張寶林
(山西錦興能源有限公司,山西 呂梁033600)
肖家洼煤礦選煤廠為礦井型選煤廠,設(shè)計(jì)能力為10.0 Mt/a,200~30 mm塊煤采用淺槽重介分選機(jī)分選、30~1.0 mm末煤采用兩產(chǎn)品有壓重介質(zhì)旋流器主再選、粗細(xì)煤泥分別回收的聯(lián)合工藝。自2014年10月末煤洗選系統(tǒng)投產(chǎn)以來,選煤廠根據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)需求的變化,及時(shí)調(diào)整分選工藝,此做法對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定起了關(guān)鍵作用。但自從2015年礦井8#煤層110801工作面開采后,入選原煤的灰分、原生煤泥比例、原煤產(chǎn)能均增加,致使煤泥水系統(tǒng)處理能力不足等問題顯現(xiàn),制約了選煤廠生產(chǎn)[1-2]。為解決煤泥水系統(tǒng)對(duì)生產(chǎn)的影響,肖家洼煤礦選煤廠從原煤質(zhì)量、煤泥分選工藝、設(shè)備處理能力等方面入手,對(duì)煤泥水系統(tǒng)進(jìn)行了研究及改造[3-4]。
勘探資料顯示8#煤灰分為24.5%,實(shí)際開采后8#煤灰分卻高達(dá)45.0%,生產(chǎn)煤樣煤質(zhì)明顯差于勘探煤樣,然而選煤廠設(shè)計(jì)是依據(jù)勘探資料進(jìn)行設(shè)計(jì)的,雖然考慮到設(shè)備處理能力的不均衡系數(shù),但是2015年4月礦井8#煤投產(chǎn),8#煤與13#煤采用1∶3配采后,原煤產(chǎn)量明顯增加,原煤質(zhì)量卻下降,且煤泥存在一定的泥化現(xiàn)象,導(dǎo)致選煤廠煤泥水系統(tǒng)處理能力不足。肖家洼煤礦8#煤、13#煤篩分試驗(yàn)結(jié)果見表1、表2[5-6]。
表1 8#煤篩分試驗(yàn)結(jié)果
表2 13#煤篩分試驗(yàn)結(jié)果
由表1和表2可知,8#煤的質(zhì)量較差,<0.5 mm粒級(jí)煤泥比13#煤增加了2.01個(gè)百分點(diǎn),8#煤和13#煤按照1∶3配采時(shí),原煤灰分高達(dá)36.4%,按照原有塊煤淺槽重介排矸的生產(chǎn)方式,產(chǎn)品煤收到基低位發(fā)熱量達(dá)不到20.93 MJ/kg,末煤必須采用重介質(zhì)旋流器分選,但在末煤洗選過程中,又造成壓濾煤泥量增加。
當(dāng)?shù)V井8#煤與13#煤采用1∶3配采時(shí),原生煤泥和次生煤泥量約占入選原煤的20.0%,末煤重介質(zhì)旋流器分選采用選前1.0 mm脫泥,生產(chǎn)能力為2 500 t/h,粗煤泥離心機(jī)的處理能力達(dá)到設(shè)計(jì)上限,而且在實(shí)際生產(chǎn)中,末煤分級(jí)后直接進(jìn)入末煤洗選系統(tǒng)入選,沒有緩沖設(shè)施,煤泥量隨著原煤質(zhì)量的波動(dòng)而波動(dòng),煤泥量局部積聚,生產(chǎn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)煤泥離心機(jī)超負(fù)荷跳閘的現(xiàn)象[7]。
肖家洼煤礦選煤廠設(shè)計(jì)時(shí)采用篩網(wǎng)沉降離心機(jī)回收細(xì)煤泥,設(shè)計(jì)濃縮池的底流泵同時(shí)給壓濾入料桶和篩網(wǎng)沉降離心機(jī)入料緩沖箱供料,但是壓濾機(jī)是間歇性供料,篩網(wǎng)沉降離心機(jī)為連續(xù)性供料,實(shí)際生產(chǎn)過程切換繁瑣,操作困難,經(jīng)常出現(xiàn)煤泥流量調(diào)節(jié)不當(dāng)造成跑冒事故,而且濃縮后煤泥水濃度較高,經(jīng)常出現(xiàn)管道堵塞現(xiàn)象。
