汪俊鋒,胡 杰
(中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)湛江分公司,廣東湛江 524057)
作為南海西部目前主力生油區(qū)塊,北部灣盆地承擔(dān)著中海油湛江分公司增儲(chǔ)上產(chǎn)的重要任務(wù),勘探開發(fā)鉆井?dāng)?shù)量眾多。然而,由于地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,使得本區(qū)域鉆井工程作業(yè)難度大大增加,主要表現(xiàn)在:地應(yīng)力復(fù)雜、斷層多、微裂縫發(fā)育、地層水敏性強(qiáng),尤其是潿二段中上部灰色泥巖極易水化引起剝落、坍塌,流二段泥頁巖易剝落、坍塌,極大地增加了現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。如何采取行之有效的措施,規(guī)避井壁失穩(wěn)以及井漏的風(fēng)險(xiǎn),成為北部灣油田勘探開發(fā)過程中亟待解決的難題之一。
北部灣盆地鉆井作業(yè)過程中[1,2],鉆遇易坍塌地層,井下事故率高,儲(chǔ)層泥巖鉆遇率高,造成儲(chǔ)層水平井鉆井復(fù)雜情況頻發(fā):卡鉆、阻卡、打孔管下入遇阻等難題,而現(xiàn)有水基鉆井液體系包括國內(nèi)的KCl/PLUS鉆井液體系、國外的SMB、ULTRA-Drill等新體系在鉆易垮地層時(shí),復(fù)雜情況頻繁,鉆井費(fèi)用高,大幅增加了勘探開發(fā)成本,難以滿足復(fù)雜地層及開發(fā)井的要求。雖然油基鉆井液體系具有很好的抑制防塌性,能有效控制井下事故率和鉆井周期,但使用油基鉆井液環(huán)保風(fēng)險(xiǎn),油基鉆井液在配制、運(yùn)輸、使用和回收環(huán)節(jié)均存在泄漏風(fēng)險(xiǎn),鉆井過程中存在因井漏、未識(shí)別斷層引起的泄漏風(fēng)險(xiǎn),一旦發(fā)生泄漏(海面、直通海底裂縫及大量漏往地層),社會(huì)影響大,處理困難,費(fèi)用高。
通過現(xiàn)場(chǎng)資料及前期研究認(rèn)識(shí),從失穩(wěn)機(jī)理、抑制性、濾失性、防塌性四個(gè)方面對(duì)北部灣盆地易垮地層環(huán)保型鉆井液體系防塌機(jī)理進(jìn)行了研究。
(1)針對(duì)潿洲12-2油田前期探井以及周邊區(qū)塊已鉆井所取的巖心進(jìn)行了儲(chǔ)層敏感性評(píng)價(jià)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,研究區(qū)儲(chǔ)層低滲儲(chǔ)層存在中偏弱的速敏,中、高滲儲(chǔ)層存在弱的速敏;其儲(chǔ)層具有中等偏弱的水敏性,鉆井過程中須注意提高鉆井液、完井液的抑制性,室內(nèi)研究臨界礦化度為8 582 mg/L~25 745 mg/L;存在著弱-中等的酸敏性,儲(chǔ)層對(duì)堿的敏感性表現(xiàn)為中等偏弱,臨界pH值為10。
(2)優(yōu)化一套適合北部灣盆地復(fù)雜地層的環(huán)保型防塌鉆井液體系,通過優(yōu)選抑制劑、防塌劑、流型調(diào)節(jié)劑、潤(rùn)滑劑及泥餅改善劑,保證鉆井液的抑制效果和井壁穩(wěn)定,降低濾失和漏失,改善泥餅質(zhì)量,提高井眼穩(wěn)定性,構(gòu)建一套適合于開發(fā)井的環(huán)保型防塌鉆井液體系,室內(nèi)研究推薦使用配方:0.8%般土漿+0.04%PFPAC-LV+0.08%燒堿(調(diào) pH=8)+WeighT-2+5.6%DYFT-2+6%PF-GJC+4%PF-GBL+0.8%PF-ZP+0.16%PF-XC,補(bǔ)充WeighT-2將密度調(diào)為1.2 S.G。針對(duì)該鉆井液體系,分別進(jìn)行了巖屑滾動(dòng)回收率、膨脹率以及掉塊浸泡實(shí)驗(yàn)。巖屑滾動(dòng)回收率實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)(見表1),膨脹率實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)曲線圖(見圖1),掉塊浸泡實(shí)驗(yàn)前后的樣品照片(見圖2,圖3)。
表1 巖屑滾動(dòng)回收率實(shí)驗(yàn)Tab.1 Experiment of cuttings roller recovery
