白 宇
寺河煤礦二號井九七盤區(qū)大巷沿9#煤層的底板施工,設計三條大巷分別稱為97101、97102、97103大巷,作為盤區(qū)的準備巷道。盤區(qū)內(nèi)9#煤層位于石炭系太原組中部,上限標高為636 m,下限標高為468 m,地面標高為793~1024 m。直接頂板為厚3.3 m粉砂巖,老頂為厚5.3 m的細砂巖,底板為厚0.8 m的石灰?guī)r。
現(xiàn)有的支護方案頂板的支護強度達到了90,000 kg/m2,遠遠超出了規(guī)定支護強度,增加了成本。同時也造成巷道掘進速度慢、效率低。
為了科學合理的設計巷道支護方案,研究地應力對巷道布置的影響,掌握測試區(qū)域內(nèi)地應力的大小與方向和9#煤圍巖特性。對實驗巷道進行地應力測試。
根據(jù)礦井生產(chǎn)技術(shù)條件和地應力測試要求,分別在九七盤區(qū)大巷的聯(lián)絡巷(測點A)和97202大巷950 m處(測點B)選定兩處位置實施試驗。
在兩個測點分別施工鉆孔并安裝應力計,利用鉆孔取出的巖芯在實驗室加工成標準試塊。通過單軸壓縮試驗確定測量段巖石的彈性模量、泊松比和單軸抗壓強度等力學參數(shù),通過數(shù)據(jù)處理得到測點A和測點B附近區(qū)域地應力實測結(jié)果。
表1 地應力計算結(jié)果
可以看出,九七盤區(qū)大巷的聯(lián)絡巷和97202大巷最大水平主應力為9.28 MPa和7.53 MPa,方向分別為N48.69°E、N52.94°E,垂直主應力分別為7.52 MPa和6.94 MPa,最大水平主應力大于垂直應力,說明該區(qū)域地應力以構(gòu)造應力為主。
根據(jù)上述測試數(shù)據(jù),九七盤區(qū)所在的位置的屬于低應力區(qū),井下的工程實踐也證明此區(qū)域的水平應力顯現(xiàn)不明顯。九七盤區(qū)頂板巖石穩(wěn)定性好,強度較高。因水平應力對九七盤區(qū)大巷和順槽的布置影響很小,最大水平主應力的方向與大巷和順槽也均不是垂直和平行的關(guān)系。
根據(jù)整體耦合讓均壓的設計理念,支護系統(tǒng)設計必須包括:錨桿(索)長度,支護強度和支護系統(tǒng)的變形耦合讓均壓距離。這三個參數(shù)相互影響且相互制約,三者必須達到耦合。單獨改變一個因素而忽略其他因素都達不到支護效果,這三者就是耦合支護工況點。利用錨桿耦合支護工況點設計曲線圖可以設計耦合支護工況點、檢查參數(shù)設置是否合理。
(1)錨桿支護系統(tǒng)工況點確定
圍巖應力變形特性的特點決定錨桿特性曲線設計,根據(jù)現(xiàn)場采礦地質(zhì)條件及采動影響,利用數(shù)值模擬方法得出圍巖應力和變形特性曲線。據(jù)此再結(jié)合錨桿耦合支護工況點設計曲線,可以確定錨桿支護系統(tǒng)的工況點:最小支護強度:600 kN/m、巷道圍巖位移20 mm、允許的最小變形20 mm。
而錨桿的長度應該足以錨固到松散破碎范圍以外的穩(wěn)定巖層中,根據(jù)現(xiàn)場圍巖松散破碎圈分析,頂幫錨桿的長度均選為2000 mm,以保證錨桿錨固在穩(wěn)定圍巖中。
根據(jù)以上工況點,選擇Ф18 mm×2000 mm的蛇形錨桿。其理論屈服強度為120 kN,抗拉強度值150 kN。
(2)錨桿安裝應力確定
依據(jù)現(xiàn)場建立有限元二級模型,模擬分析錨桿安裝應力。頂板每排布置5根錨桿,排距1.2 m。通過改變模型中錨桿的安裝應力,達到無離層、頂板中的拉應力最小的最佳組合梁效果為宜。
圖1為安裝應力增加至40 kN時的應力分布變形圖和頂板離層圖,灰色區(qū)域為受拉區(qū)。通過模型可以看出,安裝應力到40 kN時,頂板拉應力區(qū)絕大多數(shù)消除,絕大多數(shù)頂板離層都閉合,從而取得最佳組合梁的效果。所以沿頂掘進時所需的最小錨桿安裝應力為40 kN。
