牛亞軍 高馳 孟旭波
摘要
電站自控系統(tǒng)的可靠安全運(yùn)行,對(duì)保證發(fā)電機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行有重要意義,由于控制系統(tǒng)邏輯不完善,保護(hù)拒動(dòng)、誤動(dòng),熱工元器件老化、操作人員技術(shù)水平等諸多原因引起的機(jī)組跳閘事故時(shí)有發(fā)生,對(duì)火電機(jī)組的安全、可靠、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及電網(wǎng)的穩(wěn)定造成威脅。本文列舉了一些熱控案例并對(duì)其分析,提出改進(jìn)預(yù)防措施。
【關(guān)鍵詞】熱控事故 原因分析 預(yù)防措施 重要性
近年來(lái),隨著火電站機(jī)組容量的上升,工業(yè)自動(dòng)控制技術(shù)的發(fā)展,國(guó)家對(duì)企業(yè)環(huán)保工作要求提高使得火電廠外圍輔助系統(tǒng)增多,電廠自動(dòng)控制系統(tǒng)涵蓋范圍也相應(yīng)擴(kuò)大,系統(tǒng)復(fù)雜性和故障的離散性增加。由于控制系統(tǒng)拒動(dòng)、誤動(dòng)、熱工元器件老化、操作人員技術(shù)水平等諸多原因引起的機(jī)組跳閘事故時(shí)有發(fā)生。
1 資料
根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料,2016年全國(guó)上報(bào)的機(jī)組非停事件中,因熱控原因?qū)е碌墓灿?23例。其中控制系統(tǒng)故障37例,熱工檢測(cè)執(zhí)行系統(tǒng)故障26例,電源故障13例,人為不當(dāng)操作25例,線纜傳輸介質(zhì)故障22例,如圖1所示。
2 案例
本文列舉幾例近年發(fā)生的熱控事故案例,通過(guò)對(duì)案例介紹和原因分析,提出一些事故預(yù)防方案。
2.1 邏輯不合理造成機(jī)組跳閘
事件發(fā)生時(shí)工況:機(jī)組負(fù)荷430MW,主汽壓20.2MPa,主汽溫563℃,B、C、D、E、F磨煤機(jī)及A汽泵、電泵運(yùn)行。
2.1.1 事件發(fā)生、擴(kuò)大及處理情況
17:35機(jī)組跳閘,首出“全燃料中斷”,鍋爐MFT動(dòng)作,汽機(jī)跳閘,發(fā)電機(jī)跳閘;迅速派人就地檢查,發(fā)現(xiàn)鍋爐8B MCC段負(fù)荷#8B—次風(fēng)機(jī)油箱電加熱開(kāi)關(guān)短路著火,#8B鍋爐變跳閘,鍋爐8B PC段與鍋爐8B MCC段母線失電;鍋爐通風(fēng)吹掃,悶爐;汽機(jī)轉(zhuǎn)速到零投入盤(pán)車。電氣采取拉開(kāi)故障負(fù)荷其所在鍋爐8B MCC電源,隔離故障點(diǎn),對(duì)鍋爐8B PC段母線測(cè)絕緣合格后,恢復(fù)送電。另外,熱控將給煤機(jī)出口電動(dòng)閥開(kāi)反饋信號(hào)消失,DCS系統(tǒng)無(wú)延時(shí)跳給煤機(jī)改為延時(shí)3秒跳給煤機(jī)。
2.1.2 事件原因及擴(kuò)大原因分析
(1)直接原因分析:#8B—次風(fēng)機(jī)油箱電加熱開(kāi)關(guān)短路著火,導(dǎo)致8BMCC段進(jìn)線電源開(kāi)關(guān)和鍋爐8B PC段進(jìn)線電源開(kāi)關(guān)速斷保護(hù)動(dòng)作跳閘,使#8爐電動(dòng)閥配電柜瞬時(shí)失電,導(dǎo)致運(yùn)行5臺(tái)給煤機(jī)出口電動(dòng)門(mén)失電,運(yùn)行給煤機(jī)全部跳閘,發(fā)出鍋爐全燃料中斷,鍋爐MFT動(dòng)作,機(jī)組跳閘。
(2)根本原因分析:l.#8B—次風(fēng)機(jī)油箱電加熱器開(kāi)關(guān)故障,導(dǎo)致所在鍋爐8BMCC段進(jìn)線電源開(kāi)關(guān)跳閘,同時(shí)越級(jí)跳閘,使#8爐8B PC段母線失電,造成#8爐電動(dòng)閥配電柜失電。2.#8爐電動(dòng)閥配電柜失電,雖有雙電源切換裝置,但雙電源切換時(shí)間約0.6秒,造成#8爐電動(dòng)閥配電柜母線在很短的時(shí)間內(nèi)無(wú)電壓,#8爐電動(dòng)閥配電柜上給煤機(jī)出口電動(dòng)門(mén)電源短時(shí)失電,給煤機(jī)出口電動(dòng)門(mén)開(kāi)反饋信號(hào)消失,導(dǎo)致DCS邏輯判斷認(rèn)為給煤機(jī)出口電動(dòng)門(mén)關(guān)閉(實(shí)際此電動(dòng)門(mén)并末關(guān)閉),觸發(fā)給煤機(jī)跳閘,MFT動(dòng)作。
