張敏
(博邁科海洋工程股份有限公司,天津 300457)
本項目為FPSO的某一個MV電氣模塊,此模塊采用的是集中式空氣處理單元+風冷式冷凝單元的中央空調系統(tǒng)。根據(jù)業(yè)主要求,該空調系統(tǒng)中使用了2臺風冷冷凝單元,1用1備。每臺風冷冷凝單元采用了2臺某品牌的8缸半封閉活塞式制冷壓縮機,壓縮機是制冷系統(tǒng)的動力和核心,它完成制冷劑氣體從低壓向高壓不斷輸送的過程;高溫高壓的制冷劑氣體經過風冷式冷凝器,變成常溫高壓的制冷劑液體;再經過電磁膨脹閥進行節(jié)流,轉變?yōu)榈蜏氐蛪旱闹评鋭┮后w,隨后在空氣處理單元的蒸發(fā)器中完成與空氣的換熱,帶走空氣的熱量,從而實現(xiàn)制冷循環(huán)。在氣候惡劣的巴西,曾發(fā)生過一次4臺壓縮機全部缸體損毀的事故,為保證電氣模塊正常運行,廠家對4臺壓縮機進行過一次整體更換。經過上次壓縮機事故的整體換新后,空調系統(tǒng)又恢復了正常運行,但是就在距離上次事故3個月后,部分壓縮機再一次同時發(fā)生故障。本文即是對此次故障的原因分析和解決辦法。
該電氣模塊在新加坡某船廠完成了與FPSO的組裝工作,F(xiàn)PSO整體調試完成后,離開新加坡前往巴西,在巴西某船廠進行最后的休整。在休整期間,客戶反饋電氣模塊的中央空調系統(tǒng)一直出現(xiàn)高溫報警,智能控制系統(tǒng)自動停止出現(xiàn)故障的機組,并切換至備用機組運行。為盡快讓電氣模塊恢復正常運轉,維修人員調整了空調控制盤的部分控制邏輯,并對4臺壓縮機進行了整體換新。換新工作完成后,維修人員再次對整個空調系統(tǒng)進行了調試。電氣模塊恢復正常運行,F(xiàn)PSO順利離港作業(yè)。3個月后,使用方再次反饋電氣模塊的中央空調系統(tǒng)出現(xiàn)高溫報警同時伴有低油壓報警,整個中央空調系統(tǒng)再次故障停機。為徹底解決該問題,維修人員將4臺壓縮機拆卸下來進行檢查,發(fā)現(xiàn)壓縮機一些氣缸的安全閥假蓋都已打開或者損毀。維修人員還從壓縮機本體的視液鏡中,發(fā)現(xiàn)壓縮機的潤滑油都已流失。由此,維修人員斷定,在中央空調運行過程中,制冷劑液體和壓縮機潤滑油被帶入到了壓縮機氣缸中無法及時排出,當氣缸中的活塞運動接近上止點時,液體因被壓縮而產生了瞬間高液壓,造成了液擊。
液擊是活塞式壓縮機比較常見的故障。發(fā)生液擊,表明系統(tǒng)或設備維護中一定存在問題,需要加以糾正。不從根源上防止液擊,而簡單地將故障壓縮機維修或更換一臺新壓縮機,只能使液擊再次發(fā)生。引起壓縮機液擊的原因有如下幾種。
(1)回液。回液是指壓縮機運行時蒸發(fā)器中的液態(tài)制冷劑或者潤滑油通過吸氣管路回到壓縮機的現(xiàn)象或過程。當制冷系統(tǒng)中的制冷劑無法在蒸發(fā)器中與室內空氣形成充分換熱并蒸發(fā)成高溫氣體時,將保持液體狀態(tài)隨系統(tǒng)回流至壓縮機氣缸中。如蒸發(fā)器表面結霜嚴重時,蒸發(fā)器表面?zhèn)鳠嵝式档?,導致制冷劑無法與空氣充分換熱,制冷劑蒸發(fā)不充分,未蒸發(fā)的液體就會引起回液。
