鄧長(zhǎng)橋,郜振曉,楊旭光
(中核遼寧核電有限公司,遼寧興城 125100)
電廠運(yùn)行期間,控制廠房蓄電池間的蓄電池處于充電、浮充或放電等狀態(tài),所處的環(huán)境直接影響其壽命:高溫將縮短電池壽命,低溫則降低電池放電性能。蓄電池投用時(shí),會(huì)定期對(duì)蓄電池進(jìn)行充、放電,而在充電和浮充狀態(tài)時(shí)會(huì)產(chǎn)生氫氣和酸性氣體,易造成設(shè)備損壞且存在爆炸風(fēng)險(xiǎn)。控制廠房排風(fēng)系統(tǒng)正是基于上述要求而設(shè)計(jì)的,用于對(duì)安全系列蓄電池間進(jìn)行排風(fēng),使得蓄電池間壓力為微負(fù)壓并保持房間溫度為(18~25)℃,保證氫氣和酸性氣體濃度<3%且有害氣體不向周邊擴(kuò)散。作為衡量調(diào)試結(jié)果好壞的重要依據(jù),排風(fēng)系統(tǒng)的排風(fēng)量是否滿足設(shè)計(jì)要求將直接影響廠房蓄電池間的正常投用。
在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn),排風(fēng)系統(tǒng)的風(fēng)量一直低于設(shè)計(jì)要求,無法實(shí)現(xiàn)對(duì)蓄電池間的排風(fēng),不僅導(dǎo)致該系統(tǒng)無法投用,還有造成蓄電池間設(shè)備損壞或存在爆炸風(fēng)險(xiǎn)的可能,嚴(yán)重影響機(jī)組調(diào)試的工期。因此,研究和探討出一種可行性高的措施來提高蓄電池間排風(fēng)系統(tǒng)的風(fēng)量值具有重要意義。
該排風(fēng)系統(tǒng)有4個(gè)相同又互相獨(dú)立的系列分別為蓄電池房間通風(fēng),系統(tǒng)由應(yīng)急電源供電,連續(xù)運(yùn)行。每個(gè)系列由2臺(tái)防爆風(fēng)機(jī)(1用1備)、防火花止回閥、帶壓力機(jī)構(gòu)的隔離閥及風(fēng)管組成。對(duì)系統(tǒng)調(diào)試的過程中,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中4個(gè)系列8臺(tái)風(fēng)機(jī)的總風(fēng)量在(1000~1500)m3/h 之間(表 1)。
表1 風(fēng)機(jī)風(fēng)量測(cè)試數(shù)據(jù)m/h
根據(jù)該系統(tǒng)的設(shè)計(jì)文件和GB 50243—2002《通風(fēng)與空調(diào)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求,系統(tǒng)風(fēng)量測(cè)量值與設(shè)計(jì)值允許偏差10%,該系統(tǒng)設(shè)計(jì)風(fēng)量為1900 m3/h,因此系統(tǒng)風(fēng)量測(cè)量值在(1710~2090)m3/h內(nèi)才能滿足驗(yàn)收準(zhǔn)則。顯然,目前的測(cè)量結(jié)果滿足不了設(shè)計(jì)文件和國(guó)標(biāo)的要求。
為了確定系統(tǒng)風(fēng)量小于設(shè)計(jì)值這一問題的真正原因,以系統(tǒng)的組成部件為分組依據(jù),在4個(gè)系列分時(shí)段分地點(diǎn)采取了60組數(shù)據(jù),以在每個(gè)時(shí)段各部件的工作狀態(tài)是否正常以及是否符合技術(shù)規(guī)格書的運(yùn)行準(zhǔn)則為標(biāo)準(zhǔn),確定相應(yīng)的部件是否存在缺陷,以故障次數(shù)為衡量標(biāo)準(zhǔn)。60組數(shù)據(jù)的分布:風(fēng)機(jī)/電機(jī)2次,防沖擊波閥1次,風(fēng)管1次,止回閥56次。