2.1.3 預(yù)防措施
在給煤機(jī)跳間觸發(fā)全燃料中斷邏輯中,增加延時(shí)1s觸發(fā)鍋爐MFT動(dòng)作,機(jī)組跳閘。
2.2 全燃料喪失鍋爐MFT
2.2.1 事件發(fā)生時(shí)工況
機(jī)組負(fù)荷500MW,主汽溫576℃,再熱汽溫583℃,總?cè)剂狭?83t/h,給水量1350t/h。C、D、E、F磨運(yùn)行,2臺(tái)汽泵運(yùn)行,2A汽泵切至輔汽供汽,2B汽泵為四抽供汽,輔汽站為1號(hào)機(jī)供汽。冷再備用,輔汽供除氧器加熱投入,輔汽壓力0.83MPa。#2機(jī)準(zhǔn)備做50%甩負(fù)荷試驗(yàn),根據(jù)試驗(yàn)要求將#2機(jī)6kV廠用電全部倒至高備變接帶,高廠變處于備用狀態(tài),廠用6kV電壓6.2kV,廠用鍋爐PC2A段384V、2B段381V。
2.2.2 事件發(fā)生、擴(kuò)大及處理情況:
0:02根據(jù)調(diào)試試驗(yàn)要求運(yùn)行啟動(dòng)電泵時(shí),#2爐MFT,汽機(jī)聯(lián)跳,發(fā)電機(jī)程序逆功率跳閘。MFT首出:燃料全失。立即匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo),通知相關(guān)人員到場(chǎng)。熱控檢查鍋爐燃料失去是因?yàn)榻o煤機(jī)信號(hào)異常。查6kV 2Al、2B1段母線電壓在電泵啟動(dòng)瞬間分別降至5.2kV左右,鍋爐PC2A段母線電壓降至約320V,給煤機(jī)MCC2A、2B段雙電源自動(dòng)切換裝置中均將電源Ⅰ(爐PC2A段來(lái))設(shè)為工作電源,電源Ⅱ(爐PC2B段來(lái))設(shè)為備用電源,所以給煤機(jī)MCC2A、2B段均是運(yùn)行在爐PC1A段,兩段MCC電壓均低至約320V,分析可能會(huì)造成給煤機(jī)PLC和變頻器工作不正?;蚪o煤機(jī)接觸器脫扣,致使鍋爐發(fā)燃料全失信號(hào)。查6kV0A段電流錄波波形,電泵啟動(dòng)電流約2000A即不到3倍額定電流(電機(jī)堵轉(zhuǎn)保護(hù)啟動(dòng)電流為6Ie,Ie=930A),由于6kV2Al、2B1段母線切至高備變同接在0A分支,因電泵啟動(dòng)電流沖擊造成電壓同時(shí)下降至約5.2kV;另外兩段6kV 2A2、2B2段接在0B分支,母線電壓下降至約6kV。
0:25MFT復(fù)位后,再次啟動(dòng)電泵,6kV 2A1、2B1、2A2、2B2段母線電壓均下降至約5.8kV,沒(méi)有對(duì)系統(tǒng)造成影響。
1:54#2機(jī)并網(wǎng)運(yùn)行正常。
2.2.3 事件原因及擴(kuò)大原因分析
直接原因分析:鍋爐燃料全失去,造成#2爐MFT。
根本原因分析:?jiǎn)?dòng)#2機(jī)電泵時(shí),造成2D、2E、2F給煤機(jī)變頻器低電壓保護(hù)動(dòng)作停止工作,鍋爐燃料全失去條件滿足,導(dǎo)致MFT動(dòng)作。
2.2.4 增加裝置
對(duì)給煤機(jī)控制系統(tǒng)增加可靠的低電壓穿越裝置,預(yù)防此類事故。
2.3 CCS調(diào)整不當(dāng)使過(guò)、再汽溫低
2.3.1 事件發(fā)生時(shí)工況
機(jī)組AGC投入,CCS方式,機(jī)組負(fù)荷789MW。中調(diào)負(fù)荷指令在790-830MW擺動(dòng),實(shí)際負(fù)荷跟隨。主、再熱汽溫自動(dòng)控制方式,主汽溫在586-599℃擺動(dòng),再熱汽溫在586-602℃擺動(dòng)。主/再熱汽壓22.7/4.3MPa,真空_96KPa,B、C、D、E、F磨組運(yùn)行,煤質(zhì)為印尼煤,A、B汽泵運(yùn)行。主汽壓力22.7MPa,主汽溫度568℃,再熱汽溫度586℃,給水量2273t/h,煤量292t/h,風(fēng)量2609t/h,氧量4.35%。減溫水切手動(dòng)全關(guān)。
2.3.2 事件的發(fā)生、擴(kuò)大及處理情況
