呂宏彪,史恒惠
(國家電投集團(tuán)河南電力有限公司 技術(shù)信息中心,鄭州 450001)
側(cè)煤倉對沖燃燒鍋爐一次風(fēng)粉調(diào)平的試驗(yàn)研究
呂宏彪,史恒惠
(國家電投集團(tuán)河南電力有限公司 技術(shù)信息中心,鄭州 450001)
側(cè)煤倉鍋爐實(shí)際運(yùn)行中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)各燃燒器出口煤粉分配嚴(yán)重不均,即靠近擴(kuò)建端的各燃燒器煤粉流量大、風(fēng)速高,而固定端一側(cè)的煤粉流量偏小、風(fēng)速低。這是導(dǎo)致燃燒不均、一次風(fēng)管堵塞的主要原因。研究了一種新型的風(fēng)速調(diào)整裝置,安裝在各一分二分配器后、燃燒器前,有效地對各支管風(fēng)粉速度進(jìn)行在線調(diào)平,較好地解決了鍋爐燃燒不均衡的問題。
側(cè)煤倉;鍋爐;燃燒器;煤粉分配;風(fēng)粉速度;在線調(diào)平;風(fēng)速調(diào)整
某電廠鍋爐為東方鍋爐股份有限公司生產(chǎn)的1 000 MW、超超臨界參數(shù)、變壓直流、單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天島式布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、對沖燃燒方式、Π型鍋爐。燃燒設(shè)備系統(tǒng)為前后墻布置,燃燒系統(tǒng)共布置48只燃燒器,風(fēng)、粉氣流從煤粉燃燒器、燃盡風(fēng)噴進(jìn)爐膛后,各燃燒器在爐膛內(nèi)形成一個(gè)獨(dú)立的火焰。前、后墻各布置3層燃燒器,每層8個(gè)。
該鍋爐自投運(yùn)以來,一直存在一次風(fēng)速分布不均勻,一次風(fēng)管堵塞、磨損嚴(yán)重,一次風(fēng)管縮孔卡澀、調(diào)節(jié)困難等問題。造成鍋爐燃燒不充分,火焰中心偏斜,爐膛出口兩側(cè)煙溫偏差大。
該電廠鍋爐制粉系統(tǒng)采用側(cè)煤倉布置方式,磨煤機(jī)布置在2臺鍋爐中間位置,共設(shè)置6臺磨煤機(jī),每個(gè)磨煤機(jī)有4個(gè)一次風(fēng)母管,煤粉通過一次風(fēng)主管輸送,最后通過一分二煤粉分配器后分為2個(gè)支管進(jìn)入燃燒器。鍋爐主要參數(shù)見表1,電廠設(shè)計(jì)燃煤及校核燃煤特性見表2。
該電廠鍋爐實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),各燃燒器出口煤粉分配嚴(yán)重不均,即靠近擴(kuò)建端的各燃燒器煤粉流量大、風(fēng)速高,而固定端一側(cè)的煤粉流量偏小、風(fēng)速低[1]。分析認(rèn)為,這是導(dǎo)致燃燒不均勻、一次風(fēng)管堵塞、磨損嚴(yán)重的主要原因。
各一次風(fēng)粉管路流動阻力的差異是造成各燃燒器出口風(fēng)粉流速偏差的主要原因[2]。因此,研究在各一次風(fēng)支管上加裝流速均衡裝置,保證主管段和支管段整體風(fēng)粉流動阻力的均衡,從而實(shí)現(xiàn)燃燒器出口煤粉流速的均衡和調(diào)平[3]。
表1 鍋爐主要參數(shù)
注:BMCR工況是指鍋爐最大出力工況,THA工況是指熱耗率
考核工況,BRL工況是指鍋爐額定負(fù)荷工況。
鍋爐一次風(fēng)主管中的風(fēng)粉混合物經(jīng)過一分二分配器進(jìn)入一次風(fēng)支管,通過在一次風(fēng)支管上加裝阻力調(diào)節(jié)裝置,使分配器到燃燒器管段的阻力均衡,從而保證支管內(nèi)的風(fēng)粉混合物流速均衡[4]。傳統(tǒng)可調(diào)縮孔是常見的管道阻力調(diào)整設(shè)備,但現(xiàn)場勘察發(fā)現(xiàn),一次風(fēng)各支管布局密集,管道上方無足夠空間安裝傳統(tǒng)可調(diào)縮孔調(diào)節(jié)設(shè)備。