(2)壓縮機帶液啟動。由于曲軸箱內的潤滑油溶解了大量的制冷劑,當壓縮機啟動時,曲軸箱內的壓力會突然降低,這些液態(tài)制冷劑開始急劇沸騰,導致潤滑油出現(xiàn)起泡現(xiàn)象。一旦泡沫通過壓縮機進氣道吸入氣缸,泡沫就會形成液體,很容易引起液擊。顯然帶液啟動引起的液擊只發(fā)生在壓縮機啟動過程。引起帶液啟動的制冷劑是以“制冷劑遷移”的方式進入曲軸箱的。制冷劑遷移是指壓縮機停止運行時,蒸發(fā)器中的制冷劑以氣體形式通過回氣管路進入壓縮機,由于潤滑油中的制冷劑蒸汽分壓低,就會吸收油面上的制冷劑蒸汽,造成曲軸箱氣壓低于蒸發(fā)器中的氣壓,蒸發(fā)器中的蒸汽就會慢慢向曲軸箱“遷移”。當曲軸箱中的潤滑油溫度越低時,曲軸箱中的蒸汽壓力也就越低,對制冷劑蒸汽的吸收力就越大。在壓縮機中安裝曲軸箱加熱器可以有效防止制冷劑遷移。當系統(tǒng)短時間停機后時,維持曲軸箱加熱器通電,可以使?jié)櫥蜏囟嚷愿哂谙到y(tǒng)其它部位,制冷劑遷移不會發(fā)生。長時間停機不用后,開機前先保持曲軸箱加熱器通電一段時間,對潤滑油進行加熱,可以蒸發(fā)掉潤滑油中的大部分制冷劑,既可以減小帶液啟動時液擊的可能性,也可以降低制冷劑沖刷造成的危害。
(3)冷凍潤滑油充注過多。當壓縮機中潤滑油充注過多時,壓縮機中油位就會太高。高速旋轉的曲軸和連桿大頭就可能頻繁撞擊油面,引起潤滑油大量飛濺。飛濺的潤滑油一旦竄入進氣道,帶入氣缸,就可能引起液擊。半封閉壓縮機通常都有油視鏡,以便觀察油位高低。油位高于油視鏡的范圍時,表明壓縮機內潤滑油太多了。
由于多種原因都能在壓縮機汽缸內產生液擊,為了確定導致液擊的根本原因,維修人員對整個空調系統(tǒng)進行了如下檢查。
(1)檢查熱力膨脹閥是否正常工作,過熱度設定是否符合要求;熱力膨脹閥不僅實現(xiàn)制冷劑從冷凝壓力至蒸發(fā)壓力的節(jié)流,同時控制制冷劑的流量;它的體積雖小,但作用大,它的工作好壞直接決定整個系統(tǒng)的工作質量。如果熱力膨脹閥未正常工作,容易導致蒸發(fā)器中制冷劑流量過大,液態(tài)制冷劑無法在蒸發(fā)器中充分蒸發(fā)。實際檢查確定熱力膨脹閥工作正常,其設定值滿足設計要求。
(2)檢查壓縮機上的油壓控制器、低壓控制器、高壓控制器是否正常工作,設定值是否符合要求;這些儀表的主要功能是保護壓縮機,如果這些儀表設定值偏高或者未正常工作,壓縮機本身將處于危險的工作狀態(tài)。檢查結果表明壓縮機上的保護儀表工作正常。
(3)檢查回風管路上的溫濕度傳感器是否正常工作,是否需要重新標定;該溫濕度傳感器用于檢測房間內溫濕度并將房間溫濕度狀態(tài)反饋給空調控制盤,控制盤中的PLC將根據(jù)這些溫濕度信號對壓縮機進行能級調節(jié)。如果該傳感器未正常工作,將導致反饋的房間溫濕度信息與實際房間內工況不符。當房間內部熱負荷較低時,壓縮機仍保持100%的功率運轉。房間熱負荷無法將蒸發(fā)器中的制冷劑完全蒸發(fā),導致蒸發(fā)器表面凝霜。實際檢查確定溫濕度傳感器工作正常,其設定值滿足設計要求。
