摘 要:電力系統(tǒng)可靠穩(wěn)定運(yùn)行與否,直接影響著居民生活、工業(yè)生產(chǎn)用電等一系列行為。本文主要對(duì)一起由冷卻器全停造成變壓器跳閘的事件進(jìn)行分析,以期對(duì)同行業(yè)人員起到警示及教育作用。
關(guān)鍵詞:冷卻器;變壓器;跳閘;事件
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.24.171
1 事件經(jīng)過(guò)
XX年XX月XX日,220kV#2主變冷卻器全停。冷卻器全停60分鐘后,220kV#2主變非電量保護(hù)動(dòng)作,220kV#2主變202、102、302斷路器跳閘。
2 事件經(jīng)過(guò)分析
2.1 220kV#2主變保護(hù)動(dòng)作情況
220kV#2主變?yōu)閺?qiáng)迫油循環(huán)主變,冷卻器全停經(jīng)延時(shí)跳主變?nèi)齻?cè)斷路器,邏輯如下圖:
圖1中非電量1為冷卻器全停開入量,非電量2為主變油溫75℃接點(diǎn),T1為60分鐘,T2為20分鐘,即當(dāng)冷卻器全停時(shí),如果主變油溫不超過(guò)75℃,則延時(shí)T1(60分鐘)跳閘,如果主變油溫超過(guò)75℃時(shí)則延時(shí)T2(20分鐘)跳閘。
220kV#2主變風(fēng)冷系統(tǒng)冷卻器全停跳閘由風(fēng)冷控制箱內(nèi)PLC提供風(fēng)冷全停信號(hào)給220kV#2主變非電量保護(hù)裝置,非電量保護(hù)裝置經(jīng)延時(shí)及溫度判斷后跳閘。220kV#2主變非電量保護(hù)裝置20時(shí)53分12秒收到冷卻器全停開入信號(hào),主變油溫44.7℃(不超過(guò)75℃),冷卻器全停延時(shí)60分鐘跳閘。220kV#2主變電氣量保護(hù)未動(dòng)作,無(wú)其余非電量保護(hù)信號(hào)。
2.2 220kV#2主變風(fēng)冷控制系統(tǒng)動(dòng)作行為分析
(1)冷卻器全停動(dòng)作分析。220kV#2主變?yōu)閺?qiáng)迫油循環(huán)變壓器,風(fēng)冷控制系統(tǒng)在進(jìn)行冷卻器模式自動(dòng)輪換,自動(dòng)切換兩路交流進(jìn)線,自動(dòng)切換后相繼出現(xiàn)#1、#4、#2熱繼動(dòng)作、油流故障告警, #1、#4、#2組冷卻器停止工作。
冷卻器模式自動(dòng)輪換前,#1、#2、#3、#4、#5冷卻器分別工作于“工作”、“備用”、“輔助”、“工作”、“輔助”模式, #1、#4、#2冷卻器相繼停止工作,“輔助”冷卻器達(dá)不到啟動(dòng)條件(溫度超過(guò)55℃或主變過(guò)負(fù)荷),所有冷卻器停止運(yùn)行,PLC控制器發(fā)冷卻器全停故障信號(hào),同時(shí)開出接點(diǎn)至220kV#2主變非電量保護(hù)裝置。
(2)熱偶繼電器動(dòng)作分析。交流自動(dòng)輪換后分段刀閘(DZ)A相觸頭接觸不良,經(jīng)刀閘后的電壓降低為35V,使#1冷卻器風(fēng)扇電機(jī)缺相引發(fā)熱偶繼電器動(dòng)作,#1冷卻器停止工作并發(fā)出“冷卻器故障”、“#1熱繼動(dòng)作”信號(hào),PLC啟動(dòng)備用冷卻器(#2冷卻器),此時(shí)#4冷卻器、#2冷卻器仍然處于正常運(yùn)行狀態(tài),但PLC僅依據(jù)#1冷卻器故障,在未判斷其它冷卻器狀態(tài)的情況下,將供電電源重新切回至Ⅰ路電源(廠家說(shuō)明書及設(shè)計(jì)圖中均未說(shuō)明此邏輯,調(diào)試及驗(yàn)收過(guò)程中無(wú)法發(fā)現(xiàn)此邏輯), 同理經(jīng)分段刀閘后A相電壓降低為35V,使#2、#4冷卻器風(fēng)扇電機(jī)缺相引發(fā)熱偶繼電器動(dòng)作,導(dǎo)致正常運(yùn)行的#2、#4冷卻器停止工作,至此#1、#2、#4共計(jì)三組工作及備用模式的冷卻器停止工作,輔助模式的#3、#5冷卻器不滿足啟動(dòng)條件,造成冷卻器全停。