8#煤與13#煤采用1∶3配選時(shí),煤泥的小篩分試驗(yàn)結(jié)果見表3。由表3可知,煤泥中0.25~0.075 mm粒級(jí)含量達(dá)到66.21%,因此提前回收此粒級(jí)煤泥,對(duì)降低濃縮池的入料濃度,減少壓濾煤泥量,改善產(chǎn)品質(zhì)量都至關(guān)重要。
表3 小篩分試驗(yàn)結(jié)果
針對(duì)粗煤泥系統(tǒng)處理能力偏小,篩網(wǎng)沉降離心機(jī)利用效果偏差等現(xiàn)狀,對(duì)選煤廠煤泥水系統(tǒng)進(jìn)行了如下改造:粗煤泥回收環(huán)節(jié)增加了2臺(tái)煤泥離心機(jī),以增加粗煤泥脫水回收能力[8]。將原有末煤濃縮分級(jí)旋流器溢流增加二次濃縮旋流分級(jí),二次濃縮分級(jí)旋流器底流通過篩網(wǎng)沉降離心機(jī)脫水回收,溢流進(jìn)入濃縮機(jī)。改造前后的原則流程如圖1、圖2所示[9-10]。
圖1 改造前的煤泥水處理原則流程
由圖1和圖2可知,通過將煤泥分為三個(gè)粒級(jí)分別回收,即煤泥離心機(jī)回收1.0~0.25 mm粒級(jí)粗煤泥,篩網(wǎng)沉降離心機(jī)回收0.25~0.075 mm粒級(jí)極細(xì)煤泥,壓濾機(jī)回收<0.075 mm粒級(jí)極細(xì)煤泥,發(fā)揮了三種不同設(shè)備的優(yōu)勢(shì)[11]。
圖2 改造后的煤泥水處理原則流程
選煤廠改造后,增加了煤泥水系統(tǒng)的處理能力,減少了生產(chǎn)故障,使循環(huán)水濃度明顯降低,幾乎實(shí)現(xiàn)了清水選煤,減少了噴嘴的堵塞現(xiàn)象。通過篩網(wǎng)沉降離心機(jī)回收0.25~0.075 mm粒級(jí)細(xì)煤泥,使壓濾煤泥產(chǎn)率大幅度減少[12],混煤產(chǎn)品全水分基本控制在10.0 %以內(nèi)[13]。改造前后煤泥水系統(tǒng)的指標(biāo)對(duì)比見表4[14]。
表4 改造前后煤泥水系統(tǒng)指標(biāo)對(duì)比
煤泥水系統(tǒng)改造完成后,通過煤泥分級(jí)旋流器組二次分級(jí),減少了壓濾煤泥產(chǎn)率,保證了產(chǎn)品質(zhì)量,經(jīng)濟(jì)效益分析如下[15]:
(1)節(jié)約生產(chǎn)成本。增加煤泥水系統(tǒng)的處理能力,相應(yīng)地提高了原煤的小時(shí)處理能力,縮短了主選系統(tǒng)的開機(jī)時(shí)間,小時(shí)帶煤量提高至100 t左右,每天可減少0.7 h的帶煤時(shí)間,故每年可節(jié)約電費(fèi)117萬元。
(2)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。壓濾煤泥占毛煤的比例由改造前的9.0%降至5.0%左右,全年可減少外排壓濾煤泥10萬t以上,增加經(jīng)濟(jì)效益2 000余萬元。
肖家洼煤礦選煤廠對(duì)煤泥水系統(tǒng)的工藝進(jìn)行優(yōu)化,提高了粗煤泥設(shè)備的處理能力,保證了生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。該廠將煤泥分三個(gè)粒級(jí)分別回收,發(fā)揮了各種煤泥處理設(shè)備的自身優(yōu)勢(shì),提高了篩網(wǎng)沉降離心機(jī)的利用率,使煤泥盡可能多的處于松散狀態(tài),減少進(jìn)入濃縮機(jī)的細(xì)煤泥量,增加了煤泥摻配到產(chǎn)品煤中的量,使得產(chǎn)品質(zhì)量更符合客戶需求,提高了經(jīng)濟(jì)效益。通過完善煤泥水處理工藝,降低了循環(huán)水濃度和選煤廠的事故率,增加了處理能力,為選煤廠增產(chǎn)增效打下了基礎(chǔ)。