范龍文
(內(nèi)蒙古東源科技有限公司,內(nèi)蒙古 烏海 016040)
鄂爾多斯集團(tuán)40萬(wàn)t/a懸浮法聚氯乙烯聚合裝置采用氯乙烯懸浮聚合生產(chǎn)工藝進(jìn)行生產(chǎn)。該聚合裝置開車后出現(xiàn)較多設(shè)備問(wèn)題,影響聚合生產(chǎn)安全穩(wěn)定運(yùn)行,制約了生產(chǎn)能力。生產(chǎn)實(shí)踐中通過(guò)設(shè)備技術(shù)改造和加強(qiáng)管理,解決了諸多設(shè)備問(wèn)題,滿足了生產(chǎn)和工藝需要,從而保證生產(chǎn)安全穩(wěn)定運(yùn)行,提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
200B生產(chǎn)單元聚合釜在開車過(guò)程中出現(xiàn)聚合釜下攪拌軸機(jī)械密封沖洗水流量小,流量為150~200 m3/h,(正常值應(yīng)為500~800 m3/h),并且機(jī)械密封動(dòng)、靜密封環(huán)頻繁損壞漏油;聚合釜下攪拌主軸安裝機(jī)械密封的部位徑向跳動(dòng)值較大,超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)上限值等問(wèn)題,導(dǎo)致聚合生產(chǎn)事故多發(fā),停車頻繁,機(jī)械密封檢修頻繁,檢修工作量增大,配件消耗增大,嚴(yán)重影響聚合正常生產(chǎn)。
(1)經(jīng)過(guò)專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)200B單元聚合釜下攪拌主軸進(jìn)行全面檢測(cè),發(fā)現(xiàn)主軸安裝機(jī)械密封部位變形,難以修復(fù)。經(jīng)公司研究,決定委托國(guó)內(nèi)專業(yè)制造廠家精準(zhǔn)測(cè)繪,提高公差配合精度,重新加工制作200B單元聚合釜下攪拌主軸,完成了200B單元聚合釜下攪拌主軸的更新。(2)原聚合釜下攪拌軸機(jī)械密封內(nèi)僅有1組沖洗水進(jìn)出通道,導(dǎo)致沖洗水流量小,將原聚合釜下攪拌軸機(jī)械密封改造為3組沖洗水進(jìn)出通道,滿足生產(chǎn)工藝要求。(3)原聚合釜下攪拌軸機(jī)械密封下部靜密封環(huán)材質(zhì)原為碳化硅,改為硬質(zhì)合金材質(zhì),未改造前,靜動(dòng)密封環(huán)僅使用2天,改造后可使用3個(gè)月,延長(zhǎng)了機(jī)械密封內(nèi)動(dòng)靜密封環(huán)使用周期,大大減少了聚合釜下攪拌軸機(jī)械密封檢修頻率,降低了配件消耗量和檢修工作量,減少了聚合釜停車頻率,保證了生產(chǎn)正常運(yùn)行。
200B單元聚合釜經(jīng)過(guò)技術(shù)改造后,聚合裝置200B單元聚合釜下攪拌主軸運(yùn)轉(zhuǎn)正常,機(jī)械密封沖洗水流量增大,滿足了工藝要求,聚合釜下攪拌主軸機(jī)械密封的使用周期未改造前低于20個(gè)工作日,改造后使用周期達(dá)100個(gè)工作日,大大延長(zhǎng)了其使用周期,提高了聚合裝置的生產(chǎn)效益。
200 A聚合釜出料底閥在生產(chǎn)中頻繁發(fā)生泄漏,導(dǎo)致聚合釜反應(yīng)被迫停車,嚴(yán)重影響聚合生產(chǎn),且存在安全隱患。經(jīng)研究分析,主要原因是聚合釜出料底閥密封環(huán)強(qiáng)度和剛度不夠、設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)不合理。
(1)加強(qiáng)200 A聚合釜出料底閥密封環(huán)強(qiáng)度和剛度,此密封環(huán)材質(zhì)為耐高溫耐磨和耐腐蝕的聚四氟與石墨混合材料制成,可進(jìn)行車削加工,因此,在密封環(huán)端部車削加工圓環(huán)槽,然后在此槽內(nèi)鑲?cè)虢Y(jié)構(gòu)尺寸一致的材質(zhì)為304的不銹鋼套,達(dá)到了密封環(huán)所需的強(qiáng)度和剛度。(2)取消密封環(huán)內(nèi)表面O型密封,改為密封環(huán)內(nèi)表面與柱塞桿表面直接接觸密封。
通過(guò)技術(shù)改造,杜絕了聚合釜出料底閥在生產(chǎn)中頻繁發(fā)生泄漏和安全隱患,滿足了生產(chǎn)需要。
聚合100單元分散劑配制槽攪拌原為單層槳葉攪拌,導(dǎo)致分散劑配制時(shí)間較長(zhǎng),并且混合不夠均勻,不能滿足聚合生產(chǎn)工藝需求,影響聚合生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量。因此,進(jìn)行了聚合裝置100單元分散劑配制槽攪拌軸槳葉設(shè)計(jì)改造。
需縮短聚合裝置100單元分散劑配制槽分散劑配制時(shí)間,提高分散劑配制液均勻度具體過(guò)程如下。
(1)在分散劑配制槽攪拌軸上距離原槳葉垂直向上500 mm處增加設(shè)計(jì)一層攪拌槳葉。
(2)根據(jù)工藝要求和現(xiàn)場(chǎng)情況對(duì)新增槳葉進(jìn)行設(shè)計(jì)繪圖,結(jié)構(gòu)尺寸與配合精度保證與原槳葉一致。
