近日,山東東營方圓有色金屬集團(tuán)二廠通過對凈化槽面進(jìn)行噴水作業(yè)技術(shù)改革,減少了員工現(xiàn)場作業(yè)的頻次、降低了勞動強(qiáng)度,有效減少砷化氫氣體對員工的危害,確保員工職業(yè)健康安全和電解凈化連續(xù)生產(chǎn)。
以往,電解液中砷含量較少,電解凈化到達(dá)脫銅后期時,現(xiàn)場環(huán)境不會給人帶來太多影響。而隨著電解車間原料陽極板砷含量的增加,電解凈化二次在進(jìn)行脫除雜質(zhì)時,給現(xiàn)場員工的職業(yè)健康帶來了一定困擾。
在方圓生產(chǎn)總廠創(chuàng)新管理工作的帶動下,方圓二廠積極探尋解決方法。針對較以往明顯上升的砷化氫氣體濃度,該廠多次組織召開專題會議,結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)情況,總結(jié)出對凈化槽面進(jìn)行噴水作業(yè)是員工接觸砷化氫氣體的主要途徑。減少員工現(xiàn)場操作次數(shù),能夠降低砷化氫氣體的危害,保障員工職業(yè)健康安全。該廠電解一車間想出了這樣的辦法:截取一定長度的聚丙烯管,根據(jù)凈化電解槽陰極極距在聚丙烯管上打孔,并焊制上支架固定在電解槽上;然后,在電解槽較遠(yuǎn)的距離外增加一個專用閥門進(jìn)行控制。打開冷凝水泵的同時,打開這個專控閥門,凈化電解槽開始進(jìn)行自動噴水,實現(xiàn)對陰陽極接觸點的噴洗和降溫。通過試行這一方法,從打開閥門到停止,前后用時在2 min以內(nèi),大大減少了停電時間,有利于凈化車間持續(xù)生產(chǎn)。
未進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)以前,槽面噴水作業(yè)流程是先停電半小時至槽面環(huán)境得到較大改良,即現(xiàn)場砷化氫氣體得到充分逸散之后,員工才能進(jìn)入現(xiàn)場,將電解槽蓋板逐一打開再進(jìn)行噴水作業(yè)。整個流程,單人操作用時在40~50 min。由此計算出,每對電解槽噴一次水,大概停電時間在70~80 min之間,不利于生產(chǎn)持續(xù)進(jìn)行。
該項技改的應(yīng)用,不僅滿足了近期原料變化對于去除電解液中雜質(zhì)的迫切需求,而且有效降低了員工的勞動強(qiáng)度、減少了員工現(xiàn)場作業(yè)的頻次,更重要地是避免了作業(yè)人員接觸砷化氫氣體,為員工職業(yè)健康安全提供了有力保障。員工在對電解槽進(jìn)行噴水作業(yè)時,更加方便快捷、省時省力,能夠確保電解凈化連續(xù)生產(chǎn),對于電解液凈化去除雜質(zhì)、確保電解液成分穩(wěn)定具有良好促進(jìn)作用。
為改善員工作業(yè)環(huán)境,方圓生產(chǎn)總廠還對電解車間凈化勞保進(jìn)行了調(diào)整,將防毒口罩全部更換為以防護(hù)砷化氫為重點的1#濾毒盒防毒口罩,發(fā)揮出了較為優(yōu)越的保護(hù)效果,受到了員工的認(rèn)可和好評。