圖1 線性膨脹率實(shí)驗(yàn)Fig.1 Experiment of linear expansion ratio
圖2 掉塊浸泡前Fig.2 Chipping before soaking experiment
圖3 掉塊浸泡后Fig.3 Chipping after soaking experiment
實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該鉆井液體系條件下,巖屑滾動(dòng)回收率超過90%,巖屑線性膨脹率在30 h以后才接近20%,而歷經(jīng)7 d的浸泡實(shí)驗(yàn)以后,巖屑掉塊仍無明顯的水化分散現(xiàn)象,可以看出該體系具有很強(qiáng)的抑制泥頁巖鉆屑水化分散和膨脹的能力,其性能與油基泥漿相當(dāng),能夠很好的滿足現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)需要。且具有很好的滲透率恢復(fù)值(90%以上),在潿洲油田區(qū)塊具有很好的適用性,且該體系可以進(jìn)行重復(fù)利用,重復(fù)利用期間可以較好地控制其性能。
北部灣某油田8-1/2″井段是目的層井段,該井段地層壓力高(1.61 S.G),斷層、裂縫發(fā)育導(dǎo)致壓力窗口窄(漏失壓力:1.72 S.G~1.78 S.G),垮塌風(fēng)險(xiǎn)高,生產(chǎn)尾管的固井難度極大。
通過充分的理論研究、多次的實(shí)驗(yàn)、模擬計(jì)算等最終形成以“紊流型高密度沖洗液技術(shù)”、“防漏堵漏水泥漿技術(shù)”、“國產(chǎn)可旋轉(zhuǎn)尾管懸掛器技術(shù)”、“綜合減阻技術(shù)”和“窄壓力窗口尾管固井技術(shù)”、“防竄壓穩(wěn)固井工藝”等為主要技術(shù)內(nèi)容的生產(chǎn)尾管固井技術(shù)。
2.2.1 紊流型高密度沖洗液技術(shù) 由于該油田地層壓力高、作業(yè)密度窗口窄的特點(diǎn),固井頂替排量受限,同時(shí)地層壓力高沖洗液需進(jìn)行加重才能滿足井控需要,這就導(dǎo)致了常規(guī)加重沖洗液很難在如此低排量下達(dá)到紊流實(shí)現(xiàn)較好的沖洗效果[3-7]。沖洗液與泥漿、水泥漿的相容性實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)(見表2,表3)。
經(jīng)過多次實(shí)驗(yàn),不斷調(diào)整配方,最終形成了一套紊流型高密度沖洗液技術(shù),1.64 S.G的沖洗液在600 L/min的排量下就可以達(dá)到紊流,實(shí)現(xiàn)了良好的沖洗效果。通過運(yùn)用固井模擬軟件,結(jié)合鉆進(jìn)排量、泵壓和井底動(dòng)壓當(dāng)量,優(yōu)化頂替排量設(shè)計(jì)。該油田開發(fā)項(xiàng)目固井頂替期間,從純沖洗液出鞋至尾漿出鞋采用6 bbls/min泵速頂替,尾漿出鞋至碰壓采用3 bbls/min泵速頂替。這樣設(shè)計(jì)頂替排量,既能保證前置液達(dá)到紊流,又能保證流動(dòng)剖面層層推進(jìn),有效提高頂替效率。
表2 沖洗液與泥漿相容性實(shí)驗(yàn)Tab.2 Compatibility test of washing fluid and mud
表3 沖洗液與水泥漿相容性實(shí)驗(yàn)Tab.3 Compatibility test of washing fluid and cement slurry
圖4 新型堵漏材料PC-B66Fig.4 New-type bridging material PC-B66
2.2.2 提高承壓的防漏堵漏固井技術(shù) 針對(duì)該油田地層壓力高、斷層裂縫發(fā)育的特點(diǎn),科研人員通過不斷的實(shí)驗(yàn)和優(yōu)化,一方面提高水泥漿密度至1.92 S.G,提高水泥漿早期強(qiáng)度;另一方面引進(jìn)新型的提高地層承壓材料PC-B66(見圖4)。模擬堵漏結(jié)果顯示0.5 mm~1 mm孔/縫寬度,提高地層承壓能力3.5 MPa~7 MPa,在固井過程中有效提高了地層承壓能力避免漏失風(fēng)險(xiǎn)。
