李志剛,劉紅蕾,李旭同
(1.遠(yuǎn)達(dá)煙氣治理特許經(jīng)營(yíng)有限公司,重慶 400060; 2.山東電力高等專科學(xué)校,山東 泰安 271000;3.北京清新環(huán)境科技股份有限公司徐州分公司,江蘇 徐州 221000)
2×660 MW火電機(jī)組吸收塔除霧器超低排放改造
李志剛1,劉紅蕾2,李旭同3
(1.遠(yuǎn)達(dá)煙氣治理特許經(jīng)營(yíng)有限公司,重慶 400060; 2.山東電力高等??茖W(xué)校,山東 泰安 271000;3.北京清新環(huán)境科技股份有限公司徐州分公司,江蘇 徐州 221000)
以某電廠吸收塔改造為例,在原吸收塔內(nèi)采用除霧器的差異化布置改造方案,按照除霧器流場(chǎng)模擬計(jì)算結(jié)果進(jìn)行設(shè)備布置。改造完成后,凈煙氣霧滴排放質(zhì)量濃度小于20 mg/m3,完全達(dá)到國(guó)家超低排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。
火電機(jī)組;超低排放;除霧器;差異化布置;流場(chǎng)
隨著工業(yè)發(fā)展和民眾對(duì)環(huán)境要求的提高,國(guó)家制定了一系列環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)[1],對(duì)燃煤電廠提出了超低排放的要求:霧滴排放質(zhì)量濃度≤20 mg/m3(標(biāo)態(tài),下同),SO2排放質(zhì)量濃度≤35 mg/m3,煙塵排放質(zhì)量濃度≤5 mg/m3。為保證煙氣排放達(dá)標(biāo),各發(fā)電集團(tuán)公司對(duì)所屬發(fā)電廠提出技術(shù)改造方案,本文對(duì)某電廠2×660 MW機(jī)組超低排放脫硫脫硝改造工程中的吸收塔改造方案進(jìn)行技術(shù)分析和應(yīng)用探討,以便積累技術(shù)經(jīng)驗(yàn)[2],為中國(guó)的碧水藍(lán)天盡一份綿薄之力。
某電廠2×660 MW機(jī)組采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng),其中石灰石漿液制備、石膏脫水、工藝水及工業(yè)水系統(tǒng)等共用,2座吸收塔系統(tǒng)經(jīng)過7年的運(yùn)行已不能滿足新形勢(shì)下煙氣超低排放的要求,尤其是除霧器部分的霧滴排放超標(biāo),經(jīng)常出現(xiàn)堵塞等問題,通過與設(shè)計(jì)方的研究和探討,提出2種改造方案。
(1)方案1。吸收塔內(nèi)增加沸騰式泡沫脫硫除塵一體化(BFI)裝置,除霧器更換為高效除霧器,吸收塔抬高3.2 m,保證常規(guī)的除霧器距離最上層噴淋層中心線3.0 m,除霧器之后預(yù)留2.0 m的高度,具體布置如圖1所示。
圖1 吸收塔抬高方案
(2)方案2。不抬吸收塔,在原吸收塔內(nèi)采用差異化布置的高效除霧器:3級(jí)屋脊式除霧器+1級(jí)管式除霧器。最上層噴淋層中心線至煙道底部間距6.300 m,噴淋層至除霧器間距2.000 m,除霧器至煙道底部間距0.445 m,如圖2所示。
圖2 吸收塔不抬高方案
綜合改造難度、供貨周期、改造工期和財(cái)政預(yù)算等多種因素,最終選擇不抬塔方案2作為改造方案。
初步選用常規(guī)的3層除霧器設(shè)計(jì),根據(jù)除霧器廠家提供的除霧器資料,繪制各層除霧器的阻力分布圖,如圖3所示。
按照采用上、中、下3層除霧器的設(shè)計(jì),流場(chǎng)模擬計(jì)算結(jié)果如圖4所示。
圖3 除霧器阻力分布
圖4 除霧器流場(chǎng)模擬
圖5 管束式除霧器流場(chǎng)模擬
從圖4可以看出:除霧器出口流場(chǎng)偏差較大,達(dá)到31.1%,存在風(fēng)險(xiǎn)較大;同時(shí),靠近吸收塔側(cè)除霧器模塊全部改為大阻力模塊,經(jīng)過流場(chǎng)計(jì)算,除霧器出口流場(chǎng)偏差仍然較大,達(dá)到28.0%左右。
為改善除霧器出口流場(chǎng)偏差大的問題,借鑒其他項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),在除霧器局部低部增加多孔板或管束式均布裝置,以改善煙氣的流動(dòng)狀況,保證除霧器流場(chǎng)的均勻性[3]。經(jīng)過討論及計(jì)算機(jī)流場(chǎng)模擬計(jì)算,為保證流場(chǎng)更流暢,最終選擇在3層屋脊式除霧器的基礎(chǔ)上,在進(jìn)口局部設(shè)置管束式均布除霧器,圖5為管束式除霧器前、后流場(chǎng)的模擬圖。由圖5可見,局部增加管束式均布裝置后,除霧器后流場(chǎng)改善較為明顯。