表3 B磨煤機(jī)各出口管道流速分布情況 m/s
注:B磨煤機(jī)煤量、風(fēng)量、出口風(fēng)溫均值依次為73.9 t/h,126.2 t/h,96.8 ℃。
表2 燃煤特性
針對現(xiàn)場安裝空間有限,且從分配器到燃燒器間可加裝調(diào)節(jié)設(shè)備的管段均為水平管段的問題,設(shè)計(jì)了3種方案并擇優(yōu)確定如下改造方案。
將調(diào)節(jié)擋板安裝在分配器到燃燒器間的水平管段,每個(gè)燃燒器入口一次風(fēng)管道上裝設(shè)1個(gè),每臺磨煤機(jī)裝設(shè)8個(gè)。調(diào)節(jié)擋板只對管道上截面進(jìn)行阻流,其中擋板和旋轉(zhuǎn)軸采用稀土耐磨合金鋼。擋板結(jié)構(gòu)及開關(guān)如圖1所示,圖中:擋板全關(guān)設(shè)定為90°,擋板全開設(shè)定為0°。
圖1 擋板結(jié)構(gòu)
本調(diào)節(jié)擋板結(jié)構(gòu)簡單,安裝受現(xiàn)場空間限制較小,阻擋特性線性度較好,不容易卡澀,旋轉(zhuǎn)軸置于煤粉直接沖刷環(huán)境外且旋轉(zhuǎn)軸置于耐磨擋板的背面,進(jìn)一步保護(hù)旋轉(zhuǎn)軸,在全開狀態(tài)下不影響管道流通面積。
在進(jìn)行各磨煤機(jī)燃燒器出口煤粉流速調(diào)平之前,對流速調(diào)整裝置調(diào)節(jié)的有效性進(jìn)行測試。選擇2臺磨煤機(jī)煤粉流速高的管道進(jìn)行測試,測試調(diào)整機(jī)構(gòu)的有效性。
3.1.1 特性試驗(yàn)1: B5-B6流速偏差大的調(diào)整
首先利用風(fēng)粉在線監(jiān)測數(shù)據(jù)分析B磨煤機(jī)各管道的流速分布情況,見表3。
觀察發(fā)現(xiàn),B5-B6之間偏差明顯。開始逐漸關(guān)小B5,B5流速調(diào)整閥從0°(擋板全開)逐漸關(guān)小,每次10°,關(guān)至50°時(shí),B5和B6的流速接近,并持續(xù)保持良好的平衡,如圖2所示。
3.1.2 特性試驗(yàn)2:F1-F2流速偏差大的調(diào)整
分析F磨煤機(jī)的風(fēng)粉監(jiān)測數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),F(xiàn)磨煤機(jī)F1,F(xiàn)2的流速偏差較大。開始逐步調(diào)整F2管道安裝的煤粉流速調(diào)整閥從全開到60°位置,F(xiàn)1-F2管道煤粉流速發(fā)生明顯變化,并最終相互接近[5]。調(diào)整的過程如圖3所示。
通過隨機(jī)選取B和F磨煤機(jī)進(jìn)行的煤粉流速調(diào)整裝置調(diào)節(jié)特性試驗(yàn),檢驗(yàn)了流速調(diào)整的有效性?;诖诉M(jìn)行各磨煤機(jī)燃燒器出口煤粉流速的熱態(tài)調(diào)平。
3.2.1 分析磨煤機(jī)各支管流速分布
以主力磨煤機(jī)C磨煤機(jī)調(diào)平試驗(yàn)為例進(jìn)行說明。調(diào)平前,利用風(fēng)粉在線煤粉流動監(jiān)視數(shù)據(jù),分析C磨煤機(jī)各支管流速的分布情況,見表4。
根據(jù)數(shù)據(jù)分析,可以得到如下認(rèn)識:C1,C2之間偏差很小,整體在均值19.3 m/s附近波動,流速較低;C3,C4之間有小幅偏差(C4高于C3約3.0 m/s),整體在21.2 m/s附近波動;C5,C6之間偏差較大(C5比C6高3.7 m/s),且這兩個(gè)管的流速整體高于其他管道,在均值25.9 m/s附近波動;C7,C8之間偏差很小,整體在均值21.1 m/s附近波動。
