楊永恒
(山西西山熱電有限責任公司,山西太原 030022)
火力發(fā)電是我國目前主要的發(fā)電方式,煤的燃燒會直接造成嚴重的環(huán)境污染。在我國環(huán)保要求日益嚴格下,根據(jù)文獻[1],可知山西省單機30萬kW及以上燃煤發(fā)電機組煙氣超低排放分別執(zhí)行標準Ⅰ、Ⅱ。超低排放標準Ⅰ:常規(guī)燃煤發(fā)電機組達到天然氣燃氣輪機排放標準,氮氧化物50 mg/Nm3、二氧化硫35 mg/Nm3、煙塵5 mg/Nm3。超低排放標準Ⅱ:低熱值煤發(fā)電機組基本達到天然氣燃氣輪機排放標準,氮氧化物50 mg/Nm3、二氧化硫35 mg/Nm3、煙塵10 mg/Nm3。氮氧化物主要來自燃料在燃燒過程中產(chǎn)生的一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2)。氮氧化物排放到大氣中的含量和存在的時間達到一定程度后對環(huán)境生態(tài)平衡產(chǎn)生嚴重的危害,氮氧化物與空氣中的水結(jié)合以后會轉(zhuǎn)化成硝酸和硝酸鹽。遇到降雨就會形成酸雨;它與其它污染物在一定條件下能產(chǎn)生光化學煙霧污染[2]。循環(huán)流化床鍋爐就是應(yīng)這種需求發(fā)展起來燃燒效率高污染排放物少的新型燃燒設(shè)備[3]。循環(huán)流化床鍋爐中氮氧化物的生成量與爐膛的溫度、燃燒區(qū)域氧氣的含量和燃料在燃燒區(qū)域停留時間有直接的關(guān)系。燃燒溫度越高,密相區(qū)氧氣含量越高,燃燒停留時間越長,燃燒所生成的氮氧化物量就越多。對于從燃料入手來降低氮氧化物,還沒有找到有效的控制方法。因此,要控制或降低氮氧化物的產(chǎn)生,必須先從改善燃燒方法和改進燃燒設(shè)備開始。
床溫是指循環(huán)流化床鍋爐密相區(qū)燃料燃燒溫度。床溫是直接反映爐內(nèi)燃燒狀況的重要參數(shù)之一,床溫的控制直接影響鍋爐的燃燒效率和燃燒工況。
循環(huán)流化床鍋爐設(shè)計床溫應(yīng)控制在850~950℃之間。但在實際運行中床溫普遍高于930℃。從鍋爐燃燒經(jīng)濟角度考慮,床溫高燃料入爐著火快,爐渣、飛灰含碳量低;但從環(huán)保角度考慮,高溫燃燒會生成更多的氮氧化物。
(1)分離器效率偏低,造成鍋爐新加燃料燃燒在密相區(qū)燃燒釋放的熱量無足夠的返料灰來充分冷卻,引起鍋爐的床溫偏高而不能繼續(xù)增加負荷;
(2)爐膛布風流化裝置采用單一類型風帽,未充分考慮到布風板上部物料阻力不均的實際情況,一次流化風的布風均勻性和流化質(zhì)量欠佳,密相區(qū)燃燒份額偏大而引起床溫偏高而不能繼續(xù)增加負荷;
(3)燃煤顆粒度控制不好,大顆粒偏多,會導(dǎo)致渣多灰少,造成鍋爐新加燃料燃燒在密相區(qū)燃燒釋放的熱量無足夠的返料灰來充分冷卻,引起鍋爐的床溫偏高而不能繼續(xù)增加負荷,同時爐膛上部溫度偏低[4]。
前后墻二次風設(shè)計不合理,缺少對床料的擾動,導(dǎo)致較細的床料不能順利上升,降低了爐內(nèi)物料的傳熱傳質(zhì)能力,而不能繼續(xù)增加負荷。
通過分析,針對循環(huán)流化床鍋爐正常運行床溫過高的情況制定控制措施:
