時(shí)丕斌,趙鵬飛,王偉迪
中國(guó)石油遼河石化公司,遼寧盤錦 124022
某石化公司柴油加氫改質(zhì)裝置因生產(chǎn)需要而摻煉蠟油,并增加航空煤油、重柴油等產(chǎn)品,由于生產(chǎn)加工方案改變,需對(duì)裝置開展適應(yīng)性改造。由于分餾塔增設(shè)中段抽出流程,塔底熱負(fù)荷需大幅提高,但原分餾塔底重沸爐熱負(fù)荷較低,無法滿足生產(chǎn)要求;因此決定在不改變加熱爐主體結(jié)構(gòu)的前提下,對(duì)其進(jìn)行擴(kuò)能改造,改為分餾塔進(jìn)料加熱爐,從而達(dá)到縮減投資、修舊利廢的目的。
原分餾系統(tǒng)工藝流程如圖1所示,開展裝置改造后,需拆除圖中標(biāo)識(shí)綠色線的工藝管道及循環(huán)泵,增設(shè)如圖中紅色線所示的工藝流程。流程改造后,原分餾塔重沸爐將作為分餾塔進(jìn)料加熱爐使用。
重沸爐為單排管、靠墻布置、單面輻射、對(duì)流-輻射型圓筒加熱爐,圓筒加熱爐是石油化工裝置常見加熱型設(shè)備,其作用是將爐管中通過的油料或其他介質(zhì)加熱至所需溫度,然后進(jìn)入下一工藝設(shè)備進(jìn)行分餾、裂解或反應(yīng)等,加熱爐熱量來源于燃燒氣體或液體燃料等[1]。圓筒式加熱爐具有投資成本低、余熱利用率高、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),一般由輻射室、對(duì)流室、余熱回收系統(tǒng)、燃燒器及通風(fēng)系統(tǒng)等五部分組成[2]。
重沸爐采用模塊化設(shè)計(jì)、工廠化預(yù)制、現(xiàn)場(chǎng)組裝的制造模式[3],設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)參數(shù)見表1。
重沸爐本體包括一段輻射室模塊及兩段對(duì)流室模塊,如圖2所示。爐管材質(zhì)為20#鋼,按4管程設(shè)置。其中,輻射室共有56根爐管,沿爐膛呈圓周布置,每管程14根爐管。上段對(duì)流室模塊共設(shè)有3排翅片管,總計(jì)24根爐管,此外,該對(duì)流段模塊另設(shè)有兩排預(yù)留管孔,以備擴(kuò)能使用。下段對(duì)流室模塊設(shè)有3排光管及2排翅片管,每排8根爐管。重沸爐加熱介質(zhì)為石腦油及柴油,工藝介質(zhì)先經(jīng)對(duì)流室預(yù)熱,再進(jìn)入輻射室加熱至所需溫度。設(shè)計(jì)熱負(fù)荷11.63 MW,正常操作熱負(fù)荷約8.67 MW,介質(zhì)入爐溫度約266℃,出口溫度約278℃。
圖1 分餾系統(tǒng)工藝流程
表1 重沸爐結(jié)構(gòu)參數(shù)
圖2 重沸爐示意
按照裝置摻煉蠟油適應(yīng)性改造要求,該重沸爐改造為分餾塔進(jìn)料加熱爐后,在新設(shè)計(jì)工藝參數(shù)條件下,熱負(fù)荷將高達(dá)15.66 MW,操作熱負(fù)荷高達(dá)12.26 MW,介質(zhì)入口溫度約290℃,出口溫度約335℃。與重沸爐原設(shè)計(jì)參數(shù)相比,加熱爐出口溫度提高近60℃,熱負(fù)荷提高35%,操作熱負(fù)荷提高46%。為此研究了兩種技術(shù)改造方案。
保持爐體結(jié)構(gòu)不變,僅通過增加燃料氣流量的方式提高熱負(fù)荷,并使之滿足新運(yùn)行條件下的介質(zhì)流量、組成及出入口溫度要求,則增加燃料氣流量提升熱負(fù)荷后的運(yùn)行參數(shù)與該爐原設(shè)計(jì)運(yùn)行參數(shù)對(duì)比如表2所示。
由表2可知,僅依靠增加燃料氣流量的方式強(qiáng)制提高重沸爐熱負(fù)荷,從而適應(yīng)裝置改造后的運(yùn)行參數(shù),爐膛溫度將高達(dá)874℃,最高管壁溫度高達(dá)438℃,煙氣離開加熱爐溫度為405℃。加熱爐在此條件下運(yùn)行,對(duì)爐管及其支撐件將帶來較大風(fēng)險(xiǎn)及隱患,由于排煙溫度大幅升高,對(duì)余熱回收系統(tǒng)空氣預(yù)熱器的熱負(fù)荷同樣帶來不良影響[4]。
因此在不改變?cè)字胤袪t爐體結(jié)構(gòu)的前提下直接利舊使用,僅依靠提高燃料氣流量的措施提高加熱爐熱負(fù)荷,將導(dǎo)致加熱爐爐膛溫度過高,爐管管壁溫度也將超過爐管材質(zhì)允許的使用溫度,嚴(yán)重威脅加熱爐的安全運(yùn)行。因此,利舊使用該重沸爐,需開展結(jié)構(gòu)改造以解決其傳熱面積不足、操作彈性空間較小的問題[5]。
表2 按照方案一直接利舊使用前后設(shè)計(jì)運(yùn)行指標(biāo)
根據(jù)上述分析可知,需通過增加受熱面積的方式提高重沸爐設(shè)計(jì)熱負(fù)荷,見圖3。經(jīng)分析計(jì)算,在不改變重沸爐主體結(jié)構(gòu)的前提下,可以通過增加輻射段高度及對(duì)流段爐管數(shù)量的方式,來達(dá)到充分利用余熱、降低排煙溫度及提高熱效率的目的[6]。
