振動(dòng),而且聯(lián)軸器螺栓的退刀槽加工粗糙,使得應(yīng)力集中加速了螺栓的斷裂。
建議使用正確的方法對技術(shù)供水泵和電機(jī)進(jìn)行泵軸對中、更換合格的聯(lián)軸器螺栓以及對技術(shù)供水泵底座進(jìn)行二次澆注以減小振動(dòng)。
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