圖1 圓形對(duì)開結(jié)構(gòu)的重錘式止回閥結(jié)構(gòu)
由上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可知,止回閥缺陷是系統(tǒng)風(fēng)量小于設(shè)計(jì)值的主要原因。進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),該排風(fēng)系統(tǒng)的止回閥為圓形對(duì)開結(jié)構(gòu)的重錘式止回閥(圖1),有2個(gè)半圓的閥瓣,每個(gè)閥瓣繞傳動(dòng)軸旋轉(zhuǎn)90°開啟,2根傳動(dòng)軸通過傳動(dòng)齒輪嚙合,一根傳動(dòng)軸上連接重錘桿,閥門立式安裝。其工作原理為:當(dāng)管道內(nèi)關(guān)閉的閥前形成正向壓力且風(fēng)速達(dá)到開啟風(fēng)速值時(shí),閥瓣克服關(guān)閉力矩開啟,閥瓣的開啟角度隨管道內(nèi)風(fēng)速的變化而變化,風(fēng)速大時(shí)閥瓣開啟角度大,反之開啟角度小。當(dāng)管道內(nèi)閥門前后沒有壓差或有反向壓差時(shí),重錘及閥瓣自重可使閥瓣自動(dòng)關(guān)閉,切斷介質(zhì)回流,實(shí)現(xiàn)其逆止功能[5]。
目前,在測(cè)量風(fēng)量過程中止回閥存在的缺陷:閥門全開度為75°~80°,而在風(fēng)機(jī)實(shí)際啟動(dòng)時(shí),閥門僅自動(dòng)開啟 20°,此時(shí)測(cè)出風(fēng)量數(shù)據(jù)不滿足設(shè)計(jì)要求。而當(dāng)手動(dòng)將閥門開到55°左右(閥門在50°以上不會(huì)影響試驗(yàn)結(jié)果)時(shí)可測(cè)出符合設(shè)計(jì)要求的風(fēng)量數(shù)據(jù),但在這個(gè)開度下停運(yùn)風(fēng)機(jī),閥門不會(huì)自動(dòng)回座,喪失了止回閥應(yīng)有的功能。由上述實(shí)際調(diào)查情況可以確定,開度不足是止回閥缺陷產(chǎn)生的原因。
造成該類止回閥開度不足的原因有很多。與設(shè)計(jì)院和廠家進(jìn)行溝通后,初步確認(rèn)的原因有傳動(dòng)齒輪失效、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)缺少潤(rùn)滑、閥瓣重量不足3項(xiàng)。
因兩閥瓣之間靠傳動(dòng)齒輪聯(lián)動(dòng),如果傳動(dòng)齒輪失效,則會(huì)造成閥瓣運(yùn)轉(zhuǎn)卡澀,使閥門的開度達(dá)不到要求,即“止回閥開度不足”。齒輪失效形式一般有輪齒折斷、齒輪崩角、齒面磨損、齒面點(diǎn)蝕、齒面膠合、齒面塑性變形等。經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)開啟閥門齒輪箱對(duì)傳動(dòng)齒輪進(jìn)行檢查,確認(rèn)傳動(dòng)齒輪外形結(jié)構(gòu)完好,齒面光滑無磨損、無變形,兩齒輪嚙合完好無間隙。因此排除傳動(dòng)齒輪失效導(dǎo)致止回閥開度不足的可能。
水利工程一般建在高山、峽谷和荒灘、濕地等交通不便的地區(qū),因此,為與外界聯(lián)系,還需要修筑公路、建設(shè)相應(yīng)的辦公和生活區(qū)等,工程現(xiàn)場(chǎng)的準(zhǔn)備時(shí)間較長(zhǎng)。