圖1 應力分布變形圖和放大后的頂板離層
為了保證錨索能錨固到頂板穩(wěn)定圍巖中,結(jié)合井下具體施工地點情況,選擇快裝高預應力“鳥窩”錨索。其參數(shù)如下:直徑15.24 mm、長度5300 mm、安裝應力90±10 kN、采用“三花”布置,排距2.4 m。
每套錨桿采用1支K2335的快速樹脂藥卷與1支Z2360的中速樹脂藥卷;每套錨索采用1支K2335的快速樹脂藥卷與2支Z2360的中速樹脂藥卷。
為全面檢測97102大巷采用新支護方案的支護狀態(tài),驗證錨桿支護設計的合理性,檢驗支護質(zhì)量,進行了礦壓監(jiān)測檢驗。
在試驗段掘進10 m后隨機抽取4根錨桿做拉拔試驗,對錨桿錨固力進行檢測。下圖是其中1根錨桿拉拔試驗曲線圖,可以看出。拉拔力到20 kN時,錨桿頭位移為零;到30 kN時,錨桿托盤已經(jīng)把鋼帶緊貼巖壁,當拉拔力在140~160 kN,錨桿已經(jīng)接近屈服階段。當拉拔力達到160 kN時支護體拉力仍有上升趨勢,錨桿沒有被拉出,說明Ф18 mm×2000 mm的蛇形錨桿用一卷MSK2335加一卷MSZ2360的樹脂錨固劑時,錨固力與錨桿抗拉強度匹配完好,滿足設計要求。
圖2 拉拔試驗曲線
在試驗段掘進10 m后進行監(jiān)測。首先把安裝應力測試表放在托盤與螺母之間;其次利用扭矩扳手緊固螺母,每增加50 N·m,讀數(shù)一次安裝應力測試表并記錄。
表2 扭矩實驗記錄
由表可知:當頂板的錨桿安裝扭矩大于180 N·m時,錨桿的預緊力即大于設計中要求的40 kN。現(xiàn)在規(guī)程規(guī)定頂錨的安裝扭矩要大于200 N·m,能夠滿足設計要求,且有富裕系數(shù)。
在實驗巷道選定4個測點(間距50 m)觀測頂?shù)装逡平?。每兩天觀測一次,直到巷道基本穩(wěn)定,然后畫出巷道表面位移變化曲線。分析巷道受掘進和回采影響情況,總結(jié)規(guī)律,取巷道的穩(wěn)定程度和扭矩應力錨桿的支護效果得平衡點。
圖3 測點4位移變化曲線
由圖可知,采用新設計支護方案后,掘進期間大巷兩幫的最大移近量為79 mm,頂?shù)装逡平孔畲鬄?2 mm。大巷在滯后掘進迎頭150 m后趨于穩(wěn)定,250 m后完全穩(wěn)定。
根據(jù)九七盤區(qū)97301及相鄰的97302和97303工作面的采礦與支護經(jīng)驗,97102大巷試驗段受時間和臨近采煤工作面的動壓影響較小。預計采煤工作面影響期間兩幫最大移近量會增加20 mm左右,頂?shù)装逡平繒黾?0 mm?;夭捎绊懡Y(jié)束后,預計試驗段兩幫最大變形量在100 mm左右,頂?shù)装遄畲笞冃瘟吭?0 mm左右。大巷在整個服務期限內(nèi)均能夠保持穩(wěn)定。
1)九七盤區(qū)大巷和97202大巷最大水平主應力為9.28 MPa和7.53 MPa,方向分別為N48.69°E、N52.94°E, 垂直主應力分別為7.52 MPa和6.94 MPa,最大水平主應力大于垂直應力,該區(qū)域地應力以構(gòu)造應力為主,屬于低應力區(qū)。
2)新型支護設計保證了錨桿(索)的錨固力,實現(xiàn)了“三徑比”的合理優(yōu)化。通過施加足夠預緊力并通過組合構(gòu)件實現(xiàn)預應力擴散,將圍巖錨固成一整體,提高錨固體的強度,阻止圍巖變形、裂隙擴展。
3)試驗表明,掘進期間大巷試驗段兩幫最大移近量為79 mm,頂?shù)装遄畲笠平繛?2 mm。大巷在滯后掘進迎頭150 m后趨于穩(wěn)定,250 m后完全穩(wěn)定。大巷在整個服務期限內(nèi)均能夠保持穩(wěn)定。
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