圖3 重沸爐改造示意
重沸爐輻射段改造內(nèi)容主要包括輻射室增高3 000 mm,輻射爐管相應(yīng)增長(zhǎng),輻射爐管固定吊鉤移位及燃燒器更換等,具體包括以下:
(1)56根輻射爐管每根增長(zhǎng)3 000 mm,保持4管程結(jié)構(gòu)不改變;輻射爐管高度增加,爐管吊鉤位置上移,輻射筒體鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)和襯里結(jié)構(gòu)行相應(yīng)加高改造。
(2)輻射段在爐頂處與對(duì)流段拆分,對(duì)流轉(zhuǎn)輻射轉(zhuǎn)油線相應(yīng)改造。
(3)原輻射頂鋼結(jié)構(gòu)按利舊考慮,如拆除過程中損壞嚴(yán)重不能利舊,則需重新制作。
(4)輻射爐底、筒體、輻射爐頂襯里進(jìn)行相應(yīng)增加或改造。
(5)由于工藝熱負(fù)荷增加,8臺(tái)燃燒器需全部更換。
加熱爐對(duì)流段改造內(nèi)容主要包括上段對(duì)流模塊預(yù)留空間增設(shè)兩排翅片管及增設(shè)中段對(duì)流模塊等,具體包括以下:
(1)原上段對(duì)流模塊預(yù)留位置增加2排翅片管,增設(shè)中段對(duì)流模塊,該對(duì)流模塊共有3排工藝介質(zhì)翅片管,另有1排過熱蒸汽翅片管。即總計(jì)增設(shè)5排(40根)介質(zhì)翅片管,用于預(yù)熱工藝介質(zhì),另增設(shè)1排(8根)蒸汽過熱翅片管,用于過熱低壓蒸汽。對(duì)流段鋼結(jié)構(gòu)、兩端管板、彎頭箱及襯里等做相應(yīng)改造。
(2)原設(shè)計(jì)彎頭箱門、彎頭箱架在對(duì)應(yīng)對(duì)流模塊改造處相應(yīng)拆開,若完好無損均利舊;若拆除時(shí)已損壞需重新制作。
保留原對(duì)流頂煙囪短節(jié)及煙道擋板,擋板以上煙道相應(yīng)縮短保證與余熱回收水平煙道相接;爐管拆除后重新檢驗(yàn)合格后方可利舊;拆除或改造中受損鋼結(jié)構(gòu)及襯里須進(jìn)行修補(bǔ)及增補(bǔ)料;拆除或改造中利舊的部件若損壞需按原圖重新制造。
按照方案二開展技術(shù)改造,對(duì)重沸爐運(yùn)行技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行了理論分析與計(jì)算,并將相關(guān)設(shè)計(jì)技術(shù)指標(biāo)列于表3。顯然,按照方案二開展技術(shù)改造后,加熱爐熱負(fù)荷將由11.63 MW增至15.66 MW,爐膛工作溫度為801.2℃,排煙溫度為304.5℃,爐管最高管壁溫度為398℃,以上設(shè)計(jì)運(yùn)行指標(biāo)不僅可以達(dá)到生產(chǎn)運(yùn)行需要,而且,滿足加熱爐安全運(yùn)行技術(shù)指標(biāo)要求。
通過對(duì)比表2及表3設(shè)計(jì)運(yùn)行指標(biāo)可知,按方案二開展技術(shù)改造,加熱爐爐膛工作溫度將比方案一下降72.8℃,加熱爐排煙溫度將下降100.5℃,加熱爐爐管最高管壁溫度下降40℃。這不僅可以保證加熱爐安全穩(wěn)定運(yùn)行,而且,排煙溫度的顯著降低還大大提升了加熱爐的運(yùn)行效率。
表3 按照方案二開展技術(shù)改造前后設(shè)計(jì)運(yùn)行指標(biāo)
按照上述改造方案二,該重沸爐在停工檢修期間實(shí)施了技術(shù)改造,改造投用后,經(jīng)分析計(jì)算,該爐實(shí)際運(yùn)行熱負(fù)荷約10.42 MW,燃料氣消耗流量約1 346.8 Nm3/h,爐膛最高溫度650℃,排煙溫度約263℃,計(jì)算熱效率約0.925。通過以上運(yùn)行數(shù)據(jù)可知,重沸爐擴(kuò)能改造為分餾塔進(jìn)料加熱爐后,不僅有效保證了熱效率,而且顯著降低了爐膛溫度及排煙溫度等,為長(zhǎng)周期安全平穩(wěn)運(yùn)行提供了保障[7-8]。
針對(duì)某柴油加氫改質(zhì)裝置摻煉蠟油適應(yīng)性改造項(xiàng)目需要,對(duì)停用的分餾塔底重沸爐進(jìn)行了設(shè)計(jì)計(jì)算分析,并通過增加輻射段爐管長(zhǎng)度、增加對(duì)流模塊、更換爐底燃燒器等措施,在保證加熱爐熱效率的前提下,有效提高了重沸爐熱負(fù)荷,而且,各項(xiàng)運(yùn)行技術(shù)指標(biāo)符合設(shè)計(jì)要求。通過對(duì)重沸爐開展改造利舊,有效降低了工程投資,經(jīng)核算,對(duì)重沸爐開展技術(shù)改造與重新設(shè)計(jì)建造加熱爐相比,可節(jié)約投資450余萬元。
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