從止回閥的運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)理來看,如果止回閥的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)間缺少潤(rùn)滑,運(yùn)轉(zhuǎn)卡澀,將導(dǎo)致閥門的啟閉卡澀,產(chǎn)生“止回閥開度不足”的問題。檢查閥門傳動(dòng)部件,傳動(dòng)齒輪、傳動(dòng)軸軸承潤(rùn)滑正常,手動(dòng)盤動(dòng),無卡澀黏連感,因此排除是這一原因?qū)е轮够亻y開度不足的可能。
為了驗(yàn)證“止回閥開度不足”是否為“閥瓣重量不足”造成的,采用理論計(jì)算的方式進(jìn)行評(píng)判。設(shè)定閥瓣重量產(chǎn)生的力矩為Mb,重錘重力產(chǎn)生的力矩為Mz,風(fēng)機(jī)啟動(dòng)后氣流對(duì)閥瓣產(chǎn)生的力矩為 Mf。
式中 d——閥瓣的直徑,m;
mb—— —閥瓣的質(zhì)量,kg
Gb—— —閥瓣產(chǎn)生的重力,N
Gz—— —重錘產(chǎn)生的重力,N
Mb—— —閥瓣重力產(chǎn)生的力矩,,N·m
Mz—— —重錘重力產(chǎn)生的力矩,N·m
ρz—— —重錘材料的密度,kg/m3
ρb—— —閥瓣材料的密度,kg/m3
Vz—— —重錘的體積,m3
L——重錘與軸心的標(biāo)準(zhǔn)距離,m
F——風(fēng)機(jī)啟動(dòng)后氣流對(duì)閥瓣產(chǎn)生的作用力,N
α——閥瓣開啟的角度,°
P—— —?jiǎng)訅海琍a
查閥門質(zhì)量手冊(cè)、安裝圖紙等資料,閥瓣直徑為282 mm,厚度3 mm,密度7.98 g/cm3;重錘直徑70 mm,厚度28 mm,與軸心的標(biāo)準(zhǔn)距離130 mm,密度7.93 g/cm3。
閥門開啟,需滿足 Mz<Mb+Mf;閥門關(guān)閉,則需滿足 Mz>Mb,即閥門正常運(yùn)行狀態(tài)下滿足Mb<Mz<Mb+Mf。根據(jù)風(fēng)機(jī)性能,其在最佳工況下產(chǎn)生的理論動(dòng)壓Pl=87 Pa?,F(xiàn)場(chǎng)使用風(fēng)量測(cè)量?jī)x對(duì)8臺(tái)風(fēng)機(jī)的動(dòng)壓進(jìn)行測(cè)量(表2)。
表2 風(fēng)機(jī)動(dòng)壓測(cè)量數(shù)據(jù) Pa
可以看到,測(cè)得的最大動(dòng)壓值為Pc=54 Pa。將此值代入公式,經(jīng)過計(jì)算整理可得:r=141 mm=0.141 m,δ=3 mm=0.003 m,L=130 mm=0.13 m,ρb=7.98 g/cm3=7.98×103kg/m3,ρz=7.93 g/cm3=7.93×103 kg/m3,Vz=π×0.0352×0.028=1.08×10-4m3,Pl=87 Pa=87 N/m2,Pc=54 Pa=54 N/m2,g=9.8 N/kg,cosα 為變量。
由上述數(shù)據(jù)可得,閥瓣的實(shí)際質(zhì)量 mb=ρb×πr2δ=1.49 kg。
將上述整理的數(shù)據(jù)和理論動(dòng)壓Pl代入到公式(1)、(2)、(3),得到閥瓣質(zhì)量的理論區(qū)間1.33<mb1<1.88。即閥瓣的實(shí)際質(zhì)量1.49 kg滿足其理論區(qū)間,理論上可以正常開啟和關(guān)閉。
將上述整理的數(shù)據(jù)和測(cè)量動(dòng)壓 Pc代入到公式(1)、(2)、(3)中得到閥瓣質(zhì)量的測(cè)量區(qū)間1.54<mb2<1.88。閥瓣的實(shí)際質(zhì)量1.49 kg,小于使閥門開啟的最小值1.54 kg,閥門不能正常開啟。
通過上述分析認(rèn)為,閥瓣質(zhì)量不足以使閥門正常開啟,是“止回閥開度不足”的根本原因。
為了解決由于“閥瓣重量不足”而導(dǎo)致的“止回閥開度不足”問題,與設(shè)計(jì)院和廠家溝通后提出了3種改進(jìn)方案,并分析了方案的優(yōu)缺點(diǎn)(表3)。
綜合評(píng)定上述各方案的優(yōu)缺點(diǎn)后,確定“增加閥瓣厚度”為解決方案。