(1)科學合理的受熱面設(shè)計,爐內(nèi)燃燒溫度控制在850~920℃之間;
(2)計算精準的空氣分級燃燒設(shè)計,創(chuàng)造最合理的爐內(nèi)氧氣濃度分布;
(3)性能優(yōu)良的布風裝置,以利于床層溫度均勻;
(4)性能優(yōu)良的分離和返料裝置,以利于爐內(nèi)各段溫度場均勻;
(5)合理的燃煤顆粒度寬篩分分布,把煤的顆粒度控制在0~8 mm范圍內(nèi)。
通過技術(shù)論證采取下面4個改造措施,得到比較明顯效果。
選取合適的布風板阻力,選用高效低氮專用風帽,設(shè)置低氮凸臺?,F(xiàn)在的中小型循環(huán)流化床鍋爐的布風板阻力選擇偏小,一般為1 200~1 800 Pa。另外,大多數(shù)的循環(huán)流化床鍋爐都采用單一的鐘罩式風帽或蘑菇式風帽,沒有考慮到布風板上部的物料濃度有較大的差別。較小的布風板阻力和單一的風帽布置會造成床料局部流化不良,床溫和氧量分布不均,這也是造成NOX偏高的重要因素。根據(jù)核算,鍋爐的布風板面積偏大,若把一次風量降低到低氮燃燒所需的風量,則會導(dǎo)致布風板上部至落煤口這一段的煙速偏低。為解決這個問題,需在爐膛前后墻靠近布風板的一段區(qū)域設(shè)計砌筑低氮專用凸臺,來保證良好的物料流化和低氮性能。
采用優(yōu)化的分級燃燒技術(shù),重新設(shè)計二次風系統(tǒng)。
(1)改變二次風口高度,使密相區(qū)形成缺氧燃燒區(qū)域;有效抑制揮發(fā)分析出燃燒時生成的NOX,同時保證已生成的燃料型NOX在20~50 ms內(nèi)被固定C和CO充分還原成N2。
(2)重新調(diào)整二次風噴嘴在橫向的分布,二次風在前后墻爐膛高度方向分成一層,采用高動能噴嘴,使噴口速度提高到70 m/s以上,增加二次風的動量,保證二次風噴口以上區(qū)域的氧量均勻分布,避免出現(xiàn)局部富氧區(qū)而引起NOx的生成量增加,同時保證飛灰的燃盡度[5]。
(3)調(diào)整一二次比例50%∶50%。
提高分離器效率,達到平抑床溫、提高爐膛出口溫度、控制鍋爐效率:
(1)結(jié)合鍋爐燃用煤種、鍋爐的運行負荷狀態(tài),對旋風分離器中心筒進行重新設(shè)計并更換,采用偏心、縮徑設(shè)計,并縮短分離器的插入深度,增加分離器效率,增加循環(huán)灰量[6]。
(2)結(jié)合鍋爐燃用煤種、鍋爐的運行負荷狀態(tài),對旋風分離器進口煙道進行重新設(shè)計并改變進口位置(將爐膛中間進風改為兩側(cè)進風,并重新設(shè)計寬高比,進口采用耐磨可塑料),調(diào)高煙氣的貼壁率,增加分離器效率,增加循環(huán)灰量。
(3)結(jié)合鍋爐燃用煤種、鍋爐的運行負荷狀態(tài),采用耐磨可塑料對旋風分離器內(nèi)部形狀重新設(shè)計,四角由方形改為近似圓形,增加內(nèi)部氣流的旋轉(zhuǎn)行程,從而增加分離器效率,增加循環(huán)灰量[7]。
降低床溫保證汽溫實現(xiàn)氮氧化物超低排放。為控制床溫實現(xiàn)低溫分級多層燃燒,爐內(nèi)增加受熱面起到滿足帶負荷能力,同時起到控制床溫減少氮氧化物產(chǎn)生的作用。
對循環(huán)流化床鍋爐進一步降低氮氧化物排放進行分析和改造,并通過運行證明改造后的鍋爐有效減少氮氧化物生成。