安云明+王永新+姜鵬+李闊+包喆
摘 要: 三山島金礦新立礦區(qū)的-600運輸大巷是我礦整個8000噸/日探建結(jié)合工程的運輸樞紐、具有重要的承上啟下的作用,但-600運輸是單車道運行,錯車需要通過調(diào)車場實現(xiàn),致使浪費了車輛的等待時間,影響列車的運輸效率。本文針對-600運輸大巷面臨著受到巷道和卸礦方式的限制,而達不到礦部要求出礦量、卸礦效率低等問題,在已有運輸系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,通過現(xiàn)場測量、實地考察、道岔放樣對比、列車行進模擬等方式,對現(xiàn)有運輸系統(tǒng)進行巷道開拓、鋪設(shè)新軌、新增調(diào)度控制系統(tǒng),實現(xiàn)了-600運輸大巷雙卸礦站卸礦,最終達到了生產(chǎn)出礦量的要求。
關(guān)鍵詞: 交叉渡線道岔;雙卸礦;調(diào)度系統(tǒng);出礦量
三山島金礦新立礦區(qū)的-600運輸大巷已實現(xiàn)4列車全天候運行,運行能力達到日均運輸量8000噸。整個-600運輸大巷列車的運輸是通過國內(nèi)先進的調(diào)度控制系統(tǒng)實現(xiàn)的,這使得列車運輸效率高效、操作簡單、過程安全,達到金屬礦山本質(zhì)安全要求。但-600運輸是單車道運行,錯車需要通過調(diào)車場實現(xiàn),而且為了運輸過程的安全有效,每次只有一列重車駛向卸礦站卸礦,這就要求我們在一列車卸礦時另一列車只能在離卸礦站最近的調(diào)度室前調(diào)車場進行等候,致使浪費了車輛的等待時間,影響列車的運輸效率。
礦部為了滿足生產(chǎn)需求,決定提高-600運輸大巷的出礦量,使用6列車運行,但單純的增多運礦列車數(shù)不會有效的提高-600運輸大巷的運輸效率和出礦量,反而會浪費更多的時間在錯車過程中。為了提高-600運輸?shù)某龅V效率和出礦量,同時減少不必要時間的浪費,決定在調(diào)度室前調(diào)車場使用交叉渡線道岔并配置相應的自動控制系統(tǒng),改變之前的卸礦調(diào)度方式,克服單車道給卸礦帶來的弊端,從而實現(xiàn)列車可以在兩個卸礦站同時卸礦。
一、雙卸礦站卸礦系統(tǒng)
原有的卸礦系統(tǒng)是由5組ZDK738/8/50單開道岔組成,通過道岔的開合實現(xiàn)1#—6#裝礦站、537兩個轉(zhuǎn)運站的卸礦,1#、2#卸礦站為礦石卸礦站、3#卸礦站為廢石卸礦站。通過圖1可以看出,列車卸礦的過程中有重合的行駛區(qū)域,這就要求當一列車在卸礦站時,另外一列車必須的在調(diào)車場候車,等到那列車卸完礦出來后,才能進去卸礦。由此看來,此卸礦系統(tǒng),只允許單列車卸礦,而且裝礦的時間越短,列車在車場等待的時間越長,而現(xiàn)在-600運輸大巷的放礦基本都是通過反扇形閘門進行,放礦操作簡單、時間短,裝礦時間在5分鐘左右,這就讓-600運輸?shù)牧熊嚨臅r間都浪費在等待中,嚴重影響礦車運輸效率和出礦量。而且此卸礦系統(tǒng)道岔分部分散,維護維修量大,范圍廣。
通過開拓巷道、鋪設(shè)新軌、增加調(diào)度系統(tǒng)形成了現(xiàn)在的雙卸礦系統(tǒng),提高了-600運輸大巷的出礦量和出礦效率,如圖2所示。從圖中可知,雙卸礦由2組交叉渡線道岔和1組單開道岔組成,形成了兩條雙行車道。這樣從1#、2#、3#裝礦站和537轉(zhuǎn)運1#、2#裝礦站出來的列車沿著雙軌道右側(cè)軌道直接到2#、3#卸礦站卸礦,從4#、5#、6#裝礦站出來的列車沿著雙軌道左側(cè)軌道直接到1#卸礦站卸礦,兩側(cè)裝礦站出來卸礦的列車互不干擾,實現(xiàn)了兩列車同時卸礦。當兩個礦石卸礦站中的一個需要檢修或是料位已滿時,列車可以通過2組交叉渡線道岔實現(xiàn)雙軌道的互通,到相應的卸礦站進行卸礦,不耽誤生產(chǎn)的正常運行。雙卸礦系統(tǒng)不僅提高了-600運輸大巷的運輸效率、安全通過性和出礦量,而且使得整個運輸系統(tǒng)更加緊湊,使用維護方便。
二、改造技術(shù)方案
1、開拓巷道,鋪設(shè)新軌
為了實現(xiàn)雙卸礦系統(tǒng),需形成兩條平行道軌,為此在調(diào)車場左側(cè)道軌通往1#卸礦站方向開拓了70米巷道,然后在70米巷道和調(diào)車場右側(cè)軌道到三角叉巷處鋪設(shè)新軌共100米,如圖2洋紅色線所示。
2、道岔改造
為了配合巷道和鋪軌的改變,只留下連接2#、3#卸礦站所用單開道岔,新增2組交叉渡線道岔,以便實現(xiàn)兩條平行軌道的互通,如圖2藍色線所示。我們經(jīng)過現(xiàn)場測量、轉(zhuǎn)彎半徑的計算、比對已使用的單開道岔和詢問廠家,最終選擇交叉渡線道岔的型號為ZJD738/8/5022。
三、結(jié)論與總結(jié)
通過此次改造不僅改變了以往卸礦方式,能最大限度的提高6列車同時運行的運行效率,減少時間浪費,運輸能力至少可達到日均運輸量15000噸,而且使得-600運輸大巷調(diào)度室前運輸結(jié)構(gòu)更加緊湊,便于道岔、道軌的維修和日常巡檢工作。
在井底車場,自動道岔與信、集、閉相結(jié)合,可大大提高電機車車場的機車周轉(zhuǎn)率。對于運輸繁重的礦井,更是具有顯著的經(jīng)濟效益?!靶偶]”系統(tǒng)的投入使用,能顯著減少地電機車的起、停次數(shù),延長電機車的使用壽命,還可以明顯減少事故隱患,保證運輸安全。同時系統(tǒng)的自動化水平也隨之提高,為實現(xiàn)全礦井自動化奠定了基礎(chǔ),社會效益十分明顯。
參考文獻
[1]楊松林,周學斌.井下運輸監(jiān)控系統(tǒng)應用[J].煤炭技術(shù).2005年12月第12期第24卷.18-19.
[2]王運敏,等.中國采礦設(shè)備手冊[M].北京:科學出版社,2007:851-868.
[3]劉海平.KJ221型煤礦機車運輸監(jiān)控系統(tǒng).礦山機械.2009年第01期第37卷.
[4]合肥工大高科信息技術(shù)有限公司.合肥工大KJ15A礦井機車運輸監(jiān)控系統(tǒng)解決方案.中國工礦網(wǎng).
[5]焦斌亮,王朝暉,張洪泰.用于煤礦信集閉系統(tǒng)車號傳感器的研究.光學技術(shù).2003年3月第2期第29卷.105-106.endprint