如在#1冷卻器熱繼動(dòng)作后不切回至Ⅰ路電源供電,繼續(xù)由Ⅱ路電源供電,就可保證#2、#4冷卻器正常運(yùn)行,從而防止發(fā)生冷卻器全停,由此判定PLC自身邏輯存在缺陷。
(3)冷卻器電源分段刀閘情況分析。220kV#2主變風(fēng)冷控制箱大修調(diào)試過(guò)程中分段刀閘(DZ)在合位,電源切換及風(fēng)機(jī)啟停等各項(xiàng)試驗(yàn)正確。故障前風(fēng)冷控制系統(tǒng)由Ⅰ路交流進(jìn)線供電,Ⅰ路交流電源經(jīng)1C接觸器后供#1冷卻器運(yùn)行,同時(shí)經(jīng)分段刀閘DZ供#4冷卻器運(yùn)行,風(fēng)冷控制系統(tǒng)進(jìn)行冷卻器模式自動(dòng)輪換前,#1、#4冷卻器正常運(yùn)行,未發(fā)異常信號(hào),由此判斷冷卻器模式自動(dòng)輪換前分段刀閘未出現(xiàn)接觸不良。
220kV#2主變跳閘后現(xiàn)場(chǎng)檢查風(fēng)冷控制系統(tǒng)Ⅰ路交流進(jìn)線工作(接觸器1C吸合),Ⅱ路交流進(jìn)線備用(接觸器2C未吸合),檢查交流電源時(shí)發(fā)現(xiàn)分段刀閘兩側(cè)電壓不一致,左,檢查分段刀閘A相接觸不良。
因分段刀閘(DZ)A相靜觸頭底部夾緊力過(guò)大,在合上刀閘時(shí)A相刀閘動(dòng)觸頭插入深度不夠,動(dòng)、靜觸頭未能完全接觸,導(dǎo)致運(yùn)行過(guò)程中因靜觸頭底部夾緊力過(guò)大,一直對(duì)A相動(dòng)觸頭施加一個(gè)等效向外的推力,如圖2-1中紅色箭頭所示,B、C相刀閘位置靜觸頭受力如圖2-2所示。
3 事件原因
3.1 直接原因
220kV#2主變(強(qiáng)迫油循環(huán)變壓器)冷卻器電源切換過(guò)程中,因風(fēng)冷控制箱電源分段刀閘A相接觸不良,冷卻器電源缺相,熱偶繼電器動(dòng)作,導(dǎo)致主變冷卻器全停,主變冷卻器全停保護(hù)延時(shí)60分鐘后出口跳閘。
3.2 間接原因
風(fēng)冷控制系統(tǒng)PLC程序邏輯存在缺陷,PLC將Ⅰ路電源供電切換至Ⅱ路電源供電后,PLC僅監(jiān)測(cè)到有一組冷卻器故障,不判斷其它處于工作狀態(tài)的冷卻器是否故障,就直接將供電電源重新切回至Ⅰ路電源,造成所有工作中(含備用)的冷卻器先后缺相、熱偶繼電器動(dòng)作,最終導(dǎo)致冷卻器全停。
4 事件防范和整改措施建議
(1)對(duì)上述變電站主變風(fēng)冷控制系統(tǒng)交流電源分段刀閘開展專項(xiàng)檢查,并在日常巡視中增加分段刀閘電壓測(cè)量。(2)全面清查強(qiáng)油循環(huán)變壓器風(fēng)冷控制系統(tǒng)PLC控制邏輯,組織廠家優(yōu)化PLC控制邏輯。(3)編制培訓(xùn)計(jì)劃,對(duì)調(diào)控專業(yè)、變電運(yùn)行專業(yè)相關(guān)規(guī)章制度、設(shè)備原理、二次回路情況開展系統(tǒng)培訓(xùn)和實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn),定期進(jìn)行考試、抽問(wèn),確保運(yùn)行人員掌握冷卻器全停處理相關(guān)技能。
作者簡(jiǎn)介:段燕茹(1984-),女,云南臨滄人,本科,工程師,從事電網(wǎng)調(diào)度工作。