根據(jù)流場(chǎng)模擬結(jié)果,正常運(yùn)行情況下,最高負(fù)荷工況流場(chǎng)模擬結(jié)果滿足設(shè)計(jì)要求,其他較低負(fù)荷工況的流場(chǎng)模擬結(jié)果同樣能滿足設(shè)計(jì)要求,而且還相對(duì)更好,故從流場(chǎng)模擬情況看,技術(shù)方案是高效可行的。綜合考慮實(shí)際運(yùn)行偏差、實(shí)際運(yùn)行情況(防止運(yùn)行過程中除霧器堵塞)、實(shí)際操作難度及技術(shù)可靠性等問題,常規(guī)認(rèn)為除霧器出口流場(chǎng)偏差控制在25%以內(nèi),除霧器的效果能得到充分保證。
吸收塔進(jìn)行以下配套改造:(1)除霧器下層支撐梁全部拆除,旋轉(zhuǎn)90°,改造到相應(yīng)標(biāo)高層;(2)除霧器原有上層支撐拆除,旋轉(zhuǎn)90°,改造到相應(yīng)標(biāo)高層;(3)新增除霧器閥門操作平臺(tái);(4)新增除霧器管口。
(1)第1級(jí)除霧器為T99管式除霧器,起到均布煙氣及去除大粒徑霧滴的作用[4],管式除霧器后方霧滴質(zhì)量濃度為234.67 mg/m3,圖6為管式除霧器的分離性能曲線。
圖6 管式除霧器霧滴分離性能曲線
(2)第2級(jí)除霧器為R302725A不帶鉤屋脊式除霧器,同層差異化布置并設(shè)置導(dǎo)流板。該級(jí)除霧器后方霧滴質(zhì)量濃度為108.64 mg/m3,圖7為不帶鉤屋脊式除霧器分離性能曲線。
圖7 不帶鉤屋脊式除霧器分離性能曲線
(3)第3級(jí)除霧器為R302523HA單鉤屋脊式除霧器,同層差異化布置并設(shè)置導(dǎo)流板。該級(jí)除霧器后方霧滴質(zhì)量濃度為25.38 mg/m3,圖8為單鉤屋脊式除霧器分離性能曲線。
圖8 單鉤屋脊式除霧器分離性能曲線
(4)第4級(jí)除霧器為R302523HHA孔鉤屋脊式除霧器,同層差異化布置并設(shè)置導(dǎo)流板,除霧器頂部靠近煙氣出口兩跨設(shè)置孔板,可進(jìn)一步優(yōu)化此處后方流場(chǎng)。該級(jí)除霧器后方霧滴質(zhì)量濃度為12.68 mg/m3,圖9為孔鉤屋脊式除霧器分離性能曲線。
(5)經(jīng)過整套裝置的分離,改造后凈煙氣霧滴質(zhì)量濃度保證值為小于20 mg/m3。圖10為整套裝置分離性能值匯總。
圖9 孔鉤屋脊式除霧器分離性能曲線
圖10 整套除霧器分離霧滴變化值
該項(xiàng)目結(jié)合流場(chǎng)模擬分析反饋,充分考慮逐級(jí)除霧器煙氣流場(chǎng)、壓降、分離性能等的變化,在第1級(jí)除霧器入口處加裝優(yōu)化后的孔板設(shè)計(jì),保證除霧器裝置不僅適應(yīng)現(xiàn)有鋼構(gòu)尺寸,更能保證霧滴排放達(dá)標(biāo)。從設(shè)計(jì)到改造成功僅用了5個(gè)月時(shí)間,從目前的運(yùn)行狀況看,改造后的脫硫系統(tǒng)霧滴排放質(zhì)量濃度小于20 mg/m3,完全達(dá)到國(guó)家環(huán)保的要求,此次技術(shù)改造是非常成功的。
[1]孔克勤,鐘秦.火電廠煙氣脫硫脫硝系統(tǒng)設(shè)計(jì)、建造及運(yùn)行[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005.
[2]北京博奇電力科技有限公司.濕法脫硫裝置維護(hù)與檢修[M].北京:中國(guó)電力出版社,2010.
[3]北京博奇電力科技有限公司.濕法脫硫系統(tǒng)安全運(yùn)行與節(jié)能降耗[M].北京:中國(guó)電力出版社,2010.
[4]劉紅蕾,劉永陽,李廣華.火電廠煙氣脫硫脫硝設(shè)備控制與儀表[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2014.
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1674-1951(2017)12-0062-03
2017-07-10;
2017-11-14
(本文責(zé)編:劉芳)
李志剛(1987—),男,山西呂梁人,助理工程師,從事火力發(fā)電廠脫硫脫硝運(yùn)行維護(hù)及管理工作(E-mail:1759616818@qq.com)。