表3 方案評(píng)價(jià)表
具體的對(duì)策實(shí)施分為閥瓣厚度計(jì)算和更換后效果檢查2個(gè)環(huán)節(jié)。
在 2.3 中,推導(dǎo)計(jì)算得出閥瓣實(shí)際質(zhì)量 mb實(shí)=ρb×πr2δ=1.49 kg,而 1.54 kg<mb測(cè)<1.88 kg,因此需要增加的閥瓣質(zhì)量(0.05~0.39)kg。
確定完需更換的閥瓣厚度后,聯(lián)系廠家,要求配送相應(yīng)閥瓣,待配件到貨后按照更換計(jì)劃對(duì)止回閥閥瓣進(jìn)行更換。安裝完成后,風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行時(shí)重新測(cè)量各通道止回閥的開度(表4)。
表4 止回閥開度測(cè)量數(shù)據(jù)
根據(jù)上述測(cè)量結(jié)果可以看出,在增加風(fēng)機(jī)出口止回閥閥瓣厚度后,啟動(dòng)風(fēng)機(jī)時(shí)止回閥開度滿足不小于50°的要求。試驗(yàn)組成員又重新測(cè)量了3組各通道的排風(fēng)量數(shù)據(jù)(表5)。
表5 風(fēng)機(jī)風(fēng)量測(cè)試數(shù)據(jù) m3/h
測(cè)量結(jié)果顯示,風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)風(fēng)量值(1750~2050)m3/h,滿足系統(tǒng)設(shè)計(jì)風(fēng)量(1710~2090)m3/h的要求。
由此可以看出,當(dāng)風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行時(shí)整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)良好,閥門能夠處于全開狀態(tài),同時(shí)風(fēng)機(jī)出口風(fēng)量能夠達(dá)到要求;關(guān)閉風(fēng)機(jī)后止回閥能自動(dòng)回座,說明采取的措施已解決了問題。
綜上所述,蓄電池間排風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)量值低是由于止回閥閥瓣重量不足導(dǎo)致止回閥開度不足引起的。經(jīng)過合理技術(shù)改造,制定了提高閥瓣重量的解決措施,很好地解決了蓄電池間排風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)量值低的問題。同時(shí),針對(duì)以上技術(shù)改造,還從其他方面給出了鞏固措施。
(1)嚴(yán)格審查提交給廠家設(shè)備采購(gòu)文件的相關(guān)技術(shù)參數(shù),確保其準(zhǔn)確性。
(2)派專業(yè)的驗(yàn)收人員到廠家現(xiàn)場(chǎng)見證設(shè)備出廠前的性能驗(yàn)證試驗(yàn),避免出現(xiàn)設(shè)備出廠性能不達(dá)標(biāo)的情況。
(3)加強(qiáng)對(duì)設(shè)備運(yùn)輸和現(xiàn)場(chǎng)安裝環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度,避免設(shè)備在運(yùn)輸和安裝過程中發(fā)生損壞。
這次針對(duì)蓄電池間排風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)量值低的原因分析及處理方法,希望能為同類工況下排風(fēng)系統(tǒng)調(diào)試過程提供參考。
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