2.2.3 海油范圍內(nèi)首次成功應(yīng)用國產(chǎn)可旋轉(zhuǎn)尾管懸掛器技術(shù) 國產(chǎn)可旋轉(zhuǎn)尾管懸掛器在南海西部得到了多次使用,但是由于種種原因始終無法在固井過程中實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)固井??蒲腥藛T通過多次調(diào)研、研究,通過引進(jìn)威德??尚D(zhuǎn)固井水泥頭,采用綜合減阻技術(shù)等,最終實(shí)現(xiàn)了固井全過程旋轉(zhuǎn),有效地提高了頂替效率,確保了固井質(zhì)量。
在使用轉(zhuǎn)盤或者頂驅(qū)帶動(dòng)水泥頭旋轉(zhuǎn)時(shí),旋轉(zhuǎn)軸承需可靠,特別是頂驅(qū)水泥頭,須在重載荷下長(zhǎng)時(shí)間、連續(xù)旋轉(zhuǎn)。固井過程中旋轉(zhuǎn)時(shí),尾管需要承受較大扭矩,故旋轉(zhuǎn)尾管應(yīng)選用有臺(tái)階密封的高扭矩套管,如BEAR、VAMTOP、TPCQ、BGC 等氣密套管扣型,如尾管較短或者井眼條件較好,也可采用BTC或者LTC等API扣型套管。
旋轉(zhuǎn)尾管施工時(shí),摩阻主要組成如下:①鉆具摩阻-可以實(shí)測(cè);②懸掛器摩阻-與井眼清潔程度有關(guān),異物在懸掛器位置堆積多,摩阻就大;③軸承摩阻-1 000 N·m~3 000 N·m;④尾管摩阻-軟件模擬可得,與井眼情況、套管長(zhǎng)度等關(guān)系密切;⑤粘吸摩阻-根據(jù)泥漿性能和靜止時(shí)間來定,一般附加30%,下入后可實(shí)測(cè)。
坐掛前:井口扭矩=①+②+④+⑤;
坐掛后:井口扭矩=①+②+③+④+⑤。
在實(shí)際操作中,為保證懸掛器和套管的安全,主要考慮懸掛器和套管扣抗。因此,只要③+④+⑤項(xiàng)扭矩之和不大于懸掛器或者套管最大抗扭即可。限定井口最大扭矩=①+套管扣最大抗扭(或者懸掛器最大抗扭),超過此扭矩,則停止旋轉(zhuǎn),以免出現(xiàn)套管或者懸掛器倒扣的情況出現(xiàn)。
圖5 樹脂減阻扶正器和剛性扶正器Fig.5 Resin drag reduction stabilizer and rigid stabilizer
2.2.4 綜合減阻固井工藝技術(shù) 如何能讓尾管串轉(zhuǎn)起來,是實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)固井的關(guān)鍵。在南海西部前期旋轉(zhuǎn)固井作業(yè)過程中,管串無法旋轉(zhuǎn)或者水泥漿出管鞋后無法旋轉(zhuǎn)從而導(dǎo)致無法實(shí)現(xiàn)全過程旋轉(zhuǎn)固井。經(jīng)過充分論證、調(diào)研、模擬計(jì)算和實(shí)踐,在井眼準(zhǔn)備方面通過采用劃眼器全過程倒劃眼修整井壁保證井壁光滑,調(diào)整鉆井液性能盡量降低摩擦系數(shù);扶正器設(shè)計(jì)方面引進(jìn)樹脂減阻扶正器和剛性扶正器復(fù)合使用(見圖5),模擬計(jì)算確定扶正器安放策略,盡量降低管串側(cè)向力;管串扣型方面,浮鞋、浮箍、球座、尾管、懸掛器等全部使用BGC扣型,提高管串抗扭能力。
2.2.5 窄壓力窗口尾管固井技術(shù) 該油田作業(yè)窗口窄,在固井過程中下尾管速度、中途循環(huán)、漿柱結(jié)構(gòu)、循環(huán)頂替排量、管柱旋轉(zhuǎn)、懸掛器動(dòng)作等都對(duì)當(dāng)量循環(huán)密度(equivalent circulating density,以下簡(jiǎn)稱 ECD)影響較大,將其控制在安全作業(yè)窗口內(nèi)是安全順利作業(yè)的關(guān)鍵之一。通過固井全過程壓力模擬,不斷調(diào)整優(yōu)化參數(shù),在實(shí)際作業(yè)過程中根據(jù)模擬結(jié)果確定作業(yè)參數(shù)實(shí)現(xiàn)了從下尾管、送尾管到位到固井前循環(huán)、坐掛懸掛器、頂替等直至固井結(jié)束后循環(huán),起送入鉆桿全過程的ECD控制。用軟件對(duì)固井全過程壓力模擬計(jì)算結(jié)果(見表4),在模擬結(jié)果的指導(dǎo)下,現(xiàn)場(chǎng)固井作業(yè)順利規(guī)避漏失風(fēng)險(xiǎn)。
