車德智(大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠)
油田開(kāi)發(fā)的最終目的是盡可能多地從地下采出原油[1],而機(jī)采節(jié)能工作的宗旨就是在保證一定原油產(chǎn)量的情況下,盡可能減少電能的消耗。單耗即從井下舉升出單位質(zhì)量的混合液需要消耗的電能,因此,其成為評(píng)價(jià)機(jī)采井能耗水平的核心經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。
游梁抽油機(jī)井單耗的計(jì)算公式如下:
式中:H——舉升高度,m;
Q——實(shí)際產(chǎn)液量,m3/s;
ρ——混合液密度,kg/m3;
g——重力加速度,m/s2;
ΔP——無(wú)效功率損失,kW。
從上述公式可以看出,單耗的影響因素主要涉及三個(gè)方面:抽油機(jī)井的實(shí)際舉升高度、無(wú)效功率損失、實(shí)際產(chǎn)液量。在不改造油層的前提下,很難提高抽油機(jī)井的實(shí)際產(chǎn)液量和實(shí)際舉升高度,所以降低單耗主要從減少抽油機(jī)井的無(wú)效功率損失入手[2]。
根據(jù)有桿抽油系統(tǒng)的組成情況,可以把有桿抽油系統(tǒng)的無(wú)效功率損失ΔP按式(2)分解,即
式中:ΔP1——電動(dòng)機(jī)熱損失和機(jī)械損失;
ΔP2——皮帶傳動(dòng)摩擦損失;
ΔP3——減速箱摩擦損失;
ΔP4——四連桿摩擦損失;
ΔP5——密封盒摩擦損失;
ΔP6——抽油桿彈變與摩擦損失;
ΔP7——泵機(jī)械、容積與水力損失;
ΔP8——管柱損失。
通過(guò)理論分析認(rèn)為電動(dòng)機(jī)熱損失和機(jī)械損失主要受設(shè)備參數(shù)的影響,皮帶、減速箱、四連桿、密封盒、抽油桿的摩擦、彈變損失及管柱損失會(huì)隨著沖速的增加而增加;泵的容積損失會(huì)隨著沖程的增加而減小,在理論排量不變的前提下放大沖程、減小沖速是降低抽油機(jī)井單耗的有效方式[3]。
應(yīng)用某礦機(jī)采節(jié)能綜合數(shù)據(jù)庫(kù),選取抽油泵的理論排量范圍從25 t/d至35 t/d的正常生產(chǎn)井267井次,統(tǒng)計(jì)不同沖程和沖速對(duì)單耗的影響(圖1、圖 2)。
由圖1、圖2可知,在相同理論排量范圍下,單耗隨著沖程的增大而下降,隨著沖速的增加而上升。
圖1 沖程與單耗關(guān)系曲線
圖2 沖速與單耗關(guān)系曲線
本著泵況良好、計(jì)量準(zhǔn)確的原則,選取A井和B井,在抽油泵理論排量不變的前提下,重新匹配該井沖程、沖速,分別記錄下“大沖程、小沖速”、“小沖程、大沖速”兩種生產(chǎn)狀況下不同的生產(chǎn)數(shù)據(jù),加以分析。
試驗(yàn)錄取A井調(diào)參前后各項(xiàng)數(shù)據(jù)如表1所示。
A井的抽汲參數(shù)調(diào)整措施是:沖程由1.8 m上調(diào)至2.5 m,沖速由6.7 min-1下調(diào)至4.8 min-1;B井的抽汲參數(shù)調(diào)整措施是:沖程由1.8 m上調(diào)至2.5 m,沖速由5.6 min-1下調(diào)至4.1 min-1,理論排量基本保持不變。
1)泵的充滿程度變化。以A井示功圖為例(圖3),2口抽油機(jī)井示功圖由調(diào)參前的供液不足變?yōu)檎J竟D,證明泵的充滿程度得到加強(qiáng)。
圖3 A井調(diào)參前后示功圖對(duì)比
2)最大載荷和交變載荷的變化。2口井的最大懸點(diǎn)載荷都有所降低,A井上下載荷差減小了5.07 kN,B井上下載荷差減小了7.02 kN,交變載荷明顯降低,減少了抽油桿的彈變損失[4]。
表1 抽油機(jī)井地面參數(shù)匹配能耗變化統(tǒng)計(jì)
3)抽油泵的工作效率變化。A井日產(chǎn)液量由8.1 t/d上升至9 t/t,B井日產(chǎn)液量由13.2 t/d上升至13.7 t/d,A井抽油泵的泵效上升了4.8個(gè)百分點(diǎn),B井泵效上升了1.21個(gè)百分點(diǎn),泵的工作狀況得以改善。
4)機(jī)采井的單耗變化。2口井的日耗電量分別下降了7.5 kWh和5.7 kWh,加上2口井的日產(chǎn)液量均有提升影響,相當(dāng)于單耗公式中的分子因素減小,分母因素增大,使機(jī)采井單耗分別下降了2.6 kWh/t和0.69 kWh/t。
5)機(jī)采井的系統(tǒng)效率變化。在理論排量不變的情況下,由于懸點(diǎn)載荷和交變載荷的降低,使2口井的抽油系統(tǒng)所需輸入功率減小,同時(shí)在減速箱、四連桿機(jī)構(gòu)及盤根盒處的能量損耗也隨之減小,使2口井的平均系統(tǒng)效率由20.03%提升至22.73%,上升了2.7個(gè)百分點(diǎn),系統(tǒng)效率得以提高。
1)抽油機(jī)井生產(chǎn)過(guò)程中,隨著沖程的上升,增加了抽油泵的有效容積,減少了泵的容積損失[5]。
2)隨著沖速的上升,增加了抽油機(jī)井各機(jī)構(gòu)的摩擦損失與抽油桿、管的彈性損失,有桿抽油系統(tǒng)的無(wú)效功率損失增大,使耗電量上升,單耗下降。
3)相同理論排量下,產(chǎn)液量的上升,由于沖程增大而延長(zhǎng)了油液從油層進(jìn)入抽油泵內(nèi)的進(jìn)液時(shí)間,對(duì)泵效的提升要優(yōu)于增加抽汲次數(shù)[6]。
綜上所述,在理論排量不變的前提下,沖程、沖速以“大沖程、小沖速”方式匹配在節(jié)能和增產(chǎn)方面均優(yōu)于“小沖程、大沖速”匹配。結(jié)合單耗計(jì)算公式,“大沖程、小沖速”方式匹配起到了降低單耗的作用,且調(diào)整抽汲參數(shù)措施成本極低,相比較于投資成本較高的更換節(jié)能型拖動(dòng)設(shè)備節(jié)能效果顯著,這也是保證油井能耗最低、效益最大化的有效手段。