易成+高芳瑩
摘要:隨著工業(yè)化的發(fā)展,環(huán)境問題日益凸顯。目前,燃煤電廠尾氣脫硫脫硝除塵無害化處理仍是環(huán)保領(lǐng)域急需攻克的難題。本文就對(duì)某脫硫脫硝除塵一體化改造工程進(jìn)行分析探討,以期為后續(xù)相關(guān)治理工程提供參考。
關(guān)鍵詞:燃煤電廠;煙氣處理;脫硫脫硝除塵一體化
中圖分類號(hào):X701 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):2095-672X(2018)01-0105-02
DOI:10.16647/j.cnki.cn15-1369/X.2018.01.061
Optimization of the integrated desulfurization, denitrification and dust removal projects
Yi Cheng 1,2, Gao Fangying 1
(1.College of Environmental and Safety Engineering, Nanhua University, Hengyang Hunan 421001,China;
2.Hangzhou Branch of China Resources Land (Beijing) Property Management Co.,Ltd.,Hangzhou Zhejiang 310020,China)
Abstract:With the development of industrialization, environmental problems have become increasingly prominent. At present, the desulfurization, denitrification and detoxification of coal-fired power plant exhaust gas detoxification is still the urgent need to overcome the environmental problems. In this paper, a desulfurization, denitrification and dust removal integration renovation project to analyze and discuss with a view to provide reference for the subsequent related governance projects.
Key words:Coal-fired power plant;Flue gas treatment;Desulfurization, Denitration and dust removal integration
為響應(yīng)國(guó)家“煤電節(jié)能減排”的號(hào)召,浙江杭州某橡膠企業(yè)引進(jìn)了巴西先進(jìn)的“脫硫脫硝除塵一體化”技術(shù),以期通過高效的脫硫脫硝除塵設(shè)備 KTLF100000/2140L對(duì)鍋爐煙氣尾氣進(jìn)行處理。然而,項(xiàng)目施工后煙氣尾氣脫硝除塵處理效果并不理想,本文就試運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行了原因分析,其中爐內(nèi)溫度過低、氮氧化物組分比例的影響、無強(qiáng)催化強(qiáng)氧化裝置等因素是該一體化設(shè)備脫硝及除塵效率不理想的主要原因。結(jié)合主要原因,本文通過優(yōu)化改造方案,力圖完善巴西一體化工藝,從而使得整個(gè)項(xiàng)目達(dá)到了SO2排放低于35mg/m3,NOx排放低于50mg/m3,粉塵顆粒物排放低于5 mg/m3的原有設(shè)計(jì)要求[1]。
1 改造前效果分析
