金 晶,趙家平
(寧夏天地奔牛實業(yè)集團有限公司,寧夏石嘴山 753001)
X2010C-2L型龍門銑床是北京第一機床廠1982年生產(chǎn)產(chǎn)品,銑床進給運動則有工作臺沿床身導(dǎo)軌前后移動,垂直主軸箱沿橫梁導(dǎo)軌左右移動,水平主軸箱沿立柱導(dǎo)軌上下移動,在同一時間內(nèi)機床只允許單一方向的進給運動,不允許兩個部件或多個部件的進給運動。工作臺或主軸箱的進給速度均由同一VCM直流調(diào)速系統(tǒng)供電調(diào)速。工作臺進給電動機容量為5.5 kW,主軸箱移動進給電動機容量為2.2 kW,所有進給動作(包括橫梁升降)必須等液壓系統(tǒng)工作正常、壓力繼電器動作后方可進行;進給與橫梁的升、降互鎖;主軸與進給互鎖;每個進給方向都設(shè)有超程保護開關(guān);設(shè)有點動/連續(xù)工作方式;;工作臺和2個主軸箱具有正、反向進給和正、反向快速功能。由于該系列的設(shè)備使用年代久遠,電氣控制系統(tǒng)線路老化,調(diào)速不穩(wěn)定,加工質(zhì)量不高,繼電器故障頻繁,維修困難,維修成本高,加上現(xiàn)在很難買到原有的VC-M直流調(diào)速系統(tǒng)配件,為此,采用歐陸590C直流調(diào)速器和歐姆龍CPM2AE型PLC對該機床進行電氣改造。
歐陸590C直流調(diào)速器主要由集成電路控制板、可控硅模塊、液晶顯示器、參數(shù)調(diào)整按鈕、功能設(shè)置開關(guān)等組成。輸入電壓為三項AC 380 V,電樞端輸出直流電壓值有DIP開關(guān)設(shè)定,設(shè)定范圍為DC 150~500 V。590C直流調(diào)速器有內(nèi)部勵磁和外部勵磁兩種勵磁選擇方式。590C直流調(diào)速器可用傳統(tǒng)模擬給定反饋工作,也可用上位機、或數(shù)字輸入給定及增量式光編碼器反饋工作。歐陸590C內(nèi)部設(shè)有過流、失磁、速度反饋丟失、電機超溫、可控硅模塊超溫、可控硅觸發(fā)失敗等保護功能,同時590C直流調(diào)速器內(nèi)部還設(shè)有故障自診斷功能,并將故障信息顯示出來,以便于維修人員查找故障。
歐姆龍CPM2AE型可編程序控制器是一種緊湊型PLC,輸入/輸出的點數(shù)有10點20、40和60點,同時還可以擴展數(shù)字量單元模塊和模擬量單元模塊。該機體積小、重量輕、性能高、軟件功能強大、端子臺可以脫卸維護性提高,主機進線電源為AC 100~240 V,輸入點為DC 24 V,輸出形式有繼電器輸出、晶體管輸出和可控硅輸出,輸出驅(qū)動電壓可依據(jù)PLC的輸出形式選用AC或DC電源。
X2010C龍門銑床元件老化、故障率高、維修困難,考慮到大部分故障都是由電氣故障造成的停機,因此決定將X2010C龍門銑床的電氣控制部分進行全面改造。具體方案如下。
(1)保留原有2臺主軸電機和3臺進給直流電機、原有液壓系統(tǒng)。
(2)保留原有直流勵磁系統(tǒng),采用外部勵磁分別供給直流電機和測速電機
(3)保留原有變壓器,其余電氣元件全部從控制柜中拆除,更換床身電線電纜。
(4)選用歐姆龍CPM2AE型PLC作為機床的主控制單元,提高動作準確率,簡化電路。
(5)拆除原有VC-M直流調(diào)速系統(tǒng),改為2臺590C直流調(diào)速器分別控制工作臺和主軸箱運動。
(6)完善設(shè)備改造后全部電氣資料,方便后期維護。
(1)重新設(shè)計機床電氣控制策略,繪制控制原理圖、接線圖。
(2)拆除舊電氣控制柜,依據(jù)新的電路圖重新配置電控柜及各類引線。
(3)保持原有按鈕操作站,但加裝兩件10 kΩ可調(diào)電位器分別控制工作臺和主軸箱直流調(diào)速器速度給定。
(4)從機床的控制信號來看,需要輸入點35個,輸出點24個,因此可選用OMRON CPM2AE-60CDR-A,型60點PLC。輸入36點/輸出24點,輸入電壓DC 24 V/輸出電壓DC 24 V。
(5)工作臺進給直流電機功率5.5 kW,選用歐陸590C 70 A直流調(diào)速器;主軸箱進給直流電機功率2.2 kW,選用歐陸590C 35 A直流調(diào)速器。