2.2.6 防竄壓穩(wěn)固井工藝技術(shù) 該油田作業(yè)壓力系數(shù)高,固井從施工到水泥漿候凝期間,全過程壓穩(wěn)是保證固井質(zhì)量的關(guān)鍵因素之一。不同深度的水泥漿靜膠凝強(qiáng)度發(fā)展不同,產(chǎn)生的壓力損失不同?;谶@種考慮,提出了對(duì)水泥漿進(jìn)行分段分析,采用雙凝或多凝水泥漿,根據(jù)不同段的水泥漿的水化狀態(tài),來計(jì)算靜膠凝強(qiáng)度發(fā)展的臨界值,然后計(jì)算各段的靜液壓力損失,累積后計(jì)算水泥液柱對(duì)氣層的壓穩(wěn)系數(shù),該方法對(duì)于防竄效果良好。
油基泥漿不同于水基泥漿,它具有高黏切、高激動(dòng)壓力的特點(diǎn),在鉆進(jìn)、起下鉆,特別是下套管過程中需時(shí)刻注意井漏問題。該油田泥漿由于密度高、封堵性強(qiáng)、觸變性強(qiáng),導(dǎo)致泥漿激動(dòng)壓力和ECD過高,外加該油田開發(fā)井鉆遇多個(gè)斷層,井漏風(fēng)險(xiǎn)更是陡然增加。由于環(huán)空間隙小,這一點(diǎn)在目的層8-1/2"井段下7"尾管作業(yè)時(shí)顯得尤為突出?,F(xiàn)場(chǎng)工程技術(shù)人員通過采取下述一系列的措施,將井漏風(fēng)險(xiǎn)盡量控制到最低。
(1)控制排量、轉(zhuǎn)速和機(jī)械鉆速,減小ECD,控制ECD鉆進(jìn);
(2)增加劃眼時(shí)間,減小環(huán)空鉆屑濃度;
(3)必要時(shí)進(jìn)行短起下,拉順上部井眼;
(4)控制送入尾管速度,出裸眼前根據(jù)泵壓情況循環(huán)泥漿;
表4 固井作業(yè)全過程ECD模擬結(jié)果Tab.4 Simulated result of ECD for the overall process of cementing operation
(5)操作精細(xì)化,起下鉆、下尾管期間動(dòng)作平緩,防止產(chǎn)生過大的激動(dòng)壓力。
同時(shí),工程技術(shù)人員研究發(fā)現(xiàn),井眼鉆開后,井壁附近的地應(yīng)力發(fā)生變化,鉆井濾液的侵入也使井壁附近地層巖石的強(qiáng)度發(fā)生了變化,隨著時(shí)間的推移,到一定階段就會(huì)發(fā)生井壁失穩(wěn),即是通常所說的井壁坍塌周期。結(jié)合流沙港組地應(yīng)力、地層孔隙壓力的研究成果,通過室內(nèi)試驗(yàn)測(cè)定鉆井液體系下泥頁巖吸水速率、泥頁巖吸水后力學(xué)性質(zhì)及強(qiáng)度變化規(guī)律,對(duì)井壁坍塌周期的進(jìn)行定量預(yù)測(cè),發(fā)現(xiàn)流沙港組坍塌周期為6 d~8 d。技術(shù)人員結(jié)合這個(gè)規(guī)律,將裸眼暴露時(shí)間控制在6 d以內(nèi),保證了井眼的順暢。該油田開發(fā)井在起下鉆過程中,遇阻的情況很少,基本不用倒劃眼起鉆和劃眼下鉆,與那些裸眼暴露時(shí)間長(zhǎng)的鄰井相比,在儲(chǔ)層段起下鉆時(shí)間至少快7 h,對(duì)整體成本的節(jié)約具有一定的貢獻(xiàn)。
該油田鉆井作業(yè)總體順利,無明顯漏失現(xiàn)象。共有6口井在12-1/4"井段采用新型環(huán)保防塌型鉆井液,平均裸眼長(zhǎng)度903.08 m,6口井設(shè)計(jì)工期39.68 d,實(shí)際工期23.27 d,提前16.41 d,時(shí)效提升明顯。而高壓易垮地層生產(chǎn)尾管固井作業(yè)技術(shù)的應(yīng)用,使得尾管固井作業(yè)全過程壓穩(wěn),以提高固井質(zhì)量。
(1)環(huán)保型防塌鉆井液體系攜巖效果好,對(duì)于巖石容易膨脹分散的地層、承壓較低且?guī)r石膠結(jié)較差的地層更適合應(yīng)用該體系;
(2)應(yīng)用環(huán)保型防塌鉆井液體系時(shí),對(duì)于北部灣潿洲組地層,裸眼暴露時(shí)間應(yīng)控制在3 d以內(nèi),對(duì)于流沙港組地層,裸眼暴露時(shí)間應(yīng)控制在5 d以內(nèi);
(3)高壓易垮地層生產(chǎn)尾管固井作業(yè)技術(shù)解決了以往在該類型地層(特別在應(yīng)用油基泥漿時(shí))固井質(zhì)量普遍較差的難題,避免了以往需要多次補(bǔ)救注水泥以提高固井質(zhì)量的問題,在一定程度上提高了作業(yè)時(shí)效。
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