1.1 試運(yùn)行結(jié)果
采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法進(jìn)行煙氣排放檢測(cè),經(jīng)多次檢測(cè),其中主要污染物SO2、NOx和粉塵顆粒物的具體檢測(cè)結(jié)果如下表1。
以上獲得的檢測(cè)數(shù)據(jù)僅代表瞬時(shí)數(shù)據(jù),但浮動(dòng)區(qū)間穩(wěn)定,具有代表性。根據(jù)現(xiàn)有的脫硫脫硝除塵一體化設(shè)備的運(yùn)行情況,主要針對(duì)現(xiàn)有裝置脫硫脫硝系統(tǒng)存在的問題,為達(dá)到安全穩(wěn)定的運(yùn)行做出的改造方案設(shè)計(jì)[2]。
1.2 問題分析及改造思路
脫硫存在問題如下,由于目前濃縮段結(jié)構(gòu)及吸收循環(huán)系統(tǒng)工藝流程設(shè)計(jì)中的缺陷易造成:(1)濃縮段難以形成硫銨結(jié)晶顆粒,不能形成正常的副產(chǎn)品;(2)吸收液中的亞硫酸銨不能全部轉(zhuǎn)化成硫酸銨,易造成氣溶膠和現(xiàn)場(chǎng)氣味嚴(yán)重;(3)排煙氣溶膠大,煙氣拖尾;(4)選用的泵類和管道管件不適合氨法脫硫工程使用。針對(duì)脫硫問題提出以下改造思路:(1)去掉原有的煙道上的濃縮段,增加一個(gè)煙氣濃縮降溫箱,供2個(gè)脫硫塔使用;(2)增設(shè)氧化槽及風(fēng)機(jī),以達(dá)到亞硫銨最好的氧化效果;(3)塔上部設(shè)置水洗段,有一層規(guī)整填料及液體分布器,還有二層折流板除霧器,進(jìn)一步洗滌凈化氣體;(4)配置符合上述改造的工藝管路及附屬設(shè)備。
脫硝主要就是脫硝效率明顯不足。針對(duì)脫硝問題提出以下改造思路:在氨法脫硫基礎(chǔ)上,在煙氣中加入臭氧,使NOX氧化,再被氨化溶液吸收國(guó)內(nèi)外氨法脫硫工藝,經(jīng)過多年的工程實(shí)踐開發(fā)出了具有自身技術(shù)特點(diǎn)的氨法脫硫工藝,該氨法脫硫技術(shù)采用逆流多功能脫硫塔,集塔內(nèi)結(jié)晶、SO2吸收、尾氣洗滌于一塔,氣體流程簡(jiǎn)單、占地面積小、不產(chǎn)生二次污染。在對(duì)煙氣中SO2脫除率高的同時(shí),還具有硫銨回收率高、凈煙氣對(duì)周圍設(shè)施腐蝕小等優(yōu)點(diǎn)[3]。
2 改造工藝流程介紹
2.1 改造工藝流程技術(shù)特點(diǎn)
工藝流程上,避免了氨法脫硫副反應(yīng)—?dú)馊苣z產(chǎn)生的條件。
(1)如果高溫?zé)煔馀c吸收液接觸,會(huì)產(chǎn)生氣溶膠,我們先采用硫銨液給熱煙氣降溫,避免了氣溶膠的生成溫度;(2)給熱煙氣降溫時(shí),設(shè)計(jì)了大流量霧化效果低的噴頭及工藝條件,避免了小的硫銨液滴蒸干變成μm級(jí)的硫銨固體微粒;(3)設(shè)計(jì)了強(qiáng)化的氧化裝置,保證了進(jìn)入硫銨降溫溶液系統(tǒng)的稀液氧化度達(dá)到99.5%;(4)在脫硫吸收液的成分控制上,采用不含氨而含一定比例的亞硫酸銨的溶液,杜絕了氨逃逸的發(fā)生,并大大提高了吸收液的吸收能力;(5)在脫硫塔上部,增設(shè)了獨(dú)立的水洗滌段,對(duì)脫硫后的氣體進(jìn)行洗滌,從而大大減少了氣體夾帶的微小脫硫液滴,減少了游離氨逃逸和脫硫液的損失[4]。
2.2 氨利用率技術(shù)特點(diǎn)
氨利用技術(shù)特點(diǎn)是利用率高,加入1噸氨可產(chǎn)出3.7噸化肥。由于采取了上述措施,氨損失減少,硫銨產(chǎn)量自然提高。硫銨產(chǎn)量的提高使硫銨銷售收入增加,降低了脫硫運(yùn)行的綜合成本。
2.3 凈煙氣潔凈排放技術(shù)特點(diǎn)