(4)檢查空調控制盤內置PLC的控制邏輯及房間溫濕度設定是否符合要求;由于該中央空調控制系統(tǒng)具備溫度和濕度控制功能,PLC的控制邏輯中需要對房間溫度和濕度進行綜合判斷,來調節(jié)壓縮機的運行功率。如果控制邏輯設置不合理,當房間溫度較低,但是濕度較大的情況下,壓縮機為了保證除濕效率,將繼續(xù)按照100%功率運行。實際檢查發(fā)現(xiàn),由于巴西屬于熱帶氣候,近海區(qū)域氣候潮濕,空氣溫度處于29~36℃,濕度處于60%~90%。設計之初,電氣模塊的空調系統(tǒng)是按照當?shù)刈類毫拥沫h(huán)境溫度以及電氣模塊內部最高熱負荷工況進行的計算選型。而實際使用時,由于FPSO還未完全投產,電氣模塊內部的部分配電系統(tǒng)還未完成調試,電氣盤柜沒有全部投入使用,實際房間熱負荷不到設計熱負荷的50%。而且,為方便人員調試,電氣模塊長期處于開啟狀態(tài)。操作方將空調系統(tǒng)的室內設定溫度調節(jié)到14℃,室內設定濕度調節(jié)至50%。這種工況下,由于房間一直與外界環(huán)境連通,房間內濕度一直高于55%,壓縮冷凝單元中的2臺壓縮機一直處于100%的功率運行。而實際房間內溫度已經接近14℃,房間內的空氣溫度較低,無法滿足蒸發(fā)器中制冷劑的蒸發(fā)需求,制冷劑蒸發(fā)不充分,蒸發(fā)器表面出現(xiàn)凝霜現(xiàn)象。
(5)核對上一次系統(tǒng)的調試報告,確定壓縮機潤滑油及制冷劑的充注情況;根據(jù)上次調試簽署的報告情況,壓縮機潤滑油及制冷劑的充注量正常。
(6)檢查制冷系統(tǒng)抽真空停車邏輯,未發(fā)現(xiàn)邏輯異常。
(7)梳理制冷系統(tǒng)原理圖,即P&ID圖紙,核查系統(tǒng)設計缺陷;檢查發(fā)現(xiàn)制冷系統(tǒng)中未設置氣液分離器,存在安全隱患。
綜上所述,此類事故是由于系統(tǒng)實際運行工況與設計工況存在較大差異,空氣處理單元的蒸發(fā)器中制冷劑液體蒸發(fā)不充分,且制冷循環(huán)中未設置氣液分離器,液態(tài)制冷劑回流進壓縮機,在壓縮機汽缸內以液體形態(tài)被壓縮形成液擊,導致壓縮機損毀。
為解決以上問題,維修人員采取了如下措施:在壓縮機吸氣端加設氣液分離器,用于貯存系統(tǒng)內未充分蒸發(fā)的液體制冷劑,防止液態(tài)制冷劑回流至壓縮機中稀釋氣缸內的潤滑油或形成液擊;對PLC中的系統(tǒng)控制邏輯進行升級。根據(jù)現(xiàn)場實際測量工況,重新寫入房間溫濕度與壓縮機能級調節(jié)的邏輯對應關系。當房間內處于低溫高濕情況時,PLC通過減少壓縮機運行數(shù)量并啟動管道內加熱器,以確保系統(tǒng)除濕的同時,房間溫度不會持續(xù)降低。在空氣處理單元的蒸發(fā)盤管上加裝溫度傳感器,溫度傳感器將蒸發(fā)盤管表面溫度傳輸至PLC,當蒸發(fā)盤管表面溫度低于10℃時,PLC將停止壓縮機的運轉,以防止蒸發(fā)盤管表面溫度過低而凝霜。在系統(tǒng)控制盤的PLC上增加無線傳輸模塊,通過無線網絡傳輸技術,將系統(tǒng)中各設備的運行狀況傳輸至互聯(lián)網上,維修人員可通過互聯(lián)網實時監(jiān)控系統(tǒng)狀態(tài),確保在系統(tǒng)出現(xiàn)異常時可以第一時間采取應對措施。維修人員在完成以上整改措施后,對中央空調系統(tǒng)進行了整體調試以及72小時連續(xù)運轉,未發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常。
參考文獻:
[1]郭慧敏.淺析活塞式壓縮機氣閥故障及設計分析[J].科技與企業(yè) ,2013,(13):368.