10:03AGC投入,CCS方式,機(jī)組負(fù)荷785MW,主汽壓力22.7MPa,主汽溫度555℃,再熱汽溫度583℃,給水量2323t/h,煤量275t/h,BID指令837MW,風(fēng)量2495t/h,氧量4.07%。主控畫(huà)面“風(fēng)量限制煤量”發(fā)出,主汽溫度仍有下滑趨勢(shì),BID有上升趨勢(shì),運(yùn)行人員聯(lián)系生產(chǎn)部熱控人員檢查,手動(dòng)增加風(fēng)量偏置,繼續(xù)觀察。10:07機(jī)組負(fù)荷785MW,主汽壓力21.4MPa,主汽溫度515℃,再熱汽溫度570℃,給水量2405t/h,煤量276t/h,BID指令886MW,風(fēng)量2576t/h,氧量4.07%。主汽溫度繼續(xù)有下滑趨勢(shì),BID仍有上升趨勢(shì)。協(xié)調(diào)自動(dòng)控制模式下不能將工況調(diào)回,主值匯報(bào)值長(zhǎng)后,退出AGC,退出CCS方式,爐切BI,機(jī)組切限壓模式,功率設(shè)定820MW。燃料手動(dòng)模式下漸漸加煤量至325t/h,減BID至779MW,給水量對(duì)應(yīng)值為2287t/h。10:14主汽溫度下滑最低至469℃,再熱汽溫最低至555℃,主汽壓力20.9MPa,再熱汽壓力4.6MPa。主值手動(dòng)減DEH負(fù)荷設(shè)定值,主汽溫度開(kāi)始回升。10:36主機(jī)調(diào)門(mén)全開(kāi),機(jī)組負(fù)荷最低降至745MW,主汽壓力最低18.8MPa,再熱汽壓力最低4.2MPa。負(fù)荷和汽壓開(kāi)始回升。根據(jù)汽溫汽壓增長(zhǎng)趨勢(shì)主值提前手動(dòng)減總煤量,漸加BID指令增給水,增加DEH功率設(shè)定值。11:00主汽溫度566℃,再熱汽溫595℃,機(jī)組負(fù)荷810MW,調(diào)門(mén)開(kāi)度關(guān)至35%,主汽壓力恢復(fù)至24.2MPa,接近機(jī)組目標(biāo)值,投入CCS。
2.3.3 事件原因及擴(kuò)大原因分析
直接原因分析:CCS調(diào)節(jié)品質(zhì)差,自動(dòng)調(diào)整不當(dāng)使過(guò)、再汽溫低。
根本原因分析:
(1)煤質(zhì)變化較大,可燃成份比例的改變可能會(huì)引起所需氧氣量變化而引起爐過(guò)氧系數(shù)的波動(dòng),從而在協(xié)調(diào)邏輯中觸動(dòng)了氧量過(guò)減總風(fēng)量,風(fēng)量又限制了煤量。
(2)氧量測(cè)點(diǎn)不準(zhǔn)。9:57至9:59,負(fù)荷和煤量基本沒(méi)變的情況下,鍋爐氧量由4.05%升至4.37%。小幅度的變化邏輯認(rèn)為氧量過(guò)剩,而氧量指令輸出最低限為0.8(邏輯設(shè)定偏低,現(xiàn)熱工修改為0.9),指令即以最低限0.8發(fā)出,致使風(fēng)量減少140t/h,出現(xiàn)風(fēng)限煤條件。
(3)邏輯中BTU修正速度慢。當(dāng)日煤質(zhì)的發(fā)熱量低而且變化較大,BTU修正不及時(shí)可能會(huì)造成邏輯中煤量(實(shí)際煤量乘BTU)值虛高于實(shí)際給煤量,誤被風(fēng)量限制。
(4)風(fēng)限制煤的范圍太窄,而煤限制水的范圍太寬。造成風(fēng)限煤發(fā)出時(shí),煤限水卻沒(méi)有起作用,水還在隨著B(niǎo)ID指令不斷加,致使煤水比偏離。
(5)機(jī)組經(jīng)過(guò)重新下裝邏輯,一些回路PID調(diào)節(jié)特性可能發(fā)生變化。
(6)在發(fā)現(xiàn)異常后,熱工人員檢查過(guò)程中,在CCS模式下處理觀察7分鐘,切手動(dòng)干預(yù)偏遲。
3 結(jié)語(yǔ)
在電力工業(yè)發(fā)展進(jìn)入大電網(wǎng)、大機(jī)組和高度自動(dòng)化以及電力生產(chǎn)企業(yè)面臨安全考核風(fēng)險(xiǎn)增加和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境加劇的今天,進(jìn)一步深化熱控專業(yè)管理,完善熱控系統(tǒng)配置,提高熱控系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行可靠性對(duì)機(jī)組運(yùn)行的安全、經(jīng)濟(jì)性,及對(duì)電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行都有重要意義。
(注:本文3位作者均從事發(fā)電站技術(shù)管理工作)
參考文獻(xiàn)
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