邵廣緒 閆雙輝 孔相兵
摘 要: 針對制絲過程中葉絲主秤流量波動大的問題,通過加裝計量罐以及改變上位皮帶進料方式,實現(xiàn)了葉絲主秤穩(wěn)定進料,進而穩(wěn)定了摻配及加香精度。
關(guān)鍵詞: 流量;波動;計量管
背景
制絲新線在生產(chǎn)過程中,葉絲主秤流量波動較大,物料流量變異系數(shù)大,導致?lián)脚浼凹酉闼查g精度不能滿足生產(chǎn)要求。
原因分析
對現(xiàn)場生產(chǎn)情況進行跟蹤,物料流量波動系管板烘絲機抄料板抄料所致,加之各輸送設(shè)備存在速度差,無勻料裝置,導致葉絲主秤進料不穩(wěn)定,流量波動較大。
制定方案
要解決物料流量波動大這一問題,必須實現(xiàn)物料進料穩(wěn)定,故提出加裝計量管的方案,為避免計量管堵料,需將計量管上位皮帶變頻控制。
方案分析
以上述方案為指導思想,從加裝計量管的可行性和優(yōu)化電控系統(tǒng)兩方面進行討論。
安裝計量管
對生產(chǎn)現(xiàn)場葉絲風選出料口尺寸及位置,葉絲主秤位置進行測量。對葉絲主秤進料皮帶角度長度進行了測量及模擬試驗。
如圖1所示,葉絲主秤進料皮帶機物料輸送角度為90,其尾部與柔性風選落料口存在30cm活動距離,皮帶落料口(計量管安裝位置)距離皮帶秤上表面有40cm。
結(jié)合現(xiàn)場測量,可將出料斜帶向北移一定距離,同時將輸送角度增大,便實現(xiàn)落料口高度上升,為計量管安裝提供空間。
經(jīng)過現(xiàn)場測量及計算,我們得出皮帶輸送機移動最大極限,皮帶輸送機移動極限位置時物料輸送角度為17o,落料口可升高204.34cm,加上皮帶落料口距離皮帶秤表面的40cm,可提供244cm的計量管的安裝空間。
為便于皮帶機安裝,為皮帶輸送機南北兩側(cè)提供10cm安裝間隙量,其安裝圖示如圖3所示。
經(jīng)計算,皮帶輸送機移動極限位置時物料輸送角度為15o,落料口可升高169.37cm,加上皮帶落料口距離皮帶秤表面的40cm,可提供209cm的計量管的安裝空間。同時,皮帶輸送機與風選落料口有13.72cm距離,南北兩側(cè)有10cm的可調(diào)距離,為安裝提供了便利。
優(yōu)化電控系統(tǒng)
首先,根據(jù)前級喂料設(shè)備流量和水分損耗折算出當前工位電子皮帶秤的設(shè)定流量;其次,把上位皮帶機改為變頻調(diào)速,通過改變皮帶機帶速來改變皮帶機上料層厚度,使皮帶機具有一定的儲料能力;最后,采用自適應(yīng)算法調(diào)整設(shè)定流量,確保整個生產(chǎn)過程中不發(fā)生堵料現(xiàn)象。
為了達到流量控制目的,皮帶機的存料能力應(yīng)大于波動周期內(nèi)極差流量的累計重量。結(jié)合以往生產(chǎn)經(jīng)驗,可知主秤的所需的最小存料能力為1000kg/h÷60=16.7kg。
通過變頻調(diào)速后,皮帶機料層厚度與皮帶機頻率成反比。當頻率降低一倍時,料層厚度增加一倍。假設(shè)皮帶機變頻范圍由25Hz-50Hz,主秤入口皮帶機總長約15.4m,料層厚度80mm-160mm,料層寬度800mm,煙絲密度按100kg/m3,因此,可以計算出主秤工位皮帶機儲料能力為64kg,滿足設(shè)計需要。
由于計量管上裝有高、中、低三個光電管。物料高度低于低位光電管時皮帶輸送機增加速度,當料位低到一定程度時,電子皮帶秤設(shè)定流量將自動往下調(diào)整;物料高度高于高料位光電開關(guān)時皮帶輸送機降低速度,當料位高到一定程度時,電子皮帶秤設(shè)定流量將自動往上調(diào)整。電子皮帶秤初始設(shè)定流量由烘絲機入口電子皮帶秤流量、烘前烘后水份折算而成。
通過以上控制和自動調(diào)整使電子皮帶秤瞬時流量在一定時段內(nèi)實現(xiàn)穩(wěn)定控制。該方案替代喂料機組成的流量控制單元。通過很少的改動,可以運用于本次加香前電子皮帶秤恒流控制改造中,流量波動預(yù)計小于0.5%。
方案實施
根據(jù)上述技術(shù)方案分析,針對葉絲主秤設(shè)備情況,實施方案如下:
1、增加皮帶機之間的搭接高度,確保料層高度增加后,不出現(xiàn)堵料現(xiàn)象;
2、在電子皮帶秤入口計量管處增加三組光電管,當來料遮住低料位光電管時,啟動電子皮帶秤,消除料頭小流量現(xiàn)象;
3、對葉絲主秤的入口皮帶機進行變頻改造,在電子皮帶秤控制柜內(nèi)增加一個變頻器及相應(yīng)低壓控制器件,該變頻器均由該控制柜PLC控制;
4、修改線控控制程序及電子皮帶秤控制程序,實現(xiàn)該工位的恒流量控制。
效果驗證
經(jīng)上述方案實施后跟蹤觀察幾批物料后,發(fā)現(xiàn)葉絲主秤的流量波動系數(shù)均值為0.2,滿足了工藝要求,其效果如下圖所示:
小結(jié)
經(jīng)過本次改進,解決了物料流量波動大的問題,為今后保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)提供了便利。