凈煙氣潔凈排放,游離氨≤5 mg/Nm3,同時(shí)對(duì)周圍設(shè)備外表不存在銹蝕,對(duì)環(huán)境無任何影響。在吸收段上部增加獨(dú)立的填料水洗段,用大量的循環(huán)水在高效填料層與脫硫后的濕煙氣接觸,煙氣中的液滴及游離氨被充分吸收,杜絕直徑小于20μm的水滴產(chǎn)生。另外在塔上部設(shè)有高效除霧器,可對(duì)液滴進(jìn)行有效攔截。采用此工藝設(shè)計(jì),能有效地避免了副反應(yīng)生成和微小硫銨液滴的產(chǎn)生,并回收了凈煙氣中揮發(fā)性的游離氨,使凈煙氣經(jīng)過除霧后幾乎不含液滴,游離氨≤5 mg/Nm3。氨的利用率≥98%。
2.4 脫硫脫硝裝置的改造
2.4.1 脫硫塔改造
將原有一體化設(shè)備的脫硫塔改造為多功能組合塔,煙氣在該塔內(nèi)完成氣體降溫、煙氣SO2吸收、煙氣洗滌除霧幾個(gè)過程。
2.4.2 煙氣系統(tǒng)改造
從鍋爐引風(fēng)機(jī)來的熱煙氣經(jīng)過原煙道,進(jìn)入脫硫塔濃縮箱,向下流動(dòng)穿過硫銨液噴淋層,在此煙氣被冷卻到飽和溫度,同時(shí)硫銨液進(jìn)一步得到濃縮。再從箱體的中下部出口分別進(jìn)入脫硫塔,煙氣中的SO2被循環(huán)漿液吸收,除去SOX及其他污染物后,然后再進(jìn)入含洗滌層的除霧段與水接觸,氣體夾帶的吸收液微粒被洗滌。凈煙氣通過塔頂煙道進(jìn)入原煙囪排放。
2.4.3 濃縮系統(tǒng)改造
在濃縮箱內(nèi),硫銨液與煙氣并流接觸,硫銨漿液進(jìn)一步得到提濃,結(jié)晶析出。在此段中,由于箱截面積較大,氣體流速慢,使氣體中夾帶的硫銨液滴量小,不會(huì)出現(xiàn)原流程的氣體夾帶液體現(xiàn)象。被濃縮的硫銨漿液通過泵打入濃縮箱噴淋層繼續(xù)循環(huán)使用,部分含結(jié)晶的漿液通過結(jié)晶排出泵打去硫銨后處理系統(tǒng)。
2.4.4 SO2吸收及洗滌系統(tǒng)改造
脫硫塔吸收采用還保持原有的吸收方式,只是增加噴頭數(shù)量。煙氣由進(jìn)氣口進(jìn)入脫硫塔,在塔內(nèi)與銨化溶液與煙氣中SO2反應(yīng)。吸收了SO2脫硫吸收液落于塔下部溶液池,再由吸收循環(huán)泵打至噴淋層繼續(xù)使用。由于吸收液含有一定濃度的亞硫酸銨,脫硫效率會(huì)很高。
2.4.5 氧化空氣系統(tǒng)改造
為保證亞硫酸銨氧化效果,在脫硫塔外設(shè)置單獨(dú)的氧化槽,氧化槽內(nèi)的漿液通過氧化風(fēng)機(jī)將氧化空氣鼓入反應(yīng)池。為保證氧化效果,氧化空氣分布系統(tǒng)采用噴管式,氧化空氣被分布管注入,分散為細(xì)小的氣泡并均布于漿液中。SO32-在氧化槽反應(yīng)池中被氧化空氣完全氧化。增設(shè)一臺(tái)制氧機(jī)與一臺(tái)臭氧發(fā)生器。
3 優(yōu)化改造后的效果及結(jié)論
優(yōu)化改造后的效果如表2所示,該一體化脫硫脫硝除塵工藝前期施工由于設(shè)計(jì)缺陷,導(dǎo)致脫硝、除塵效率并不理想,后經(jīng)作者分析探討,進(jìn)行國(guó)內(nèi)外主流脫硫、脫硝、除塵技術(shù)的優(yōu)劣比對(duì),最終采用氨法脫硫與臭氧脫硝相結(jié)合的一體化改造方案進(jìn)行施工。該改造方案可以達(dá)到原有設(shè)計(jì)目標(biāo),從而達(dá)到煙氣超低排放,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)SO2排放限值低于35mg/m3,NOx排放限值低于50mg/m3,粉塵顆粒物排放限值低于5 mg/m3的政策要求。
參考文獻(xiàn)
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收稿日期:2017-11-20
作者簡(jiǎn)介:易成(1988-),男,碩士,工程師,研究方向?yàn)槊摿蛎撓?、輻射屏蔽?