根據(jù)第1步的數(shù)據(jù)分析,可以獲得調(diào)整方向:C1,C2可不調(diào)整,流速調(diào)整閥保持全開位置;C4流速調(diào)整閥應(yīng)關(guān)?。辉诓徽{(diào)整主管可調(diào)縮孔的情況下,C5,C6調(diào)整閥都應(yīng)關(guān)小,但C5關(guān)的幅度應(yīng)比C6大;C7,C8可不調(diào)整,流速調(diào)整閥保持全開位置。
3.2.2 實(shí)施調(diào)整策略
根據(jù)調(diào)整方向,邊調(diào)整邊觀察流速調(diào)整的效果,經(jīng)過多次調(diào)整后,當(dāng)達(dá)到比較滿意的效果時(shí),停止調(diào)整。C磨煤機(jī)閥位調(diào)平試驗(yàn)前后的閥位開度比較見表5。
3.2.3 調(diào)平效果檢驗(yàn)
調(diào)平后,除調(diào)平后的一段時(shí)間外,還應(yīng)觀察其他時(shí)間段類似工況下調(diào)平的情況。取相似工況下的兩段數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,看流速的分布情況。
根據(jù)C磨煤機(jī)調(diào)整后的運(yùn)行數(shù)據(jù)可以得到如下結(jié)論:C5,C6比其他管道煤粉流速普遍偏高的情況得到了改善,說明同時(shí)調(diào)整C5,C6的阻力,使得C5,C6從主管到分支管路的阻力都得到了平衡。由于C5,C6主管上的原有可調(diào)縮孔無法調(diào)整,限制了進(jìn)一步縮小各管間流速偏差的能力[6]。C4調(diào)整關(guān)小煤粉流速調(diào)整閥位后,C3,C4之間的偏差得到了有效改善,再次表明了流速調(diào)整的有效性。
圖2 B磨煤機(jī)出口管流速偏差調(diào)整圖(2015-07-11)
圖3 調(diào)試測試前后F1-F2管道煤粉流速的變化
項(xiàng)目C1C2C3C4C5C6C7C8均值19.319.319.622.827.724.021.221.1Max20.921.921.725.431.328.023.022.7Min18.117.217.920.924.120.719.018.7組別(C1,C2)(C3,C4)(C5,C6)(C7,C8)組內(nèi)偏差0.03.2-3.7-0.1組均值19.321.225.921.1
注:C磨煤機(jī)煤量、風(fēng)量、出口風(fēng)溫均值依次為72.4 t/h,131.6 t/h,94.4 ℃。
表5 C磨煤機(jī)調(diào)整前后流速調(diào)整裝置閥位變化 (°)
工程驗(yàn)證及煤粉流速調(diào)平試驗(yàn)表明,磨煤機(jī)出口粉管煤粉流速調(diào)平裝置靈活可調(diào),能有效地對各支管風(fēng)粉速度進(jìn)行在線調(diào)平。試驗(yàn)對A-F磨煤機(jī)進(jìn)行反復(fù)調(diào)平后,單個(gè)管道的流速相對偏差可控制在7%以內(nèi),各磨煤機(jī)各管道煤粉流速與平均流速的平均偏差可控制在1%~5%,較好地解決了鍋爐燃燒不均衡的問題。
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TK 229.6
A
1674-1951(2017)12-0001-03
2017-06-20;
2017-11-22
國家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目(2015BAA03B01)
(本文責(zé)編:白銀雷)
呂宏彪(1970—),男,河南平頂山人,高級工程師,從事鍋爐技術(shù)及設(shè)備節(jié)能管理方面的工作(E-mail:18538163820@163.com)。