(3)新增攪拌槳葉主體材質(zhì)同原攪拌材質(zhì),為316不銹鋼材質(zhì)。
聚合裝置100單元分散劑配制槽分散劑配制時(shí)間縮短近5 h,同時(shí)提高了分散劑配制液均勻度指標(biāo),從而提高聚合生產(chǎn)效率。
聚合裝置100單元P108A/B分散劑B進(jìn)料泵在生產(chǎn)運(yùn)行中機(jī)械密封頻繁損壞發(fā)生泄漏,嚴(yán)重制約分散劑正常配制,直接影響聚合裝置正常生產(chǎn),人力與配件消耗大,污染生產(chǎn)環(huán)境。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)仔細(xì)觀察分析,P108A/B分散劑B進(jìn)料泵機(jī)械密封靜、動(dòng)密封環(huán)粘結(jié)是導(dǎo)致機(jī)械密封頻繁損壞、泄漏的直接原因。導(dǎo)致其機(jī)械密封靜、動(dòng)密封環(huán)粘結(jié)原因:(1)P108A/B分散劑B進(jìn)料泵在生產(chǎn)中運(yùn)行模式為間斷運(yùn)轉(zhuǎn),運(yùn)轉(zhuǎn)間隔時(shí)間8 h。(2)P108A/B分散劑B進(jìn)料泵在間歇停車較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi),留在泵體和機(jī)械密封腔內(nèi)的分散劑介質(zhì)因其物理性質(zhì)隨溫度降低和靜止?fàn)顟B(tài)會(huì)變化成粘稠,且粘度增大,流動(dòng)性差,導(dǎo)致P108A/B分散劑B進(jìn)料泵機(jī)械密封動(dòng)、靜密封環(huán)發(fā)生粘連凝結(jié),當(dāng)再次啟動(dòng)P108A/B分散劑B進(jìn)料泵時(shí),其機(jī)械密封靜密封環(huán)瞬間受力沖擊導(dǎo)致?lián)p壞,從而P108A/B分散劑B進(jìn)料泵機(jī)械密封發(fā)生泄漏。
(1)在聚合裝置100單元P108A/B分散劑B進(jìn)料泵本體上安裝機(jī)械密封適當(dāng)位置增加機(jī)械密封腔沖洗水管路循環(huán)系統(tǒng)。(2)其機(jī)械密封腔沖洗水采用聚合生產(chǎn)工藝用化學(xué)脫鹽水,沖洗水流量1.5m3/h。(3)其機(jī)械密封腔沖洗水保證連續(xù)不斷,尤其在聚合裝置100單元P108A/B分散劑B進(jìn)料泵停車狀態(tài)時(shí),不能斷停沖洗水。(4)在聚合裝置100單元P108A/B分散劑B進(jìn)料泵泵體及其分散劑B進(jìn)出口管道表面上加裝電伴熱帶和巖棉保溫層進(jìn)行保溫。
通過(guò)技術(shù)改造,聚合裝置100單元P108A/B分散劑B進(jìn)料泵機(jī)械密封避免了頻繁損壞和泄漏,設(shè)備得到安全穩(wěn)定正常運(yùn)轉(zhuǎn),滿足了聚合生產(chǎn)工藝需求,提高了產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益,節(jié)約了材料和配件,同時(shí)降低人員勞動(dòng)強(qiáng)度。
聚合裝置400單元VCM單體過(guò)濾器在生產(chǎn)中運(yùn)行異常,出現(xiàn)VCM單體過(guò)濾器進(jìn)出料管口表壓力差值明顯增大,流通不暢, 通過(guò)拆開此VCM單體過(guò)濾器上下封頭進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部80%過(guò)濾濾芯圓柱形骨架發(fā)生不規(guī)則受壓變形,導(dǎo)致其局部過(guò)濾介質(zhì)過(guò)濾通道變窄甚至堵塞,因此,出現(xiàn)VCM單體過(guò)濾器進(jìn)出料管口表壓力差值明顯增大,流通不暢,從而嚴(yán)重影響聚合裝置正常生產(chǎn)。
經(jīng)多方考察分析判斷聚合裝置400單元VCM單體過(guò)濾器在生產(chǎn)運(yùn)行中,其過(guò)濾濾芯圓柱形骨架剛度和強(qiáng)度不夠,導(dǎo)致受壓嚴(yán)重變形,從而不能滿足生產(chǎn)工藝條件需求。進(jìn)行了以下技術(shù)改造:(1)設(shè)計(jì)改變了聚合裝置400單元VCM單體過(guò)濾器過(guò)濾濾芯骨架材料,由原設(shè)計(jì)304不銹鋼材質(zhì)變更為316不銹鋼材質(zhì)。(2)增加其過(guò)濾濾芯骨架材料板材厚度,由原厚度1 mm變更為1.5 mm。
聚合裝置400單元VCM單體過(guò)濾器通過(guò)技術(shù)改造后,投入生產(chǎn)運(yùn)行正常,其過(guò)濾濾芯骨架未發(fā)生受壓變形,進(jìn)出料管口表壓力差值正常,設(shè)備得到正常使用,各項(xiàng)工藝指標(biāo)恢復(fù)正常,滿足了聚合生產(chǎn)工藝需求,提高了聚合裝置生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)節(jié)約了材料和配件,降低了人員勞動(dòng)強(qiáng)度。