主要講述直流電機的運行調(diào)速原理(圖1),以工作臺直流調(diào)速器工作原理為列,直流調(diào)速器輸入三相380 V電源,由主線路經(jīng)過速溶保險、電抗器、交流接觸器KM22主觸點供給,接線端子D7,D8輸入220 V電壓。直流調(diào)速器通電無故障,KA31繼電器得電吸合,為調(diào)速器的使能提供條件。在液壓系統(tǒng)正常工作,壓力繼電器動作后,KA2繼電器得電吸合,常開點閉合,端子C5得電提供使能。當按工作臺常速正、反轉(zhuǎn)和快速正、反轉(zhuǎn)按鈕,KA16得電吸合,KA17,KA18,KA19,KA20其中的一個繼電器得電其常開點吸合,調(diào)速器開始運行。直流調(diào)速器接線端子A1相當于0點位,調(diào)速器通電后,B3有+10 V電壓,B4有-10 V電壓,通過可調(diào)電位器調(diào)節(jié)A4和A1之間的電壓,改變直流調(diào)速器電樞輸出端子A-和A+之間的電壓,電樞電壓改變后,電機轉(zhuǎn)速改變。A4是正電壓時,電機正轉(zhuǎn),A4是負電壓時,電機反轉(zhuǎn)。各直流電機的勵磁采用外部勵磁,由整流橋輸出110 V電壓供給,各直流電機的電樞電壓由直流調(diào)速器輸出供給,電壓是0~175 V。綜上所述,通過改變電樞電壓的大小來改變直流電機的轉(zhuǎn)速,通過改變電樞電壓的正、反向來改變直流電機的轉(zhuǎn)向。測速發(fā)電機反饋回來的電壓,接入端子G3,G4,直流調(diào)速器根據(jù)反饋回來的電壓,計算并穩(wěn)定電機轉(zhuǎn)速。測速發(fā)電機的發(fā)電量是0~106 V。
圖1 直流調(diào)速器接線原理
(1)試PLC輸入點和輸出點的狀態(tài)是否正確。前提是直流調(diào)速器不通電,各交流接觸器電源切斷,線圈斷電。PLC的輸出接口為繼電器輸出,為了避免燒壞輸出口,建議不要用輸出口直接驅(qū)動負載,可以先驅(qū)動一個中間繼電器,再用中間繼電器驅(qū)動負載。
(2)在PLC輸出點動作正確后,接通交流電機的主接觸器,試垂直主軸電機和水平主軸電機正、反轉(zhuǎn)是否正常,橫梁升降電機和橫梁液壓電機運行是否正常。
(3)直流調(diào)速器調(diào)試。把直流電機與負載脫開測試。檢查調(diào)速器接線正確;電機銘牌參數(shù)設(shè)置,通過調(diào)速器上的撥檔開關(guān)調(diào)節(jié)。包括電樞額定電流設(shè)置,勵磁額定電流設(shè)置,電樞電壓設(shè)置,反饋電壓設(shè)置;參數(shù)設(shè)置:①因為是外部勵磁,所以勵磁啟動FIELD ENABLE設(shè)置為關(guān)閉勵磁輸出,即DISABLED。②因為是直流測速發(fā)電機反饋,所以速度反饋方式選擇為模擬測速反饋方式,即ANALOG TACH。③斜坡加速時間設(shè)置為3 s,斜坡減速時間設(shè)置為2 s。④因為工作臺進給運動和銑頭進給運動都是正、反向可逆運動,所以再生方式REGEN MODE設(shè)置為啟動,即ENABLED。⑤進給運動要求按停機按鈕立即停車,不得溜車,所以停機時間STOP TIME設(shè)置為0.1 s。參數(shù)設(shè)置完成要進行參數(shù)存儲,避免因電源中斷,造成參數(shù)流失;通電試運行,做到調(diào)速器無報警,運行平穩(wěn)。
改造后設(shè)備運行平穩(wěn),各項性能得到明顯改善,調(diào)速性能高。這種數(shù)字直流調(diào)速裝置是一種高精度傳動裝置,以其自身的優(yōu)點使整個主傳動控制系統(tǒng)的精度、調(diào)速范圍、快速性能有了很大的改善,從而提高了加工能力及其加工質(zhì)量。使用先進的可編程控制器取代繁雜的交直流繼電器控制系統(tǒng),使元件減少,連線減少,大大提高了系統(tǒng)的可靠性,同時維護也十分方便。
[1]陳遠齡.機床電氣自動控制[M].重慶:重慶大學(xué)出版社.2001.
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